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Resolución de Problemas en Procesos de Producción



    Ejemplo Práctico: Proceso de
    Grabado en Flexo, ETIMISA

    1. Introducción
    2. Objetivos
    3. Marco
      teórico
    4. Alternativas de
      Solución
    5. Conclusión
    6. Recomendaciones
    7. Glosario
    8. Anexos

    INTRODUCCIÓN

    Los procedimientos
    que se realizan dentro de una empresa
    así como todas las actividades inmersas dentro del proceso
    productivo de la misma, deben considerarse dentro de la planificación de los pasos a seguir para
    lograr los objetivos
    propuestos; la planificación consta de diferentes pasos
    como lo son la detección de las oportunidades,
    establecimiento de los objetivos, consideración de las
    premisas de planificación, identificación de
    alternativas, comparación de alternativas de acuerdo a las
    metas, elección de una alternativa, elaboración de
    planes de apoyo y elaboración del presupuesto,
    conforme a lo expuesto por koontz en 1996; es por ello los
    diagramas de
    procesos juegan un papel tan importante dentro de las empresas, ya que
    es con base a ellos que los procesos productivos se llevan a cabo
    con mucha mayor agilidad y eficiencia.

    En la presente monografía se describe un proceso
    productivo aplicando diferentes técnicas
    de planificación de actividades como lo son Flujogramas
    de Procesos, Flujo gramas de Recorrido, Planteamiento de Procesos
    dentro de la Empresa;

    utilizando para ello un proceso productivo real consistente en el
    "Grabado en Flexo", el cual se lleva a cabo en la empresa ETIMISA,
    la cual es una imprenta
    dedicada a la elaboración de viñetas publicitarias,
    elaboración de empaques de diferentes productos,
    tiraje de "tickets" entre otros.

    Con el fin de hacer más comprensible la lectura del
    presente documento se adjunta así mismo la
    terminología básica utilizada a lo largo del
    desarrollo de
    la documentación. Y así mismo las
    conclusiones y recomendaciones propuestas para la solución
    de los problemas encontrados dentro del proceso
    productivo.

    OBJETIVOS

    Objetivo General:

    Recomendar soluciones
    viables y prácticas para los problemas encontrados dentro
    de los diferentes procesos productivos llevados a cabo dentro de
    las empresas, a través de la aplicación de
    diferentes técnicas de planificación; Con el fin de
    aumentar la productividad y
    eficiencia dentro de los procesos realizados. Para lo cual se
    retomará un ejemplo práctico de un proceso
    productivo.

    Objetivos Específicos:

    • Conocer la terminología básica para la
      aplicación de las diferentes técnicas de
      planificación de procesos productivos.
    • Establecer los procedimientos actuales desarrollados
      dentro de la empresa.
    • Encontrar los posibles problemas dentro del
      desarrollo del proceso elegido.
    • Desarrollar diferentes técnicas para encontrar
      las soluciones más prácticas y
      viables.
    • Seleccionar la mejor alternativa de
      solución.
    • Concluir y recomendar acerca del proceso productivo y
      las mejoras a implementar.

    MARCO TEÓRICO

    La empresa seleccionada para la realización del
    presente trabajo de
    investigación es ETIMISA, imprenta dedicada
    a la elaboración de etiquitas publicitarias autoadhesivas,
    que con más de 30 años de experiencia cuenta con
    una buena cantidad de procedimientos de producción, para la presente
    investigación nos enfocaremos en resolver los posibles
    problemas que encontremos en el proceso de "Gravado", para lo
    cual se presenta a continuación la ficha técnica de
    la empresa para una mayor información:

    Nombre: ETIMISA

    Dirección: Prolongación Calle Arce No.
    2118.

    Tiempo de Laborar: Más de 30 años de
    experiencia.

    Total de empleados laborando: alrededor de 60 personas
    entre personal
    productivo y administrativo.

    Productos de Venta: Etiquetas
    autoadhesivas, Viñetas Publicitarias, Pistolas de
    marcado.

    Situación Actual

    Conforme la investigación realizada directamente
    en el departamento de grabado y los que le preceden determinamos
    su situación actual, el departamento de Arte que es el
    que precede al de grabado se encarga de retomar las necesidades y
    planteamientos expuestos por los clientes a
    través del personal de ventas quienes
    realizan la comercialización del producto
    así como de las necesidades a satisfacer, de acuerdo a las
    especificaciones requeridas por estos últimos es el
    departamento de arte que realiza las gestiones de digitalizar lo
    que será en un futuro el producto final, trabajando por
    medio de un software especial las
    directrices detalladas; de esta gestión
    antes planteada se finaliza logrando en computadora la
    imagen del
    producto final, siendo el siguiente paso en el proceso productivo
    total es la creación de "Negativados", dichos
    negativados son utilizados posteriormente en el proceso de
    "Quemado"1, siendo este último el objeto
    de estudio. El proceso de quemado inicia cuando los negativados
    son llevados al departamento, especificándole en este
    punto al encargado del Quemado lo detalles que necesitan para
    cada proceso en particular (si algún trabajo en particular
    es de especial importancia o urgencia, así como otras
    especificaciones propias de cada trabajo) el encargado retoma los
    pedidos obtenidos e inicia el proceso de actividades expuestas en
    el diagrama de
    proceso (ver anexo 2), dentro del conjunto de actividades
    desarrolladas se plantean una serie de demoras debido a varios
    factores de limpieza y acabado del producto final al cual se
    denomina como "Flexo"1, el flexo aunque de
    aparente fácil obtención conlleva consigo una serie
    de conocimientos de uso de máquinaria y habilidades entre
    ellas el corte del hule con navaja hasta lograr el tamaño
    del negativo, de igual forma se requiere la experiencia de
    tiempos de exposición
    en la luz, lavado,
    horno y reposo que son las primordiales actividades en el
    proceso.

    Planteamiento del Problema:

    A pesar de lo dinámico que pudiera parecer el
    proceso planteado en el diagrama se muestra una
    deficiencia en la continuación optima del proceso. Dicha
    deficiencia consiste en el cuarto paso del diagrama representado
    por la demora que sufre el proceso por la exposición del
    flexo junto con el negativado en la luz UV, aparentemente en el
    diagrama el proceso continúa al siguiente paso que es el
    lavado sin embargo se detalla por parte del encargado que la
    plancha de acero que forma
    la máquina de quemado (ver anexo 3) se calienta demasiado
    como para que otra exposición continúe, se debe
    esperar por lo menos un lapso de 15 minutos para que la plancha
    se enfríe y llegue a su estado
    original, durante los 15 minutos de enfriamiento no se puede
    utilizar dicha máquina; es este problema que a
    continuación se resolverá, utilizando el método de
    costos y
    beneficios.

    Al parecer dichos 15 minutos de enfriamiento no provocan
    ningún tipo de problema debido a que es muy poco tiempo para
    ser considerado; sin embargo, al finalizar el día se
    convierten en 2 horas, al final de la semana terminarían
    siendo 10 horas, más que una jornada laboral que con
    cada semana que transcurre la empresa debe cargar con dichos
    costos implícitos en un proceso de fácil
    solución.

    Alternativas de
    Solución

    Primera Alternativa: Traslado de
    Departamento.

    Con el fin de proporcionar una mejor ventilación
    a la máquina y que de esta manera la plancha reciba de una
    forma directa el aire
    acondicionado, se propone el traslado del departamento a un
    área con mejor circulación del aire
    acondicionado, logrando que la plancha reduzca su lapso de
    enfriamiento.

    El costo de
    aplicación de esta alternativa es el menor de las tres
    soluciones presentadas en este documento debido a que la
    máquinaria es de fácil traslado y no representa
    ningún tipo de instalación especial de
    empotramiento al lugar asignado, el costo que debe considerarse
    es el de las conexiones eléctricas necesarias para la
    colocación de las máquinas.

    La viabilidad de aplicación de esta alternativa
    depende de la disponibilidad de un nuevo espacio que conste con
    las características necesarias para la colocación
    del departamento, a continuación se presentan las
    características necesarias para las nuevas
    instalaciones:

    • Excelentes condiciones de ventilación, siendo
      el lugar ideal cerca del generador de aire
      acondicionado.
    • Conexiones eléctricas necesarias para la
      instalación de las máquinas, son necesarios 2
      tomas trifilares cuyo costo de compra e instalación es
      de $ 50.00.
    • El lugar debe ser completamente cerrado con una
      entrada de aire que permita el ingreso del aire frío y
      otra salida de aire de tal manera que circule el aire, cuya
      iluminación pueda ser cambiada con la que
      ahora se cuenta en las actuales instalaciones, esta
      condición requiere que el acceso pueda ser restringido,
      lo anterior debido a que los flexos pueden ser velados
      (arruinarse) durante la exposición a luz UV, si no
      reciben el adecuado tratamiento.

    Diagrama de Posibles Nuevas
    instalaciones:

      Para ver el
    gráfico seleccione la opción "Descargar" del
    menú superior

    Contando con las características anteriormente
    detalladas el problema estaría resuelto de una forma
    fácil y altamente beneficiosa para la empresa.

    Segunda Alternativa: Colocación de
    Ventilación en actuales
    instalaciones.

    De fácil solución, contando con una
    disponibilidad inmediata de recursos y
    rápida mejora de los tiempos incurridos. La alternativa
    consiste en la colocación de un ventilador en el actual
    departamento, que permita la entrada de aire frío al
    cuarto donde se encuentra la máquina. Las condiciones para
    llevar a cabo la presente alternativa son:

    • Compra e instalación de un ventilador de doble
      acción que succione el aire acondicionado
      que circula en las instalaciones y lo lleve dentro del
      departamento, siendo colocado arriba de la máquina (ver
      Anexo 4) la compra e instalación suman $
      325.00.

    A pesar del aumento en los costos con relación
    a la anterior alternativa es de fácil cumplimiento y
    eficacia, sin
    necesidad de buscar un nuevo espacio con características
    que además de ser invariables serían
    difíciles de cumplir en la aplicación; la
    presente alternativa presenta entonces, además de una
    gran viabilidad de ser llevada a cabo una disposición
    inmediata en resultados.

    Tercer Alternativa: Compra de Nueva
    Máquinaria.

    La más costosa; sin embargo, con grandes
    beneficios para la empresa, tanto a corto como a largo plazo,
    La Compra de Nueva Máquinaria, es la tercer
    alternativa propuesta para la solución del problema
    expuesto, la medida supone la compra de una nueva
    máquina que incluya dentro de sus características
    básicas el AUTOENFRIAMIENTO, como condición clave
    para la adquisición. La implementación de la
    alternativa costaría a la empresa $ 4,500.00 (costo
    final incluyendo intereses por financiamiento) con un periodo de
    recuperación de 1 año; las expectativas son en
    extremo prometedoras y promueven un gran desempeño corporativo, logrando mayor
    eficiencia en los procesos y resolución efectiva del
    problema de recantelamiento.

    Aplicación de Métodos
    de Evaluación.

    En consideración del tipo de problema planteado
    y a las alternativas de solución se aplicará el
    método de evaluación de Ventajas y Desventajas
    para la selección de Alternativas.

    Alternativas de
    Solución

    Ventajas

    Desventajas

    Primera Alternativa: Traslado de
    Departamento.

    1. Bajos Costos de
      Aplicación.
    2. No hay necesidad de capacitación alguna para el
      personal
    1. Poca o ninguna disponibilidad de
      espacio.
    2. Poca viabilidad de ser llevada a cabo, en
      consideración de las condiciones para nuevas
      instalaciones

    Segunda Alternativa: Colocación de
    Ventilación en actuales Instalaciones.

    1. Inmediata resolución del
      problema
    2. No hace falta capacitar al
      personal
    3. Obtención de gran rentabilidad.
    4. Disponibilidad de recursos.
    1. Se elevan costos en
      aplicación.
    2. Poca seguridad de resultados del todo
      satisfactorios.

    Tercer Alternativa: Compra de Nueva
    Máquinaria.

    1. Total solución de problema
    2. Seguridad en los resultados
      obtenidos.
    3. Mejora en los tiempos y calidad de productos
      obtenidos.
    1. Elevación de costos a gran escala.
    2. Se debe capacitar al personal
    3. Con el tiempo deberá ser aplicada la
      alternativa 2.
    4. poca disponibilidad de recursos

    CONCLUSIÓN

    En consideración a los resultados obtenidos en la
    aplicación del método de selección de
    alternativas, y con base a la información colectada dentro
    de la empresa, se concluye que la mejor alternativa en la
    resolución efectiva del problema planteado en el
    departamento de Grabado es: "La Colocación de
    Ventilación en las Actuales Instalaciones"
    , dicha
    alternativa se considera la mejor debido a que a pesar de las
    desventajas que pudieran darse en su aplicación, es una
    inversión que invariablemente con el tiempo
    será necesaria realizar, considerando que actualmente el
    departamento no cuenta con la adecuada ventilación para el
    óptimo mantenimiento
    del equipo, dicho mantenimiento no es únicamente para la
    máquina de quemado si no también para que el
    demás equipo con el que se cuenta en el departamento
    reciba un adecuado sistema de
    enfriamiento.

    RECOMENDACIONES

    Con el fín de dar a la empresa un valor agregado
    a los servicios de
    consultoría se agregan unas recomendaciones
    para la obtención de mejores resultados:

    • Constantes estudios de procesos de producción,
      para la resolución de problemas como el actualmente
      planteado;
    • Considerar la adecuada consultoría en la
      resolución de los problemas;
    • Establecimiento claro de las actividades
      desarrolladas para cada uno de los departamentos;
    • Colocación de diagramas de proceso en las
      diferentes áreas, con la finalidad de crear en el
      trabajador un mayor sentido de responsabilidad y que conozca a totalidad el
      conjunto de actividades asignadas;

    GLOSARIO

    A continuación se presenta la terminología
    básica para la comprensión del presente
    documento:

    Capacidad de Diseño: Es la estimada en el
    diseño de la instalación, la cual puede o no ser
    alcanzada. En el momento de construcción de una planta, por ejemplo, se
    pacta un porcentaje mínimo de la capacidad de
    diseño con la cual debe quedar terminada (90 o
    95%).

    Capacidad Efectiva: Es una reducción de la
    capacidad de diseño, puesto que prevé situaciones
    como mantenimiento de máquinas, falta de
    capacitación y demás obstáculos temporales
    que afectan la capacidad.

    Diagrama de Análisis de Proceso: Es la
    representación gráfica de la trayectoria seguida en
    la elaboración de un producto o actividades, y en el cual
    se señalan todas las acciones que
    se llevarán a cabo, mediante el uso de los símbolos correspondientes.

    Flexo: Hule de alta densidad cuya
    característica primordial es la de ser expuesto a la luz
    UV y lograr formas capaces de ser utilizadas en el proceso de
    impresión, similar un sello de oficina el flexo
    es un "Hule" que adquiere la forma que se desea imprimir, el
    flexo junto con el negativado son expuestos a la luz y de esta
    forma se logra el "Quemado".

    Negativados: Ver anexo 1, creación
    plástica similar a los negativos de una fotografía
    o a los acetatos de exposición en retroproyectores, con
    los negativados se logra que los flexos adquieran la forma que se
    necesita para la impresión final.

    Productividad: Relación entre la cantidad
    de bienes y
    servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la
    fabricación la productividad sirve para evaluar el
    rendimiento de los talleres, las máquinas los equipos de
    trabajo y los empleados.

    Quemado: Exposición del flexo junto con el
    negativado a la luz UV y lograr que el flexo adquiera la forma
    del negativado.

    Rendimiento: Indica la cantidad de productos
    buenos obtenidos de un proceso de producción, en
    comparación con la cantidad de materiales que
    entraron.

    Utilización: Reducción de la
    capacidad efectiva a un 15%, puesto que aunque teniendo en cuenta
    situaciones diversas, ninguna máquina o persona puede
    trabajar cotidianamente sin presentar errores además los
    productos suelen presentar una inferencia entre si.

    Simbología ASME (Asociación
    Americana de Ingenieros Mecánicos)

    Operación: Representa cuando se da una
    modificación o trasformación en los
    materiales. Ej. Cortar una pieza, escribir a
    máquina, etc.

    Transporte: Indica el desplazamiento o movimiento de las personas o documentos que se encuentran en el proceso.
    Ej. Pasar un documento a otro departamento.

    Inspección: Por medio de ella se verifica
    la cantidad o calidad del trabajo realizado. Ej. Revisar la
    ortografía de una carta, o
    calidad de un producto.

    Demora: Cuando se hace una pausa breve entre 2
    etapas del proceso. Ej. Cuando una carta está en la
    papelera pendiente de ser tramitada.

    Almacenamiento o Archivo:
    Este símbolo denota el almacenamiento final cuando un objeto se
    guarda y se le protege contra cualquier remoción no
    autorizada. Indica un depósito permanente del objeto
    o información, porque ha finalizado el
    proceso.

    Ej. Archivar la corresondencia

     

    ANEXOS

    Anexo 1:

    Negativado

    Flexo

    Anexo 2: Diagrama de
    Proceso

    Anexo 3: Máquina de
    Quemado

    Anexo 4: Colocación de
    Ventilación en Departamento Actual

    Actualidad Modalidad Propuesta

     Para ver el
    gráfico seleccione la opción "Descargar" del
    menú superior

     

    Borys Efraín Burgos Herrera

    bburgos[arroba]sisa.com.sv

    Claudia Mabel García Argueta

    Claudia Yesenia Mejía

    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

    ESCUELA DE NEGOCIOS
    DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

    CARRERA: Licenciatura en Administración de Empresas.

    SAN SALVADOR

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