Monografias.com > Ingeniería
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Análisis de los factores que intervienen en la producción de la línea 1 de la sala de envarillado de ánodos



    Monografias.com
    CVG VENALUM es una empresa del estado venezolano que tiene por
    misión producir y comercializar aluminio primario en todas
    sus formas con calidad. La misma se encarga de la
    producción del aluminio en celdas electrolíticas,
    utilizando como materia prima la Alúmina, Criolita y
    aditivos químicos (Fluoruro de Calcio, Litio y Magnesio).
    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

    Monografias.com
    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Con esta investigación se dio
    respuesta al siguiente planteamiento problemático:
    ¿Cuáles son los factores que intervienen en la
    producción de ánodos envarillados y de qué
    manera inciden estos en el proceso, a objeto de lograr detectar
    los puntos débiles y proponer mejoras parar ensamblar en
    la Línea Ánodos 1500?

    Monografias.com
    En virtud de esto nace la necesidad de realizar un estudio
    analítico a cada uno de los factores que intervienen en la
    producción que tiene la Línea 1 de Envarillado de
    Ánodos, debido a que el producto que se ensambla, es
    materia prima importante en el proceso de reducción
    electrolítica llevado a cabo en las celdas de
    reducción, por otra parte resulta fundamental para la
    gestión en cuanto a que permitió analizar el grado
    de uso que se hace de cada uno de los recursos y así
    optimizarlos. JUSTIFICACIÓN

    Monografias.com
    General OBJETIVOS Analizar los factores que intervienen en la
    producción de la Línea 1 de la Sala de envarillado
    de ánodos de CVG VENALUM

    Monografias.com
    Específicos OBJETIVOS Analizar el proceso de
    producción presente en la Línea 1 de Envarillado de
    Ánodos. Realizar un diagnóstico de la
    situación actual presente en la Línea 1 de la Sala
    de Envarillado. Evaluar los factores que intervienen en la
    producción de ánodos envarillados de la
    Línea 1.

    Monografias.com
    TIPO DE INVESTIGACIÓN El estudio se desarrolló con
    la aplicación de un diseño no experimental, dentro
    de la modalidad de investigación de tipo
    descriptiva-evaluativa. La tipología a emplear
    permitió describir procesos y factores presentes en la
    producción de Línea 1, en la Sala de Envarillado,
    así como analizarlos e interpretarlos. La
    investigación se sustenta en observaciones que se
    realizaron a través de un estudio de campo.
    POBLACIÓN Y MUESTRA Se toma como población La Sala
    de Envarillado conformada por dos (2) líneas de
    producción y la muestra estuvo representada por la
    Línea 1 de Envarillado de Ánodos de CVG VENALUM,
    dentro de la cual se analizó todos los equipos, operarios
    y procesos; que, fue asignada por la División de
    Ingeniería Económica.

    Monografias.com
    PROCEDIMIENTO Recorrido al área de Envarillado de
    ánodos con el fin de estar al tanto el proceso productivo
    y cada una de las actividades que realizan los operarios.
    Detección de los cuellos de botella presentes en el
    proceso de producción así como los factores
    problemáticos del mismo. Cálculo y
    comparación de la capacidad real de producción de
    los equipos operativos de la Línea 1 con la capacidad de
    diseño. Representación mediante un diagrama
    causa-efecto, de los factores que intervienen en la
    producción. Estudio y análisis de las posibles
    causas de cada uno de los factores detectados en la Línea
    de Producción 1. Finalmente y en función de los
    resultados obtenidos se formularon las conclusiones y
    recomendaciones.

    Monografias.com
    Sala de Envarillado SITUACIÓN ACTUAL Existen dos
    líneas de producción en esta área,
    Línea 1 y Línea 2. En Línea 2 se acoplan
    varillas, con ánodos de carbón de 1400 mm y por la
    Línea 1, aunque la misma se encuentra despreciada, puesto
    que su cumplió su vida útil teórica, se
    ensamblan actualmente ánodos de 1500 mm de longitud,
    colados en el Turno 1. Se tiene programado mantenimiento
    preventivo de 1 Turno/semana para cada Línea de
    producción.

    Monografias.com
    Sala de Envarillado SITUACIÓN ACTUAL (Gp:) Estación
    rompedora de colada. (Gp:) Selección de varillas
    anódicas. (Gp:) Estación grafitadora. (Gp:)
    Calentador de puntas de yugo. (Gp:) Sistema de mesa de colada.
    (Gp:) Recubrimiento de yugos. (Gp:) Estación de rociado de
    ánodos. (Gp:) Almacén de ánodos
    envarillados. (Gp:) Estación carga y descarga de
    ánodos envarillados y cabos envarillados. (Gp:)
    Precalentadores de orificios de ánodo. (Gp:)
    Almacén de ánodos cocidos. (Gp:) Rompedora de
    cabos

    Monografias.com
    SITUACIÓN ACTUAL Producto Terminado Los ánodos
    usados en la planta son del tipo precocido y denominados
    Ánodos 1400, esto debido a sus dimensiones: largo
    1400±3 mm, ancho 790±3 mm y alto 560±3 mm y
    los Ánodos 1500 con dimensiones: largo 1500±3 mm,
    ancho 790±3 mm y alto 560±3 mm. En VENALUM por
    políticas y estrategias de la empresa, son fabricados los
    Ánodos 1400, mientras que los Ánodos 1500 son
    adquiridos a CARBONORCA, a la cual se les provee de toda la
    materia prima para que sean ensamblados.

    Monografias.com
    SITUACIÓN ACTUAL Instalaciones y equipos de Línea 1
    En la Línea 1 de la Sala de Envarillado existen equipos y
    maquinarias destinadas a realizar los trabajos productivos. Por
    causa del tiempo, consumo de la vida útil, fallas
    técnicas, entre otras, no todo el equipo del cual se
    dispone en planta esta actualmente operativo, o en caso de estar
    operando, no siempre están disponibles.

    Monografias.com
    SITUACIÓN ACTUAL Instalaciones y equipos de Línea
    1

    Monografias.com
    Análisis de la situación actual Análisis y
    Resultados Todas las actividades del proceso productivo llevado a
    cabo en la Sala de Envarillado de ánodos sostienen un
    comportamiento de procedencia. Los sistemas que integran el
    proceso productivo están establecidos de acuerdo al
    principio de división de trabajo. Los traslados reflejados
    son necesarios y forman parte importante del proceso. Se nota la
    presencia de un cuello de botella, el cual esta representada por
    la operación de la Mesa de Colada.

    Monografias.com
    Análisis y Resultados DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LOS
    FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN El Diagrama
    Causa–Efecto de los factores que intervienen en los
    problemas presentes en la Línea 1 de la Sala de
    Envarillado, se baso en las “5M”, de las cuales se
    analizaron las siguientes: Materiales. Mano de Obra. Materia
    Prima. Maquinaria. A continuación se expone el diagrama
    mediante el cual se determinó que la causa que más
    incide en la producción es el factor maquinaria

    Monografias.com

    Monografias.com
    Análisis y Resultados DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LOS EQUIPOS
    PRESENTES EN LA LÍNEA 1 DE LA SALA DE ENVARILLADO. Se
    estudiaron los siguientes equipos, por ser los que representan
    mayores inconvenientes: Carga y Descarga. Rompecabo. Rompecolada.
    Mesa de Colada. Rociadora. Mediante el Diagrama se
    estableció que los equipos que mayor incidencia tienen
    sobre la producción en la Línea 1 de Envarillado,
    son la Rompedora de colada y la Mesa de Colada, ya que dichos
    equipos están fueras de servicio

    Monografias.com
    (Gp:) Problemas en la producción de la Línea 1 de
    la Sala de Envarillado de Ánodos. (Gp:) Rociadora (Gp:)
    Mesa de colada (Gp:) Rompecolada (Gp:) Rompecabo (Gp:) Carga y
    Descarga (Gp:) Movimiento (Gp:) Sist. aéreo (Gp:) Paradas
    (Gp:) Fallas mecánicas (Gp:) Manejo manual (Gp:) Rompecabo
    N° 1 F/S. (Gp:) Equipo F/S (Gp:) Trabajo manual (Gp:) Equipo
    F/S (Gp:) Trabajo manual (Gp:) Sist. B F/S (Gp:) Rociadora N°
    1 F/S.

    Monografias.com
    Análisis y Resultados Capacidad de producción Es
    importante recordar que los equipos asociados de a la
    Línea 1 están despreciados, puesto han cumplido su
    vida útil, por lo que están trabajando con la
    escasa capacidad que les queda. Se evidencia que la Mesa de
    Colada, constituye un cuello de botella en el proceso, pues
    atrasa las demás operaciones y es la operación que
    controla el proceso de obtención del ánodo
    envarillado.

    Monografias.com
    Análisis y Resultados CAUSAS DE FALLAS EN LA
    PRODUCCIÓN DE LA SALA DE ENVARILLADO La Calidad de
    ejecución. La Calidad de la rutina. La mala
    operación de los equipos. Vida útil de los equipos
    y maquinarias. Otras razones que no entran en las
    categorías antes mencionadas.

    Monografias.com
    Análisis y Resultados CAUSAS DE FALLAS EN LA
    PRODUCCIÓN DE LA SALA DE ENVARILLADO Entre las causas que
    presentan mayor frecuencia es la Calidad de rutina, esto debido a
    que no se esta siguiendo el procedimiento más adecuado,
    puesto en 3 estaciones se esta realizando un trabajo meramente
    manual, como es el caso de la estaciones de Rompecolada, la Mesa
    de Colada y el Recubrimiento de yugo.

    Monografias.com
    Análisis y Resultados PARETO DE FALLAS EN LA
    PRODUCCIÓN DE LA SALA DE ENVARILLADO

    Monografias.com
    Análisis y Resultados PARETO DE FALLAS EN LA
    PRODUCCIÓN DE LA SALA DE ENVARILLADO Existen 5
    categorías contribuyentes relacionadas con las fallas que
    se dan en la Sala de Envarillado generando problemas en la
    producción. La mayor parte de las fallas son debidas a la
    Calidad de Rutina, la categoría Otros y la Vida
    Útil de los equipos La Categoría Otros,
    también refleja un alto porcentaje de ocurrencia y por lo
    tanto de incidencia en las fallas generadas en la Sala de
    Envarillado, en esta categoría se clasifican aquellas
    fallas que por su naturaleza no pueden ser clasificadas en las
    demás.

    Monografias.com
    Culminada la investigación referente al análisis de
    la producción de la Línea 1 de la Sala de
    Envarillado, se concluye lo siguiente: 1. Existen diez (10)
    estaciones de trabajo en la Línea 1, de las cuales
    están funcionando solo siete (7), el resto es trabajado de
    manera manual. 2. Por ser el trabajo manual en las estaciones de
    Rompecolada y la Mesa de Colada, se genera un estado de fatiga y
    cansancio el los operadores asignados en estas áreas. 3.
    La operación cuello de botella del proceso presente en la
    Sala de Envarillado, es la representada por el vaciado de la
    fundición gris para la unión del ánodo con
    la varilla. CONCLUSIONES

    Monografias.com
    CONCLUSIONES 4. Se evidenció que la gran mayoría de
    los equipos tienen bajo porcentaje de tasa de uso, puesto que los
    mismos han cumplido si vida útil y no se encuentran
    laborando en su capacidad real. 5. El factor que más
    incidencia tiene sobre los problemas de producción de la
    Línea 1 de la Sala de envarillado son los equipos
    asociados a la Rompecolada y la Mesa de Colada puesto se
    encuentran fuera de servicio. 6. La causa más
    representativa de las fallas generadas en la línea de
    producción viene dada por la Calidad de la Rutina, esto
    debido a la realización de algunas tareas manualmente lo
    que reduce la eficiencia del proceso. 7. La categoría
    Otros dentro de las causas de las Fallas en la Sala de
    Envarillado, presenta un alto índice de frecuencia,
    así como también el porcentaje de incidencia de la
    misma es elevado. 8. La Línea 1 de la Sala de Envarillado
    no es apta para procesar en los tres (3) turnos de trabajo,
    Ánodos 1500, para cumplir con el requerimiento de la
    totalidad de las celdas en V Línea.

    Monografias.com
    En base a los resultados y conclusiones obtenidas durante la
    ejecución del estudio se procede a recomendar lo
    siguiente: 1. Disponer de equipos adecuados para los procesos de
    Rompecolada y el Vaciado de Fundición Gris durante el
    ensamble del ánodo envarillado. 2. Realizar un estudio de
    factibilidad técnica-económica para la
    reactivación de la Línea 1 de la Sala de
    Envarillado. Dirigir esfuerzos para eliminar las causas que
    generan fallas en la Sala de Envarillado. Evaluar las sub-cacusas
    que generan las causas clasificadas en la categoría Otros
    de las Fallas presentes en la Sala de Envarillado, a fin de
    ejecutar esfuerzos para eliminarlas. RECOMENDACIONES

    Monografias.com
    RECOMENDACIONES Concientizar a los operarios sobre la importancia
    de su trabajo y la presencia en el puesto de trabajo, con el
    objetivo de disminuir las demoras evitables. Mejorar las
    condiciones ambientales y ergonómicas del puesto de
    trabajo para los operarios.

    Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

    Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

    Categorias
    Newsletter