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Reconstrucción de un biodigestor (página 2)



Partes: 1, 2

Entre los inconvenientes relacionados con
la producción y uso del biogas podemos
señalar (4):

  • El biogás liberado a la atmósfera, localmente, desplaza al
    aire y, como
    consecuencia, los niveles de oxígeno son menores, restringiendo la
    respiración. Esto hace necesario ventilar
    los lugares donde se encuentran los biodigestores para evitar
    riesgos de
    asfixia y explosión.
  • La construcción de biodigestores conlleva
    una serie de dificultades técnicas: el digestor debe encontrarse
    cercano a la zona donde se recoge el sustrato de partida y a la
    zona de consumo,
    debe mantenerse a una temperatura
    constante y cercana a los 35 ºC (puede encarecer el
    proceso de
    obtención en climas fríos).
  • Es posible que, como subproducto, se obtenga
    SH2, el cual es tóxico y corrosivo,
    dependiendo del sustrato de partida y de la presencia o no de
    bacterias
    sulfatorreductoras. La presencia de SH2 hace que se
    genere menos CH4, disminuyendo la capacidad calorífica del biogás y
    encareciendo el proceso, por la necesidad de
    depurarlo.
  • Los resultados económicos no se pueden
    generalizar, pues cambiarán de acuerdo a las
    circunstancias de cada lugar.

En Cuba existe un
elevado potencial para la producción de biogás a
partir de vertimientos biodegradables (residuos urbanos e
industriales), así como de los restos de cosechas y el
estiércol obtenidos como resultado de la producción
agropecuaria del país, los cuales no se aprovechan en su
totalidad.

La producción de biogás a partir de estos
desechos podría contribuir al mejoramiento del medio
ambiente, obteniendo, adicionalmente, el beneficio
energético que representa el uso del gas producido
como alternativa al empleo de
combustibles convencionales. El biogás puede ser utilizado
en la producción de energía
eléctrica, para su combustión en motores o en la
cocción de alimentos, con lo
que se obtendría, además, un beneficio
económico. El efluente obtenido de la digestión
anaerobia de estos residuos puede ser utilizado como una fuente
de materia
orgánica que, aplicado al suelo, contribuye
a elevar su fertilidad y a revertir el impacto ambiental
negativo causado por el uso indiscriminado de la maquinaria
agrícola.

En la provincia se construyeron algunos biodigestores
para la producción de biogás, de diferentes
capacidades, y una planta a escala industrial
"Vacugas", la cual se encuentra actualmente fuera de servicio,
debido a dificultades en la conductora de agua potable y
la reparación de los pisos del cebadero de
toros.

Los digestores de biogás construidos en el
área de actividades de la ganadería
no funcionan por diferentes causas, entre las que se encuentran
los defectos constructivos y el abandono por los usuarios, debido
a que en su mayoría fueron concebidos para el alumbrado de
las vaquerías y éstas fueron electrificadas
posteriormente.

Los bajos niveles de producción y uso de
biogás en nuestra provincia en la actualidad, unido a la
crisis
energética internacional y los limitados recursos con que
cuenta el país para la adquisición de combustibles
convencionales en el mercado
internacional, exigen que se adopten medidas para el rescate de
esta importante fuente energética, aprovechando las
innumerables fuentes de
material biodegradable que existen en nuestro territorio
(cebadero de toros, vaquerías, industrias de
producción de azúcar
y sus derivados, porcinos y empresas
agrícolas en general).

Para ello, ante la escazes de financiamiento
para acometer nuevas inversiones,
la recuperación de las instalaciones construídas en
años anteriores, que se encuentran actualmente en estado de
abandono, constituyen un importante aporte al esfuerzo
energético del país. Es por ello que nos propusimos
como objetivo:

Recuperar y poner en funcionamiento la planta de
biogás existente en la Vaquería No. 3 de la empresa
pecuaria Ruta Invasora.

Para lo cual debimos solucionar el
problema: cómo recuperar y poner en
funcionamiento el biodigestor, con los recursos disponibles en la
empresa.

Las tareas acometidas para darle
solución al problema fueron:

  • Búsqueda y recopilación de información acerca de la
    producción y uso de biogás, relacionada con las
    características de los materiales
    biodegradables, de los procesos que
    ocurren en el biodigestor, así como el empleo del
    biogás y del efluente obtenido de la digestión
    anaerobia, y los posibles métodos
    de recuperación de la instalación.
  • Limpieza del biodigestor y de sus
    alrededores.
  • Defectado del biodigestor (filtraciones de
    líquido hacia el manto freático y hermeticidad de
    la campana).
  • Sellaje del biodigestor y construcción de los
    elementos que forman la red de distribución y uso del gas
    producido.
  • Carga y puesta a punto del biodigestor.
  • Adaptación de fogones Pike para la
    combustión de biogás.
  • Comprobación del funcionamiento del sistema.

Las hipótesis a comprobar en
nuestro trabajo
trabajo fueron las siguientes:

  • Las principales causas de roturas del biodigestor
    están relacionadas con la agresividad de los procesos
    que ocurren en su interior, originadas por la mala
    explotación del sistema.
  • Es posible adoptar una tecnología viable para la
    recuperación y puesta en funcionamiento del biodigestor,
    con los recursos disponibles en la empresa.
  • Es posible utilizar el biogás como combustible
    para la cocción de alimentos con el uso de fogones Pike
    adaptados.
  • La producción de biogás contribuye a
    satisfacer las necesidades de combustible para la
    cocción de alimentos de familias que residen en
    áreas cercanas a las vaquerías, elevando la
    calidad de
    vida de los beneficiarios.


REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL
BIODIGESTOR.

La planta de biogás objeto de reparación
fue construida a finales de la década del ’80, con
el objetivo de
proporcionar el combustible necesario para el funcionamiento de
un motor de
combustión interna que movería la bomba de
vacío que accionaría el equipo de ordeño
mecanizado de la vaquería 3, de la Empresa Pecuaria "Ruta
Invasora", perteneciente al Ministerio de la Agricultura.
Esta planta no produjo los resultados esperados ni se mantuvo su
uso prolongado debido a la no asimilación de la
tecnología, por poseer corriente
eléctrica la unidad, y por no ser necesaria para los
habitantes cercanos, en aquel momento. La reparación y
puesta a punto se hace por la necesidad social de estos
habitantes actualmente.

Reparación del
biodigestor.

La reparación de esta planta abandonada
contó con las siguientes operaciones:

  1. Limpieza de los alrededores del digestor: se
    realizó por medio de la recogida de piedras y basura, la
    chapea y el decepe manual, con
    el objetivo de crear las condiciones necesarias para trabajar
    adecuadamente en el lugar y eliminar pequeños arbustos
    que pudieran ocasionar daños a los neumáticos
    de tractores y automóviles que se utilizarían
    en la zona. El tiempo
    empleado para esta labor fue de 8 hombres-horas.

    La prueba se realizó durante dos días
    con resultados satisfactorios. La campana mostraba un buen
    estado de conservación, a pesar del tiempo de uso, y
    de no estar recubierta con ningún material
    anticorrosivo. Después de la prueba de hermeticidad la
    campana se extrajo totalmente del biodigestor.

  2. Prueba de hermeticidad de la campana: para ello se
    elevó la campana almacenadora hasta su máxima
    altura sobre el estiércol viejo que contenía el
    biodigestor, con el uso de un tractor YUMZ-6M grúa con
    el objetivo de hacer una prueba de hermeticidad a la campana.
    Se abrió la llave del depósito de gas para
    hacer más fácil el levantamiento de la campana
    y se cerró cuando la misma estuvo a su máxima
    altura.

    Se trabajó del modo siguiente: se extrajo
    el agua de
    la superficie, se coloco la soga amarrada a los conductos de
    entrada del afluente y salida del efluente, sujetando la
    tabla encima de la soga, en el interior del digestor, para
    poder
    descender extrayendo el estiércol. Para ello fue
    necesario empujar con las manos las cubetas para poder
    llenarlas, ya que el estiércol forma una masa compacta
    y húmeda. Al llegar al tope de la campana almacenadora
    de gas, que sirvió de apoyo, para continuar el trabajo
    de limpieza se colocó un apoyo en el fondo del
    digestor para continuar el trabajo desde esa
    posición.

    Prueba de hermeticidad del biodigestor: se
    realizó llenándolo con agua hasta su
    máxima altura, dejándolo Después de la
    extracción del estiércol, se limpió el
    fondo, el cual se encontraba altamente desgastado,
    aparentemente por la acción ácida de la mezcla que
    existía en su interior. Para esta labor se empleo
    agua, y una frazada para extraer el agua junto con los restos
    del fondo del biodigestor, utilizando las cubetas. El tiempo
    empleado fue de 3 hombres-horas.

  3. Limpieza interior del digestor: se realizó con
    el objetivo de comprobar si el mismo se encontraba apto para
    su utilización. Dentro del biodigestor se encontraba
    una capa de agua, con
    una profundidad de 90 cm, debajo de la cual había
    estiércol con una alta consistencia. La limpieza se
    realizó con la participación de dos hombres,
    durante un tiempo de 8 horas, utilizando para su trabajo
    sogas, cubetas con una capacidad de 20 litros y una tabla
    para descender al interior del digestor.

    La extracción del agua se realizó con
    los medios
    explicados anteriormente, empleándose un tiempo de 7
    hombres-horas.

  4. reposar durante siete días, al término
    de los cuales se comprobó el nivel de agua en el
    digestor. Con esto comprobamos que el biodigestor tenía
    filtraciones, aparentemente por el fondo, ya que el resto del
    mismo se observaba en buen estado. Para esta prueba se
    utilizó el agua de alimentación de la
    vaquería, haciéndola llegar por medio de una
    manguera, tomando un tiempo de llenado de 4 horas.
  5. Sellaje del fondo del biodigestor: para ello se
    efectuaron los siguientes pasos:
  • Nivelación de las irregularidades del
    fondo.
    1. Sellaje por medio de una capa de concreto, con las siguientes proporciones:
      cemento1½ saco; polvo de piedra, 4 cubetas de 20
      litros; gravilla, 4 cubetas de 20 litros. Estas partes se
      mezclaron y se vertieron desde la superficie del
      biodigestor, formándose una capa de concreto de dos
      a cinco pulgadas de espesor, dependiendo de las
      irregularidades; después se realizó un pase
      de flota y uno de llana, y un espolvoreado de cemento.
      Los pases de llana y flota se terminaron sujetándose
      de una soga fijada Fabricación y adaptación
      de accesorios: se fabricaron y adaptaron accesorios tales
      como: apaga fuegos, receptor de líquido,
      derivaciones, adaptación de fogones Pike, entre
      otros.
  • Se le incorporó a la campana, en su interior,
    tubos soldados a 1200 desde su borde exterior
    inferior hasta su centro superior con el objetivo de romper la
    costra de estiércol que se formaría con el
    funcionamiento al apoyo de la campana.
  • Al día siguiente se vertió una fina
    capa de agua que se dejo correr por las paredes del
    biodigestor, con el objetivo de obtener un mejor fraguado del
    concreto, lo que se extendió por un espacio de tiempo de
    5 días.

del biodigestor.

  • Se instalaron los soportes que sujetarían el
    tubo de PVC que conduciría el biogás
    .
  • Apaga fuegos: se elaboró con un filtro de
    combustible diésel, al cual se le soldó un tubo
    de entrada y salida de ¾ de pulgada, que ajustan
    perfectamente a la manguera plástica utilizada. La
    cavidad se llenó con alambre procedente de enrollados de
    equipos eléctricos, haciéndolos un ovillo e
    introduciéndolos a presión
    en el filtro .
  • Receptor de líquido: se hizo utilizando un
    pequeño tanque, al cual se le hicieron tres orificios
    uno en su parte inferior y dos a cada lado del tanque ubicados
    uno en la parte superior y otro a ¾ partes de la
    longitud a partir del extremo superior .
  • Derivaciones en T: se hicieron con tubos de ¾
    de pulgadas.
  • Adaptaciones de los fogones Pike para el
    funcionamiento con biogás: se logró haciendo
    estancas todas las uniones en la tubería de combustible
    y expansionando la boquilla a un diámetro de 1 mm. Se
    colocó un tapón de madera en el
    quemador del gasificador, ya que éste es
    innecesario.
  • Soportes: para los soportes de los tubos de PVC se
    utilizaron tubos galvanizados, a los cuales se le soldaron
    ganchos para apoyar la manguera. Estos tubos fueron soldados a
    las cabillas que forman parte de la estructura
    metálica de los postes de concreto de este tipo de
    vaquería.
  • Para la conducción del gas del
    gasómetro al receptor de líquido se utilizaron
    mangueras de goma, por ser estas flexibles.

Para hacer estancas las uniones de la
instalación se utilizaron cámaras de bicicletas y
de autos
sujetadas con alambre (se puede utilizar alambre de hierro o de
cobre).

Como reducido de la tubería a los fogones se
utilizaron teteras de ordeño mecanizado. El tubo
utilizado fue de ¾ de pulgada y una longitud de 150 m
con un costo actual
de 3.70 $ el metro.

Para realizar el trabajo se utilizaron los siguientes
instrumentos y materiales: segueta manual, hilo grafitado,
anillas de cobre, tornillo de banco y llaves
españolas.

Puesta a punto del
biodigestor.

Para la puesta a punto de un biodigestor fue necesario
que se estabularan todas las vacas de la vaquería en una
nave, para recoger todo el estiércol posible.

Al digestor se le introdujo la campana almacenadora de
gas, y se empezó a llenar con el material a digerir, en
proporción de1:1 de estiércol y agua bien
mezclados. Esta mezcla se realizó en un tanque de 220
litros. El llenado del biodigestor se extendió por un
tiempo de 5 días, vertiéndole todo el
estiércol que tuviera condiciones para ser fermentado, es
decir, que estuviera libre de tierra y que
fuera estiércol fresco. La cantidad diaria de
estiércol oscilaba entre 4-4,5 tanques de 220 litros
diarios. Se culminó cuando el tubo de efluente
comenzó a verter estiércol.

A los siete días de realizada la carga, el
digestor comenzó a producir biogás,
levantándose la campana. Este biogás, acumulado
primeramente, no fue utilizado de inmediato, debido al peligro
que trae aparejado el hecho de que el biogás se encuentra
mezclado con aire, lo que le impide arder correctamente,
provocando que se apague la llama del fogón y que a
continuación comience la emisión de biogás a
la atmósfera, con peligro de explosión. A los 10
días comenzó a utilizarse el biogás en la
cocción de alimentos.

Nivel de producción del
biodigestor.

  • Calculo del volumen del
    biodigestor (Vd).

donde: D: diámetro del digestor
(m).

h: altura útil del digestor
(m).

  • Calculo del volumen de carga diaria
    (VCD): para abastecer al digestor con una mezcla de
    1:1 de estiércol y agua.

donde: TR: tiempo de retención
(días).

  • Cantidad de agua y estiércol: El
    volumen de carga obtenido corresponde a 125 kg de mezcla
    agua-excemento por día, es decir, 62,5 kg de agua + 62,5
    kg de estiércol.
  • Cálculo del volumen de gas que
    producirá el biodigestor diariamente: considerando
    que con 10 kg de estiércol se puede producir 0,36
    m3 de gas por día, con 62,5 kg de
    estiércol (diarios) se producirán 1,91
    m3 de biogas (1).

El poder calórico del biogás es de 6
kW/m3, lo cual equivale, más o menos, a medio
litro de diesel. El poder calórico aprovechable depende
del rendimiento de los quemadores o de los aparatos. El
rendimiento es bueno si un litro de agua hierve
rápidamente. Este proceso es más largo si el
quemador no está bien regulado; en tal caso el rendimiento
es bajo. El suministro de aire influye considerablemente sobre el
rendimiento. Una presión de gas de hasta 200 mm de columna
de agua (0,02 kg/cm2), es la más apropiada para
cocinar. Las lámparas necesitan unos 100 mm de columna de
agua de presión (1).

La evaluación
del pH del
efluente de la planta, tomado en seis días diferentes,
arrojó como valor medio
del pH de 7,06 (desviación típica, 0,04 y C.V., 0,5
%), por lo que se encuentra dentro del rango exigido (6,6-7,6),
no comportando problemas para
la instalación.

Impacto social de la puesta a punto
del biodigestor.

El impacto social que ha tenido el empleo de esta
tecnología en estas familias es de relevante importancia,
ya que las mismas actualmente no necesitan ningún tipo de
combustible para cocinar sus alimentos. Por este concepto ahorran
más de un litro diario de combustible diesel, una lata de
carbón (según sea su origen) y leña. Las
desventajas de estos combustibles, con respecto al biogás,
son las siguientes:

  1. producción de humos, de hollín, y de
    olores desagradables,
  2. alto costo,
  3. necesitan más tiempo que el biogás para
    su puesta en funcionamiento,
  4. afectan el medio ambiente y,
    en ocasiones, general dependencia de suministros externos, como
    es el caso del diesel.

Cocinando con biogás, estas familias gozan de las
siguientes ventajas:

  1. ahorro de combustibles más costosos, como el
    keroseno, el carbón o la leña;
  2. economizan tiempo y trabajo,
  3. el biogás es un combustible que arde bien y no
    desprende humo como, el carbón o la leña;
    además, ensucia menos la cocina y los
    alimentos,
  4. los residuos de la producción de gas
    constituyen un excelente fertilizante.

CONCLUSIONES

  1. La principal rotura que se detectó en el
    biodigestor fue el desgaste del fondo, causado por la
    acción ácida de la mezcla de estiércol y
    agua.
  2. La aplicación de la tecnología
    propuesta permitió recuperar la capacidad productiva del
    biodigestor.
  3. La adaptación de los fogones Pike
    permitió utilizar el biogás para cocinar los
    alimentos en las viviendas cercanas al biodigestor, con un
    sensible mejoramiento de la calidad de vida
    de sus moradores.
  4. La reconstrucción de esta planta ha satisfecho
    las necesidades de combustible para la cocción de
    alimento de dos de las tres familias existentes en la
    vaquería, beneficiándose un total de seis
    personas, obteniendo la unidad un excelente fertilizante para
    sus áreas de autoconsumo.

RECOMENDACIONES

  1. Emplear la tecnología propuesta en la
    recuperación de otros biodigestores que se encuentren
    abandonados en la provincia.
  2. Utilizar hornillos de barro para conservar el calor
    generado por la combustión del biogás durante la
    cocción de los alimento, lo que proporcionaría un
    importante ahorro de
    tiempo y combustible en la unidad.
  3. Revisar periódicamente la instalación,
    con el objetivo de eliminar posibles salideros que pueden
    provocar mal funcionamiento del biodigestor, elevado consumo de
    combustible, peligro de explosiones y emisión de
    gases de
    efecto
    invernadero a la atmósfera.
  4. Realizar sistemáticamente las operaciones de
    mantenimiento y conservación necesarias
    para mantener de la planta en pleno funcionamiento.
  5. Pintar la campana del biodigestor, lo que
    aumentaría la vida útil de la misma. En estos
    momentos la campana no se encuentra protegida contra corrosión, por falta de la pintura
    adecuada.
  6. Difundir la producción y uso del biogás
    en todas las zonas rurales de la provincia y el país
    donde existan condiciones adecuadas para ello (biomasa para
    alimentar los biodigestores, condiciones locales para la
    construcción y explotación de la
    instalación).

BIBLIOGRAFÍA

  1. Energías renovables. Difusión de la
    tecnología del biogás en Colombia Cali;
    Ed (S.N) 1987. 135 pág.
  2. FAO. El biogás 2. Producción y
    utilización. Roma , 1986, 57
    pág.
  3. Hernández, C.A. Biogás. Segundo Forum
    Nacional de Energía. Ciudad de la Habana, 1987. 132
    pág. .
  4. Folleto Energías Ecológicas. Tipos.
    Dirección Provincial de Economía y Planificación. Área
    Energética. 2003

Biografía Autor:

Jesús Alegrias Díaz nació en la
provincia y municipio Ciego de Ávila donde curso los
estudios superiores en la especialidad Mecanización de la
Producción Agropecuaria, trabajando el tema de las
energías
alternativas en el transcurso de la carrera, especialmente el
tema de plantas de
biogás continuándolo después de graduado,
obteniendo reconocimientos en eventos de
Ciencia y
Técnica realizados en la provincia por los resultados
obtenidos. Actualmente se desempeña como profesor de la
facultad de ingeniería de la Universidad de
Ciego de Ávila.

Este trabajo se realizo en la provincia Ciego de
Ávila, Cuba en el año 2003.

 

 

Autor:

Ing. Prof. Jesús
Alegría Díaz

UNIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁVILA

FACULTAD DE INGENIERÍA

(Ciego de Ávila, Cuba, 2003)

Partes: 1, 2
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