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Estudio de ingeniería de métodos, el mundo de la batería



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    GENERALIDADES DE LA EMPRESA UBICACIÓN.   La
    microempresa MUNDO DE LA BATERIA C.A, se encuentra funcionando en
    la dirección, av. paseo Caroní manzº.02 zona
    industrial Unare II, UD 287, edif. Rectificadora Unare; Puerto
    Ordaz, Estado Bolívar. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
      La microempresa MUNDO DE LA BATERIA C.A., se caracteriza
    por las ventas al detal y cargas de baterías ya usadas.
    Esta empresa surgió en el año 2009 en el mes de
    mayo a manos de sus 2socios los cuales ellos mismo trabajan
    allí. Se encuentran varias sucursales a nivel nacional
    como en Aragua, Maracaibo, san Félix y pronto en cuidad
    bolívar.

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    ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MUNDO DE LA BATERIA C.A.   Es una
    microempresa, capaz de vender más bolsas de
    baterías diarios; y cuenta con un personal de 8
    trabajadores Que están distribuidos de la siguiente
    manera:

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    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Actualmente en La empresa EL MUNDO DE
    LAS BATERÍAS C.A. se encuentra funcionando en la av. paseo
    Caroní manzº.02 zona industrial Unare II, UD 287,
    edif. Rectificadora Unare; Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
    Ofreciendo servicios de carga de baterías así como
    venta de sus accesorios, pero lamentablemente en la actualidad,
    en el proceso de recarga de baterías hay un grave problema
    debido a la mala ubicación de las maquinas cargadoras, las
    cuales, están en un lugar de alto riesgo pues, no tiene
    ningún tipo de ventilación directa aumentando
    así en forma desproporcional el calor durante la carga y
    aunado a esto, las maquinas están colocadas en el suelo,
    cuando las medidas de seguridad de estas, indican que deben estar
    en un banco a un nivel de altura con respecto al nivel de este de
    1 metro cuando menos .

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    OBJETIVOS DEL ESTUDIO OBJETIVO GENERAL: Aplicar las herramientas
    de la Ingeniería de Métodos para evaluar el proceso
    de la empresa El Mundo de la Batería, determinando sus
    problemas y proponer posibles soluciones.

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    Obtener la información necesaria sobre la situación
    actual de la empresa. Describir detalladamente el proceso de la
    carga de batería en la MUNDO DE LA BATERIA C.A.
    Elaboración del diagrama de proceso que permitirá
    visualizar el procedimiento realizado al momento de cargar la
    batería. Identificar las deficiencias generales del
    proceso. Identificar las deficiencias generales del proceso de
    cargas de las batería, repuestos y herramientas. OBJETIVOS
    ESPECÍFICOS

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    Procedimiento de la investigación Al momento de darle
    inicio a la investigación se observó la
    situación actual dentro de las instalaciones del MUNDO DE
    LA BATERIA CA.; paralelamente a esto, se procedió a
    registrar cada una de las fallas observadas. Se realizó un
    plan de seguimiento que permitió resumir los pasos que
    fueron aplicados en el proceso de la investigación, como
    fue la obtención de información teórica y de
    datos relacionados con las entradas y salidas de materiales, al
    banco de carga y del almacén de la empresa EL MUNDO DE LA
    BATERIA CA. Se verificaron y se analizaron las fuentes de
    información para la realización del marco
    teórico. Se definieron los instrumentos utilizados para la
    obtención directa de todos los datos necesarios. Se
    detalló el método de trabajo empleado en el
    chequeo, y traslados de las baterías. Se elaboró el
    Diagrama de Proceso (de trasladó del material) actual. Se
    elaboró el Diagrama de Flujo o Recorrido (de traslado del
    material) actual. Se reviso y analizó toda la
    información que fue sustraída u obtenida dentro del
    proceso investigativo. Finalmente, se procedió a la
    realización del informe.

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    Diagrama: Proceso. Proceso: Cargado de baterías de la
    empresa el mundo de las baterías. Inicio:
    Verificación de garantía. Fin: Batería en
    almacén de chatarra o en depósito de
    baterías por entregar. Fecha: 06 – 02- 2012.
    Método: Propuesto. Seguimiento: Material.  
    SITUACIÓN PROPUESTA

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    Resumen: 24 24 7 2 (8/12)h 10 (72)m 6 Total = 73

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    Diagrama de Flujo de recorrido de la empresa EL MUNDO DE LA
    BATERIA C.A. Planta Baja

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    Planta Alta

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    CARROS EN ATENCION 9. 67 m 5 m 5.40 m 2.50 m 17 m 12.5 m .
    Propuesta de ordenamiento del estacionamiento de la Empresa el
    Mundo de las Baterías ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS
    Vehículos en espera Vehículos en espera
    Vehículos en espera Vehículos en espera
    Vehículos en espera Vehículos en espera

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    Luego de realizar el estudio se propuso el siguiente
    método de trabajo para optimizar el proceso, considerando
    que era necesario cambiar los cargadores (Christie baterry charge
    booster) de la planta baja al área de arriba, por motivos
    de seguridad durante la recarga de la batería,
    considerando también una mejor señalización
    de los estantes de almacenamiento y mejor distribución en
    el área de estacionamiento para mejor desempeño en
    el lugar de trabajo. SITUACIÓN PROPUESTA

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    ESTUDIO DE TIEMPO

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    ESTUDIO DE TIEMPO

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    (Gp:) 1 (Gp:) TIEMPO ESTANTADAR PROMEDIO: (Gp:) 2 (Gp:)
    DESVIACIÓN ESTANDAR: (Gp:) 3 (Gp:) NIVEL DE CONFIANZA
    ESTUDIO DE TIEMPO

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    Tc = 1,833 a = 1- c a = 1 – 0,95 a = 0,05 V = n – 1 V = 10
    – 1 V = 9 Probabilidad t Student: ESTUDIO DE TIEMPO

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    ESTUDIO DE TIEMPO CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA
    CRITERIO DE DECISIÓN Si Im < I Se acepta Im > I Se
    rechaza CÁLCULO DEL INTERVALO DE LA MUESTRA

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    ESTUDIO DE TIEMPO CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR Para
    determinar el tiempo estándar que emplea un operario
    promedio en la realización de una actividad a un ritmo
    normal y en condiciones normales de trabajo se determinará
    primeramente el tiempo normal (tiempo empleado por el operario a
    una velocidad estándar sin ningún tipo de demoras)
    y las tolerancias (tiempo empleado en retrasos, demoras,
    evitables e inevitables y por fatiga) existentes durante la
    actividad que ejecuta el operario. Calificación de la
    velocidad por el método Westinghouse. Lo que quiere decir
    que el operario presenta que trabaja un 14% de eficiencia por
    encima del promedio.

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    CÁLCULO DE TOLERANCIAS POR FATIGA A continuación,
    se presenta la descripción del trabajo, realizando el
    enfoque hacia las características que definen las
    tolerancias por fatiga. Es importante resaltar, que se considera
    una sola actividad. CONDICIONES DE TRABAJO 200 TOTAL
    REPETITIVIDAD ESTUDIO DE TIEMPO

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    Según el nivel que ocupan en el formato de concesiones por
    fatiga, se estableció un total de 200 puntos,
    perteneciendo a la clase B3, situado en el rango (199 – 205)
    ocasionando un % concesiones por fatiga del 7% y por
    último proporcionando como resultado un tiempo de
    tolerancia por fatiga de 36 minutos. ESTUDIO DE TIEMPO
    CÁLCULO DE TOLERANCIAS FIJAS 20 min 10 min 30 min
    TOLERANCIAS FIJAS T.P.I. T.P.F.

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    ESTUDIO DE TIEMPO CÁLCULO DE JORNADAS EFECTIVAS DE TRABAJO
    JET – (Fatiga + NP) Fatiga + NP TN X TE = 9,2693min +
    1,0822min DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR
    NORMALIZACIÓN DE TOLERANCIAS 440 min 1,0822 min 10,3515
    min

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    RESULTADOS Después de haber realizado el estudio de tiempo
    en el proceso de Carga de baterías de la empresa MUNDO DE
    LA BATERÍA, C.A., se obtuvieron los siguientes resultados:
    A través de las medidas de tiempo tomada en el proceso de
    carga de se determino que el tiempo promedio estándar
    (TPS) es de 8,131 min.   El tiempo normal en que el operario
    realiza la actividad de la carga de batería es 9,2693min y
    este valor representa el tiempo necesario para que un operario de
    tipo promedio realice la actividad.   Se asignaron
    tolerancias por concepto de fatiga y necesidades personales
    haciendo uso del método sistemático, dando como
    resultado tolerancias variables de 1,0822min. Por último
    se determinó para la operación de carga de
    batería el tiempo estándar cuyo valor obtenido fue
    de 10,3515 min.

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    Muestreo del Trabajo

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    MUESTREO DEL TRABAJO Determinar la eficiencia de las
    máquinas cargadoras de batería. OBJETIVO: NIVEL DE
    CONFIANZA EXACTITUD COEFICIENTE K S = 5% K = 1,96 C = 95 %

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    De esta manera se definieron las observaciones por día
    quedando de la siguiente manera: Primeramente, se realizaron 10
    observaciones diarias a 4 equipos por 5 días, lo que
    arroja lo siguiente: 40 observaciones diarias y 200 observaciones
    totales. Por otro lado se decidió realizar la
    estimación de en relación de las observaciones en
    las cuales las maquinas trabajaban con respecto al número
    total de observaciones, de esta manera de obtiene:   La
    probabilidad de que las maquinas estén trabajando es de
    63%. De la estimación de observa que el porcentaje de
    eficiencia esta en un rango aceptable.   Nota importante: es
    posible que los datos tomados sufran variaciones de tendencia a
    la eficiencia o ineficiencia que parezca inadecuada, pero no lo
    es, esto puede ocurrir debido a dos cosas: en primer lugar la
    empresa trabaja por pedido y en segundo de las 4 maquinas 2
    tienen un periodo de trabajo de 12 horas y dos de 8 horas
    respectivamente. MUESTREO DEL TRABAJO

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    PORCENTAJE DE OCURRENCIA PRELIMINAR MUESTREO DEL TRABAJO

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    SE RECHAZA S´ > S 1O,62 > 5 CÁLCULO DE
    EXACTITUD CRITERIO DE DECISIÓN S = 5 % SE RECALCULA N Si
    S´ > S S´ < S RECHAZA Nota: El estudio no es
    confiable, al calcular N se observa que deben realizarse por lo
    menos 903 observaciones lo que implica realizar 703 observaciones
    adicionales, cosa que no se puede hacer por razones de tiempo ya
    que estas 703 observaciones implicarían 71 días mas
    de estudio aproximadamente. Sin embargo se realizarán las
    gráficas necesarias para observar el proceso. ESTUDIO NO
    CONFIABLE MUESTREO DEL TRABAJO

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    CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE CONTROL LCI = 0,47 LCS =
    0,78 PORCENTAJES DE OCURRENCIA MUESTREO DEL TRABAJO

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    Gráfico de control: 0 100 40 6O 😯 2O 1 2 3 4 5 LC= 0,63
    LS= 0,78 LI= 0,47 % DE OCURRENCIA DÍAS Punto fuera de
    control MUESTREO DEL TRABAJO

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    Se observa que el proceso se encuentra fuera de control por lo
    que, solo queda recomendarle a la empresa realice las 703
    observaciones faltante y volver a realizar los cálculos.
    Es necesario evaluar nuevamente el proceso para observar a
    plenitud que causa este descontrol. Con los datos obtenidos no se
    puede tomar en si ninguna decisión ya que, por un lado la
    exactitud establecida es mucho menor a la calculada y por el otro
    se observa el proceso fuera de control mediante el
    gráfico. Análisis de Gráfico de
    Control

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    Diagrama de Pareto Análisis: El 20% de las causas
    está representado por la falta de pedido, la cual genera
    el 80% de la ineficiencia de las maquinas, esta debería de
    ser la prioridad de la empresa a la hora de mejorar la eficiencia
    de las máquinas, sin embargo considerando que la falta de
    pedido no es causal directa de falla en el proceso.

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    Conclusiones Al efectuar las investigaciones y estudios propios
    de esta práctica, se establecen las siguientes
    conclusiones: En toda empresa es necesario realizar tanto una
    estandarización de tiempo como un trabajo de muestreo, los
    cuales permiten optimizar cualquier proceso.   En el mundo
    de las baterías nunca se ha realizado ningún tipo
    de estudio de tiempo y mucho menos se ha estandarizado el mismo.
    Lo que es inadecuado, ya que, si no existen información
    sobre estándares de tiempo es muy difícil optimizar
    cualquier proceso. Durante el periodo de la ejecución del
    estudio de tiempo y la aplicación de este se concluyen los
    siguientes aspectos:   A través de las medidas de
    tiempo tomada en el proceso de carga de se determino que el
    tiempo promedio estándar (TPS) es de 8,131 min.   El
    tiempo normal en que el operario realiza la actividad de la carga
    de batería es 9,2693min y este valor representa el tiempo
    necesario para que un operario de tipo promedio realice la
    actividad.   Se asignaron tolerancias por concepto de fatiga
    y necesidades personales haciendo uso del método
    sistemático, dando como resultado tolerancias variables de
    1,0822min.   Por último se determinó para la
    operación de carga de batería el tiempo
    estándar cuyo valor obtenido fue de 10,3515 min.

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    Recomendaciones Luego de la investigación, estudio y
    aplicación del estudio de tiempo y muestreo se recomienda
    lo siguiente: Realizar estudio y estandarización de tiempo
    periódicamente. Para ello se recomienda utilizar los pasos
    observados en esta práctica en cuanto a estándares
    de tiempo.   Aplicar nuevamente el diseño del trabajo
    de muestreo el número de observaciones calculado y
    realizar nuevamente todos los cálculos.   Emplear
    periódicamente, el trabajo de muestreo.   Aprovechar
    al máximo la capacidad de las máquinas cargadoras
    de batería.

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