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Aplicación de las herramientas de la ingeniería de métodos para la fabricación de ventanas tipo corredizas



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    Toda empresa que lleve a cabo un proceso productivo o preste un
    servicio, siempre está en la búsqueda de crecer y
    aumentar su rentabilidad y el camino ideal para lograrlo es a
    través del aumento de su productividad. La
    ingeniería de métodos es una herramienta muy
    importante que puede servir de aplicación para realizar
    estudios a fondo de los procesos que se llevan a cabo en las
    empresas, con la finalidad de identificar posibles causas que
    generen las fallas El siguiente estudio de métodos permite
    realizar un estudio minucioso del trabajo para establecer
    cuáles son las áreas más críticas
    aplicando técnicas de ingeniería de métodos:
    Técnica del interrogatorio. Preguntas de la OIT. Enfoques
    primarios. Estudio de tiempo INTRODUCCIÓN

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    Mundo Aluvi C.A es una empresa formada desde los principios por
    sus patronos quienes también son los dueños, desde
    sus comienzos emplea obreros con grado de bachiller para la
    fabricación de sus artículos De acuerdo al estudio
    realizado en la empresa Mundo Aluvi C.A, se observaron varias
    fallas en el proceso de fabricación, con diferentes
    niveles prioridad. El problema principal que se destaca es la
    falla en la medición de productos a realizar. EL PROBLEMA
    ANTECEDENTES PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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    Luego de analizar el proceso se encontró que
    también existen fallas secundarias que afectan la fluidez
    del proceso: Ubicación de la materia prima
    Ubicación de maquinaria y herramental Falta de
    aplicación de normas de calidad. Deficiencia en equipos de
    protección y seguridad. Carencia de luz artificial Falta
    de ventilación Inexistencia de manuales de
    descripción de procesos. EL PROBLEMA

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    EL PROBLEMA Esta situación evidentemente, da a demostrar
    la falta de un estudio de métodos como el Análisis
    Operacional, ya que la planificación de la cual disponen
    no es la más adecuada para un óptimo resultado. En
    la Actualidad la empresa Mundo Aluvi C.A, no ha establecido los
    estándares de tiempo para la fabricación de sus
    piezas. En la empresa Mundo Aluvi C.A., tampoco se cuenta con una
    clara definición del porcentaje de tolerancias  Esta
    investigación tiene como principal objetivo instruir al
    estudiante en el estudio y comprensión del análisis
    operacional que permite detectar con exactitud las fallas que
    generen problemas en un proceso y a su vez darle solución
    a través de una mejora en el método de trabajo.
    JUSTIFICACIÓN

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    EL PROBLEMA

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       Analizar y describir el proceso de
    fabricación de ventanas tipos corredizas de 1x1m en la
    empresa MUNDO ALUVI C.A, a través de la realización
    de un estudio de movimientos y estudio de tiempos como
    herramientas básicas de la Ingeniería de
    Métodos, con el fin de proponer un nuevo método de
    trabajo que permita optimizar el proceso. EL PROBLEMA OBJETIVOS
    OBJETIVOS GENERAL

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    EL PROBLEMA * Realizar visitas a la empresa con el fin de
    observar realmente como se efectúa la jornada de trabajo,
    evaluando el proceso de fabricación de ventanas tipo
    corredizas de 1x1m a través de la observación
    directa. * Caracterizar el método actual de trabajo y
    todas las actividades implicadas en el proceso de
    fabricación de ventanas tipo corredizas de 1x1m. *
    Identificar las actividades improductivas y productivas con el
    fin de simplificarlo, reducirla, combinarla y en el mejor de los
    casos eliminarlas * Elaborar los diagramas de proceso y de flujo
    o recorrido, según el proceso actual para la
    fabricación de ventanas tipo corredizas de 1x1m. *
    Realizar el examen crítico diseñado por la OIT, con
    la finalidad de evaluar las posibles fallas existentes en el
    proceso o condiciones de trabajo inadecuadas. * Realizar un
    estudio donde se evalúe la eficiencia o ineficiencia del
    operario mientras desempeña sus labores y establecer
    posibles mejoras que permitan aumentar la productividad.
    OBJETIVOS ESPECIFICOS

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    EL PROBLEMA * Determinar las tolerancias de la jornada de
    trabajo. * Determinar la jornada de trabajo a evaluar. *
    Determinar el tamaño de la muestra que se tomara en cuenta
    a la hora de hacer el estudio de tiempo. * Manejar correctamente
    el cronómetro para así tomar los valores exactos
    leídos en el mismo, de cada elemento de la
    operación. * Determinar a través del cronometraje,
    los tiempos promedios seleccionados de la operación y
    clasificarlos de acuerdos a la velocidad de ejecución de
    cada elemento de la misma. * Determinar la tolerancia de cada
    elemento que compone la operación. * Determinar el tiempo
    estándar de la operación seleccionada C.A. *
    Elaborar análisis y conclusiones en relación a los
    resultados obtenidos anteriormente.

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    EL PROBLEMA * Proponer un método eficiente para solucionar
    el problema que afecte al proceso de fabricación de
    ventanas tipo corredizas de 1x1m. * Realizar el análisis
    operacional al almacenamiento. * Elaborar el diagrama de proceso
    que contengan nuevas propuestas. * Elaborar el diagrama de flujo
    recorrido que contengan las propuestas * Definir la actividad en
    la empresa, a la cual se le realizara el estudio de tiempo. *
    Realizar las observaciones para obtener los datos por medio del
    cronómetro. * Evaluar las condiciones de trabajo del
    personal. * Aplicar el procedimiento estadístico para la
    determinación de la confiabilidad del tamaño de la
    muestra. * Determinar la calificación de velocidad de la
    operación realizada a través del método de
    WESTINGHOUSE.

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    GENERALIDADES DE LA EMPRESA MUNDO ALUVI C.A se encuentra ubicada
    en la Urbanización Villa Icabarù, UD 323, parcela
    75, vía Caracas, Parroquia Unare, Puerto Ordaz, estado
    Bolívar, Venezuela. NOMBRE Y UBICACIÓN
    RESEÑA HISTORICA Fisercom C.A, nace en el año 2002
    como una microempresa ubicada en un local de la Urb. El Caimito
    I, realizando trabajos relacionados al rama de aluminio y
    vidrios. Era atendida por sus dueños, los cuales se
    encargaban de la promoción de la empresa y de la
    realización de los trabajos.

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    GENERALIDADES DE LA EMPRESA OBJETIVO La empresa Mundo Aluvi C.A
    fue constituida para presta servicios y suministros de todo tipo
    de trabajos de aluminio y vidrio, ventanas, puertas, mesones,
    entre otros, a fin de satisfacer la demanda en la zona. ESTRUCURA
    ORGANIZATIVA DUEÑO ENCARGADO ADMINISTRADOR DUEÑO
    OBRERO SECRETARIA OBRERO OBRERO

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    GENERALIDADES DE LA EMPRESA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
    PROCESO A ESTUDIAR El patrono se dirige al lugar donde
    será ubicado el producto final, toma las medidas
    correspondientes a la ventana. Se dirige de vuelta al
    galpón donde le transmite la información al obrero.
    Toma los 8 pedazos de perfiles restantes y los perfora con las
    guías correspondientes utilizando el taladro, toma las
    cuatro L formadas con los perfiles de aluminio y las deja un lado
    junto con el marco. Se traslada al almacén de vidrios y
    toma una lámina de 1×2.40m, la lleva a la mesa de corte ,
    toma los pedazos de vidrio cortados y se traslada al área
    de ensamblaje. Toma la primera pieza de vidrio y le coloca una
    goma especial en los bordes, Toma el marco y las dos piezas de
    vidrio armadas y las traslada al almacén. El obrero recibe
    la orden, y verifica en almacén si hay existencia de
    material, toma seis perfiles de aluminio diferentes de longitud,
    se desplaza hasta la trazadora donde realiza el corte de
    aluminio. Toma cada uno de los perfiles le realiza sus
    respectivos cortes y perforaciones para luego trasladarse hacia
    la mesa de ensamblaje.

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    Diseño metodológico TIPO DE INVESTIGACIÓN El
    estudio realizado en la empresa Mundo Aluvi C.A., es de tipo no
    experimental, porque se pudo observar la fabricación de
    ventanas tipo corredizas de 1x1m sin que se llevara a cabo una
    manipulación deliberada las variables. Se considera que el
    estudio se clasifica : DESCRIPTIVA EXPLORATORIO CAMPO APLICADO
    EVALUATIVO

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    Diseño metodológico

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    Diseño metodológico TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
    DE RECOLECCIÓN DE DATOS Observaciones directas
    Instrumentos   Papel Lápiz Cronómetro para
    estudio de tiempos. Formato para el estudio de tiempos. Formato
    para concesiones por fatiga. Tabla Método
    sistemático. Tabla t-student. Tabla Westinghouse.

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    Diseño metodológico Se realizaron varias visitas a
    la empresa MUNDO ALUVI C.A para observar con detalle el proceso
    de fabricación de ventanas tipo corredizas de 1x1m. Para
    la realización del estudio de movimiento se utilizó
    el siguiente procedimiento: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Se
    describió el método actual de trabajo del proceso
    de fabricación de ventanas tipo corredizas de 1x1m Se
    realizo un diagrama de proceso con su respectivo resumen de
    operaciones, para así poder observar con mayor facilidad
    la situación de la empresa. Se realizó el plano de
    distribución de planta, señalando detalladamente
    cada área. Como complemento se realizó el diagrama
    de flujo recorrido donde se presenta el proceso en cada una de
    las áreas que lo componen.

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    Diseño metodológico Para aplicar la técnica
    del análisis operacional se llevaron a cabo los siguientes
    procedimientos: A través de entrevistas se obtuvo la
    información necesaria para plantear la situación
    actual de la producción de ventanas de aluminio de tipo
    corredizas, y de este modo poder observar las fallas en el
    método de trabajo. Se llevó a cabo un seguimiento
    al operario y al método de trabajo utilizado para la
    elaboración de las ventanas de tipo corredizas de 1x1m. Se
    elaboró un nuevo plano anexando las mejoras en la
    distribución de las áreas de trabajo. Y se
    llevó a cabo la elaboración de un Diagrama de Flujo
    Recorrido. Se consultaron y estudiaron los planos sobre la
    distribución de la empresa Mundo Aluvi C.A. Una vez
    identificado el problema, se realizó al operario una
    encuesta apoyándose en la preguntas sugeridas por la
    OIT.

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    Diseño metodológico Para llevar a cabo el estudio
    de tiempo en la empresa se realizó el siguiente
    procedimiento: Descripción de la operación Toma de
    tiempos de cada una las operaciones que se realiza en el
    área de fabricación. Registrar los tiempos tomados.
    Se calculó el tiempo promedio seleccionado de la actividad
    que se le está realizando el estudio. Suponer un
    coeficiente de Confianza. Hallar el Intervalo de Confianza.
    Calcular el Intervalo de la Muestra y comparar con el Intervalo
    de confianza. Calificar al operario para hallar el CV Calcular el
    Tiempo Normal. Asignar tolerancias (fatiga y necesidades
    personales). Normalizar las tolerancias. Calcular el Tiempo
    Estándar.

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    Sub La empresa Mundo Aluvi C.A presenta fallas al momento de
    tomar mediciones por lo que se ha decidido hacerle el seguimiento
    al operario. La causa principal del problema se genera a partir
    del error que comenten los obreros a la hora de medir, ya sea por
    la falta de experiencia en metrología, falta de
    atención o simplemente errores de cálculo.  
    SITUACIÓN ACTUAL SELECCIÓN DEL SEGUIMIENTO Los
    errores de metrología fueron elegidos por que son,
    según lo estudiado, la mayor causa de pérdidas de
    material, incumplimiento de pedidos y pérdida de
    tiempo.

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    Sub Proceso de producción de ventanas de tipo
    corredizas1x1m.   El patrono se dirige al lugar donde
    será ubicado el producto final, toma las medidas
    correspondientes a la ventana. Se dirige al galpón donde
    le transmite la información al obrero.   El obrero
    recibe la orden, y verifica en almacén si hay existencia
    de material, toma seis perfiles de aluminio diferentes de
    longitud 6.10m, se desplaza 2m hasta la trazadora donde realiza
    el corte de aluminio. Toma un primer perfil denominado base y
    corta 1m, toma un segundo perfil denominado cabezal y corta 1m,,
    toma el perfil denominado lateral y corta dos pedazos de 97cm
    cada uno SITUACIÓN ACTUAL prosigue a tomar el perfil de
    tipo gancho y corta dos pedazos de 94.5cm cada uno, toma el
    perfil llamado liso y corta dos pedazos de 94.5cm cada uno, por
    último toma el perfil zócalo y cortan cuatro
    pedazos de 42.6cm cada uno, los perfiles sobrantes los lleva de
    vuelta a almacén, toma los trozos de aluminio y se
    traslada 4m hacia la mesa de ensamblaje, toma un trozo de perfil
    lateral guía y perfora con un taladro en cada extremo los
    dos trozos de laterales, procede a realizar lo mismo con la base
    y el cabezal, toma tornillos de 8×1 y arma el marco, toma el
    cabezal y le une un lateral con un tornillo, realiza lo mismo con
    otro lateral y la base, luego une esos dos con tornillos en los
    extremos hasta formar el marco, atornillado con el mismo taladro
    para que queden bien sujetos, coloca el marco a un lado.
    DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL

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    Sub Toma los 8 pedazos de perfiles restantes y los perfora con
    las guías correspondientes utilizando el taladro, toma un
    perfil gancho y lo une en forma de L con el perfil zócalo
    usando dos tornillos y se lo coloca al perfil gancho en la parte
    inferior una rueda, esto lo repite una vez con los otros dos
    pedazos iguales, luego toma perfil zócalo y lo une en
    forma de L con el perfil liso usando dos tornillos y repite lo
    mismo con los otros dos perfiles iguales, toma las cuatro L
    formadas con los perfiles de aluminio y las deja un lado junto
    con el marco. Se traslada 5m al almacén de vidrios y toma
    una lámina de 1×2.40m, la lleva a la mesa de corte a 1m,
    corta con un cortador manual dos piezas de 43.6×87.5cm,
    depositando el vidrio sobrante a un lado, toma los pedazos de
    vidrio cortados y se traslada 5m al área de ensamblaje .
    Toma la primera pieza de vidrio y le coloca una goma especial de
    4mm en los bordes, toma una de las L formada con el gancho y un
    zócalo y una L de liso con zócalo y la coloca en la
    parte superior e inferior del vidrio respectivamente, los fija
    con dos tornillos a cada extremo, y le coloca una rueda en la
    parte inferior del liso, se repite todas las operaciones con la
    segunda pieza de vidrio. Toma el marco y las dos piezas de vidrio
    armadas y las traslada 5 metros al almacén.
    SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
    ACTUAL

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    DIAGRAMA: Proceso PROCESO: Fabricación de ventanas tipo
    corredizas 1x1m. INICIO: Recibe orden FIN: Almacén METODO:
    Actual SEGUIMIENTO: Operario FECHA: 01/04/14 SITUACIÓN
    ACTUAL DIAGRAMA DE PROCESO

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    SITUACIÓN ACTUAL DIAGRAMA DE PROCESO

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    RESUMEN 77 72 6 (22M) 6 TOTAL 161 DIAGRAMA DE PROCESO
    SITUACIÓN ACTUAL

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    SITUACIÓN ACTUAL DIAGRAMA DE FLUJO RECORRIDO

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    El proceso de realización de ventanas tipos corredizas
    1x1m de la empresa Mundo Aluvi C.A, presentan ciertas fallas en
    la organización, mal uso del espacio y desorden a
    trabajar, teniendo como consecuencias trabajo extra en labores
    sencilla. SITUACIÓN PROPUESTA *Reorganización de la
    distribución de las maquinarias. Como propuesta para
    solucionar el problema, se le proponen las siguientes
    alternativas: DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL *La
    adquisición de un medio de transporte para que el operario
    no haga el traslado manual de los materiales, se debe acotar que
    para llevar a cabo esta incorporación del medio de
    transporte al proceso, es necesario hacer un estudio de costo y
    factibilidad. *Organizar los materiales o herramientas de uso
    necesario para cada fase en el proceso de fabricación es
    decir, mantener ordenados en un lugar o espacio cercano y visible
    los materiales y evitar su traslado a fases del proceso q no
    cumplen ninguna función. *Organización del
    almacén.

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    DIAGRAMA: Proceso PROCESO: Fabricación de ventanas tipo
    corredizas 1x1m. INICIO: Recibe orden FIN: Almacén METODO:
    Actual SEGUIMIENTO: Operario FECHA: 21/04/14 SITUACIÓN
    PROPUESTA DIAGRAMA DE PROCESO

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    SITUACIÓN PROPUESTA DIAGRAMA DE PROCESO

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    RESUMEN 77 72 6 (18M) 6 TOTAL 161 SITUACIÓN PROPUESTA
    DIAGRAMA DE PROCESO 1m

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    SITUACIÓN PROPUESTA DIAGRAMA DE FLUJO RECORRIDO

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    Sub Para calcular el tiempo estándar de esta actividad fue
    necesario determinar algunos valores tales como: Tamaño de
    la muestra. Para la elaboración de este estudio solo se
    tomo la operación de perforación de los perfiles de
    aluminio. Coeficiente de Confianza= 95%   ESTUDIO DE
    TIEMPO

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            ESTUDIO DE TIEMPO CALCULO DE TIEMPO
    ESTANDAR   Calculo de la Velocidad Cv=0.96  

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    ESTUDIO DE TIEMPO CALCULO DE TOLERANCIA POR FATIGA

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    Sub  ESTUDIO DE TIEMPO CALCULO DE LA JORNADA EFECTIVA DE
    TRABAJO DETERMINACIÓN DE TIEMPO ESTÁNDAR
    NORMALIZACIÓN DE TOLERANCIAS

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    Al aplicar el análisis operacional en el proceso de
    fabricación de ventanas corredizas se detectaron fallas
    que hacen lento el proceso. El método del interrogatorio.
    Las preguntas OIT en el área de trabajo. El
    análisis operacional Se realizó el diagrama de
    proceso con las mejoras propuestas. Se realizó el diagrama
    de flujo y recorrido con las mejoras propuestas. Después
    de la aplicación de las herramientas ya mencionadas; Se
    identificaron los siguientes problemas: La mala
    distribución del espacio, es decir, la ubicación de
    los almacenes y de las mesas no es la mejor de todas. El mal uso
    de los equipos de seguridad. El operario tiene problemas a la
    hora de realizar las mediciones. CONCLUSIONES

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    Un aumento de recorrido que realiza el operario al trasladar el
    material al área de operación. Retraso en la
    entrega del producto terminado que tiene fecha de entrega.
    Perdida de materia prima. CONCLUSIONES Esta situación trae
    como consecuencia: Además con el estudio de tiempo
    realizado al operario en la ejecución de la
    operación de perforación de los perfiles de
    aluminio de la empresa Mundo Aluvi C.A, se ha logrado concluir lo
    siguiente: El ambiente de trabajo no es el adecuado; El trabajo
    del operario se caracteriza por una habilidad excelente de
    consistencia buena y de no requerir de gran esfuerzo
    físico. Después de realizado el estudio de tiempos
    se determinó que el tamaño de la muestra
    n­­-10 que resultó ser el adecuado. El cronometro
    es un dispositivo útil y preciso a la hora de realizar
    estudios de tiempos. Se debe tener un alto nivel de
    concentración al realizar la toma de tiempos en c/u de los
    elementos que conforman la operación de perforación
    de los perfiles de aluminio De acuerdo a las mediciones de tiempo
    tomadas en el área de trabajo el TPS es de 1.248 min; las
    tolerancias de 0.3570 min, lo que nos da como resultado un tiempo
    estándar de 1.605 min en la operación de
    perforación de perfiles de aluminio

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    Mejorar la distribución de todo el mobiliario que se
    encuentra en la empresa Antes de iniciar la jornada de trabajo
    distribuirse las actividades que se pretenden realizar Utilizar
    equipos de seguridad para evitar posibles accidentes Trabajar con
    un tamaño de muestra adecuado, de esta forma obtener el
    nivel de confianza deseado. Leer las instrucciones del cronometro
    y realizar prácticas con anterioridad Al momento de
    realizar la toma de tiempos de la operación debe
    seleccionarse aquellos que sean aptos para los cálculos
    posteriores Realizar un formato adecuado para registrar los
    tiempos obtenidos organizadamente Es importante hacer un estudio
    de tiempos con el fin de calcular el tiempo promedio de
    selección. RECOMENDACIONES En función de los
    resultados obtenidos se recomienda las siguientes acciones:

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    Tener conocimiento de la calificación de la velocidad con
    la que trabaja el operario nos muestra su porcentaje promedio de
    Eficiencia. La asignación de tolerancias justas en la
    ejecución de operaciones asegura que el operario tenga las
    comodidades esenciales para realizar eficazmente sus actividades
    El cálculo del tiempo estándar de una
    operación es fundamental para calcular la
    producción que presente el operario, ciclo o
    máquina. Con respecto al área de trabajo, se cree
    conveniente que la empresa siga las recomendaciones que se
    muestran a continuación: Ampliar el perímetro del
    local, y luego de eso instalar aires acondicionados que regulen
    la temperatura del ambiente en el que el operario lleva a cabo su
    jornada. Mejorar el sistema de organización del
    área de trabajo. Conseguir asientos para que el operario
    no pase toda la jornada de trabajo de pie. RECOMENDACIONES

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