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Establecimiento de un plan de mejora continua en el área de máquinas y herramientas (PPT)



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    CONTENIDO EL PROBLEMA Planteamiento del Problema Objetivo General
    Objetivos Específicos Justificación MARCO
    TEÓRICO Diagrama Causa-Efecto Matriz FODA Proyecto de
    Mejora Continua LA EMPRESA Ubicación Geográfica
    Objetivos de la empresa Estructura Organizativa General
    Descripción del Área de Trabajo DISEÑO
    METODOLÓGICO Tipo de Estudio Diseño de la
    Investigación Materiales y Equipos Utilizados
    Procedimientos

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    CONTENIDO SITUACIÓN ACTUAL ? Talento Humano Organigrama de
    Superintendencia de Talleres Fuerza Laboral Activa ? Equipos
    (Maquinas y Herramientas) Diagnostico de los equipos Acciones
    para garantizar disponibilidad ? Producto Ordenes de Trabajo
    Clasificación de piezas elaboradas Demanda de piezas
    Demanda de Equipos ANÁLISIS Y RESULTADOS Demanda
    Insatisfecha Análisis FODA (Matriz FODA) Diagrama de
    Pareto Plan de Mejora Continua

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    EL PROBLEMA Se dedica a la producción y
    comercialización de Aluminio con altos estándares
    de calidad. CVG VENALUM para garantizar la producción de
    Aluminio y sus aleaciones en condiciones de eficiencia y
    productividad cuenta con tres áreas fundamentales:
    Carbón, Reducción, Colada, las cuales junto a las
    demás unidades de apoyo son la fuerza motora para llevar a
    cabo las diferentes operaciones necesarias para obtener el
    Aluminio liquido. Una de las áreas de apoyo encontradas en
    CVG VENALUM es el Taller Central el cual responde a
    órdenes de trabajo (ODT) a solicitud de otras unidades de
    la empresa.

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    En la actualidad el Taller Central, ha presentado una serie de
    dificultades para responder de manera eficiente a estas ODT, lo
    que demuestra una baja capacidad de respuesta, siendo está
    relacionada a la baja disponibilidad de los equipos los cuales
    presentan diversas fallas constantes o se encuentran fuera de
    servicio. Otro aspecto importante de mencionar es referido a la
    mano de obra la cual presenta señales de
    desmotivación a la hora de realizar su trabajo y un alto
    ausentismo por diferentes razones (no cumplimiento de los
    transportes, entre otros) y los insumos son insuficientes para
    llevar a cabo dichas ODT.

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    Una de las actividades para la mejora, buen y optimo
    funcionamiento de CVG VENALUM es la recuperación total de
    las celdas electrolíticas y estas contienen elementos
    fundamentales para su funcionamiento como son las tolvas, siendo
    estas una de las tareas principales a realizar
    (recuperación de tolvas). Las tolvas poseen elementos
    como: alimentadores, rompe costras, extensiones, entre otros, los
    cuales son reparados o elaborados en el Taller Central y
    presentando este una capacidad de respuesta deficiente,
    directamente no se lograría obtener mejoras en el buen
    funcionamiento de CVG VENALUM.

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    Objetivo General Establecer un plan de mejora continua en el
    Área de Maquinas y Herramientas que permita influir en la
    capacidad de respuesta del Taller Central de CVG VENALUM
    Objetivos Específicos 1. Determinar el estado actual de
    los equipos mediante la observación directa y encuestas no
    estructuradas. 2. Elaborar un registro histórico de los
    equipos del Área de Maquinas y Herramientas a fin de
    determinar su vida útil, fecha de compra y fallas
    frecuentes. 3. Analizar el resultado del diagnostico
    técnico-operativo funcional del Área de Maquinas y
    Herramientas mediante el uso del Diagrama de Ishikawa. 4.
    Determinar el contexto interno y externo del Taller Central
    mediante el uso de la matriz FODA con el fin de establecer
    estrategias y propuestas para la mejora del funcionamiento del
    Área. 5. Establecer un plan de mejora continua, enfocado a
    las causas definidas en el Diagrama Ishikawa que permita influir
    de manera positiva a la capacidad de respuesta del Taller
    Central.

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    CVG VENALUM La empresa CVG VENALUM, ubicada en la zona industrial
    Matanzas, en Ciudad Guayana, es una de las mayores plantas
    productoras de aluminio en Latinoamérica, por su capacidad
    instalada de 430.000 TM/ Año. Objetivos Principales Tiene
    como principal objetivo producir y comercializar aluminio
    primario y sus derivados en forma rentable. Reducir y mantener
    los costos de producción tanto nacional como
    internacional. Crear, promover y desarrollar la capacidad de
    trabajador Mantener un sistema de información que permita
    al personal directivo conocer los objetivos, políticas y
    planes concretos de acción a seguir. Promover el bienestar
    social

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    Estructura Organizativa CVG VENALUM

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    Departamento del Taller Central El departamento Taller Central es
    una unidad lineal que presta servicios a las áreas de
    producción y esta adscrita a la Superintendencia Talleres.
    Tiene por finalidad asegurar la reparación de los equipos
    hidráulicos, mecánicos, electromecánicos,
    neumáticos, motores eléctricos de corriente alterna
    y continua y componentes eléctricos, servicios de
    refrigeración industrial, fabricación y
    reparación de partes, piezas y estructuras
    metalmecánicas.

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    MARCO TEORICO DIAGRAMA CAUSA-EFECTO El Diagrama de Causa-Efecto o
    Diagrama de Ishikawa es un método gráfico que
    refleja la relación entre una característica de
    calidad (muchas veces un área problemática) y los
    factores que posiblemente contribuyen a que exista. En otras
    palabras, es una gráfica que relaciona el efecto
    (problema) con sus causas potenciales.

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    MATRIZ FODA El análisis FODA es una herramienta que
    permite conformar un cuadro de la situación actual del
    objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.)
    permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso
    que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes
    con los objetivos y políticas formulados.

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    MEJORA CONTINUA Se puede definir como un proceso que describe muy
    bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las
    empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo
    del tiempo. PROYECTO DE MEJORA CONTINUA Un proyecto de mejora
    continua es el conjunto de herramientas, métodos
    estrategias, política s, planes e instrumentos que
    combinados de forma armónica dentro de una
    filosofía de gestión permiten lograr de forma
    consistente nuevos y mejores niveles en materia de calidad,
    costos, productividad, servicio al cliente, niveles de
    satisfacción y tiempo de entrega, permitiendo así
    incrementar los índices de rentabilidad y valor agregado
    de la organización

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    DISEÑO METODOLÓGICO TIPO DE ESTUDIO La
    investigación se basa en un estudio no experimental y se
    considera de tipo descriptiva y aplicada ?DESCRIPTIVA: es un tipo
    de estudio rígido en el cual se describen
    características y se generalizan varios fenómenos
    similares, mediante la exploración y descripción de
    situaciones de la vida real. ?APLICADA: el objetivo principal es
    mejorar el proceso a través de propuestas que garanticen
    el mejoramiento en el proceso. DISEÑO DE
    INVESTIGACIÓN Atendiendo a los objetivos delimitados, la
    investigación se orienta hacia un Diseño de Campo.
    Por cuanto, este diseño de investigación no solo se
    basa en observar, sino recolectar los datos directamente de la
    realidad del objeto de estudio, en su ambiente cotidiano, para
    posteriormente analizar e interpretar los resultados.

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    MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS Equipos de protección
    personal •Camisa manga larga. •Botas de Seguridad.
    •Pantalón Jean. Recursos Físicos •Papel.
    •Lápices y lapiceros. •Bloc de Notas.
    Computadora e Impresora. •Informes técnicos y
    Proyectos relacionados. Recursos Humanos •Personal Centro de
    Información. •Tutor industrial Y Tutor
    académico. •Personal Departamento de Taller
    Central.

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    SITUACIÓN ACTUAL TALENTO HUMANO En el taller central, se
    cuenta con una fuerza de trabajo o talento humano con distintas
    especialidades tales como Soldadores, Operadores de Maquinas y
    Herramientas, Fabricadores y Auxiliares encargados de realizar
    las distintas ordenes de trabajo (ODT) dadas por solicitud.
    Organigrama Superintendencia De Talleres

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    Distribución de Personal de Taller Central
    Distribución por Turno Cargo Jefe Departamento Superv.
    Turno Mec. Superv. Taller Mecánico Superv. Taller
    Eléctrico Superv. Taller Refrig. Superv. Cont. Herram.
    Tec. Mantenimiento Tec. Maq. Y Herram. Tec. Refrigeración.
    Mecánico Mtto. Electricista Mtto. Oper. Maq. y Herram.
    Controlador Herram. Soldadores Oper. Equipo móvil.
    Cantidad 1 4 3 1 1 1 10 7 3 17 5 9 2 12 2 Turno I: 6:30 a 3:00 1
    1 3 1 1 1 10 2 3 17 5 2 2 3 2 Turno II: 3:00 a 11:00 – 1 – – – –
    – 2 – – – 2 – 3 – Turno III: 11:00 a 6:30 – 1 – – – – – 2 – – – 3
    – 3 –

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    7 9 Distribución General del Departamento Taller Central
    Unidad DEPARTAMENTO TALLER CENTRAL Talleres Fabricación y
    Soldadura Hidroneumático Maquinas y Herramientas
    Eléctrico Mecánico Refrigeración Fuerza
    Laboral activa Taller Maquinas y Herramientas Unidad Taller Cargo
    Superv. Cont. Estructura 1 Herramientas. Departamento Taller
    Central Maquinas y Herramientas Tec. Maquinas y Herramientas.
    Oper. Maquinas y Herramientas.

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    Fuerza Laboral activa Taller Maquinas y Herramientas La Fuerza
    Laboral necesaria para fabricar y reparar elementos
    estructurales, piezas mecánicas y componentes, a fin de
    mantener los equipos e instalaciones de planta en
    operación es de (17) Trabajadores para el Taller Maquinas
    y Herramientas del Departamento del Taller Central, para ser
    distribuidos proporcionalmente en tres (03) grupos de
    trabajo.

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    5 EQUIPOS (MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS) En el Área de
    Maquinas y Herramientas, se cuenta con diversos equipos (Maquinas
    y Herramientas) los cuales hacen posible la elaboración de
    las diversas piezas regidas por las ODT pertenecientes a dicha
    área. Registro de Compra y vida útil de algunos
    Equipos Equipos Tornos Fecha Compra 30/09/79 Vida Útil
    (Años) 10 Servicio (Años) 34 Rectificadora (dv
    30/09/79 10 34 discos) Rectificadores 17/08/89 24 Taladros
    Fresadoras 30/09/79 14/09/86 10 10 34 27 Universales Fresadora
    Mortajadora Brochadora Davis Sierra Vaivén 30/09/79
    17/05/90 30/09/79 30/09/79 10 20 10 10 34 23 34 34

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    Diagnóstico de la situación actual de los equipos
    (2013)

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    EN LA ACTUALIDAD, SE PUEDE VISUALIZAR QUE: •Los equipos se
    encuentran enumerados •Los años de servicio han
    superado su vida útil •Existen 27 equipos, de los
    cuales solo están 21 operativos (77,77%) •Los 6
    equipos no operativos, están en proceso de
    reparación o en proceso de desincorporación. El OEE
    (Eficiencia General de los Equipos) es una razón
    porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de la
    maquinaria industrial. Sus valores: •OEE < 65%
    Inaceptable. Se producen importantes pérdidas
    económicas. Muy baja competitividad. •65% < OEE
    < 75% Regular. Aceptable sólo si se está en
    proceso de mejora. Pérdidas económicas. Baja
    competitividad. •75% < OEE < 85% Aceptable. Continuar
    la mejora para superar el 85 %. Ligeras pérdidas
    económicas. Competitividad ligeramente baja.

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    •85% < OEE < 95% Buena. Entra en Valores de Buena
    competitividad. •OEE > 95% Excelencia. Valores Excelente
    competitividad. Se puede concluir que comparando los datos reales
    de eficiencia (Aprox. 77,77%) y los valores de OEE: ?Se encuentra
    en una situación Regular-Aceptable, lo cual muestra la
    necesidad de proyectarse a una mejora continua.

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    Acciones para garantizar la disponibilidad de los equipos

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    PRODUCTO Demanda de Trabajos del Área de Maquinas y
    Herramientas del Taller Central Actualmente, la demanda de
    productos supera la capacidad instalada del Taller, por lo que
    muchos de los trabajos no se ejecutan o se posponen por falta de
    materiales o por insuficiencia de maquinas y equipos, aunado al
    alto ausentismo del personal.

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    13 Ordenes de trabajo (ODT) de Área Maquinas y
    Herramientas JUNIO 2013 Nº DESCRIPCIÓN 01 Maquinar
    barras celdas V-línea 02 Fabricar componentes para tolva
    03 Fabricación de tornillos 04 Fabricación de
    tuercas 05 Bocinas de bronce 06 Fabricación de sistema de
    arrastre 07 Fabricación de anillos de estanqueidad 08
    Bocinas para sistema desplazamiento 09 Pinza para apiladora 10
    Fabricación de eje guía para la apiladora 11
    Bocinas y barras para apiladora 12 Fabricación
    cuñas corto circuito Fabricación de ejes para
    sistema de arrastre 14 Fabricación de pasadores 15
    Fabricación de conectores de empuje 16 Fabricación
    de alimentadores bocinas rompecostra 17 Fabricación de
    tornillos de empuje 18 Fabricación ejes rompecostra 19
    Acople tacómetro del motor 20 Fabricación soporte
    tacómetro del motor 21 Fabricación de anillos de
    crisoles

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    Clasificación de piezas elaboradas en el Área de
    Maquinas y Herramientas (Añ0 2012 – 2013) Piezas
    Tamaño (mm) Descripción Cantidad Fabricada (pzas)
    Equipos Utilizados TIPO I P < 10 Ejes, soportes, bocinas,
    cuñas. planchas, 2.500 Pantógrafos, fresadoras y
    tornos. Punta rompecostras, TIPO II 10 < P < 50
    extensiones, bocinas, ejes, rodillos, tambores de molienda,
    soportes para tolva, 2.000 Sierras, fresadoras, tornos. bocina de
    bronce. Ejes del molino de bolas, Tornos, taladros, TIPO III 50
    < P < 100 tambores de cintas 100 fresadoras,
    transportadoras. brochadoras. TIPO IV TIPO V 100 < P < 500
    P > 500 Accesorios de Molino impacto, Molino de cono. Barras
    de V-línea. de 20 6.450 Tornos, taladros, brochadoras.
    Mandrinadora, taladros.

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    DIAGRAMAS DE RECORRIDO Y DIAGRAMA DE PROCESO POR
    AGRUPACIÓN DE PIEZAS TIPO I Ejes, soportes, planchas,
    bocinas, cuñas.

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    TIPO II •Punta Rompecostras, extensiones, bocinas, ejes,
    rodillos, tambores de molienda, soportes para tolva, bocina de
    bronce.

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    TIPO III •Ejes del molino de bolas, tambores de cintas
    transportadoras.

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    de TIPO IV •Accesorios de molino impacto, Molino de
    cono

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    TIPO IV •Barras de V-línea

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    GRÁFICO DEMANDA DE PIEZAS Demandas de Piezas Tipo I Tipo
    II Tipo III Tipo IV Tipo V Las piezas Tipo V Las piezas Tipo I
    Las piezas Tipo II Las piezas Tipo III Las piezas Tipo IV 6450
    2500 2000 100 20

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    1 GRÁFICO DEMANDA DE EQUIPOS Demanda de Equipos Torno
    Fresa Taladro Brochadora Sierra Mandrinadora Equipo Torno Fresa
    Taladro Brochadora Sierra Mandrinadora Cant. Demanda 4 3 3 2
    1

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    de y Diagrama de Caracterización dónde se resumen
    los proveedores, insumos, procesos, productos y clientes del
    departamento Taller Central de CVG Venalum. Proveedores
    -Áreas de ejecución de Mtto -Suptcia.
    Planificación e Ing. Mtto -Dpto. Instrumentación
    -División Almacén -Gcia. Ing. Industrial -Div.
    Contratación –Bienes y Materiales -Div.
    Contratación Obras y Servicios -Dpto. Control de Calidad
    -Dpto. Seguridad Insumos -Factor de Servicio -Planes y programas
    de Mtto. -ODT -Planos de Piezas -Laminas y Barras de metales
    ferrosos y no ferrosos -Materiales Eléctricos -Materiales
    y Equipos de soldadura -Inf. Y normas técnicas -Partes,
    piezas y componentes a Procesos -Planificar y programar
    -Inspeccionar fallas -Analizar Fallas -Fabricar y reparar partes,
    piezas y estructuras, Eq. de refrigeración industrial.
    -Lubricar -Ensamblar -Reparar Eq. hidráulicos,
    mecánicos, neumáticos. -Reparar Eq.
    eléctricos. Productos -Eq. Eléctricos,
    mecánicos y de refrigeración disponibles y
    operativos. -Partes, piezas y componentes hidráulicos y
    neumáticos. -Piezas metal- mecánicas y estructuras
    fabricadas y/o reparadas. -Planes operativos. Clientes -Todas las
    Áreas de Mtto y servicios de la empresa. -Talleres
    foráneos reparar Atributos -Oportunidad -Calidad
    -Confiabilidad Recursos -Grúas, Eq. de medición y
    ajustes -Eq. de soldadura -Eq. y Herram. -Infraest. Adecuada
    Atributos -Oportunidad entrega -Disponibilidad operatividad
    -Calidad y confiab.

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    ANÁLISIS Y RESULTADOS Demanda Insatisfecha Se pueden
    observar algunos factores que conlleva a esta situación:
    No existir control por parte de los supervisores falta de insumos
    y materia prima la baja disponibilidad de los equipos.
    Además de no satisfacer la demanda al no realizar las
    solicitudes recibidas, se observa que por las mismas causas
    anteriores hay retardo en la fabricación de las piezas
    demandadas de días y hasta semanas.

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    DIAGRAMA ISHIKAWA/ INSATISFECHA CAUSA EFECTO DE DEMANDA

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    SE LOGRA CONCLUIR QUE ACTUALMENTE: •Las Maquinas y
    Herramientas existentes presenta obsolescencia lo cual ha sido
    causado por la falta de inversión de parte de los entes
    encargados, baja capacidad de producción y falta de
    repuestos lo que va de la mano al bajo presupuesto que existe.
    •Se evidencia la falta de material por diversas razones,
    entre las cuales esta el no solicitar a tiempo o la baja calidad
    de los mismos. •Los clientes (llámese también
    Partes solicitantes o demandantes) realizan solicitudes no
    acordes a la capacidad y ODT fuera de especificaciones. •El
    recurso humano (Talento Humano) presenta desmotivación,
    falta de entrenamiento, bajo salario debido que el contrato
    colectivo esta vencido y falta de transporte lo que conlleva al
    ausentismo, dándose el caso que la flota este
    dañada o que los choferes no cumplen las rutas.

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    MATRIZ FODA DEL ÁREA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DEL
    TALLER CENTRAL

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    5 3 1 DIAGRAMA DE PARETO Objetivo: Separar los muchos triviales
    de los pocos vitales para evaluación de la demanda
    insatisfecha en el Área de Maquinas y Herramientas del
    Taller Central. Factores Principales •Recurso Humano
    •Clientes •Maquinas y Herramientas (equipos)
    •Materiales Se realizó una encuesta no estructurada
    Percepción Muy Importante Importante Moderadamente
    Importante Sin Importancia Escala 7 Escala de Valores para
    Evaluación

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    0 Factores Principales de Demanda Insatisfecha 8 6 4 2 Factores
    Principales de Demanda Insatisfecha Se puede visualizar que los
    factores con más influencia en la existencia de Demanda
    Insatisfecha son, en orden: •Recursos Humanos (7)
    •Equipos (7) •Materiales (5)

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    MEJORA CONTINUA •Establecer un plan de mejora continua,
    enfocado a las causas definidas en el Diagrama Ishikawa que
    permita influir de manera positiva a la capacidad de respuesta
    del Taller Central. Una vez determinados los factores con
    más influencia en la Demanda insatisfecha arrojada en el
    Diagrama de Pareto, se procedió a determinar las causas
    que producen la ocurrencia de estos Factores. Seguido a esto, se
    elaboro un plan de mejora continua basado en acciones sobre cada
    factor, como recomendación para CVG VENALUM, que permitan
    disminuir en gran medida la Demanda insatisfecha existente en el
    Taller Central – Área Maquinas y Herramientas.

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    DEMANDA INSATISFECHA Causa Recurso Humano Acciones Consideradas
    Capacitar a Trabajadores: La capacitación en el
    área de trabajo es fundamental para la productividad. Este
    es el proceso de adquirir conocimientos técnicos,
    teóricos y prácticos que mejorarán el
    desempeño de los empleados en sus tareas laborales.
    Estimar, Motivar: Es conveniente que los empleados se sientan
    valorados y tomados en cuenta y que las compensaciones no sean
    sólo de tipo monetario. Dándole recompensas como
    incentivos que motivan y garantizan la satisfacción del
    empleado y esto, a su vez, aumenta la producción.
    Establecer retribuciones económicas, comprobar si un
    empleado está cumpliendo con las funciones de su puesto,
    planificar las acciones formativas, en función de las
    pautas que se establezcan para el trabajo, y promocionar a los
    empleados. Hacer los cambios estructurales necesarios en la
    organización para evitar que los subordinados trabajen
    para agradar al jefe, y no para contribuir al logro de los
    objetivos de la empresa. Mantener un sistema objetivo de
    planeación de recursos humanos que permita potencializar
    quiénes en el corto y mediano plazo estarán listos
    para cubrir futuras posiciones, o bien determinar si no existe
    personal con talento para ello.

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    DEMANDA INSATISFECHA Causa Maquinas y Herramientas (Equipos)
    Acciones Consideradas Realizar un estudio de factibilidad
    económica para el reemplazo de las maquinas y herramientas
    del Taller Central. Una buena inversión en equipos y
    máquinas de calidad Inspecciones: La parte más
    importante de todo programa basado en equipos es la
    inspección. La actividad de inspección no solo
    revela la condición de la máquina herramienta, si
    no que supone un ajuste, reparación o cambio de piezas
    desgastadas; es decir, la corrección eliminación de
    circunstancias que pueden ser causa de averías o deterioro
    de la maquina. Inspección de control de calidad. Suele ser
    cada tres años, al instalar una maquina nueva o
    reconstruida, o bien por solicitud. Establecer planes de
    mantenimiento periódicamente, ya que se garantiza las
    condiciones óptimas de operatividad de los equipos,
    sistemas productivos e instalaciones, mediante la
    planificación, ejecución y control de los programas
    de mantenimiento, y tiene la finalidad de asegurar la continuidad
    del servicio de los equipos, en concordancia con los
    parámetros de calidad, seguridad y costos. Adicional al
    plan de mantenimiento, el Taller Central debe tener una
    documentación que contenga un manual de
    organización, prácticas operativas, registro de
    inspecciones e historial de equipos.

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    DEMANDA INSATISFECHA Causa Acciones Consideradas Coordinar la
    ejecución de los programas de mantenimiento y garantizar
    el correspondiente apoyo logístico de suministro y
    repuestos, mediante el análisis de informaciones
    proveniente de los planos, rutinas de mantenimiento, inspecciones
    y ordenes de trabajo. Eficaz manejo de materiales: Cada
    operación del proceso requiere materiales y suministros a
    tiempo en un punto en particular, el eficaz manejo de materiales.
    Se asegura que los materiales serán entregados en el
    Materiales momento y lugar adecuado, así como, la cantidad
    correcta. Tener un mayor control (tabulado) a cerca de los
    materiales e insumos necesarios para la realización de las
    actividades y tareas (ODT) fijando prioridades de compra, para
    mantener la continuidad y Eficientes Respuestas del Área
    de Maquinas y Herramientas del Taller Central. Inspeccionar en su
    totalidad los materiales e insumos antes de llevar a cabo las
    actividades a solicitud (ODT), para garantizar un producto
    (piezas) de acuerdo a las normas de calidad.

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    CONCLUSIONES En base al estudio realizado y a los resultados
    obtenidos en el desarrollo del trabajo, se concluye lo siguiente:
    ?La Fuerza Laboral necesaria para fabricar y reparar elementos
    estructurales, piezas mecánicas y componentes, a fin de
    mantener los equipos e instalaciones de planta en
    operación es de (17) Trabajadores para el Taller Maquinas
    y Herramientas del Departamento del Taller Central, para ser
    distribuidos proporcionalmente en tres (03) grupos de trabajo.
    ?El recurso humano (Talento Humano) presenta
    desmotivación, falta de entrenamiento, bajo salario debido
    que el contrato colectivo esta vencido y falta de transporte lo
    que conlleva al ausentismo, dándose el caso que la flota
    este dañada o que los choferes no cumplen las rutas.

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    ?No se cumple rigurosamente con un plan de mantenimiento de los
    equipos, y en los períodos establecidos por los mismos,
    por falta de recursos. ?Se puede evidenciar que entre los equipos
    más utilizados para la elaboración de las piezas
    demandadas en el área de Maquinas y Herramientas esta el
    torno en el primer lugar, seguidamente la fresadora y el taladro.
    ?El taller de máquinas y herramientas tiene 27 equipos de
    los cuales 6 están fuera de servicio (22,22%) o con baja
    disponibilidad operativa.

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    RECOMENDACIONES En función de los resultados y las
    conclusiones obtenidas se recomiendan las siguientes acciones:
    ?Iniciar el proceso de inversión para obtención de
    nuevos equipos y herramientas o reparación total, ya que
    estos sobrepasaron su vida útil y presentan dificultad
    para obtención de sus repuestos debido a la obsolescencia.
    ?Establecer planes estratégicos para la adquisición
    de nuevos equipos, así se podrá cubrir con la alta
    demanda de ODT que no se pueden realizar por falta de estos,
    aunado a otros factores estudiados. ?Asignación de las
    responsabilidades de seguimiento permanente para el cumplimiento
    de las acciones de mejora planteadas, así como los
    responsables para la ejecución de la misma

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    ?Tener mayor control del inventario de los insumos, no esperando
    la no existencia de los mismos para solicitarlos, esto
    permitirá que no se demore la respuesta de las ODT. ?Pedir
    a las partes demandantes una mayor especificación a la
    hora de solicitud de un servicio (ODT), para que disminuya la
    demora de respuesta. ?Debido a la desmotivación existente
    de los trabajadores, se puede incurrir a charlas convencionales
    entre jefes y obreros a fin de ofrecerles cursos de
    capacitación, bonos por sobresalir en su trabajo, entre
    otros, todo esto con el fin de que no sea un trabajo obligado el
    que se realice en el Taller, sino que sientan sentido de
    pertenencia en un ambiente más familiar.

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    ?Llevar a cabo estudios continuos en toda las áreas de la
    empresa que garanticen el buen desenvolvimiento de las
    actividades. ?Garantizar el cumplimiento de los programas de
    mantenimiento semanal para asegurar la continuidad operativa en
    planta. ?Garantizar la disponibilidad de materiales, insumos y
    repuestos para cumplir oportunamente con los planes de
    mantenimiento y correctivos que se presenten. ?Garantizar la
    disponibilidad absoluta de las maquinas, herramientas y equipos
    necesarios para ejecutar las actividades.

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