
(Gp:)
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL CONTENIDO Generalidades de
la Empresa
Planteamiento del problema Justificación
Objetivos:
General y Específicos
Metodología Utilizada
Situación Actual
Análisis de los Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL GENERALIDADES DE LA
EMPRESA La
Industria Venezolana del
Aluminio, C.V.G VENALUM es una planta
productora de aluminio, la cual tiene como
objetivo producir y
comercializar aluminio primario y sus derivados (cilindros y
lingotes) en forma rentable, utilizando como
materia prima
alúmina y
electricidad, por medio de un
proceso de
reducción electrolítica (Proceso Hall-Heroult). En
1980, fue puesta en funcionamiento con un
diseño sobre la
base de cuatro (4) Líneas de
producción de 180
celdas cada una, contando actualmente con una nueva: Quinta (V)
Línea, además de cinco (5) celdas experimentales
V-350 (
Tecnología Venezolana).

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL Áreas Básicas de la
Empresa (Gp:) Planta Carbón (Certificada en Octubre 2005)
(Gp:) Planta Reducción (Certificada en Enero 2005) (Gp:)
Planta Colada (Certificada en Enero 2004) GENERALIDADES DE LA
EMPRESA

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL En la Industria Venezolana del
Aluminio, CVG VENALUM, dedicada a la
producción de
aluminio primario se encuentra la sala de envarillado de
ánodos perteneciente a la
gerencia de carbón, el
proceso en la misma consiste en ensamblar las varillas
procedentes de los cabos y las varillas incorporadas (procedentes
del taller de varillas) con los ánodos cocidos mediante el
uso de una fundición gris producida en 3 hornos de
inducción, una vez que los ánodos estén
envarillados son llevados a las
máquinas rociadoras donde
se le aplica un revestimiento de aluminio líquido para
luego ser enviados a las celdas de reducción
electrolítica PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Para lograr esto
se requiere de una serie de equipos acoplados en una línea
de producción, en la cual cada equipo cumple una
función importante y determinada. En la sala de
envarillado existen dos líneas de producción,
línea I y línea II, línea I cuenta con 1
mesa de colada en la cual las
operaciones son
manuales,
línea II cuenta con 2 mesas de colada, mesa 1 y mesa 2
donde se realizan las operaciones desde cabinas

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Los
equipos que inciden directamente en la producción de la
sala de envarillado de ánodos y que son un factor
limitante de la misma, son los siguientes: Hornos de
Inducción en los cuales se prepara la fundición
gris que es necesaria para realizar la unión de la varilla
con el ánodo; Máquina Rompedora de Coladas tiene
como función desprender la colada de los yugos, esta
operación también se hace de forma
manual;
Máquina Rompedora de Cabos es usada para desprender la
parte carbonosa; y por último se encuentra la Mesa de
Colada en ella se ensambla la varilla anódica con el
ánodo cocido mediante el vaciado de fundición gris.
Actualmente estos equipos se encuentran trabajando con baja
eficiencia, lo que trae como consecuencia la disminución
de la producción en la sala de envarillado de
ánodos. Aunado a esto, el proceso se ve afectado
también por la disponibilidad o existencia de varillas,
carritos porta varillas, carretas y baskets causando demoras al
proceso.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Debido a
las anomalías que se han venido presentando en el proceso
y a la baja eficiencia de
trabajo de los equipos en
funcionamiento, se requiere realizar un estudio de
tiempo que
permita determinar la capacidad de producción real de los
equipos; identificando y evaluando las fallas presentes en el
proceso, con el fin de establecer mejoras que permitan aumentar
la
productividad de la sala de envarillado de ánodos de
C,V,G. VENALUM.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL JUSTIFICACIÓN La
realización de este estudio investigativo, permite
determinar la capacidad de producción real e identificar
las principales fallas de los equipos que inciden directamente en
la producción de la sala de envarillado de ánodos,
con la finalidad de aumentar la productividad de la misma en
concordancia con los planes de producción y la
gestión de la
calidad promovida por la empresa, en cada
uno de los
procesos que conforman la cadena productiva de C.V.G
VENALUM.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL Objetivos: General y
Específicos Determinar la capacidad de producción
de los Hornos de Inducción, Rompedora de Cabos, Rompedora
de Coladas y Mesa de colada de la Sala de Envarillado de
ánodos de C.V.G VENALUM. OBJETIVO GENERAL

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL OBJETIVOS: GENERAL Y
ESPECÍFICOS Identificar y describir las etapas que
conforman el proceso productivo de la planta de Envarillado de
Ánodos de C.V.G VENALUM. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.
Describir el funcionamiento de los Hornos de Inducción,
Rompedora de Cabos, Rompedora de Coladas y Mesa de colada de la
Sala de Envarillado de Ánodos.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL OBJETIVOS: GENERAL Y
ESPECÍFICOS 3. Identificar las fallas de los Hornos de
Inducción, Rompedora de Cabos, Rompedora de Coladas y Mesa
de colada del área de Envarillado, por medio de
diagramas
de Pareto. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4. Realizar un estudio de
tiempos a los equipos que inciden directamente en la
producción de la sala de envarillado de ánodos. 5.
Comparar la capacidad de producción real de los equipos en
estudio, con la capacidad teórica de los mismos.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL METODOLOGÍA UTILIZADA TIPOS DE
INVESTIGACIÓN (Gp:) Investigación Aplicada (Gp:)
Investigación descriptiva-Explicativa (Gp:)
Investigación de Campo TÉCNICA DE
RECOLECCIÓN DE DATOS (Gp:)
Observación Directa
(Gp:)
Entrevistas no Estructuradas (Gp:) Revisión
Documental (Gp:)
Herramientas o Instrumentos

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL Dentro del proceso de
producción de la planta industrial, existen diversas
áreas que desempeñan un papel fundamental en el
funcionamiento de la misma; dentro de la cual se puede mencionar
la Sala de Envarillado de Ánodos perteneciente a la
Gerencia de Carbón; el proceso en la misma consiste en la
unión de una varilla anódica (Barra de aluminio
aleación 6063 homogeneizada, bimetálico
Aluminio-
Acero y yugo de acero ASTM A105 forjado y normalizado) y
un bloque de carbón cocido, los cuales sirven como
electrodos positivos en el circuito electrolítico de
celdas para obtener aluminio primario.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL Dentro del proceso de
producción de la planta industrial, existen diversas
áreas que desempeñan un papel fundamental en el
funcionamiento de la misma; dentro de la cual se puede mencionar
la Sala de Envarillado de Ánodos perteneciente a la
Gerencia de Carbón; el proceso en la misma consiste en la
unión de una varilla anódica (Barra de aluminio
aleación 6063 homogeneizada, bimetálico
Aluminio-Acero y yugo de acero ASTM A105 forjado y normalizado) y
un bloque de carbón cocido, los cuales sirven como
electrodos positivos en el circuito electrolítico de
celdas para obtener aluminio primario.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL La producción de
ánodos envarillados es de vital importancia para el
proceso de reducción electrolítica para la
obtención de aluminio primario, ya que sin la existencia
de los ánodos no se completaría el proceso de
reducción. Durante lo que va del año 2007 la
producción de ánodos envarillados ha disminuido
considerablemente, debido a la baja eficiencia de trabajo de los
equipos principales que componen esta área, dentro de los
cuales se encuentran: los Hornos de Inducción,
Máquina Rompedora de Coladas, Máquina Rompedora de
Cabos y la Mesa de Colada; ya que los mismos presentan fallas
constantemente y a su vez hay equipos que tienen mayor capacidad
de producción que otros trayendo como consecuencias que se
produzcan demoras dentro del proceso. A continuación se
presenta una gráfica que
muestra el bajo
inventario de
ánodos ensamblados.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL A continuación se presentan
de forma gráfica la cantidad de fallas en algunos de los
equipos principales del área de envarillado que afectan
directamente la producción.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL Por otra parte, la
producción también se ve afectada por la falta de
disponibilidad o existencia de los siguientes insumos y/o
equipos: Varillas a Incorporar: Este factor tuvo un impacto muy
fuerte a comienzo del año, ya que no se contaba con
varillas disponibles para incorporar al proceso de Envarillado,
debido a la fallas de la máquina friction welder y a la
falta de yugos. Actualmente no se cuenta con inventario
suficiente para una reposición inmediata en caso de
contingencia y la incorporación de varillas nuevas y/o
reparadas a Envarillado está en el orden de 90 unidades
diarias no pudiéndose desincorporar mayor cantidad de
varillas con defectos ya que el Taller de Varillas no a ha
incrementado su inventario.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL Cabos Recibidos Limpios: La
cantidad de cabos recibidos durante la semana 11 ha sido el mas
bajo durante el año, motivado a reparación y/o
automatización de granalladora de recuperación de
baño complejo I; lo cual afectó la cantidad de
ánodos ensamblados y el inventario Es importante resaltar
que la falta de disponibilidad de estos insumos y/o equipos
ocasiona un mayor desgaste a los hornos de inducción y por
consiguiente su vida útil disminuye, debido a que el
material refractario que contienen los mismos se consume
más rápido, puesto que la fundición
permanece mayor tiempo al reglamentario dentro del horno, lo que
ocasiona que los mismos salgan fuera de
servicio por vida
útil antes de tiempo, por ende disminuye la
producción de la sala de envarillado.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Rompedora de Cabos (Gp:) (Gp:) Fallas más comunes en los
Principales Equipos de la Sala de Envarillado de
Ánodos

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Rompedora de Cabos

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Rompedora de Cabos

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Rompedora de Colada

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Mesa de Colada

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Mesa de Colada

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Mesa de Colada

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:)
Cálculo de la Capacidad de Producción
de los Principales Equipos de la Sala de Envarillado de
Ánodos. Por medio del estadístico “t
student” se determinó el número de
observaciones que se deben realizar en la recolección de
los
datos con un nivel de confianza (Nc) del 95%, de este modo se
obtienen los ciclos que deben ser observados y registrados con la
finalidad tener una mayor confiabilidad de la
información
recabada. Es importante tener en cuenta que para la
realización de esta investigación se tomaron un
total de 24 observaciones para los siguientes equipos:
Máquina Rompedora de Cabos, Máquina Rompedora de
Coladas y Mesas de Colada; por otro parte, para los hornos de
inducción se tomó un total de 5 observaciones para
cada una de los hornos.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Rompedora de Cabos (Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de
Línea I CP = 73 cabos/hora Rompedora de Coladas CP = 70
varillas/hora

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Mesa de Colada (Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de
Línea I CP = 68 ánodos/hora

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de Línea II
Rompedora de Cabos 1 Rompedora de Cabos 2 CP = 46 cabos/hora CP =
57 cabos/hora

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de Línea II
Rompedora de Coladas CP = 44 varillas/hora

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de Línea II
Mesa de Colada 1 Mesa de Colada 2 CP = 40 ánodos/hora CP =
39 ánodos/hora

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de Los Hornos de
Inducción Horno 1 2200 kg Fundición 69,99 min X 60
min X= 1885 kg fundición/hora 33 kg Fundición 1
Ánodo 1885 kg de fundición /hora X= 57
ánodos/hora X

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de Los Hornos de
Inducción 1700 kg Fundición 93,79 min X 60 min X=
1087 kg fundición/hora 33 kg Fundición 1
Ánodo 1087 kg de fundición /hora X= 33
ánodos/hora X Horno 2

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Capacidad de Producción de Los Hornos de
Inducción 1700 kg Fundición 96,65 min X 60 min X=
1055 kg fundición/hora 33 kg Fundición 1
Ánodo 1055 kg de fundición /hora X= 32
ánodos/hora X Horno 3

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Comparación de la Capacidad Real de los
Equipos Principales de la Sala de Envarillado de Ánodos
con la Capacidad Teórica de los mismos. De acuerdo a los
resultados obtenidos, se puede afirmar que la capacidad de
producción de los principales equipos que conforman
línea I y II de la sala de envarillado ha disminuido, lo
cual es un indicador de que los equipos no se encuentran
funcionando correctamente, lo que quiere decir que se debe
evaluar los planes de
mantenimiento realizados a estos equipos y
a su vez determinar en que etapa de vida útil se
encuentran operando los mismos, debido a que si están en
su etapa de desgaste, se puede decir que la misma es uno de los
factores por lo cuales la capacidad de producción de estos
equipos ha disminuido.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Comparación de la Capacidad Real de los
Equipos Principales de la Sala de Envarillado de Ánodos
con la Capacidad Teórica de los mismos. Por otra parte, se
puede evidenciar que la capacidad de producción de las
rompedoras de cabo 1 y 2 de Línea II, son mayores que la
rompedora de colada, trayendo como consecuencia que se acumulen
varillas en la estación rompedora de coladas, generando de
esta forma demoras al proceso y por ende disminuye la
producción, cuando esto ocurre se utiliza también
la rompedora de colada manual para tratar de disminuir las
demoras y aumentar la producción de la Sala de
Envarillado.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Comparación de la Capacidad Real de los
Equipos Principales de la Sala de Envarillado de Ánodos
con la Capacidad Teórica de los mismos. Capacidad de
Producción Teórica Vs Capacidad Real de
Línea I

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Comparación de la Capacidad Real de los
Equipos Principales de la Sala de Envarillado de Ánodos
con la Capacidad Teórica de los mismos. Capacidad de
Producción Teórica Vs Capacidad Real de
Línea II

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
(Gp:) (Gp:) Comparación de la Capacidad Real de los
Equipos Principales de la Sala de Envarillado de Ánodos
con la Capacidad Teórica de los mismos. Es importante
destacar que actualmente la capacidad de producción de los
hornos de inducción ha aumentado aunque se siguen
ensamblando la misma cantidad de ánodos; esto ocurre, ya
que el
consumo de fundición gris se ha incrementado,
debido a un aumento en el tamaño de los orificios de los
ánodos, lo que trae como consecuencia que se necesiten
más kilogramos de fundición para cada ánodo
con respecto a lo que se utilizaban anteriormente. Capacidad de
Producción de los Hornos de Inducción

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL CONCLUSIONES Las fallas que tienen
mayor porcentaje de incidencia y que afectan los principales
equipos del área de envarillado son las siguientes: Rompe
Cabos 1 y Mesa de Colada de Línea I las fallas
hidráulicas y mecánicas. Rompe Cabos 1 de
línea II y los Hornos de Inducción las fallas
eléctricas y mecánicas. Mesa de Colada 2 y la Rompe
Cabos 2 de Línea II las fallas hidráulicas y
mecánicas. La Mesa de Colada 1 de Línea II las
fallas mecánicas. La Rompe Coladas de línea II
mecánicas y de
instrumentación.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL CONCLUSIONES 2. La capacidad de
producción de la Rompedora de Cabos, Rompedora de Coladas
y Mesas de Coladas ha disminuido debido a las fallas que
presentan los equipos constantemente y la falta de disponibilidad
o existencia de insumos y/o equipos. 3. La capacidad de
producción de los Hornos de Inducción ha aumentado,
debido a un incremento en el consumo de fundición gris, el
cual esta dado por un aumento en el tamaño de los
orificios de los ánodos. 4. La estación rompedora
de Cabos de línea II tiene mayor capacidad de
producción que la estación rompedora de coladas, lo
que trae como consecuencias que se generen demoras al proceso por
la acumulación de varillas.

(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL RECOMENDACIONES 1. Aplicar
periódicamente un estudio de tiempo, de manera que le
permita a la empresa tener un
control de los tiempos de
operación de los equipos, para así tomar las
prevenciones necesarias con el fin de mantener una buena
productividad, y a su vez garantizarle al operario condiciones
óptimas en el
ambiente laboral. 2. Realizar una
evaluación a los planes de mantenimiento realizados a los
equipos para determinar si se están aplicando
correctamente o si es necesario cambiar la metodología
usada para realizar el mantenimiento. 3. Implementar el uso de
formatos tales como: historial de los equipos y reporte de
inspecciones con el propósito de llevar un control de los
mismos, y de esta forma estimar cuando se debe hacer el
mantenimiento, con el fin de realizar las
acciones correctivas
antes que el equipo falle. 4. Hacer una evaluación
económica que permita determinar desde el punto de vista
de vialidad y
rentabilidad si es posible reemplazar los equipos
que se encuentran en etapa de desgaste, con la finalidad de
aumentar la productividad de la Sala de Envarillado de
Ánodos de C.V.G VENALUM.

AUTORA: Karen Pereira Tutor Académico MSc. Ing.
Iván Turmero Tutor Industrial Ing. Dido Cedeño
(Gp:) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICERRECTORADO DE
PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL DETERMINAR LA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN DE LOS HORNOS DE INDUCCIÓN, ROMPEDORA DE
CABOS, ROMPEDORA DE COLADAS Y MESA DE COLADA DE LA SALA DE
ENVARILLADO DE ÁNODOS DE C.V.G VENALUM PUERTO ORDAZ,
OCTUBRE 2007