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Evaluación fallas sistema 200 del área de manejo de materiales en CVG Baxilum



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    Introduccion EL PROBLEMA METODOLOGÍA ANÁLISIS
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN Introducción Este
    trabajo se enfoco en llevar a cabo un análisis exhaustivo
    de las fallas del sistema 200 del área de manejo de
    materiales en la empresa CVG Bauxilum, con el fin de detectar
    cuales son las causas raíces, que provocan que el sistema
    falle generando de esta manera que el proceso llevado a cabo en
    el sistema se detenga. También se llevo a cabo el
    análisis de los tipos de fallas que generan más
    paradas en el sistema aplicados a cada uno de los equipos, con el
    fin de detectar cuales generan más problemas dentro del
    proceso productivo y poder aplicar las medidas preventivas o
    correctivas correspondientes que disminuyan o eliminen por
    completo el problema presentado. Se buscara mediante la
    aplicación de estas medidas minimizar el tiempo de paradas
    en el equipo anteriormente mencionadas con el fin de aumentar la
    productividad en la empresa, llevando a cabo de esta manera un
    proceso productivo eficiente dentro de los parámetros de
    funcionamiento establecidos.

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Antecedentes-Formulación-Justificación-Delimitacion-Objetivos
    Antecedentes El Patio de Almacenamiento Uno (PA-1) Indoor (Patio
    de almacenamiento techado) capacidad máxima 222.000 TM, el
    Patio de Almacenamiento Dos (PA-2) Outdoor (Patio de
    almacenamiento abierto) capacidad máxima 296.000 TM y
    finalmente el Patio de almacenamiento tres (PA-3) capacidad
    máxima 1.300.000 TM, patio principal de almacenamiento de
    bauxita, el único que cuenta con un equipo que apila y
    recupera. Durante la temporada pasada los equipos principales del
    patio de almacenamiento tres presentaron diferentes tipos de
    fallas (instrumentación, eléctrica,
    mecánica, producción, entre otras), por ello es
    necesario evaluar las fallas de estos equipos a fin de encontrar
    las causas principales que generaron el problema y hallarles
    solución. Formulación del Problema Actualmente el
    equipo principal STR71- 201(Apilador, Recuperador), del patio de
    almacenamiento tres (PA-3), está fuera de servicio, lo
    cual dificulta el manejo de la materia prima para la
    alimentación a planta, a su vez el sistema 200 que consta
    de 6 cintas transportadoras(CN72-201, CN72-202, CN72-203,
    CN72-204, CN72-205, CN72- 206), las cuales presentan fallas
    operativas, de aquí la importancia de llevar a cabo una
    evaluación exhaustiva de las diferentes fallas y plantear
    soluciones a los mismos con el fin de obtener la eficacia global
    del sistema y por tanto dar cumplimiento a las metas de
    producción de CVG Bauxilum.

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Antecedentes-Formulación-Justificación-Delimitacion-Objetivos
    Justificación El mantenimiento, mejoras y adecuaciones de
    los equipos principales del patio de almacenamiento tres son
    importantes porque esto permitirá reducir las fallas de
    operatividad de los equipos para garantizar el nivel de
    producción de alúmina en sus niveles más
    óptimos ahorrando a la empresa dinero tomando en cuenta
    las pérdidas que ocasionan en cuanto a los equipos parados
    por fallas. De acuerdo a lo planteado anteriormente este estudio
    se presenta con la finalidad de evaluar las fallas del Sistema
    200 del área de Manejo de Materiales en CVG Bauxilum C.A.
    el cual se fundamenta en el resguardo de la integridad
    física de la empresa por medio de procedimientos factibles
    y sencillos que permitan al trabajador prevenir y controlar las
    fallas imprevistas que se pueden presentar. Delimitacion El
    presente trabajo de investigación se realizó en el
    Departamento de Manejo de Materiales perteneciente a la empresa
    CVG BAUXILUM, que está localizada en el estado
    Bolívar en la Zona Industrial de Matanzas, de Puerto
    Ordaz; la cual incluye la Evaluación de las fallas del
    sistema 200 donde se analizo el reporte de fallas de la temporada
    anterior que va desde Mayo 2009 hasta Diciembre 2009. Esta
    investigación se ejecutó entre un periodo de tiempo
    iniciado el 01 de Noviembre del 2010 hasta el 28 de Enero del
    2011, con los recursos humanos y materiales disponibles para
    realizar la investigación.

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    1. 2. 3. 4. INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS PROPUESTA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Antecedentes-Formulación-Justificación-Delimitacion-Objetivos
    Objetivo General Evaluar las fallas de los equipos principales
    del patio de almacenamiento tres del área de manejo de
    materiales de la empresa CVG Bauxilum Matanzas – Edo
    Bolívar. Objetivos Específicos Realizar visitas
    técnicas al área que involucra el sistema 200.
    Describir el funcionamiento del sistema 200. Determinar los tipos
    de fallas para priorizar los problemas o las causas que los
    generan. Analizar las fallas del sistema 200 aplicando Diagrama
    de Pareto e Ishikawa.

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    e INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN Tipo de
    Estudio-PoblaciónMuestraProcedimiento Tipo de estudio
    Según el diseño de la Investigación es No
    Experimental. Según el propósito, la
    investigación es Explicativa, Ya que es un proceso basado
    en la búsqueda de recuperación, análisis
    interpretación de datos secundarios. Según la
    estrategia empleada para la recopilación de
    información es Documental. Población En esta
    investigación, el origen de la recolección de datos
    que se obtendrá será el conjunto de actividades
    totales con las que se realiza el área de la Gerencia de
    Manejo de Materiales la cual consta de 39 equipos incluyendo el
    sistema 200 en CVG BAUXILUM. Muestra son todos aquellos equipos
    que se encuentran en el área 72, específicamente el
    sistema 200 específicamente que consta de 6 correas
    transportadoras (CN72-201, CN72-202, CN72- 203, CN72-204,
    CN72-205, CN72-206) y 1 apilador recuperador (STR72-201).

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN Tipo de
    Estudio-Población – Muestra-Procedimiento Procedimiento
    Conocer el funcionamiento del área de manejo de materiales
    Presentar Informe Final Realizar visitas técnicas al
    área que involucra el sistema 200. Determinar las fallas
    del sistema 200 aplicando diagrama de Pareto e Ishikawa
    Recolección de información a través de la
    biblioteca, intranet, documentación técnica
    existente Analizar el reporte de fallas de la temporada pasada
    para determinar las causas principales que generaron las fallas
    de los equipos

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Esta parte está estructurada de la siguiente
    manera: Presentación de Resultados: En esta sección
    se exponen visualmente a través de gráficas la
    información recolectada. Descripción de Resultados:
    La descripción de los resultados se realiza en base a los
    resúmenes visuales de los datos, presentando en forma
    breve los principales hallazgos encontrados y los datos
    más importantes. Discusión de Resultados:
    Sección donde se evalúa, analiza, valora e
    interpreta las posibles implicaciones de los resultados.

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Tipo de Falla Mecánico Producción
    Instrumentación Eléctrico Otros Total Tiempo 23,06
    41,54 16,75 5,54 6,21 93,1 Porcentaje (%) 25% 44% 18% 6% 7% 100%
    Mecanico Produccion 6% Instrumentacion 7% 25% Electrico Otros 18%
    44%

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    Tolvallenacinta… Sensordevelocidad Desbandamiento
    Perdidaposicion… SobrecargaCinta… Falladefreno
    Limpiezadelequipo Deslizamiento… Activadoswiche…
    Falladeelevacion… Falladetraslacion…
    Cambiode… Perdidadeseñal… Disparodevariador
    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 14 12 10 8 6 4 2 0 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%
    50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Frecuencia % Acum.

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    Taponamiento Sensorde… Cortocircuitoa…
    Cambiode… Perdidaposicion… Falladefreno
    Chequeoelectrico Pierdeseñalcon…
    Deslizamiento… Disparode… Cambiode…
    Ajustarcepillo… Montajede… Parasubirboom…
    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 16 14 12 10 8 6 4 2 0 100,00% 90,00% 80,00% 70,00%
    60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Severidad %Sev.
    Acum.

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Desbandamiento Caída de Tensión Rodillos
    desgastados irregularmente Supervisión Deficiente Baja
    Capacidad De energía Reparación o Mtto del
    Área Eléctrica Material fuera de Especificaciones
    Falla en sistema De Control Excesiva Velocidad En la cinta
    Inestabilidad en La Frecuencia Encendido de Equipos de gran
    Magnitud Conmutación de interruptores de
    Alimentación Parada del Apilador Recuperador Baja
    Velocidad En las cintas Sistema de Lubricación ineficiente
    Malas Condiciones Mantenimiento Inadecuado Falta de Falta de
    Falta de Sobrecarga Eléctrica Exceso de Carga
    Supervisión Deficiente Mantenimiento Supervisión
    Mantenimiento Repuestos Desgastados Mala Ubicación
    Granulometría Incorrecta Falla del Sensor Velocidad
    Excesiva De la Banda Rotura de cinta pluma Sensor de Velocidad
    Taponamiento

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Total Tipo de Falla Mecánico Producción
    Instrumentación Otros Eléctrico Tiempo 12,49 33,87
    0,24 4,7 6,17 57,47 Porcentaje (%) 22% 59% 0,02% 8% 11% 100%
    Mecanico Produccion Instrumentacion Otros Electrico 11% 0% 8% 59%
    22%

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    Tolvallena Taponamiento CambiodeRodillo NoindicaMotivos
    Separadescarga… Disparodel… Tironde…
    FalladeArranque Desbandamiento SenalFreno… CaidadeTension
    Cadena… Cambiode… Deslizamiento…
    ChequeoSensor Sedesprendio… CambiodeHojas…
    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 25 20 15 10 5 0 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%
    50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Frecuenci a

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    Taponamiento Tolvallena Separa… Fallade…
    Sedesprendio… Cambiode… Disparodel…
    Cambiode… Cambiode… SenalFreno…
    Tironde… ChequeoSensor Noindica… Cadena…
    Caidade… Desbandamie… Deslizamiento…
    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 16 14 12 10 8 6 4 2 0 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0%
    50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Severidad

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Tipo de Falla Mecánico Producción
    Instrumentación Eléctrico Otros Total Tiempo 15,51
    9,06 0 3,99 0,58 29,14 Porcentaje (%) 53% 31% 0% 14% 2% 100%
    Mecanico Produccion Instrumentacion Electrico Otros 2% 14% 53%
    31%

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 12 10 8 6 4 2 0 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%
    50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Frecuencia %Acum

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0%
    50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Severidad %Sev Acum

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Tipo de Falla Mecánico Producción
    Instrumentación Eléctrico Otros Total Tiempo 12,36
    26,6 0 11,25 1,65 51,86 Porcentaje (%) 24% 51% 0% 22% 3% 100%
    Mecanico Produccion Instrumentacion Electrico Otros 3% 22% 51%
    24%

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 25 20 15 10 5 0 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%
    50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Frecuencia % Acum

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    Desbandamiento PerdidadeSenal Tironde… Rodillo Sobrecarga
    NoindicaMotivos CortarGuaya CortarTira FalladeArranque
    Cambiahacia… Taponamiento FallaFreno FallaRascador
    Cintaintermedia… Limpiezapartecola ChequeoEmpalme
    Parachequear… Falladegaveta RetirarPiedra
    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 25 20 15 10 5 0 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%
    40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Severidad % sev. Acum

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Tipo de Falla Mecánico Producción
    Instrumentación Eléctrico Otros Total Tiempo 0,51
    8,91 4,84 0,03 0,59 14,88 Porcentaje (%) 4% 60% 33% 0,003% 3%
    100% Mecanico Produccion Instrumentacion Electrico Otros 0% 4% 3%
    33% 60%

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 6 5 4 3 2 1 0 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%
    50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Frecuencia % Acum

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    0 6 4 2 3 5 7 1 INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA
    METODOLOGÍA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
    10,0% Severidad % Sev Acum

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Tipo de Falla Mecánico Producción
    Instrumentación Eléctrico Otros Total Tiempo 0 1,84
    0,84 2,56 0,17 5,41 Porcentaje (%) 0% 34% 16% 47% 3% 100%
    Mecanico Produccion Instrumentacion Electrico Otros 3% 34% 47%
    16%

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 100,00% 90,00% 80,00% 70,00%
    60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Frecuencia % Acum

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0%
    50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Severidad % Sev Acum

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Presentación-Descripción-Discusión de los
    Resultados Falla en los Rodillos Falla de arranque Exceso de
    material Falta de Repuestos Falla del Sensor Megado de Motor
    Lubricación Deficiente Falta de Mantenimiento Mal estado
    del Motor Error Humano Mal Estado Motor Desincronizado Parada de
    las cintas transportadoras del sistema 200 Falla del Sensor Falla
    Eléctrica Falta de Mantenimiento Falla del Sensor
    Acumulación De Material Ruptura Guaya Mala
    Ubicación Granulometría Incorrecta Exceso De Carga
    Velocidad Excesiva En la Banda Error Humano Malas Condiciones
    Sobrecarga Eléctrica Mantenimiento Inadecuado
    Supervisión Deficiente Tirón de Emergencia Sensor
    de Velocidad Taponamiento

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    INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS Conclusiones -Recomendaciones Conclusión
    Una vez analizadas las fallas del sistema 200 (APILADOR –
    RECUPERADOR STR 71 -201, CN72 – 202, CN72 – 203, CN72 – 204, CN72
    – 205 Y CN72 – 206), Se analizaron cada uno de los resultados
    observados y arrojados por el estudio y se obtuvo que la falla
    que mas ocasiona problemas en el sistema es la de Taponamiento,
    sus causas son debido a En cuanto al estudio que se realizo con
    el diagrama de Pareto y el diagrama causa – efecto, se pudo
    determinar las principales causas de falla en cada equipo y la
    razón por la cual ocurrían, es importante destacar
    que parte importante de que los equipos fallen es que no existe
    en la empresa un buen sistema de lubricación y esto trae
    como consecuencia las mantenimiento inadecuado,
    supervisión fallas en los rodillos, la ruptura de la cinta
    pluma en el deficiente, exceso de carga lo que quiere decir que
    se deben aplicar medidas correctivas necesarias con el fin de
    solventar cada una de las causas que llevaron a una falla de alta
    magnitud en el sistema. apilador – recuperador, debido a la
    cantidad de fallas que se presentan de manera continua durante la
    ejecución de las actividades de los equipos se debe
    realizar un análisis exhaustivo del sistema de
    lubricación. Dentro de este estudio se pudo observar que
    el tipo de fallas que ocasiona más tiempo de paradas en el
    sistema, en el periodo de Mayo – Diciembre del año 2009 es
    en el área de Producción (121,84 horas), y el
    equipo que más tiempo de paradas tuvo fue el Apilador
    Recuperador (STR71 – 201) con un tiempo de (94,08 horas).

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    y INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA METODOLOGÍA
    ANÁLISIS PROPUESTA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
    Conclusiones -Recomendaciones Recomendaciones Realizar
    inspecciones constantes permanentes con el fin de determinar
    qué elementos del sistema deben ser reemplazados o
    reparados para mantener el equipo en óptimas condiciones
    de operatividad. Cumplir con el plan de mantenimiento programado.
    Implementar un nuevo sistema de lubricación en todo el
    sistema 200. Realizar la limpieza de los equipos con mayor
    frecuencia (una o dos veces por semana). Tener un stock de
    repuestos para el equipo principal del sistema.

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