
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN LA EMPRESA EL PROBLEMA -
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -
OBJETIVO GENERAL -
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
DISEÑO METODOLÓGICO
SITUACIÓN ACTUAL
ANÁLISIS DE RESULTADOS
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN La
industria manufacturera es un
ámbito de transformación de
valores. En el centro
de todo esto está el
proceso de
producción, donde
se combina
tecnología y otros factores de
producción con insumos productivos para obtener una
cantidad determinada de
producto final. CVG
Aluminio del
Caroní, S.A. (CVG ALCASA) es una industria básica
del
estado venezolano, tutelada por la Corporación
Venezolana de Guayana, cuyo compromiso es, elaborar y
comercializar,
productos de aluminio que satisfagan los
requisitos de sus
clientes. Una de las áreas operativas
importantes de ALCASA, es la planta de laminación, en esta
planta se da la fabricación de distintos productos de
aluminio y sus aleantes, planchones, bobinas, láminas,
cintas. En la planta de laminación encontramos a dos
hornos de precalentamiento y homogeneizado donde estos son los
encargados del precalentamiento de los planchones hasta alcanzar
la
temperatura para ser laminados y convertidos en bobinas.

INTRODUCCIÓN En el presente
trabajo de pasantía se
desea realizar una
evaluación del proceso productivo de
ambos hornos, debido a que los mismos presentan paradas continuas
que afectan la capacidad de producción de CVG ALCASA, esto
con el fin de saber cómo esas paradas afectan la
producción actual y cómo se comporta el horno en
relación a su
comportamiento térmico en sus
diversas zonas para dar una mejor visión de la
problemática presentada para que se adopten medidas para
la solución. El enfoque principal de la presente
investigación se va a basar en fallas de tipo
mecánica, eléctrica y térmica ya que las que
con más frecuencia se presentan. Para lograr el
cumplimiento de los objetivos la
metodología que se va a
implementar será una investigación de tipo
descriptiva y de campo no experimental, usando como
técnicas de recolección de
información la
observación directa, las
entrevistas no estructuradas y la
revisión bibliográfica.

LA
EMPRESA CVG Aluminio del Caroní S.A. (ALCASA), es una
empresa del estado, tutelada por la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), la cual se encuentra en el sector aluminio
nacional e internacional como uno de los mayores productores del
metal. Fue constituida en 1960 y oficialmente inaugurada en 1967,
con una producción de 10.000 toneladas métricas
anuales de aluminio primario. Actualmente ALCASA tiene una
capacidad instalada de aluminio primario de 210.000 toneladas
métricas anuales (produciendo actualmente 160.000
toneladas métricas). CVG ALUMINIOS DEL CARONÍ S.A
(ALCASA), se encuentra ubicada en Ciudad Guayana (Puerto Ordaz),
Estado
Bolívar, Zona Industrial Matanzas, avenida Fuerzas
Armada del Municipio Autónomo Caroní.

LA EMPRESA
MISIÓN Producir, transformar y comercializar en
forma eficiente los productos de aluminio garantizando el
suministro de
materia prima al sector transformador nacional,
fomentando la diversificación productiva con mayor
valor
agregado, defendiendo la
soberanía productiva y
tecnológica. De igual manera, servir de plataforma para el
impulso de las EPS y diversas formas asociativas de
producción. VISIÓN Posicionar a CVG ALCASA como
promotor del
desarrollo endógeno, impulsando la industria
del aluminio, permitiendo diversificar y transformar la
materia
prima en productos terminados, que aporten al sostenimiento
socio-económico del país, a través de
empresas de producción social, bajo las premisas del nuevo
modelo productivo que apunta al
Socialismo del Siglo XXI.

LA EMPRESA CVG ALCASA está compuesta por cuatro
áreas principales: PLANTA CARBÓN PLANTA
REDUCCIÓN PLANTA LAMINACIÓN PLANTA
FUNDICIÓN

EL PROBLEMA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En la actualidad, el
aluminio y sus
aleaciones se han convertido en pilares
fundamentales para el
comercio de nuestro país.
Actualmente, CVG ALCASA posee una capacidad instalada de
producción de aluminio primario de 210 mil toneladas
métricas anuales y de 60 mil TM/Año para la
elaboración de láminas duras y blandas.
Dentro de la
estructura organizacional de la empresa CVG ALCASA,
se encuentra una planta de laminación cuyo objetivo es la
obtención de láminas, mediante el proceso de
laminación en caliente y laminación en frio,
utilizando como materia prima planchones provenientes de
fundición. El proceso de laminación se inicia con
la laminación en caliente, el cual a su vez se inicia con
la carga de planchones en los hornos de homogenización
para luego ser reducidos de espesor y transformarlos en
bobinas

En la planta de laminación, en la NAVE L2,
específicamente en el área de laminación en
caliente es donde se está ejecutando el
informe de
pasantía, siendo el objeto de estudio los hornos de
precalentamiento y homogeneizado, estos horno son los encargados
del precalentamiento de planchones hasta alcanzar la temperatura
de laminación, las principales aleaciones que son
procesadas en estos hornos son las 3003 y 3100. El tema a tratar
es que los hornos de precalentamiento y homogeneizado presenta
paradas y demoras de manera continua en su ciclo de
operación, paradas que afecta su rendimiento y por lo
tanto afecta la producción, teniendo diversas
consecuencias. Los hornos de precalentamiento y homogeneizado
continuamente presenta paradas debido a fallas de diversos
orígenes. Las fallas más comunes y que afectan
directamente al rendimiento del horno de precalentamiento y
homogeneizado son las mecánicas, eléctricas y
térmicas, sin decir con esto que las mismas son las
únicas que generan paradas en el equipo. Estas paradas se
presentan en el día a día de la operación
del horno. EL PROBLEMA

EL PROBLEMA Así mismo la situación de las paradas
en los hornos de precalentamiento y homogeneizado trae
consecuencias como ocasionar retrasos en las respuestas a las
solicitudes de
bienes, afecta de manera directa la continuidad
del flujo del proceso involucrado, aumentando
costos y
disminuyendo
ingresos por tiempos improductivos. Por esto surge
la necesidad de efectuar este trabajo de pasantía, ya que
este equipo es un elemento clave en la planta de
laminación, en donde su
función es de gran
importancia para la elaboración de bobinas.
OBJETIVO GENERAL Evaluar el proceso productivo de los hornos
Nº 1 y 2 de homogeneizado de planchones de la planta de
laminación para cuantificar la capacidad de
producción actual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EL PROBLEMA

DISEÑO DE
LA INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL
DOCUMENTAL Porque estudia los hechos tal y como se presentan en
su contexto natural, sin alterar o influenciar ninguna de las
variables. Debido a que se consultó a
fuentes
bibliográficas, fuentes electrónicas,
manuales y
trabajos de investigación que permitieron obtener mayor
conocimiento referido al tema a investigar. DISEÑO
METODOLÓGICO

DISEÑO METODOLÓGICO TIPO DE INVESTIGACIÓN La
investigación presenta varios enfoques de acuerdo a sus
características, lográndose definir según
los siguientes tipos: SEGÚN NIVEL DE PROFUNDIDAD
SEGÚN LA ESTRATEGIA

DISEÑO METODOLÓGICO
POBLACIÓN Y
MUESTRA En
el presente estudio, la población está integrada
por el conjunto de planchones que son procesados por los hornos
de homogeneizado. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS - Observación de Campo:
Esta técnica es uno de los instrumentos de mayor
importancia en la elaboración de esta investigación
ya que
el conocimiento general del
procedimiento interno de
producción y el comportamiento general de equipos es de
vital importancia para el satisfactorio desenvolvimiento de esta
investigación.

DISEÑO METODOLÓGICO - Entrevistas no estructuradas:
En la presente investigación las entrevistas fueron
realizadas durante los primeros meses en la recolección de
data, se realizó de manera constante a los operadores e
ingenieros que trabajan tanto de forma directa como indirecta con
los hornos en estudio, con la finalidad de obtener toda la
información clara, precisa y específica para llevar
a cabo la investigación. - Revisión
Bibliográfica Se utilizó esta técnica
ya que se consultaron diferentes
materiales bibliográficos
que facilitaron, reforzaron y argumentaron las bases
teóricas del trabajo de investigación, por medio de
la consulta de
libros,
manual, guías,
tesis, para su
análisis y
descripción en forma exhaustiva y
mediante esta técnica se hizo posible que el estudio se
realizara dentro de las condiciones que aseguran la autenticidad
de la información.

DISEÑO METODOLÓGICO PROCEDIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN Para realizar la investigación y
cumplir con los objetivos, se realizaron los siguientes
pasos:

DISEÑO METODOLÓGICO

SITUACIÓN ACTUAL Los hornos de precalentamiento son hornos
de empuje en los que los planchones dispuestos cada uno de ellos
sobre zapatas que deslizan sobre carriles metálicos
avanzan accionadas por una empujadora. Poseen cinco (5) zonas,
con dos (2) ventiladores cada una. Estos presentan las siguientes
características: Tienen 48 quemadores de la siguiente
manera: 12 en la zona 1; 10 en la zona 2; 10 en la zona 3; y 8
tanto en la zona 4 como en la 5. Estos están colocados de
forma simétrica a ambos lados del horno. Procesan 25
planchones/horno; de forma semi-continua con 4 planchones en
espera. Temperatura de homogeneizado planchón: 590
± 10 ºC. Cuando culmina el proceso de homogeneizado
de los 25 planchones van saliendo uno a uno a laminar y mientras
sale un planchón entra uno para ser procesado nuevamente,
el
tiempo de proceso generalmente va a depender del tipo de
aleación.

SITUACIÓN ACTUAL Como ya se menciono el horno en estudio
posee 48 quemadores, en donde en condiciones de trabajos estos no
están en su total funcionamiento, ya que por diversos
motivos nos encontramos que en su mayoría se tiene un
aproximado de 10 a 16 quemadores apagados, siendo una de las
causas que el
motor de
combustión absorbe el
aceite
hidráulico depositado en la fosa del horno provocando el
apagado de los quemadores. Es importante mencionar que el
aislante térmico de las paredes internas no está en
las mejores condiciones y debido a esto en la parte externa la
zona del cableado sufrió daños, producto del flujo
de calentamiento.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Análisis de las Fallas
Presentadas en los Hornos de Precalentamiento y Homogeneizado en
el Año 2010 Los hornos de precalentamiento y homogeneizado
son los encargados de realizar el proceso de precalentamiento de
los planchones que van directo al laminador en caliente CLESIM
COSIM, en donde se obtiene como resultado la bobina, estos 2
equipos son dependientes el uno al otro, ya que el laminador
depende de los planchones provenientes del horno y si este
presenta alguna parada y no hay planchones en espera para pasar
al laminador, inmediatamente el laminador tendría que
dejar de producir bobinas. Trabajando el horno en estudio en
condiciones normales (sin presentar ningún tipo de
paradas), debería de tener un tiempo efectivo de
laminación de 0,25 horas (15 min) en aleaciones 3003, 1100
y 1350.

Por medio de la revisión de diferentes
informes de
mantenimiento, reportes de supervisores, reportes de operadores y
observación directa se identificaron situaciones y fallas
que afectan la producción, donde las más frecuentes
son las de tipo mecánico, eléctrico y
térmico. Las fallas se clasificaron de acuerdo a su origen
y estas se fueron agrupando por mes teniendo como resultado una
serie de cuados. A continuación se muestra uno de ellos,
tomando como ejemplo el mes de enero y refiriéndonos a las
fallas mecánicas: ANÁLISIS DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS Así mismo se fue trabajando
para cada mes del año 2010 y tanto para las fallas
mecánicas como las eléctricas, obteniendo los
siguientes
gráficos:

Números de bobinas sin producir en el año 2010
debido a las fallas mecánicas presentadas en el horno 1
ANÁLISIS DE RESULTADOS En la gráfica se puede notar
que en el mes de junio la cantidad de bobinas sin producir por
fallas mecánicas presentadas en el horno 1 es
significativa, llegando a 304 bobinas, representando el 44% del
total de bobinas sin producir por fallas presentadas en el equipo
en el año 2010. En el mes de julio el horno 1 no presento
fallas mecánicas y en octubre el horno estuvo
apagado.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Números de bobinas sin
producir en el año 2010 debido a las fallas
mecánicas presentadas en el horno 2 En la
gráfica se puede notar que en el mes de Mayo la cantidad
de bobinas sin producir por fallas mecánicas presentadas
en el horno 2 es significativa, llegando a 290 bobinas,
representado el 61% del total de fallas presentadas en el equipo
en el año 2010. Lo que corresponde al mes de enero,
noviembre y diciembre el horno se mantuvo apagado.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Números de bobinas sin
producir en el año 2010 debido a las fallas
eléctricas presentadas en el horno 1 En la gráfica
se puede notar que tanto el mes de enero como el mes junio la
cantidad de bobinas sin producir por fallas eléctricas en
el horno 1 es significativo, en enero se dejó de producir
264 bobinas, representando el 33% del total de planchones sin
producir fallas presentadas en el equipo en el año 2010 y
en junio fueron 368 bobinas sin producir representando el 46,5%.
En los meses de abril, mayo, agosto y octubre el horno 1 no
reporto fallas eléctricas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Números de bobinas sin
producir en el año 2010 debido a las fallas
eléctricas presentadas en el horno 2 En la gráfica
4 se puede notar que en el mes de abril la cantidad de planchones
sin producir por fallas eléctricas en el horno 2 es
significativo, en abril se dejó de producir 379 bobinas,
representando el 53% del total de bobinas sin producir por fallas
presentadas en el equipo en el año 2010. En Enero,
Noviembre y diciembre el horno estuvo apagado, mientras que en
septiembre y octubre no se reportó falla eléctrica
en los mismos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Relación anual de la
producción con las fallas presentadas De acuerdo a la
observación de campo realizada se comprobó que una
bobina es procesada en un tiempo de 0,25 horas, por lo tanto en
un turno (7 horas, ya que se le descuenta una hora por motivo de
comida) se debería elaborar 28 bobinas, teniendo un total
de 84 bobinas por día (que incluye los 3 turnos de
trabajo). Por lo tanto, al mes (considerando un mes de 30
días, en donde se restan los días de mantenimiento
preventivo que equivalen a 3 días por mes, dando como
resultado 27 días al mes) se debería realizar 2.268
bobinas, con un total de 27.216 bobinas al año. A
continuación se muestra la relación de la
producción y bobinas sin realizar por motivos de fallas al
año en ambos hornos, tanto mecánicas como
eléctricas:

ANÁLISIS DE RESULTADOS Relación producción
– fallas producidas

ANÁLISIS DE RESULTADOS Comportamiento térmico de
los hornos de precalentamiento y homogeneizado
Características técnicas garantizadas de los hornos
de precalentamiento y homogeneizado Lo presentado en la tabla son
características teóricas del horno para trabajar
con aleaciones 3003, 1100 y 1350, siendo estas las únicas
que son procesadas actualmente en CVG ALCASA. Cabe destacar que
los tiempos y temperaturas de proceso mostradas se refieren a
placas de 445 x 1350 x 4900 mm y peso de 7947 Kg. En
circunstancias normales de trabajo se procesan planchones con
medidas de 457 x 1295 x 4394 mm y peso de 7021 Kg.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Con el fin de conocer como el horno
se viene comportando años anteriores, se tomo como
referencia un SURVEY realizado en años anteriores
(específicamente en el año 2002) por la ingeniera
CELIANA LORENZO, con el fin de realizar
gráficas que nos
reflejara el comportamiento térmico del planchón en
cada zona del horno. A continuación se muestra una
gráfica por cada zona del horno en relación a su
comportamiento térmico:

ANÁLISIS DE RESULTADOS Comportamiento térmico del
planchón en la zona 5 Comportamiento térmico del
planchón en la zona 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS Comportamiento térmico del
planchón en la zona 2 Comportamiento térmico del
planchón en la zona 3

Comportamiento térmico del planchón en la zona 1
ANÁLISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES Luego de haber culminado con la evaluación
del proceso productivo de los hornos de precalentamiento y
homogeneizado se puede concluir: Mediante la revisión de
la información documental se observó que ninguno de
los planchones alcanza la temperatura de homogeneizado, sin
embargo estos son pasado al CLESIM COSIM para ser laminados. A
los hornos no se le realiza un mantenimiento general de acuerdo a
las especificaciones del fabricante. Las fallas que se presentan
con más frecuencia son las de tipo
mecánica, pero
las que tienen mayor duración son la de origen
eléctricas, afectando de manera considerable al
rendimiento del horno y por lo tanto a la producción de
planchones listos para laminar.

CONCLUSIONES Las condiciones térmicas con que son
trabajados los hornos actualmente difieren de las descritas en el
manual técnico del fabricante. Asimismo los tiempos de
pre-calentamiento de los planchones están por encima de
los indicados en el mencionado manual, ya que en condiciones
normales de trabajo este es realizado en un aproximado de 6
horas. La realización de la evaluación del proceso
productivo de los hornos va permitir ver con más claridad
el funcionamiento y el motivo de sus paradas, para de esta manera
poder tomar decisiones en mejora de los equipos en estudio.

RECOMENDACIONES Concluidas las actividades dentro del área
de laminación, específicamente en los hornos de
precalentamiento y homogeneizado y en función de los
resultados y conclusiones que se obtuvieron con este trabajo se
recomiendan las siguientes
acciones: Realizar
mantenimientos preventivos haciendo énfasis en las fallas
recurrentes y considerando ciclos de vida en los distintos
elementos que componen los hornos. Ejecutar evaluaciones de
procesos con más frecuencia, para que de esta forma se
pueda conocer de manera más clara las problemáticas
presentadas y las consecuencias que se obtienen en cuanto a
producción. Realizar un estudio de
ingeniería industrial a fin de evaluar e implantar un
sistema que brinde
herramientas que sirvan de apoyo para mejorar
la
eficiencia de los hornos.