
GENERALIDADES DE
LA EMPRESA Ubicación geográfica
CVG VENALUM está ubicada en la zona Industrial Matanzas en
Ciudad Guayana
Misión Visión Producir y
comercializar
aluminio de forma productiva, rentable y
sustentable para generar bienestar y compromiso social en las
comunidades, los trabajadores, los accionistas, los
proveedores y
los
clientes para así contribuir a fomentar el
desarrollo
endógeno de
la República Bolivariana de
Venezuela
Será la
empresa líder en
productividad y
calidad en
la
producción sustentable de aluminio con trabajadores
formados y capacitados en un
ambiente de bienestar y compromiso
social que promuevan la diversificación productiva y la
soberanía tecnológica, fomentando el desarrollo
endógeno y la
economía popular de la
República Bolivariana de Venezuela.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Organigrama Estructural

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Proceso Productivo Planta de
Carbón Planta de Reducción Planta de Colada

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Productos Elaborados CVG VENALUM C.A
produce aluminio de acuerdo a las especificaciones de los
clientes nacionales e internacionales. La
demanda de los
productos es conocida, se produce en forma continua y se
distribuye los pedidos por lote Lingotes de 22 Kg Lingotes de 680
Kg Lingotes de 10 Kg Cilindros de Extrusión Pailas de
680Kg

EL PROBLEMA Sala de Envarillado Línea I (60
ánodos/hora) Esta conformada por Línea II (80
ánodos/hora) Línea II esta constituida por varios
sistemas tales como:
sistema de carga y descarga de
ánodos, sistema rompe cabos, sistema rompe colada, sistema
de limpieza y
selección de varillas, sistema de
grafitadora, sistema de precalentamiento de yugo sistema de
precalentamiento de orificios de ánodos, dos (02) mesas de
colada con un sistema semiautomático de basculamiento
accionados por cilindros hidráulicos y sistema de rociado:
mientras que Línea I cuenta con los mismos sistemas de la
línea II; excepto por el sistema rompe colada, ya que en
esta línea no se cuenta con esta máquina, por lo
cual se realiza de forma
manual mediante golpes con una mandarria
por parte del operador, además es importante
señalar que dicha línea cuenta con una sola mesa de
colada con un dispositivo basculante manual no automatizado

EL PROBLEMA Se
programa una intervención de
mantenimiento
por 8 horas para el montaje de un cambiador de vías que
permitiera acortar significativamente el recorrido de los CPV en
la línea I El programa fue efectuado y puesto en marcha De
no atenderse la situación antes planteada podría
ocasionar demoras en el proceso de ánodos envarillados de
la línea I, reduciendo así la capacidad instalada
de la misma, incumpliendo con los requerimientos de
producción de la planta

EL PROBLEMA La problemática planteado puede tener origen
en las siguientes causas Recorrido innecesario de las varillas en
el transportador aéreo. Así mismo, esta
situación ocasionaría las siguientes consecuencias:
Poca producción en la línea I Deficiencia en
la rapidez del trasportador aéreo Rieles y omegas en
condiciones no óptimas para soportar el desplazamiento de
los ánodos envarillados en el proceso. Deterioros en las
instalaciones Pérdida de
tiempo en el proceso

Estudiar la
factibilidad para la reducción del tiempo de
carga y descarga de ánodos envarillados de la línea
1 en CVG VENALUM Analizar la situación actual del
recorrido de los trasportadores aéreos y los sistemas de
producción de la línea I. Determinar los
costos
asociados a la intervención de mantenimiento, para la
ejecución del recorte de la cadena aérea 2..
Documentar las actividades que se realizan en cuanto al
mantenimiento de las instalaciones en línea I. Determinar
el TE (Tiempo Estándar) del recorrido de las varillas en
el transportador aéreo de la cadena 2. Comparar los TE del
recorrido de las varilla en transportador aéreo en el
sistema original y el modificado actualmente. Determinar la
efectividad del proceso de reducción del tiempo de carga y
descarga de ánodos envarillados a través de un
diagrama causa y efecto..
Objetivo General
Objetivos
Específicos EL PROBLEMA

El estudio de la factibilidad para la reducción del tiempo
de carga y descarga de ánodos envarillados en la
línea I es de suma importante , por dos motivos
Justificación Delimitación EL PROBLEMA Permite
cumplir con los requerimientos de producción del
área a pesar de que la misma ya no es considerada como
activo de la empresa Agiliza el desplazamiento y recorrido de las
varillas en los transportadores aéreos con el objetivo de
obtener una mayor producción en el menor tiempo posible.
El trabajo investigativo se llevó a cabo en la
Industria
Venezolana del Aluminio (CVG VENALUM), específicamente en
la Sala de Envarillado de Ánodos de la línea I
adscrita a la Superintendencia de Envarillado de la
Gerencia de
Carbón durante un periodo de 16 semanas, iniciando el 18
de Junio del 2011 y culminando el 04 de Noviembre del 2011, con
el fin de estudiar la factibilidad de la reducción del
tiempo de carga y descarga de ánodos envarillados de la
línea I.

MARCO METODOLÓGICO No experimental Tipo de
Investigación De campo Descriptiva Estudia los hechos tal
y como se presentan en su contexto natural, sin alterar o
influenciar ninguna de las
variables El investigador se
encontró en contacto directo con la problemática en
estudio para detectar e indagar sobre todos los sucesos o
dificultades que se presentan en el la línea I de
ánodos envarillados Evaluativa Se aplicará la
metodología de un
estudio de factibilidad en CVG VENALUM a
fin de establecer las mejores condiciones en el del proceso
productivo de la empresa La
información utilizada se
obtendrá directamente de la realidad, es decir, del sitio
donde se originaron los hechos

MARCO METODOLÓGICO Tipo de
Investigación El estudio
se realiza en un período de tiempo determinado, no mayor
de 4 meses Transaccional
Población y
Muestra 17 Equipos de
Línea I Población Muestra Sistema de
Transportación Aéreo de Ánodos Cocidos

MARCO METODOLÓGICO
Técnicas de recolección
de
datos Revisión Bibliográfica; Se analizaron
todas las
fuentes de información posible como:
guías,
manuales, publicaciones en
Intranet, relacionados a
el proceso de ánodos envarillados de la línea I.
Observación directa; Esta permite percibir en forma
directa el Proceso de línea I en cada una de sus etapas,
con el fin de recopilar información necesaria del propio
lugar donde ocurre el proceso y de esta misma forma establecer un
diagnostico de la situación actual Visita al área
de
trabajo; Se realizaran en Sala de Envarillado
específicamente en la línea I
Entrevistas
informales; Se realizaron entrevistas no estructuradas al
personal que labora en la Sala de Envarillado, con el fin de
conocer por parte de los trabajadores el motivo del recorte del
transportador aéreo de línea I.

MARCO METODOLÓGICO
Procedimiento de la
Investigación Charlas de
inducción, donde se
conoció el proceso productivo, los
riesgos laborales
existentes, las
normas de
seguridad y la
política de
calidad que tiene la empresa Consultas en el Centro de
Información Tecnológica, manuales de
inducción,
informes,
bibliografía, Trabajos de
Internet relacionados con el tema e Intranet, con el fin de
obtener información teórica necesaria para la
realización del estudio. Visita al área, con el
objetivo de familiarizarse con el proceso que se lleva a cabo en
la misma, lo que permitió estar en contacto directo con el
personal de trabajo, obteniéndose una mejor
visualización de la situación actual, y de esta
manera tener una perspectiva del problema que existe en la
línea I. Entrevistas con el personal que labora en la Sala
de Evarillado de CVG VENALUM para conocer con exactitud cada una
de las actividades que realiza y adquirir información
acerca del proceso llevado a cabo en el área.
Definición de los sistemas de cada etapa del
proceso.

MARCO METODOLÓGICO Procedimiento de la
Investigación Establecimiento de las variables a estudiar
y la justificación de la selección de las mismas.
Medición de las variables a través de un estudio de
tiempo y
recolección de datos de los presentes meses.
Cálculo del tiempo estándar del recorrido de las
varillas en el transportador aéreo original
Comparación de los resultados con la situación
actual, a fin de concluir y recomendar mejoras en el lugar del
estudio, que permitan solucionar la problemática.
Elaboración del diagrama causa-efecto para determinar la
factibilidad para reducción del tiempo de carga y descarga
de los ánodos envarillados.

SITUACIÓN ACTUAL Departamento de Envarillado de
Ánodos Producir ánodos envarillados en
función del programa de producción establecido y en
condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requerido para el
proceso electrolítico de celdas Misión
Estructura
organizativa

SITUACIÓN ACTUAL
Descripción del Proceso productivo
El Departamento Envarillado de Ánodos lleva a cabo la
unión de la varilla y el ánodo de carbón que
es utilizado en las celdas para la reducción
electrolítica del aluminio Por un lado con la llegada de
los ánodos cocidos proveniente de los hornos de
cocción a través del Sistema B y del sistema PC 47
(Cintas transportadoras) hasta la mesa de colada, que es donde se
une la varilla (trasladada por el sistema aéreo) con el
ánodo Sistema PC-47 Mesa de colada

SITUACIÓN ACTUAL Descripción del Proceso productivo
En la mesa de colada se une la varilla (trasladada por el sistema
aéreo) con el ánodo, por medio de la
fundición gris que se prepara en los hornos de
inducción y que es depositada en un crisol, luego pasan a
las rociadoras a través del transportador aéreo
donde son rociados con un recubrimiento parcial de aluminio para
posteriormente ser descargado en un tren de 3 vagones remolcados
por un tractor (cada vagón está en capacidad de
transportar 2 ánodos) y llevados a celdas donde
serán utilizados para la obtención del aluminio
Ánodo Envarillado rociado Tren o tractor Unión de
ánodo con la varilla

SITUACIÓN ACTUAL Descripción del Proceso productivo
Por otra parte de las salas de celdas llegan los cabos de
ánodos (ánodos consumidos) que anteriormente fueron
llevados a las estaciones de baño para remover el
baño electrolítico depositado durante el proceso de
reducción, el cabo es removido de las varillas, las cuales
son limpiadas por chorros de perdigones y baño de grafito.
Tales cabos al llegar a la estación de carga y descarga en
los vagones son trasladados por el sistema aéreo a las
estaciones de trabajo correspondientes Varilla sin cabo

SITUACIÓN ACTUAL Sistema del Transportador Aéreo El
transportador de cadena comprende el conjunto de las vigas
“U” (riel por el cual ruedan los
“trolleys”), la viga “I” sobre la cual
cuelga la estructura de la cadena y el soporte “U”
que sostiene todo el conjunto. Finalidad Trasladar los
ánodos, cabos, y varillas por cada una de las estaciones
que conforman el proceso de envarillado para la obtención
del
producto final que será enviado a las celdas de
reducción La cadena aérea que es la pieza clave de
la movilización de las varillas por las distintas
estaciones consta de tres componentes principales que son: los
eslabones laterales, eslabones centrales, pasadores y
conectores

SITUACIÓN ACTUAL Sistema del Transportador Aéreo
Las cadenas aéreas sujetas al riel principal por medio de
troles, remolcan a los llamados carros porta-varillas (CPV) que
están compuestos por los carros de carga delanteros y
traseros cada uno. Todo este conjunto es movido por un sistema
que contiene un
motor eléctrico denominado Unidad Motriz
CATERPILLAR, el cual posee a su vez una cadena conocida como
cadena CATERPILLAR que hace contacto con la cadena aérea
para la movilización del resto de los componentes
móviles antes citados Carro Porta-varilla (CPV) Carro
Porta-varilla en el Sistema

SITUACIÓN ACTUAL Sistema del Transportador Aéreo
Las cadenas aéreas sujetas al riel principal por medio de
troles, remolcan a los llamados carros porta-varillas (CPV) que
están compuestos por los carros de carga delanteros y
traseros cada uno. Todo este conjunto es movido por un sistema
que contiene un motor eléctrico denominado Unidad Motriz
CATERPILLAR, el cual posee a su vez una cadena conocida como
cadena CATERPILLAR que hace contacto con la cadena aérea
para la movilización del resto de los componentes
móviles antes citados

SITUACIÓN ACTUAL Sistema del Transportador Aéreo El
13 de Julio del 2011 se programa una intervención de
mantenimiento por 8 hors para el montaje de un cambiador de
vías que permitiera acortar significativamente el
recorrido de los CPV en la línea I, el programa fue
efectuado y puesto en marcha el 26 de Julio del 2011. Las
actividades ejecutadas en el recorte de la cadena aérea 2
de la línea I que se presenta en la tabla, reflejan un
sobre-tiempo en el desarrollo de las actividades, cuyo tiempo
total es de 24 hrs con 50 min Actividades Ejecutadas en el
Recorte de la Cadena

SITUACIÓN ACTUAL Sistema del Transportador Aéreo
Plano de Cadena Aérea 2

SITUACIÓN ACTUAL Sistema del Transportador Aéreo
Corte en la Viga I y U en la Parada Nro. 30 Fragmento del Plano
de la Cadena Aérea 2 Corte de Viga I y U de la Parada Nro.
34
ANÁLISIS Y RESULTADOS Costos Asociados al
Proyecto Una
orden para Ambas Paradas (Parada Nro.30 y Parada Nro. 34 Los
costos son relativamente bajos debido a que al momento de
efectuar el recorte en la cadena aérea 2 se aprovecho al
máximo los
recursos y
materiales del entorno El
costo de
MO es de 37.214 Bs. F,
valor que se debe a la parada por
intervención de mantenimiento de 8 hrs y pagos de sobre
tiempo efectuados en la ejecución del proyecto, cuyo costo
total del mismo es de 293.058 Bs. F

ANÁLISIS Y RESULTADOS Costos Asociados al Proyecto Es
importante señalar que dicha orden sólo considera
trabajadores fijos de CVG VENALUM; es decir, no se anexan los
costos generados por los trabajadores de las
cooperativas ni
personal de las contratas, así estos hayan participado en
la ejecución del proyecto Costos de Mantenimiento de la
Cadena Aérea 2 Al presentar fallas en sus equipos recurren
a la corrección de los mismos, lo que acarrea una serie de
costos por mantenimiento correctivo, preventivo, rutinario y
programado, cuyo objetivo es evitar inconvenientes operativos y
prevenir lesiones y
accidentes en el operario Datos de la ODT
cuyo cierre fue el 14 de Octubre 2011

ANÁLISIS Y RESULTADOS Costos de Mantenimiento de la Cadena
Aérea 2
Ahorro en un 136,573.06 bs. F Se efectúa
cada cuatro años Ahorro en un 319,813.32 Bs. F Costo
permanece constante

ANÁLISIS Y RESULTADOS Tiempo total del recorrido de la
Cadena Aérea “ Para la determinación de
tiempo total del recorrido de la cadena aérea 2 con el
recorte efectuado, se utilizó un cronometro CASIO HS-3,
aplicando el
método de cronometraje con observación
vuelta a cero. El tiempo se empezó a tomar al momento en
que la cadena empezó a andar asignando un punto de
referencia para la estimación del mismo y se detuvo el
cronometro al terminar el recorrido para así,
posteriormente registrar el tiempo obtenido C= 95%= 0.95 Pues la
actividad a estudiar se conoce con exactitud confiable
Aplicación del Tamaño Estadístico N 1.
Determinación del coeficiente de confianza C

ANÁLISIS Y RESULTADOS Usando la calculadora se obtiene
Aplicación del Tamaño Estadístico N 2.
Cálculo de la Desviación Estándar 3.
Cálculo del Intervalo de Confianza Para determinar este
intervalo se deben calcular previamente tc

ANÁLISIS Y RESULTADOS Se acepta n= 4: Es decir, el
tamaño de la muestra es satisfactorio para
poder
determinar el tiempo estándar de la actividad
Aplicación del Tamaño Estadístico N 4.
Cálculo de Intervalo Muestral De la tabla de la
distribución t Student Tc ( )= tc (0.05, 3)= 2.353 5.
Comparación

ANÁLISIS Y RESULTADOS Los elementos controlados por
máquinas se califican con 1 Aplicación del
Tamaño Estadístico N 6. Cálculo TPS 7.
Determinar Cv 8. Cálculo del TN

ANÁLISIS Y RESULTADOS Aplicación del Tamaño
Estadístico N 9. Asignación de Tolerancias
Considerando un 10% en demoras inevitables se tiene: El tiempo
total del recorrido de la cadena aérea 2 de la
línea I en el sistema original, es de 36 min, valor
estandarizado por la Sala de Envarillado, mientras que el tiempo
estándar obtenido mediante el método
estadístico de la determinación de la muestra es de
31.0365 min, lo que refleja una reducción del tiempo en un
4.9635 min. Tiempo que a pasar de no ser tan significativo,
permitió agilizar el desplazamiento de las varillas en el
sistema

ANÁLISIS Y RESULTADOS Análisis de los Ciclo de
Tiempos Obtenidos Al momento de la toma de los tiempos se percato
que dicha cadena tiene cierta fricción, lo que opone el
movimiento entre ambas superficies, siendo este motivo
perjudicial para el proceso productivo de la línea I,
debido a que ésta al tratarse de un proceso continuo en
serie, al llagarse a detectar
problemas en un equipo o
estación implicaría la parada de la misma,
incumpliendo con los requerimientos de producción de la
Sala de Envarilla

ANÁLISIS Y RESULTADOS Comparación de los Tiempos de
Recorrido de la Cadena Aérea 2 Reducción de 4.9635
min

ANÁLISIS Y RESULTADOS Identificación de las Causas
Reices

CONCLUSIONES El costo total estimado del proyecto es de 293.058
Bs. F, valor obtenido por el programa
SAP de la empresa, sin
considerar el costo de los trabajadores de las cooperativas ni el
personal de las contratistas que también participaron en
la ejecución del recorte a la parada Nro. 30 y parada Nro.
34 Los costos de mantenimiento se redujeron significativamente
debido al recorte efectuado en la cadena aérea 2 de la
línea I; Para el costo de mantenimiento correctivo del
año 2010 es de 261,086.56 Bs. F mientras que para el
año 2011 es de 123,513.50 Bs. F, por otro lado el costo de
mantenimiento programado del año 2010 fue de 523,949.81
Bs. F y para el año 2011 es de 204,136.49 Bs. F De acuerdo
a las mediciones de tiempo, tomados en el área de trabajo
se obtuvo que el T.E. (Tiempo Estándar) del recorrido de
la varilla en el transportador aéreo es de 31.0365 min,
reduciendo dicho tiempo en un 4.9635 min donde originalmente se
tardaba 36 min en recorrer el sistema

CONCLUSIONES A pesar de la significativa reducción del
tiempo en el recorrido de las varillas del transportador
aéreo en lo cual se gana tiempo en el proceso productivo,
el aumento de la producción de la línea I
dependerá de la incorporación de un adicional de
por lo menos 60 carritos porta-varillas (CPV) en el sistema

RECOMENDACIONES La empresa CVG VENALUM debe garantizar la
ejecución de
inversiones de mejora operativa en la
línea I de la Sala de Envarillado, no solo con el objetivo
de mejorar sus instalaciones sino de aumentar el número de
carros porta-varillas para así, incrementar su
producción y seguir cumplimento con los requerimientos de
la misma Supervisar que el operario en cada estación de la
linea I utilice los equipos de seguridad correspondientes para
así, evitar accidentes y lesiones en el área
Realizar constantemente inspecciones de calidad en las
operaciones de cada estación para evitar desprendimiento
de varillas y ánodos en el sistema Realizar un estudio de
tiempo más a fondo para establecer el tiempo promedio que
tarda los transportadores aéreos tanto de línea I
como la línea II de la Sala de Envarillado de manera que
pueda quedar como valor referencial en la empresa para estudios
posteriores