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Factores que influyen en pérdida de sacos de cal viva



Partes: 1, 2

    Resumen

    En el presente trabajo de investigación se
    efectuó una propuesta de mejora en el manejo de los sacos
    de cal viva importados en CVG BAUXILUM, con la finalidad de
    obtener un mejor método para el acarreo de los mismos,
    reducir los movimientos de los sacos para evitar las perdidas, y
    garantizar el suministro continuo de cal que el proceso requiere
    y de esta forma cumplir con las metas de producción. Para
    lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, fue necesaria
    la realización de seguimientos en las áreas del
    muelle de CVG VENALUM, Indoor y Zona de Carga de Cisternas de CVG
    BAUXILUM donde se ejecutan las tareas de carga y descarga de
    sacos de cal viva importados, toma de tiempo de cada uno de los
    procesos, revisión de bibliografías. Se propusieron
    mejoras en el método empleado para la carga y descarga, y
    el almacenamiento de los sacos de cal viva, en la
    distribución actual se compararon cuantitativa y
    cualitativamente las mejoras y se elaboró una
    práctica operativa para el proceso de carga y descarga de
    los sacos de cal viva.

    Introducción

    CVG BAUXILUM es una empresa que se encarga en la
    explotación de bauxita y la producción de
    alúmina de grado metalúrgico que es la materia
    prima fundamental para sus principales clientes, los cuales son
    Aluminios De Caroní (CVG ALCASA) y Venezolana De Aluminio
    (CVG VENALUM). La empresa es consolidada como una empresa de
    clase mundial con responsabilidad social, tiene como objetivo
    central de su planificación estratégica, el
    mejoramiento continuo de su proceso de producción y de la
    atención al cliente, manteniendo la competitividad en un
    mundo global.

    La Gerencia Ingeniería Industrial tiene como
    objetivo, el mejoramiento continuo y el incremento de la
    productividad de la empresa, a su vez tiene como función
    principal suministrar servicios de asesoría y asistencia
    técnica en materia de ingeniería económica y
    de métodos que contribuyan a garantizar la
    optimización y control de los recursos y la calidad de
    gestión de la empresa; sin dejar a un lado las actividades
    involucradas en el proceso productivo, que entre otros es la
    búsqueda de mejoras en el método utilizado en el
    proceso de cal viva importada debido a inconvenientes presentados
    con el mismo, establecido como uno de los principales problemas
    que presenta la empresa, y de tal manera se le pidió el
    asesoramiento técnico a la Gerencia Ingeniería
    Industrial, lo que permite profundizar en la política de
    mejoramiento continuo de la empresa.

    Este trabajo presenta las mejoras al proceso de cal viva
    importada debido a altos desperdicios encontrados en el mismo,
    pérdida innecesaria de recursos económicos,
    daño al ambiente y al personal de la empresa, para lo cual
    se requiere encontrar las mejores alternativas concernientes a
    esta situación, a fin de minimizar o eliminar todos estos
    factores que afectan directamente la producción de la
    empresa CVG BAUXILUM, logrando así la optimización
    del consumo de uno de los insumos primordiales para la
    obtención de alúmina grado
    metalúrgico.

    Este informe contiene el resultado de la
    investigación, estructurado de la manera siguiente:
    CAPÍTULO I, donde se expone el planteamiento del problema,
    los objetivos generales y específicos,
    justificación y su alcance. CAPÍTULO II, donde se
    presentan las generalidades de la empresa. CAPÍTULO III,
    el cual contiene la metodología seguida para realizar la
    investigación. CAPÍTULO IV, donde se expone el
    diagnóstico de la situación actual de la empresa.
    CAPÍTULO V, donde se presentan las propuestas de mejoras y
    por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones
    y referencias bibliográficas.

     

    Capit ulo I – El
    problema

    A continuación se abordará el problema
    presentado en la Gerencia Ingeniería Industrial de la
    empresa CVG BAUXILUM sobre la ausencia de un método para
    el manejo de los sacos de cal viva importada; así mismo se
    tratarán los objetivos, justificaciones y alcance del
    mismo.

    1.1. Planteamiento del Problema. La empresa CVG
    BAUXILUM, es la encargada de refinar la bauxita proveniente de
    Los Pijiguaos. El proceso se inicia en Los Pijiguaos (Operadora
    de Bauxita), donde se extrae la bauxita a pie de cerro y es
    trasportada por medio de las gabarras al muelle en Matanzas
    (Operadora de Alúmina) y es llevada a los diferentes
    almacenes de bauxita, a saber: Patio de Almacenamiento PA-3,
    Indoor y Outdoor.

    La empresa cuenta con el proceso Bayer (proceso de
    digestión a baja presión y temperatura), utilizado
    para obtener la alúmina contenida en la bauxita, con ayuda
    el hidróxido de sodio, retirarle las impurezas (arena y
    lodo), precipitar la alúmina trihidratada y finalmente
    calcinarla, para obtener como producto final alúmina de
    grado metalúrgico (AL2O3).

    La empresa CVG BAUXILUM requiere diferentes insumos para
    la obtención de la alúmina de grado
    metalúrgico. Una de ellas y de vital importancia en el
    proceso, es la CAL VIVA, que se utiliza como ayudante de los
    elementos filtrantes (filtros Kelly) ubicados en el área
    38 (filtración de seguridad), cuya función
    principal es la de separar las trazas de lodo rojo en el licor
    madre saturado en alúmina, para garantizar la calidad del
    sub – producto que, desde esta área, se dirige hacia Lado
    Blanco, donde finalmente se calcina el hidrato para obtener
    alúmina de grado metalúrgico.

    Desde que la empresa CVG BAUXILUM colocó en
    operación la primera línea de producción,
    hasta el mes de abril del año 2007, la empresa
    Siderúrgica Alfredo Maneiro (SIDOR) era la encargada de
    suministrar la cal viva debido a la cercanía de la misma y
    por las especificaciones técnicas de calidad, desde su
    planta de cal hasta los silos de almacenamiento SO -37-1 y 101
    ubicados en el área 37 de la Empresa CVG
    BAUXILUM.

    Debido al cierre por parte de INPSASEL de una
    línea de producción de cal viva de la empresa
    SIDOR, por no cumplir con las normas de seguridad, se vio
    obligada a suspender el suministro total de cal viva hacia la
    empresa CVG BAUXILUM, y por esta razón la empresa
    comenzó la búsqueda de nuevos proveedores para
    poder tener este importante insumo.

    En la búsqueda, el Comité de Materias
    Primas, conformado principalmente por personal adscrito a la
    Gerencia Control de Calidad y Procesos conjuntamente con la
    Gerencia Ingeniería Industrial, realizaron la
    evaluación técnica y económica de los
    posibles proveedores de cal viva, dentro de los cuales se
    encontraban las empresas Cementos Argos, S.A. de Colombia y
    Calidra de Oriente S.A de México. La evaluación
    realizada a los dos proveedores, dio como resultado que la
    empresa CEMENTOS ARGOS S.A. era la opción técnica y
    económicamente más conveniente a los intereses de
    CVG BAUXILUM.

    La empresa contrató el suministro de 5000
    toneladas de cal viva en sacos con capacidad de dos toneladas con
    la empresa recientemente contratada, los cuales serán
    enviados en buque, con una frecuencia aproximada de cada dos
    meses.

    Cabe destacar, que la empresa proveedora de Colombia
    cerró su planta y fue necesario realizar una nueva
    búsqueda de proveedor, donde se localizó a Cementos
    Progreso de Guatemala y al Grupo Calidra de México y se
    necesitó analizar los nuevos costos y calidad del producto
    de todos los proveedores para obtener el mejor precio y calidad,
    sin embargo, el Grupo Calidra fue descalificada de esta
    selección por no contar con las especificaciones
    requeridas, quedando seleccionada para el suministro de cal viva
    Cementos Progreso de Guatemala.

    La empresa luego de seleccionar Cementos Progreso de
    Guatemala entra en el proceso de coordinar con la misma el
    trasporte, pago y flete de la cal viva, presentando problemas por
    parte de la empresa CVG BAUXILUM por la tardanza del pago del
    flete quedando retenida la carga por un mes aproximadamente por
    la empresa encargada del transporte de la misma, pudiendo esto
    influir en el daño de los sacos por el tiempo que estos
    estuvieron expuestos a las amenazas del medio
    ambiente.

    La Gerencia Control de Calidad y Procesos conjuntamente
    con la Gerencia Proyecto e Ingeniería, implementó
    un sistema de carga y descarga de cal viva dentro de la Planta, a
    fin de cumplir con la demanda de dicho insumo que la empresa
    necesita para el proceso productivo; actualmente el proceso
    requiere que sean descargadas aproximadamente 150 toneladas de
    cal viva diarias a los dos (2) silos de almacenaje (SO – 37
    – 1/101) ubicados en el área 37 (Preparación
    de Lechada de Cal) los cuales poseen una capacidad de 1800
    toneladas cada uno.

    Hoy en día y aquí comienza el problema que
    presenta la empresa, se observa el efecto que ha tenido no poder
    contar únicamente con la empresa SIDOR para el suministro
    de cal como se hacía anteriormente, ya que actualmente en
    el almacén techado Indoor y en la Zona de Carga de Cal
    Viva, se observan sacos de cal viva rotos que ya no pueden entrar
    en el proceso, originando grandes cantidades de cal dispersadas
    en todo el área disponible para ello, donde actualmente se
    encuentran 1500 toneladas de Cal Viva en inventario muerto y por
    ende no puede ser utilizada, lo cual a su vez, generará
    consecuencias a largo plazo a los Operadores, entre otros
    problemas, contrayendo enfermedades ocupacionales porque no se
    cuenta con las debidas precauciones para el manejo de este
    insumo, como por ejemplo, problemas respiratorios.

    Cabe destacar, que CVG BAUXILUM introdujo en el
    año 2010, un proyecto al Gobierno Nacional sobre la
    construcción y puesta en marcha de una planta de cal viva
    y cal hidratada dentro de sus instalaciones, con una capacidad de
    producción de 100.000 t/año, el cual fue aprobado
    pero hasta la fecha no ha comenzado su
    construcción.

    La empresa espera para el mes de septiembre de este
    año, un nuevo cargamento de cal viva proveniente de la
    empresa Cementos Progreso de Guatemala, pero esta vez comprados
    por medio de una distribuidora que le dejará a la empresa
    CVG BAUXILUM el pedido de sacos de cal a crédito, ya que
    Cementos Progreso estaba solicitando el pago por adelantado del
    pedido por los problemas presentados en el envío anterior,
    referidos al retraso en el pago del mismo, generando a la empresa
    guatemalteca problemas en su producción.

    Por otra parte, la distribuidora que le
    suministrará los sacos de cal a la empresa CVG BAUXILUM,
    tiene una política con respecto al precio de las toneladas
    de Cal Viva, que variará en función de la tardanza
    del pago.

    Dentro de las posibles causas que presenta la empresa
    CVG BAUXILUM con respecto a las pérdidas de sacos de cal
    viva importados, se pueden nombrar las siguientes:

    I. Desinformación de los trabajadores acerca del
    manejo de los sacos de cal viva importados.

    II. Equipo de trabajo mal utilizado y en mal
    funcionamiento.

    III. La operación de traslado de los sacos de cal
    viva importados desde el Indoor hasta la Zona de
    Carga.

    IV . La calidad del saco de cal viva
    importados.

    V. Condiciones del ambiente que afecta los sacos de cal
    viva importados. VI. Falta de una práctica operativa del
    manejo de los sacos de cal viva importados.

    La problemática planteada en la empresa CVG
    BAUXILUM ocasiona las siguientes consecuencias:

    I. Mala manipulación de los sacos de cal viva por
    parte del trabajador ocasionando la pérdida del
    mismo.

    II. Contaminación del medio ambiente debido al
    almacenamiento al aire libre de los sacos de cal viva
    perdidos.

    III. Impacto negativo en los planes de producción
    y por ende, disminución en la producción de
    alúmina por falta de cal viva.

    IV . Condiciones inseguras de los trabajadores que
    pudieran generar accidentes y enfermedades
    ocupacionales.

    De no resolver el problema que se presenta en la empresa
    CVG BAUXILUM, pueden producirse las siguientes
    complicaciones.

    I. Incremento de las pérdidas monetarias al no
    contar con un proceso adecuado para el manejo y almacenamiento de
    los sacos de cal viva.

    II. Grandes cantidades de desperdicio de los sacos de
    cal viva rotos ocupando a su vez gran extensión de terreno
    que puede ser usado por la empresa para otro fin.

    III. Gran inversión para realizar el acarreo de
    los sacos de cal viva rotos.

    Como investigador surgen algunas interrogantes acerca
    del problema que se origina en la empresa CVG BAUXILUM,
    ¿Cómo es realizado actualmente el proceso de carga
    y descarga de sacos de Cal Viva en el Indoor y Zona de Carga?,
    ¿Es necesario mejorar el proceso actual de carga y
    descarga de cal viva?, ¿Será posible eliminar o
    minimizar los desperdicios generados por el manejo de los sacos
    de Cal Viva?, ¿ Los sacos de Cal Viva importados son lo
    suficientemente fuertes?, ¿Qué beneficios
    tendrá para CVG BAUXILUM buscar mejoras al proceso de Cal
    viva?.

    Por todo lo mencionado anteriormente, contar con un
    nuevo o mejorado método para el manejo de los sacos de Cal
    Viva importada en CVG BAUXILUM, podría reducir o eliminar
    las pérdidas que se generan actualmente, ahorrando
    significativamente más de 64.583 US$ que se desperdician
    en la actualidad. Además, los trabajadores tendrían
    una mejor manera para realizar sus labores, mejorando la calidad
    del mismo, reduciendo las posibilidades de que se produzcan
    accidentes y enfermedades ocupacionales.

    1.2. Objetivos de la Investigación.
    1.2.1. Objetivo General: Evaluar los factores que influyen
    en la pérdida de los sacos de cal viva, proponer mejoras y
    realizar una práctica operativa del manejo de la cal viva
    en CVG BAUXILUM.

    1.2.2. Objetivos Específicos: – Describir
    el proceso de transporte, carga y descarga de cal viva importada
    desde el Muelle hasta la Zona de Carga.

    – Determinar las fallas que se están presentando
    en el proceso.

    – Calcular el tiempo de ciclo del proceso de carga y
    descarga de los sacos de cal viva en las Gandolas y
    Cisternas.

    – Establecer el requerimiento de equipos para realizar
    las actividades de carga y descarga de sacos de cal viva en
    Cisternas y Gandolas.

    – Establecer mejoras para el manejo de Cal Viva
    importada.

    – Realizar una práctica operativa del manejo de
    los sacos de Cal Viva.

    1.3. Justificación. Este estudio surge de
    la necesidad de mejorar el manejo de los sacos de Cal Viva
    importados de Guatemala, para evitar que continúe la
    pérdida de sacos por las fallas en la manipulación
    de los mismos, generando más contaminación y mal
    aspecto e incomodidad a los trabajadores, y p érdidas
    monetarias importantes para la empresa. Para ello, es necesario
    aplicar nuevos métodos de trabajo para el manejo de la Cal
    viva, donde también se minimizará las posibilidades
    de accidentes y enfermedades ocupacionales. De igual manera, CVG
    BAUXILUM se ahorrará los costos que se crean por la
    cantidad de desperdicios de Cal Viva.

    1.4. Limitaciones. La principal limitación
    en la elaboración del trabajo, es no poder presenciar
    todas las operaciones de carga y descarga, tanto en el Indoor
    como en la Zona de Carga de Cisternas y en el muelle de CVG
    VENALUM, por el horario de trabajo correspondiente a los pasantes
    y sumando el problema de trasporte que presenta la empresa,
    quedando como horario de trabajo de 7:00 AM a 2:30 PM.

    1.5. Alcance. Debido a la situación que se
    presenta de pérdidas de toneladas de cal que afecta la
    producción de la empresa, le han solicitado a la Gerencia
    Ingeniería Industrial realizar un estudio que abarque
    desde el área del Muelle, hasta la Zona de Carga de las
    Cisternas, con la finalidad de analizar el proceso que se lleva
    acabo para el manejo de la cal viva importada, que permita
    determinar las diferentes fallas que se están presentando,
    a fin de proponer alternativas para minimizar las pérdidas
    que presenta el proceso de manejo de la cal para la
    empresa.

    CAPITULO II – La
    empresa

    En este capítulo se presenta una breve
    reseña de CVG BAUXILUM, se nombran y explican las bases
    elementales en las que se fundamenta el presente trabajo de
    investigación y una descripción de aquellos
    término s de carácter técnicos.

    2.1. Marco Contextual. CVG BAUXILUM es la empresa
    resultante de la fusión entre BAUXIVEN (fundada en 1979) e
    INTERALÚMINA (fundada en 1977) en marzo de 1994.
    Está conformada por las operadoras de Bauxita y
    Alúmina.

    La Operadora de Bauxita se encarga de la
    explotación de los yacimientos del mineral en la zona de
    Los Pijiguaos, correspondiente al municipio Cedeño del
    Estado Bolívar, tiene una capacidad instalada de 6
    millones de TM al año. Inicio sus operaciones oficialmente
    en 1983, enviando las primeras gabarras con mineral de bauxita, a
    través del rio Orinoco, desde el Puerto El Jobal hasta el
    muelle de la Operadora de Alúmina en Matanzas.

    La Operadora de Alúmina cuyo objetivo es
    transformar la bauxita procedente de Los Pijiguaos, por medio del
    Proceso Bayer, en alúmina en grado metalúrgico, y
    su capacidad instalada es de 2 millones de TM al
    año.

    Inició oficialmente sus operaciones el 24 de
    abril de 1983. Su capacidad instalada inicial fue de 1.000.000
    TM/año y en 1992, mediante la implementación del
    plan de ampliación, fue aumentada su capacidad a
    2.000.000TM/año.

    La bauxita y la alúmina constituyen la principal
    materia prima para la obtención de aluminio primario.
    Tanto las ventas de bauxita como de alúmina se dirigen
    fundamentalmente al mercado nacional, básicamente para
    alimentar a las empresas ALCASA y VENALUM, productoras de
    Aluminio, destinándose un porcentaje de la
    producción al mercado internacional.

    2.1.1. Misión. Impulsar el crecimiento
    sustentable de la industria nacional, satisfaciendo la demanda de
    bauxita y alúmina, en forma competitiva y rentable,
    promoviendo el desarrollo endógeno, como fuerza de
    transformación social y económica, fundamentada en
    el nuevo modelo de gestión de control obrero.

    2.1.2. Visión. Constituirnos en una
    empresa socialista, contribuyendo al desarrollo sustentable de la
    industria nacional del aluminio, a los fines de alcanzar la
    soberanía productiva, con un tejido industrial consolidado
    y desconcentrado, con nuevas redes de asociación
    fundamentadas en la participación y la inclusión
    social, rumbo al Socialismo Bolivariano.

    2.1.3. Valores. Solidaridad:
    Partiendo del sentimiento de solidaridad y desprendimiento
    personal que debe existir en cada uno de nosotros, en CVG
    BAUXILUM comprendemos y compartimos la creencia de que es
    fundamental recibir de cada cual según sus capacidades y
    dar a cada cual según sus necesidades.

    Cooperación: CVG BAUXILUM
    fundamentándose en la filosofía de la
    cooperación, fomenta el desarrollo y fortalecimiento del
    trabajo en equipo entre sus trabajadoras y trabajadores para
    alcanzar mayores niveles de eficiencia y productividad.
    Así mismo, promueve el trabajo asociativo productivo entre
    las asociaciones cooperativas que prestan servicios a nuestros
    procesos productivos y sus vínculos con los Consejos
    Comunales, en la búsqueda de superar sus intereses
    particulares y enfocarlos en la solución de los problemas
    del colectivo.

    Compromiso: Las trabajadoras y los
    trabajadores de CVG BAUXILUM nos comprometemos al logro de la
    misión, visión y objetivos estratégicos,
    cumpliendo con los lineamientos emanados por el Ejecutivo
    Nacional para la transformación del modelo
    productivo.

    Participación: En CVG BAUXILUM,
    participamos con entusiasmo, directa y colectivamente en la
    defensa de nuestros derechos laborales y el cumplimiento de
    nuestros deberes con la organización, velando
    permanentemente por el bienestar de nuestro entorno social, la
    protección de nuestros activos empresariales y los mejores
    intereses del Estado Venezolano.

    Reciprocidad: En CVG BAUXILUM orientamos
    nuestras relaciones internas, con el resto del mundo, por los
    principios de la complementariedad, cooperación y
    solidaridad, propiciando así la igualdad de beneficio en
    el intercambio entre las partes, procurando en el ámbito
    externo el aprovechamiento de las potencialidades de nuestra
    industria nacional, y en el ámbito interno una mayor
    sinergia organizacional y el máximo aprovechamiento de
    nuestro talento humano.

    Honestidad: Desde CVG BAUXILUM en su
    condición de Empresa del Estado, nos esforzamos en ser
    protagonistas en la conformación de un equipo de
    trabajadoras y trabajadores honestos y eficientes, que exhiban
    una conducta moral en sus condiciones de vida, en la
    relación con la comunidad y en la vocación de
    servicio a la sociedad.

    Excelencia: En CVG BAUXILUM nos
    esforzamos por mantener la excelencia a través de una
    gerencia altamente efectiva caracterizada por el trabajo en
    equipo de sus miembros, por la importancia de las personas como
    individuos útiles y necesarios para la
    organización, por ser el mejor en el campo de nuestra
    actividad industrial, por satisfacer los requerimientos y
    expectativas de nuestros clientes, por contar con personal
    innovador y apoyado en sus iniciativas, por la importancia del
    continuo crecimiento económico y la generación de
    utilidad, por el mejoramiento continuo de nuestros procesos
    operativos y administrativos y por la sustentabilidad de la
    actividad empresarial.

    2.1.4. Política de la calidad, ambiente, salud
    y seguridad.
    Fomentar el desarrollo, la participación
    del Recurso Humano y el mejoramiento continuo, en los procesos de
    explotación de Bauxita y producción de
    Alúmina, cumpliendo con las normas de Calidad, Ambiente,
    Salud y Seguridad laboral para satisfacer los requerimientos y
    expectativas de nuestros clientes, con altos niveles de
    rentabilidad, competitividad y responsabilidad social.

    2.1.5. Objetivos de la calidad, ambiente, salud y
    seguridad.
    – Abastecer de alúmina y bauxita a la
    industria nacional del aluminio.

    – Desarrollar los proyectos comunitarios,
    económicos e industriales e n función de las
    potencialidades y necesidades de la empresa y sus áreas de
    influencia.

    – Operar con el mínimo impacto ambiental, velando
    por la salud y la seguridad industrial de todo el
    personal.

    – Mejorar la eficacia de los procesos operativos y
    administrativos.

    – Incrementar los niveles de
    producción.

    – Mejorar la situación financiera y disminuir los
    costos.

    – Consolidar la formación de todo el personal en
    los ámbitos técnico – productivo e
    ideológico, enmarcados en el nuevo modelo de Desarrollo
    Económico y Social.

    – Crear una organización que contemple una mayor
    participación de todo el personal.

    2.1.6. Organización de la Empresa CVG
    BAUXILUM.

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    Figura 1: Organigrama de la empresa CVG
    BAUXILUM.

    Fuente: SDI de la Empresa.

    2.1.7. Mapa de Procesos de CVG
    BAUXILUM.

    Monografias.com

    Figura 2: Mapa de Proceso – CVG
    BAUXILUM.

    Fuente: SDI de la Empresa.

    2.1.8. Bauxita. El proceso de extracción,
    almacenamiento, carga y transporte de la bauxita se desarrolla en
    tres áreas básicas: Mina, Área de
    Homogeneización (Pie de Cerro) y Área de
    Almacenamiento y Embarque (El Jobal).

    En general la infraestructura para la extracción
    y procesamiento de la bauxita fue diseñada para una
    producción de 6 Millones t/año abarcando:1) mina;
    2) estación de trituración; 3) cinta transportadora
    (soportada por 2 cables) de 4,5 Km de longitud con una capacidad
    de.. 1.600 t/hr, y con una trayectoria descendente de 650
    m de 4) vía férrea de 52 Km; 5) estación de
    manejo con una correa transportadora de 1,5 Km y 3.600 t/h de
    capacidad y un terminal con un cargador de gabarras; 6) flota de
    gabarras para la transportación a través del
    Río Orinoco.

    Mina El proceso de producción de la
    bauxita se inicia con la explotación por métodos
    convencionales de las minas a cielo abierto (Stripping mine),
    después de removida y apilada la capa vegetal para su
    posterior reforestación.

    La bauxita es extraída directamente de los
    diferentes bloques de la mina, con el objeto de obtener la
    calidad requerida del mineral. Las operaciones de la mina son
    controladas y planificadas por intermedi o del programa MINTEC
    "Medsystem". La Secuencia de las operaciones en la mina son las
    siguientes:

    1. Remoción de la capa vegetal (<1 metro); 2.
    Escarificado (rasgado) para romper la capa laterítica
    dura, 3. Carga sin voladura con palas hidráulicas; 4.
    Acarreo con camiones roqueros de 45-100 toneladas; 5. Triturado
    del mineral estación de trituración (capacidad
    nominal 1.600 t/h).

    En la estación de molienda la bauxita es
    transferida a través de un transportador de placas hasta
    el molino, que reduce el mineral a una granulometría menor
    a 100 mm para su transporte y mejor manejo. Una vez que el
    material es triturado, es transferido al sistema de la correa
    transportadora de bajada la cual está soportada por 2
    cables de acero (tecnología del tipo teleférico o
    cable) y posee una longitud de 4,2 Km.

    Área de homogeneiz ación
    Después de una trayectoria descendente en una altura de
    600 m, el material es apilado en el àrea de
    homogeneización (Pie de Cero), la cual está
    constituida por cuatro (4) patios de apilado (255.000 t c/u);
    seis (6) correas transportadoras; dos (2) apiladores (1.600 t/h);
    dos (2) recuperad ores (3.600) t/h); un carro de transferencia o
    cargador de vagones; cinco (5) locomotoras (2.400 HP) y 115
    vagones (90 t carga útil, 30 t por eje).

    El apilador permite apilar la bauxita utilizando los
    métodos convencionales (Chevron; Shell Cone).

    Almacenamiento y Embarque El mineral es
    transferido por ferrocarril desde el área de
    homogeneización hasta el puerto El Jobal. Un tren de 50
    vagones es automáticamente descargado con un promedio de
    40 vagones/hora en un descargador de vagones rotatorio
    (volcadora). El área de almacenamiento está
    constituida por cuatro (4) patios de apilado con una capacidad de
    600.000 t (150.000 t c/u); apiladores y recuperadores; una cinta
    transportadora de 3.600 t/h de capacidad, 1,5 Km. de longitud; un
    cargador de gabarras móvil. Finalmente el mineral es
    transportado desde el puerto El Jobal hasta la planta de
    alúmina en Ciudad Guayana, en un recorrido de 650
    Km.

    El transporte fluvial a través del río
    Orinoco es hecho a través de convoyes o grupos de 12, 16,
    20 y 25 gabarras de 1.500 – 2.000 t cada una con 1 ó 2
    empujadores. Hay 149 gabarras en operación.

    2.1.9. Alúmina. La planta de
    alúmina de CVG BAUXILUM, fue constituida en 1977 por la
    Corporación Venezolana de Guayana y Alusuisse. Comienza
    sus operaciones en 1983 con una capacidad instalada de 1.000.000
    t/año. En la actualidad la planta de alúmina tiene
    una capacidad máxima de 2.000.000 t/año. El
    diseño y construcción de la planta de
    alúmina fue hecho por ALESA Alusuisse Enginneering
    LTD.

    Allí se aplica el proceso Bayer para asegurar una
    buena producción y eficiencia en la extracción de
    una alúmina de alto grado partiendo del mineral de
    bauxita, el cual es del tipo trihidratada.

    El diseño original de la planta fue basado en
    bauxitas provenientes de Surinam, Guyana, Brasil, Sierra Leona y
    Australia (Gove). Como resultado del descubrimiento de bauxita en
    Los Pijiguaos, ciertas partes fueron modificadas para que la
    bauxita de Los Pijiguaos con sus propiedades específicas
    (alto contenido de arena y cuarzo) pudiera ser utilizada como
    materia prima stock para la planta.

    El objetivo principal para incrementar de 1.000.000 a
    2.000.000 t/año fue aumentar la productividad, eficiencia
    y factor operativo, así como aumentar la capacidad de
    procesamiento del mineral, utilizando bauxita de Los Pijiguaos en
    un 100%. Esta nueva capacidad, la ubica como la tercera planta
    más grande del mundo.

    La planta de alúmina aplica el proceso Bayer
    (Proceso de digestión a baja presión y baja
    temperatura) a fin de asegurar una buena producción y
    eficiencia para la extracción de una alúmina de
    alto grado desde el mineral de bauxita. Este proceso está
    dividido en tres grandes áreas: Manejo de Materiales, Lado
    Rojo y Lado Blanco.

    La bauxita procesada en la planta de alúmina es
    100% bauxita trihidratada de Los Pijiguaos. Algunas partes de la
    planta fueron modificadas para que la bauxita de Los Pijiguaos
    con sus propiedades específicas (alto contenido de arena y
    cuarzo) pudiera ser utilizada como materia prima stock de la
    planta.

    El arreglo de la planta incluye dos etapas, en forma tal
    que permite compensar paradas por mantenimiento, reparaciones,
    limpieza, etc. Este arreglo de planta está concebido para
    permitir una expansión posterior.

    Materia prima: Bauxita, soda
    cáustica, cal viva, floculante, agua, gas natural,
    energía eléctrica y cantidades menores de materias
    primas misceláneas como ácido sulfúrico y
    ácido clorhídrico.

    Manejo de Materiales: El área de
    Manejo de Materiales está conformada por los equipos que
    permiten el manejo de la bauxita y soda cáustica y la
    exportación del producto final. La planta de
    alúmina cuenta con unidades para el apilado y
    recuperación de la bauxita.

    Actualmente posee una unidad con sistemas de cangilones
    que combina tanto el apilado como la recuperación, con una
    capacidad promedio de 2.400 t/h para el apilado y de 900 t/h para
    la recuperación. Este último sistema de manejo de
    material le añade suficiente capacidad de transporte y
    almacenamiento en el orden de 1.500.000 t para garantizar una
    alimentación continua de bauxita desde Los Pijiguaos.
    Además cuenta con dos silos adicionales de bauxita (un
    almacén cubierto de 220.000 t y una pila abierta de
    280.000 t) y un silo de alúmina con una capacidad de
    150.000 t.

    Lado Rojo: El lado rojo permite la
    reducción del tamaño de las partículas de
    mineral, la extracción de la alúmina contenida en
    la bauxita y la separación de las impurezas que
    acompañan a la alúmina.

    En el lado rojo, el proceso se realiza en dos etapas.
    Este comienza en el área de reducción del
    tamaño, compuesta por 5 trituradores y 5 molinos de bolas.
    La bauxita debe ajustarse a un tamaño específico de
    partícula con una distribución adecuada para su
    tratamiento posterior (80% menor a 0,3 mm). El área de
    predesilicación está conformada por 4 tanques
    calentadores (1.700 m3 c/u) en serie y bombas de transferencia
    para controlar los niveles de sílice (SiO2), en el licor
    del proceso y en la alúmina. El proceso de
    predesilicación consiste en incrementar la temperatura del
    lodo o pulpa de bauxita a 100ºC, manteniéndola
    durante 8 horas, al tiempo que se agita el material.

    De manera de extraer la máxima cantidad de
    alúmina de la bauxita, el mineral (suspensión de
    bauxita) y la soda cáustica (licor precalentado) tienen
    que ser mezclados en una proporción adecuada en los
    digestores, los cuales están bien dimensionados para
    permitir el mayor tiempo de permanencia a objeto de mejorar el
    proceso de desilicación. La suspensión resultante
    del lodo en digestión es reducida a la presión
    atmosférica a través de una serie de tanques de
    expansión, para su posterior bombeo al área de
    desarenado.

    En el área de desarenado, los hidrociclones en
    combinación con el juego de tres (3) clasificadores en
    espiral son usados para el desarenado de la bauxita, (las
    partículas sólidas en la suspensión -slurry-
    mayores a 0,1 mm son denominadas como ''arena'').

    Las partículas finas remanentes de la
    digestión de la bauxita, conocidas como lodo rojo, deben
    ser separadas de la suspensión de alúmina antes de
    que ésta pueda ser recuperada por precipitación.
    Esto se consigue por la decantación en los tanques
    espesadores y lavadores (clasificación y lavado de lodo).
    Los polímeros son añadidos en las suspensiones de
    lodo en varios puntos para incrementar la velocidad de
    asentamiento.

    La filtración del lodo es ahora cuando aplica. El
    rebose proveniente de los tanques espesadores es filtrado a
    presión en una batería de ocho filtros batch, a fin
    de eliminar las partículas de lodo rojo que todavía
    permanezcan en la solución de aluminato de
    sodio.

    Lado Blanco: En el lado blanco,
    después de haberse filtrado la suspensión de
    aluminato de sodio, ésta pasa a una fase de enfriamiento
    por expansión que la acondiciona (sobresatura) para la
    fase de precipitación donde se obtiene el hidrato de
    alúmina.

    La precipitación del hidrato es promovida por la
    adición de semillas de hidrato, las cuales van a actuar
    como nucleadores y fomentadores del crecimiento de las
    partículas de trihidrato de aluminio. Las semillas de
    hidrato de alúmina pasan por un proceso de lavado y
    filtrado antes de que sean retornadas a los precipitadores, lo
    que se traduce en un incremento neto en la productividad en el
    orden de 500 t/día.

    Los cristales de alúmina que van precipitando a
    partir del licor preñado fluyen a la temperatura de 60 a
    75ºC a través de la primera serie de 9 precipitadores
    (1.650 m3), los cuales están provistos de agitación
    mecánica. El proceso de precipitación es una
    reacción lenta que requiere de un tiempo de residencia de
    hasta 40 horas.

    Por cada etapa se tienen en el primer paso de
    precipitación doce precipitadores de 1.650 m3 y para el
    segundo paso quince precipitadores de 3.000 m3. Un tercer paso de
    diez precipitadores de 4.500 m3 es común para ambas
    etapas.

    La preclasificación del hidrato se consigue en
    los últimos dos precipitadores de 4.500 m3. Del
    área de precipitación, los cristales del hidrato
    pasan al área de clasificación.

    La clasificación es por rangos de tamaño,
    separándose las partículas en tres fracciones, la
    más gruesa se envía a filtración y
    calcinación, mientras que la intermedia y fina se recicla
    para ser empleadas como semillas. Los cristales de hidrato
    depositados en el fondo de los clasificadores primarios son
    enviados al área de filtración del producto, donde
    el hidrato es lavado y separado del licor cáustico agotado
    mediante filtración al vacío en filtros
    horizontales. El hidrato filtrado tiene que alcanzar un bajo
    contenido de humedad libre, para así minimizar el calor
    requerido para el secado térmico en los calcinadores. Con
    el lavado del trihidrato se desea minimizar el contenido de soda
    cáustica en el hidrato para reducir aún más
    las pérdidas de dicha sustancia y evitar que el producto
    final esté contaminado con soda
    cáustica.

    El hidrato filtrado es descargado por medio de un
    tornillo sin fin hacia la tolva de alimentación de los
    secadores Venturi de los calcinadores. El hidrato es calcinado
    con el propósito de remover la humedad y el agua
    químicamente ligada. Esto es hecho en un calcinador de
    lecho fluidizado (dos por etapa) a una temperatura máxima
    de 1.100 ºC. El agua es removida por intercambio de calor en
    los ciclones entre el hidrato y los gases de desecho. El material
    luego entra en el horno de lecho fluidizado. Finalmente la
    alúmina calcinada es enfriada en ciclones con intercambio
    de calor en contracorriente con el aire de combustión. Un
    enfriador de lecho fluidizado provee el enfriamiento final. Para
    separar los sólidos arrastrados en los ciclones con gases
    de desechos e incrementar la eficiencia, se instalaron unos
    precipitadores electrostáticos. El ciclo de
    producción de la alúmina es un circuito cerrado en
    lo que respecta al licor cáustico el cual es manejado a
    diferentes niveles de concentración. Una planta de
    evaporación instantánea está instalada para
    restaurar la concentración original de la cáustica
    y reducir el consumo específico de vapor.

    Lodo Rojo: El lodo rojo es el
    subproducto de la producción de alúmina y contiene
    aquellos componentes de la bauxita que no son disueltos en
    digestión. Este se encuentra contaminado con silicato de
    alúmina-sodio formado durante la desilicación y los
    componentes de calcio y aluminato de sodio provenientes del
    arrastre del licor madre. El lodo rojo es diluido en agua y
    bombeado a las lagunas cuyos diques están especialmente
    preparados y son continuamente inspeccionados. El licor remanente
    en las lagunas es recolectado y retornado a planta para ser usado
    para fluidificar el lodo y facilitar su transporte por las
    tuberías así como para el lavado del lodo. La arena
    proveniente del proceso de desarenado es depositado en una forma
    similar.

    2.1.10. Plan de Ampliación. El proyecto de
    ampliación de CVG BAUXILUM en Matanzas incrementó
    en 1992 su capacidad instalada de 1.000.000 a 2.000.000 de
    toneladas métricas. Consistió en la
    optimización de los procesos y la construcción de
    nuevas unidades.

    Este proyecto se desarrolló en dos grandes
    áreas: La primera tuvo como finalidad el aumento de la
    productividad, eficiencia y factor operativo de la planta,
    mediante la aplicación del Programa de Eliminación
    de Puntos de Congestión (PEPCO), programa que
    consistió en modificaciones menores a los puntos de
    congestionamientos, elevando así el factor operativo.
    Estas mejoras permitieron asegurar una producción de
    1.300.000 toneladas anuales. Igualmente se instaló una
    planta de control de oxalato para la eliminación de
    impurezas y otra de predesilicación.

    La segunda permitió alcanzar una
    producción de 2.000.000 de toneladas por año. Para
    lograr este objetivo se tomó la alternativa del aumento de
    la productividad de la planta, la cual era una tecnología
    ya probada. Debido a que esta producción debía
    lograrse utilizando bauxita de Los Pijiguaos, varias
    modificaciones de importancia tenían que realizarse y
    llevarse a término, manteniendo la planta original cien
    por ciento operativa.

    Entre estas modificaciones se pueden
    considerar:
    Extensión y modernización
    de los sistemas de almacenamiento de bauxita:
    Debido a las
    variaciones de los niveles del Orinoco fue indispensable
    garantizar el suministro de bauxita en la estación seca,
    lo cual originó la necesidad de almacenar 1.800.000 de
    toneladas de este mineral para cubrir este período. Las
    gabarras para transportar la bauxita cuentan con dimensiones
    específicas y apropiadas para optimizar el aprovechamiento
    del río Orinoco y del muelle.

    La extensión adicional de correas
    transportadoras:
    Esta extensión fue requisito
    indispensable para manejar la bauxita desde el muelle a los
    nuevos puntos de almacenamiento, permitiéndole al muelle
    mantener su capacidad de carga y descarga de soda cáustica
    y alúmina.

    2.1.11. Gerencia Ingeniería Industrial.
    2.1.11.1. Objetivos. Suministrar servicios de
    asesoría y asistencia técnica en materia de
    ingeniería económica y de métodos, que
    contribuyan a garantizar la calidad de gestión y la
    optimización y control del uso de los recursos de la
    empresa, así como la mejora continua de sus
    procesos.

    2.1.11.2. Funciones. – Garantizar la
    definición y evaluación de proyectos de
    optimización de costos, que permitan la evaluación
    de áreas de oportunidad de la empresa.

    – Proponer el desarrollo de proyectos de mejoras y de
    optimización de costos, que permitan la evaluación
    de áreas de oportunidad de la empresa.

    – Promover a la organización de herramientas para
    la optimización de costo, que faciliten la gestión
    empresarial y la toma de decisiones.

    – Generar alternativas de inversión rentable,
    cónsonas con la naturaleza y misión de la empresa y
    adecuadas a su capacidad técnica y
    administrativa.

    – Asegurar la asistencia técnica requerida para
    el diseño e implantación de métodos de
    trabajo y practicas operativas y de mantenimiento, dirigidos al
    funcionamiento constante y sostenido de la producción de
    la empresa.

    – Determinar la fuerza laboral optima en las diferentes
    áreas de producción y servicios, a fin de
    estandarizar, racionalizar el uso de la misma.

    – Elaborar, implantar y evaluar planes y proyectos de
    mejoramiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
    alta dirección de la empresa.

    – Garantizar la implantación y cumplimiento de
    las metodologías de planificación y control, normas
    ISO y normas y procedimientos que se establezcan para la empresa,
    inherentes a su área de gestión.

    2.1.11.3. Organigrama de la Gerencia
    Ingeniería Industrial.

    Monografias.com

    Figura 3: Organigrama estructural de la Gerencia
    Ingeniería Industrial.

    Fuente: SDI de la Empresa.

    2.1.12. Ubicación de la Empresa. Ubicada
    en la Zona Industrial Matanzas Avenida Fuerzas Armadas, adyacente
    a CVG VENALUM, en el Municipio Caroní del estado
    Bolívar, parcela 523-01-02 A, sobre el margen derecho del
    Río Orinoco a 350 Km. del Océano Atlántico y
    a 17 Km de su confluencia con el Río
    Caroní.

    Abarca un área de 841.000 metros
    cuadrados.

    2.2. Antecedentes de la Investigación.
    Para el desarrollo de la investigación y con el
    propósito de establecer una base teórica que
    sustente este estudio, se consultaron los siguientes trabajos de
    investigación que guardan relación con el tema en
    estudio, entre ellos se pueden mencionar:

    Partes: 1, 2

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