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Evaluación del proceso productivo de los hornos n° 1 y 2 de precalentamiento y homogeneizado de planchones



    RESUMEN

    El presente informe tiene como finalidad realizar una
    evaluación del proceso productivo de los hornos de
    precalentamiento y homogeneizado de la planta de
    laminación de CVG ALCASA, basándonos en fallas de
    origen mecánico, eléctrico y térmico y
    así dar a conocer su influencia en la producción
    actual. Para ello se realizó una recolección de
    data de fallas, tiempos de calentamiento y homogeneizado y
    temperaturas en las diversas zonas que posee el horno. Para tal
    fin se utilizó como metodología la
    investigación de tipo documental, ya que se llevó a
    cabo la búsqueda y la interpretación de fuentes
    secundarias que reforzaron los conocimientos y además una
    investigación descriptiva y de campo, descriptiva ya que
    busca conocer, registrar y describir las fallas presentadas y de
    campo porque gran parte de la información se
    recopiló por medio de la observación directa de las
    diferentes operaciones tal como se da en su contexto natural.
    Finalmente se obtuvieron gráficos que reflejaron el
    comportamiento del equipo y la disminución en la
    producción debido a la problemática
    presentada.

    Palabras claves: hornos de precalentamiento y
    homogeneizado, disminución de la producción,
    evaluación de proceso, fallas y paradas en
    equipo.

    INTRODUCCIÓN

    La industria manufacturera es un ámbito de
    transformación de valores. En el centro de todo esto
    está el proceso de producción, donde se combina
    tecnología y otros factores de producción con
    insumos productivos para obtener una cantidad determinada de
    producto final

    CVG Aluminio del Caroní, S.A. (CVG ALCASA) es una
    industria básica del estado venezolano, tutelada por la
    Corporación Venezolana de Guayana, cuyo compromiso es,
    elaborar y comercializar, productos de aluminio que satisfagan
    los requisitos de sus clientes, mediante el mejoramiento continuo
    de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. En la
    actualidad, esta organización cuenta con una capacidad de
    producción de 210.000 toneladas de aluminio primario y
    60.000 toneladas de aluminio para la elaboración de
    láminas. CVG ALCASA destina 60porciento de su
    producción a los mercados internacionales como Costa Rica,
    Estados Unidos, Colombia, México, Puerto Rico,
    Perú, Argentina, Inglaterra y Bélgica, siendo el 40
    por ciento restante destinado para el consumo de la industria
    nacional transformadora.

    Una de las áreas operativas importantes de
    ALCASA, es la planta de laminación, en esta planta se da
    la fabricación de distintos productos de aluminio y sus
    aleantes, planchones, bobinas, láminas, cintas. Es en esta
    donde se reducen planchones de aluminio provenientes de
    Fundición en bobinas de diferentes espesores para esto
    contando con dos sistemas de laminación, en Caliente y en
    Frio.

    En la planta de laminación encontramos a dos
    hornos de precalentamiento y homogeneizado donde estos son los
    encargados del precalentamiento de los planchones hasta alcanzar
    la temperatura para ser laminados y convertidos en bobinas. En el
    presente trabajo de pasantía se desea realizar una
    evaluación del proceso productivo de ambos hornos, debido
    a que los mismos presentan paradas continuas que afectan la
    capacidad de producción de CVG ALCASA, esto con el fin de
    saber cómo esas paradas afectan la producción
    actual y cómo se comporta el horno en relación a su
    comportamiento térmico en sus diversas zonas para dar una
    mejor visión de la problemática presentada para que
    se adopten medidas para la solución. El enfoque principal
    de la presente investigación se va a basar en fallas de
    tipo mecánica, eléctrica y térmica ya que
    las que con más frecuencia se presentan.

    Para lograr el cumplimiento de los objetivos la
    metodología que se va a implementar será una
    investigación de tipo descriptiva y de campo no
    experimental, usando como técnicas de recolección
    de información la observación directa, las
    entrevistas no estructuradas y la revisión
    bibliográfica.

    CAPITULO I

    EL
    PROBLEMA

    Planteamiento Del
    Problema

    CVG Aluminio del Caroní, S.A., (ALCASA) es una
    empresa del Estado Venezolano, tutelada por la Corporación
    Venezolana de Guayana, productora y comercializadora de aluminio
    primario y sus derivados para abastecer tanto al mercado nacional
    como al internacional. CVG ALCASA está compuesta por
    cuatro áreas principales: planta de carbón,
    reducción, fundición y laminación, las
    cuales se combinan para la fabricación de diferentes
    productos de aluminio puro y aleado. Al mismo tiempo cuenta con
    instalaciones de servicios para la fabricación,
    cocción y envarillado de ánodos, producción
    de pasta catódica, muelle y otras facilidades.

    En la actualidad, el aluminio y sus aleaciones se han
    convertido en pilares fundamentales para el comercio de nuestro
    país, su gran aceptación se debe a los amplios usos
    a que puede someterse, tales como: fabricación de
    utensilios, tuberías, rines para automóviles,
    recipientes para altas presiones, tanques de gasolina y aceite,
    entre otros. Es por ello, que las industrias productoras de este
    elemento se esfuerzan en optimizar todos los procedimientos que
    conlleven a su elaboración.

    Actualmente, CVG ALCASA posee una capacidad instalada de
    producción de aluminio primario de 210 mil toneladas
    métricas anuales y de 60 mil TM/Año
    para la elaboración de láminas duras y
    blandas.

    Dentro de la estructura organizacional de la empresa CVG
    ALCASA, se encuentra una planta de laminación cuyo
    objetivo es la obtención de láminas, mediante el
    proceso de laminación en caliente y laminación en
    frio, utilizando como materia prima planchones provenientes de
    fundición. El proceso de laminación se inicia con
    la laminación en caliente, el cual a su vez se inicia con
    la carga de planchones en los hornos de homogenización
    para luego ser reducidos de espesor y transformarlos en bobinas.
    Posteriormente estas bobinas son procesadas en laminación
    en frio, donde se realizan diferentes porcentajes de
    reducción del espesor hasta llevarlas al exigido por el
    cliente, para luego ser acondicionadas y llevadas al área
    de acabado.

    En la planta de laminación, en la NAVE L2,
    específicamente en el área de laminación en
    caliente es donde se está ejecutando el informe de
    pasantía, siendo el objeto de estudio los hornos de
    precalentamiento y homogeneizado, estos horno son los encargados
    del precalentamiento de planchones hasta alcanzar la temperatura
    de laminación, las principales aleaciones que son
    procesadas en estos hornos son las 3003 y 3100. El tema a tratar
    es que los hornos de precalentamiento y homogeneizado presenta
    paradas y demoras de manera continua en su ciclo de
    operación, paradas que afecta su rendimiento y por lo
    tanto afecta la producción, teniendo diversas
    consecuencias.

    Los hornos de precalentamiento y homogeneizado
    continuamente presenta paradas debido a fallas de diversos
    orígenes. Las fallas más comunes y que afectan
    directamente al rendimiento del horno de precalentamiento y
    homogeneizado son las mecánicas, eléctricas y
    térmicas, sin decir con esto que las mismas son las
    únicas que generan paradas en el equipo. Estas paradas se
    presentan en el día a día de la operación
    del horno.

    Así mismo la situación de las paradas en
    los hornos de precalentamiento y homogeneizado trae consecuencias
    como ocasionar retrasos en las respuestas a las solicitudes de
    bienes, afecta de manera directa la continuidad del flujo del
    proceso involucrado, aumentando costos y disminuyendo ingresos
    por tiempos improductivos.

    Por esto surge la necesidad de efectuar este trabajo de
    pasantía, ya que este equipo es un elemento clave en la
    planta de laminación, en donde su función es de
    gran importancia para la elaboración de
    bobinas.

    Objetivos De La
    Investigación

    Objetivos General

    Evaluar el proceso productivo de los hornos Nº 1 y
    2 de homogeneizado de planchones de la planta de
    laminación para cuantificar la capacidad de
    producción actual.

    Objetivos
    específicos

    ü Diagnosticar la situación actual del horno
    de precalentamiento y homogeneizado ubicado en la planta de
    laminación de CVG Aluminios del Caroní S.A
    (ALCASA), para así conocer las fallas
    existentes

    ü Realizar una recopilación de datas fallas
    de tipo mecánica, eléctrica y terminar para conocer
    de mejor forma las paradas presentadas en los hornos de
    precalentamiento y homogeneizado

    ü Diagnosticar y evaluar la incidencia y
    frecuencias de las fallas mecánicas y eléctricas en
    el rendimiento del horno, a fin de establecer relaciones entre
    las fallas presentadas y la producción actual

    ü Evaluar la incidencia de las condiciones
    térmicas del horno en el rendimiento del mismo, para
    determinar su comportamiento en las diferentes zonas del
    equipo

    Justificación O
    Importancia

    En la actualidad las grandes empresas se hacen
    más competitivas dentro de su ramo y adoptan más
    estrategias a fin de garantizar el éxito. Hacer una
    evaluación del proceso que efectúa el horno de
    precalentamiento y homogeneizado enfocando específicamente
    en las incidencias mecánicas, eléctricas y
    térmicas es de gran importancia ya que nos permite conocer
    los motivos exactos por el cual el horno está dejando de
    operar, y a la vez saber con qué frecuencia
    ocurre estos eventos, esto con el fin de tomar decisiones y
    adoptar medidas para la solución del problema planteado y
    mejoras en la productividad de la empresa CVG
    ALCASA
    .

    Delimitación O
    Alcance

    El desarrollo del informe de pasantía se
    llevó a cabo en la planta de laminación de CVG
    ALCASA ubicado en Puerto Ordaz – Estado Bolívar, en
    el área de laminación de caliente,
    específicamente en el horno de precalentamiento y
    homogeneizado. El presente informe se realizó durante el
    periodo de septiembre hasta diciembre del 2011.

    Limitación

    Entre los factores que de una u otra forma pueden ser
    parte de una limitante para el desarrollo del siguiente trabajo
    se pueden mencionar las siguientes: el tiempo de permanencia en
    las instalaciones de la empresa se podría considerar
    relativamente corto y la no disponibilidad de equipo cien por
    ciento para realizar el estudio, ya que el equipo no estuvo del
    todo operativo.

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