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Estudio de ingeniería de métodos Torres Triana Supply C.A.



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    ESQUEMA DE PRESENTACIÓN

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    INTRODUCCIÓN  TORRES TRIANA SUPPLY C. A., es una
    empresa destinada a la prestación de servicios de
    publicidad al mayor y al detal, enfocándose en las
    actividades de la identificación de empresas en material
    textil o sintético, mediante las operaciones de bordado y
    sublimado. La empresa consta con diversas áreas, como lo
    son la de bordado, sublimación, corte, costura,
    área de diseño y el área administrativa,
    ubicada en la Urbanización Gran Sabana, en el Centro
    Comercial NINA, primer piso, local 12, frente a la avenida
    Caracas. En este proyecto se aplicarán las diversas
    técnicas y herramientas requeridas para llevar a cabo el
    estudio de tiempo y movimiento, además se
    elaborarán los diagramas de proceso y de flujo de
    recorrido que permitirán describir de forma
    explícita las operaciones realizadas, con fin de proponer
    mejoras y lograr una mayor eficiencia del proceso de dicha
    empresa.

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    TORRES TRIANA SUPPLY C. A. inicio sus actividades a finales del
    2012, es una empresa de servicio, que trabaja de acuerdo a los
    requerimientos y satisfacción del cliente. Se enfoca a
    realizar trabajos referentes al ramo publicitario para cualquier
    entes. Además de realizar otras actividades de tipo
    manufacturera, actividades de diseño, bordado, sublimado y
    lo relacionado a pendones, pancartas, diseños vitrales y
    más Ubicación Se encuentra ubicada en la
    Urbanización Gran Sabana, en el Centro Comercial NINA,
    primer piso, local 12, frente a la avenida Caracas. GENERALIDADES
    DE LA EMPRESA CAPÍTULO II

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    Organigrama Gerente General Gerente de Mercadeo Gerente
    Producción Área de Producción Costureras
    Operadores GENERALIDADES DE LA EMPRESA CAPÍTULO II

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    Proceso Productivo TORRES TRIANA SUPPLY C. A. se basa en la
    realización de trabajos contra pedido. El proceso
    operativo de la empresa se concentra principalmente en la
    prestación de servicios publicitarios en cuanto a las
    áreas de bordado y sublimado, aunque también
    realiza actividades manufactureras como es la fabricación
    de camisas y franelas. Por lo que, su proceso productivo abarca
    las actividades de: GENERALIDADES DE LA EMPRESA CAPÍTULO
    II

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    Misión. Mejorar de manera eficiente la
    identificación corporativa de una empresa o negocio, a
    través del diseño y fabricación de productos
    publicitarios en material textil y sintético. Logrando que
    empresas y/o negocios sean identificados por el público en
    general y asociarlos con su buen producto, contribuyendo
    así con su crecimiento. Otorgando un servicio al cliente
    consistente e innovador, con gente capacitada y motivada, que
    incorpora oportunamente su creatividad. Visión. Ser una
    empresa reconocida en el área de publicidad, a nivel
    nacional, que genere valor a empresas y/o negocios, mediante el
    diseño y fabricación de productos de material
    textil y sintético de alta calidad.  La
    compañía tiene por objetivo: La fabricación,
    confección, distribución, importación y
    venta de todo lo relacionado al ramo publicitario. Objetivo.
    GENERALIDADES DE LA EMPRESA CAPÍTULO II

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    TORRES TRIANA SUPPLY C.A. es una empresa prácticamente
    nueva, dedicada a unas pocas ramas del ámbito
    publicitario. Con el objetivo principal de brindar un producto de
    óptima calidad que cubra todos los requerimientos del
    cliente. Su crecimiento ha sido producto de la experiencia de sus
    propietarios, esto es posible en gran medida a la
    improvisación y al ensayo y error. EL PROBLEMA
    CAPÍTULO I

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    Planteamiento del Problema En la empresa jamás se haya
    realizado un estudio de movimiento y tiempos. La empresa TORRES
    TRIANA SUPPLY C.A. se encuentra entre la clasificación de
    medianas y pequeñas empresas dado el tamaño del
    local donde opera. Tras realizar una serie de visitas, se puedo
    notar que: El proceso de producción no esta estandarizado.
    Carencia de registros de como se realiza el trabajo Los tiempos
    de ejecución de las actividades realizadas por los
    operarios no están estipulados. El espacio viable de la
    empresa es reducido Falta de áreas
    de almacenamiento para el trabajo en proceso y
    el producto terminado. El producto se encuentre
    disperso por todo el área de trabajo. No dispone con
    espacio específico para realizar ciertas actividades. EL
    PROBLEMA CAPÍTULO I

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    El propósito de este proyecto es el de suministrar la
    información necesaria para mejorar el método de
    trabajo dentro de el área de producción de la
    empresa, para así cumplir con mayor eficacia los
    requerimientos de sus clientes mediante la aplicación de
    las herramientas de la ingeniería de métodos.
    Justificación Dado que este elabora alternativas de
    contribución a todos los parámetros que influyen en
    el proceso de producción. Como: La optimización del
    ritmo de producción o el incremento en los tiempos
    efectivos. Proponer una mejora en la distribución del
    espacio de trabajo para facilitar los procesos de la empresa. EL
    PROBLEMA CAPÍTULO I

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    La empresa carece de un registro histórico que refleje un
    control de las actividades. Delimitaciones Para caso del estudio
    se toma en su totalidad, todas las operaciones o actividades
    relacionadas al proceso de fabricación de franelas e
    identificación publicitaria de un cliente, siendo
    segmentado para ciertas partes del estudio Limitaciones Carece de
    manuales, planos y diagramas que ilustren tanto el método
    de trabajo No tiene asignado los tiempo de tolerancias.
    Limitaciones técnicas de acuerdo a la disponibilidad de
    los operarios, en pro de no afectar el proceso productivo de la
    empresa. EL PROBLEMA CAPÍTULO I

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    Elaborar el diagrama de proceso del método actual de la
    empresa. Elaborar el diagrama de flujo recorrido del
    método actual de la empresa. Realizar un análisis
    general de las fallas encontradas en la empresa TORRES TRIANA
    SUPPLY C. A. Observar, describir y analizar los procesos
    productivos llevados a cabo en la empresa “TORRES TRIANA
    SUPPLY C. A”, con la finalidad de establecer un mejor
    método de trabajo que permita la ejecución normal
    de las operaciones básicas. Objetivo General Objetivos
    Específicos Registrar toda la información
    mínima necesaria sobre el método actual de trabajo.
    Describir el proceso actual de la empresa TORRES TRIANA SUPPLY C.
    A Realizar análisis operacional de la fabricación,
    confección, bordado, sublimado y acabado de franelas en
    la  empresa TORRES TRIANA SUPPLY C. A. EL PROBLEMA
    CAPÍTULO I Objetivos.

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    Realizar un análisis general de las mejoras propuestas en
    la empresa TORRES TRIANA SUPPLY C. A. Determinación del
    tiempo estándar de la actividad de bordado en la empresa
    TORRES TRIANA SUPPLY C. A. Determinar la actividad a estudiar.
    Determinar el tamaño de la muestra. Calcular el tiempo
    promedio seleccionado (TPS) Determinar la Clasificación de
    velocidad (Cv) Determinar el tiempo normal (TN) Asignar las
    tolerancias (fatiga, necesidades personales) Calculo de tiempo
    estándar (TE) Describir el proceso del método
    propuesto de la empresa TORRES TRIANA SUPPLY C. A Elaborar el
    diagrama de proceso del método propuesto de la empresa.
    Elaborar el diagrama de flujo recorrido del método
    propuesto de la empresa. EL PROBLEMA CAPÍTULO I

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    MARCO METODOLÓGICO CAPÍTULO IV Para el avance de
    esta investigación, a través de revisión
    documental y observación directa, se identificaron los
    procesos de fabricación de la empresa “TORRES TRIANA
    SUPPLY, C.A”, realizándose un estudio de movimiento
    y análisis operacional a los procesos en general y un
    estudio de tiempo estándar al proceso de bordado.

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    Para la investigación de campo, se visita la empresa
    “TORRES TRIANA SUPPLY, C.A.” visualizando
    directamente como ocurre el proceso de trabajo. Además, se
    dice que también es de campo debido a que se logró
    obtener información valiosa e importante por medio de la
    observación directa, ejecutando las encuestas, la
    recolección de datos y buscando información.
    “TORRES TRIANA SUPPLY, C.A.”, siendo una empresa
    dedica al ámbito publicitario, es el área donde se
    realiza la investigación, entonces, el diseño es no
    experimental de campo, que se define como: “La
    Investigación No Experimental de Campo es aquella que se
    realiza sin manipular deliberada­mente
    variables”.  (Hernández, S. 1998). MARCO
    METODOLÓGICO CAPÍTULO IV Diseño de la
    investigación

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    MARCO METODOLÓGICO CAPÍTULO IV Población y
    muestra

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    MARCO METODOLÓGICO CAPÍTULO IV Técnicas e
    Instrumentos de recolección de datos

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    MARCO METODOLÓGICO CAPÍTULO IV Procedimiento
    Metodológico Para la ejecución de este estudio es
    necesario visitar la empresa “TORRES TRIANA SUPPLY,
    C.A”, basándose principalmente en la
    observación directa y de algunas entrevistas informales al
    personal de dicha empresa. El procedimiento que se siguió
    para la realización de esta investigación se
    presenta a continuación:

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    MARCO METODOLÓGICO CAPÍTULO IV

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    MARCO METODOLÓGICO CAPÍTULO IV

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    En la Empresa TORRES TRIANA SUPPLY C. A. se lleva a cabo la
    fabricación de cuatro franelas de la siguiente manera:
    SITUACIÓN ACTUAL Una vez que en el cliente realiza el
    pedido de cuatro franelas y se contactan a los proveedores por la
    tela. El método de fabricación e
    identificación de las franelas empieza en el momento que
    la materia prima llega a la empresa. Una vez recibidos los rollos
    de tela sintética, son trasportados a una de las dos
    áreas de disposición de tela o almacén
    temporal. El primero ubicado detrás del área de
    sublimado (8 m) o el segundo al lado de área de bordado
    (1,5 m). Se toma un rollo de tela, que es enviado al área
    de cortado, 1,5 m y 4m respectivamente. Es colocado sobre la mesa
    y desembalado. La tela es tendida, doblada en capas, dependiendo
    en tamaño de la pieza, es dibujada o marcada con un
    patrón y cortada, repitiendo el proceso tres veces para
    sacar las piezas de las franelas (frente, espalda, mangas y
    cuello). CAPÍTULO V

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    El cliente requirió que el producto final tenga ambas
    mangas sublimadas y un bordado pequeño al frente de la
    franela. Ya con las piezas de tela, se toma las piezas a sublimar
    y son llevadas al área de sublimado, que se encuentra en
    el mismo mesón, donde es colocada sobre la plancha. La
    imagen a sublimar, es recibida con el pedido del cliente, enviada
    al área de diseño (7 m), donde es diseñada
    en la computadora e imprimida en papel transfer con tinta para
    sublimación. En esta área se realizan los
    diseños para dos casos, en caso A para sublimación
    y el caso B para bordado. Una vez impresa la imagen, es
    verificada y enviada a sublimación (1,5 m). En el
    área de sublimado, la pieza es posicionada debajo de la
    imagen y posteriormente sublimada, este proceso se repite siete
    veces, después es enviada al área de costura, a la
    maquina Overlock (1,5 m), donde las piezas se cosen los hombros,
    cual es recto, mangas, pecho-espalda y cuello, en ese orden, cada
    operación repetida tres veces, y después va a la
    maquina collaretera (0,45 m) donde cada cuerpo de camisa es
    pisada. SITUACIÓN ACTUAL CAPÍTULO V

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    Una vez armada las camisas, son enviadas al área de
    bordado (2 m). Primeramente, son colocadas en la mesa de montado,
    montadas en los bastidores con un pedazo de pelon para bordar, y
    seguidamente, situadas en la máquina de bordado de cuatro
    cabezales (0,55 m). Para realizar el bordado el pedido del
    cliente es tomado, diseñado en la computadora en el
    área de diseño, guardado en un pendrive y se
    transferido a la maquina bordadora (3 m). Son bordadas, durante
    esta operación se emparan 2 min, mientras es
    inspeccionada. Después, son sacada de la máquina,
    colocadas en el mesón y desmontada del bastidor, teniendo
    así las 4 franelas bordadas y sublimadas. Para luego ser
    limpiadas y quemadas, contadas, y empaquetadas en cualquier
    área libre dentro del taller. Algunos lugares donde se
    realizan las actividades de acabado son: la mesa de
    corte/sublimado (0,4 m), el área administrativa (5,5 m) o
    el área de costura (2 m). Una vez acabadas las camisas,
    son enviadas y colocadas en la zona de recepción, a espera
    de ser entregadas, zona que se encuentra a 6,2m, 1,4m y 4m de
    distancia respectivamente. SITUACIÓN ACTUAL
    CAPÍTULO V

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    La mala distribución del mobiliario en la empresa. El
    desorden que se tiene en las áreas de trabajo debido a la
    falta de espacio. El espacio que se dispone actualmente para el
    funcionamiento de la empresa es sumamente reducido en
    función de la demanda de trabajo que se tiene, esto impide
    realizar alteraciones de gran escala en la distribución de
    la planta y modificaciones que puedan generar oportunidades para
    la empresa. Falta de un área para las operaciones de
    acabado, con lo cual se pueden despejar otras áreas
    más aglomeradas y obtener una mayor organización.
    Fallas dentro de la empresa: SITUACIÓN ACTUAL
    CAPÍTULO V

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    La Técnica del Interrogatorio aplicada para el estudio de
    este proceso se basó específicamente en la
    realización de diversas preguntas acerca de las
    operaciones, áreas de almacén, manipulación
    del material y la disposición de las áreas de
    trabajo. En esta primera etapa del interrogatorio se pone en tela
    de juicio, sistemáticamente y con respecto a cada
    actividad registrada, el propósito, lugar,
    sucesión, persona y medios de ejecución, y se le
    busca justificación a cada respuesta. Combinando las dos
    preguntas preliminares y las dos preguntas de fondo de cada tema
    (propósito, lugar, etc.) se llega a la lista completa de
    interrogaciones, es decir: Propósito ¿Qué se
    hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra
    cosa podría hacerse? ¿Qué debería
    hacerse?   Técnica del interrogatorio:
    SITUACIÓN ACTUAL CAPÍTULO V

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    Lugar ¿Dónde se hace? ¿Por qué se
    hace allí? ¿En que otro lugar podría
    hacerse? ¿Dónde debería hacerse? 
    Sucesión ¿Cuándo se hace? ¿Por
    qué se hace entonces? ¿Cuándo podría
    hacerse? ¿Cuándo debería hacerse?  
    Técnica del interrogatorio: SITUACIÓN ACTUAL
    CAPÍTULO V  Persona ¿Quién lo hace?
    ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Qué
    otra persona podría hacerlo? ¿Quién
    debería hacerlo?  Medios ¿Cómo se hace?
    ¿Por qué se hace de ese modo? ¿De qué
    otro modo podría hacerse? ¿Cómo
    debería hacerse?

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    Una parte primordial en la aplicación del procedimiento
    diseñado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) es
    el examen crítico, el cual está constituido por la
    técnica del interrogatorio, preguntas de la OIT y enfoques
    primarios. Estas son herramientas necesarias que permiten conocer
    el desarrollo de las actividades, las condiciones de trabajo,
    distribución de la empresa, controles de calidad entre
    otros aspectos dentro de la empresa. Se utiliza principalmente
    para obtener información acerca de lo mencionado
    anteriormente al mismo tiempo que se obtiene información
    con la observación directa, para verificar si existe
    correspondencia entre lo dicho y lo observado y de esta manera
    detectar rarezas o incoherencias en la información en
    busca de la mejora del método de trabajo. Análisis
    del examen crítico: SITUACIÓN ACTUAL
    CAPÍTULO V

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    Una vez realizado el examen crítico se analizo toda la
    información obtenida y los aspectos más notables
    que se encontraron fueron: la empresa no cuenta con manuales de
    procedimientos para llevar a cabo las actividades ya que el
    conocimiento se traspasa de un operario a otro y no creen que sea
    necesario dejar documentación del proceso, el espacio
    actual dificulta la realización de algunas actividades ya
    que no se cuenta con almacén fijo, posee operarios que
    están capacitados para desarrollar sus labores, así
    como también tienen herramientas y equipos necesarios para
    su manipulación y funcionamiento. El examen crítico
    se ejecuto con el objetivo principal de orientar el
    establecimiento a una nueva propuesta de trabajo con el fin de
    mejorar las actividades que lo necesiten. Análisis del
    examen crítico: SITUACIÓN ACTUAL CAPÍTULO
    V

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    Diagrama de proceso actual: Diagrama: Proceso Proceso:
    Fabricación e identificación de las franelas
    Inicio: Recepción de los rollos de tela Final: Enviado a
    zona de recepción Fecha: 12/01/15 Seguimiento: Material
    Método: Actual SITUACIÓN ACTUAL CAPÍTULO
    V

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    Diagrama de proceso actual: SITUACIÓN ACTUAL
    CAPÍTULO V

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    Diagrama de proceso actual: SITUACIÓN ACTUAL
    CAPÍTULO V

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    Diagrama de flujo recorrido para la recepción,
    confección, sublimación, bordado y acabado de
    franelas :

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    En pro a lo antes analizado en las preguntas y en los diagramas
    que se observan más adelante, conjuntamente luego de haber
    empleado el análisis operacional, se puede tener en cuenta
    el planteamiento siguiente como propuesta para una mejor
    ejecución del trabajo y solucionar el problema expuesto,
    además de utilizar las deficiencias como apoyo para
    proponer las siguientes alternativas en orden de importancia:
    Crear un área de almacén de telas permanente, bien
    diferenciada de las otras zonas de trabajo y con un espacio
    ligeramente mayor, para cubrir en gran medida la demanda de
    espacio que se tiene para el almacenamiento de la materia prima.
    Reorganización de la distribución de las zonas de
    trabajo. Crear una zona para un almacén temporal de los
    productos terminados, el cual se colocara cercano al área
    de atención al cliente para la disminución de
    recorridos. SITUACIÓN PROPUESTA CAPÍTULO VI

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    Crear un área para las operaciones de acabado. Mover el
    área de Diseño cerca de la zona de atención
    al cliente. Separar el área de costura del área de
    sublimado para mejorar la organización. Motivado a obtener
    una mejora visual del área de recepción, se
    aplicara la utilización de paneles para separar la zona de
    trabajo de la zona de atención al cliente.   Hacer un
    estudio de costos y factibilidad para analizar la posibilidad de
    ampliar expandir el área de la empresa. SITUACIÓN
    PROPUESTA CAPÍTULO VI

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    Se plantea dos métodos de trabajo diferentes para la
    comodidad de la empresa.   Método Propuesto A Una vez
    que el cliente realiza el pedido de cuatro franelas y se
    contactan a los proveedores por la tela. El método de
    fabricación e identificación de las franelas
    empieza en el momento que la materia prima llega a la empresa.
    Una vez recibidos los rollos de tela sintética, son
    trasportados al área de almacén de telas ubicado al
    lado de área de bordado (3,5 m). Se toma un rollo de tela,
    que es enviado al área de cortado, 3,5 m. Es colocado
    sobre la mesa y desembalado. La tela es tendida, doblada en
    capas, dependiendo del tamaño de la pieza, es dibujada o
    marcada con un patrón y cortada, repitiendo el proceso
    tres veces para sacar las piezas de las franelas (frente,
    espalda, mangas y cuello). DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
    PROPUESTO CAPÍTULO VI

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    DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO CAPÍTULO VI
    El cliente requirió que el producto final tenga ambas
    mangas sublimadas y un bordado pequeño al frente de la
    franela. Ya con las piezas de tela, se toma las piezas a sublimar
    y son llevadas al área de sublimado, que se encuentra en
    un mesón al lado del área de corte 0,4 m, donde es
    colocada sobre la plancha. La imagen a sublimar, es recibida con
    el pedido del cliente, enviada al área de diseño
    (2,5 m), donde es diseñada en la computadora e imprimida
    en papel transfer con tinta para sublimación. En esta
    área se realizan los diseños para dos casos, en
    caso A para sublimación y el caso B para bordado. Una vez
    impresa la imagen, es verificada y enviada a sublimación
    (7 m). En el área de sublimado, la pieza es posicionada
    debajo de la imagen y posteriormente sublimada, este proceso se
    repite siete veces, después es enviada al área de
    costura, a la maquina Overlock (3 m), donde las piezas se cosen
    los hombros, cual es recto, mangas, pecho-espalda y cuello, en
    ese orden, cada operación repetida tres veces, y
    después va a la maquina collaretera (0,45 m) donde cada
    cuerpo de camisa es pisada.

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    Una vez armada las camisas, son enviadas al área de
    bordado (2 m). Primeramente, son colocadas en la mesa de montado,
    montadas en los bastidores con un pedazo de pelon para bordar, y
    seguidamente, situadas en la máquina de bordado de cuatro
    cabezales (0,55 m). Para realizar el bordado el pedido del
    cliente es tomado, diseñado en la computadora en el
    área de diseño, guardado en un pendrive y se
    transferido a la maquina bordadora (4,5 m). Son bordadas, durante
    esta operación se emparan 2 min, mientras es
    inspeccionada. Después, son sacada de la máquina,
    colocadas en el mesón y desmontada del bastidor, teniendo
    así las 4 franelas bordadas y sublimadas. Para luego ser
    limpiadas y quemadas, contadas, y empaquetadas en el área
    de acabado que se encuentra al lado del área de bordado
    2,5 m. Una vez acabadas las camisas, son enviadas y colocadas en
    la zona de almacén de producto terminado temporal, a
    espera de ser entregadas, zona que se encuentra a 1 m de
    distancia del área de acabado.  DESCRIPCIÓN
    DEL MÉTODO PROPUESTO CAPÍTULO VI

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    Diagrama: Proceso Proceso: Fabricación e
    identificación de las franelas Inicio: Recepción de
    los rollos de tela Final: Enviado a almacén temporal de PT
    Fecha: 06/02/15 Seguimiento: Material Método: Propuesto
    Diagrama de proceso propuesto: DESCRIPCIÓN DEL
    MÉTODO PROPUESTO CAPÍTULO VI

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    Diagrama de proceso propuesto: DESCRIPCIÓN DEL
    MÉTODO PROPUESTO CAPÍTULO VI

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    Diagrama de proceso propuesto: DESCRIPCIÓN DEL
    MÉTODO PROPUESTO CAPÍTULO VI

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