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Propuesta para la mejora del manejo de materia prima y productos terminados en la industria Santos Duque C.A



    INTRODUCCIÓN

    INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A fue la empresa seleccionada
    para la elaboración de este proyecto, empresa
    especializada en tuberías y mangueras de plástico,
    se encuentra ubicada en la zona industrial Matanzas sur, UD 321,
    parcela 321 – 08 – 02, Puerto Ordaz,
    estado Bolívar, Venezuela. Con el fin de iniciarse en el
    mercado en Agosto del año 1998 empieza lo que hoy se
    conoce con el nombre de "INDUSTRIAS DUQUE C.A", que se dedicaba a
    la comercialización de mangueras y tubos eléctricos
    a empresas que se especializaban en lo mismo.

    El siguiente trabajo tiene como finalidad evidenciar a
    través de un conjunto de técnicas toda la
    información referida a la materia prima y productos
    terminados así como describir mediante la técnica
    del análisis operacional todo el proceso que se sigue en
    la empresa para identificar los elementos productivos y no
    productivos dentro del mismo, evaluar el tiempo que invierte un
    operario calificado en llevar a cabo una tarea definida del
    proceso dentro de la empresa y así determinar el tiempo
    apropiado que requiere para su desempeño, y por
    último, conocer por medio de un plan de muestreo la
    eficiencia con que laboran los operarios en una determinada
    área de trabajo, y de este modo plantear las posibles
    mejoras del proceso.

    A lo largo del trabajo se expondrán con detalles
    las principales herramientas aplicadas para este estudio las
    cuales permitieron realizar un estudio minucioso del trabajo para
    establecer cuáles son las áreas más
    críticas de la empresa.

    Dichas herramientas son: los diagramas de proceso y
    flujo/recorrido, la técnica del Interrogatorio, preguntas
    de la O.I.T, los Enfoques Primarios, la Técnicas de
    Cronometraje, el Método de Westinghouse y el muestreo de
    trabajo, cabe resaltar que las mismas fueron
    aprendidas a lo largo del curso de Ingeniería de
    Métodos.

    Finalmente, y como resultado de los aspectos antes
    mencionados se obtienen las ideas necesarias que dan lugar a la
    propuesta que permitirá el mejoramiento u
    optimización del método de trabajo ya analizado, la
    cual será presentada en el proyecto a través de los
    análisis y recomendaciones que se formulen a lo largo del
    desarrollo del mismo, permitiendo así, mejorar la
    capacidad, distribución y condiciones generales dentro del
    galpón, que ayudarán a lograr una mayor eficiencia
    en cuanto al almacenamiento de la materia prima y los productos
    terminados.

    CAPÍTULO I

    EL
    PROBLEMA

    En este capítulo se explica los
    problemas presentes en la INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A
    al igual que la descripción de los objetivos generales y
    específicos; la limitación y justificación
    de esta investigación.

    1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

    Dentro de la observación que se hizo
    en INDUSTRIAS SANTOS DUQUE CA, se encontraron una serie de
    problemas, con diferentes niveles de prioridad.

    El problema más grave y que mayormente salta a la
    vista, es el problema del almacenamiento de la materia prima, el
    producto terminado del proceso.

    INDUSTRIA SANTOS DUQUE CA, es un una empresa que se
    inició exportando mercancía desde el estado
    Táchira dedicándose a la distribución de
    mangueras y tubos la cual realizaban a consignación(a
    domicilio) hasta obtener una clientela favorable que le
    permitiera incrementar los pedidos. Luego decidieron iniciarse en
    el proceso de procesar materia prima para la realización
    de estos productos.

    Esto trajo como consecuencia el problema del
    almacenamiento, por lo que la distribución y áreas
    de trabajo nacen de una improvisación más que de un
    estudio hecho para adaptar y optimizar las condiciones del
    espacio para este tipo de trabajos, ocasionando que las
    áreas de almacenamiento y otras áreas no fueran
    correctamente planificadas, además de que el terreno no es
    lo suficientemente amplio, para tener un almacenamiento de
    producto terminado a gran escala.

    Por ello nunca se destinaron áreas de
    almacenamiento y clasificación de la materia prima,
    mientas que los productos terminados tampoco cuentan con
    un anaquel o área de almacén, esto ha
    generado un gran desorden en el área de producción
    (ver apéndice), la materia prima se encuentra por toda el
    área y a veces hasta se mezcla con los productos
    terminados que también están ubicados
    en cualquier parte de esta área, ocasionando que los
    operarios tengan que buscar entre este desorden lo que necesitan,
    ya sea materia prima( polietileno de alta o de baja, ver
    apéndice) o productos terminados (tubos de agua,
    eléctricos o mangueras).

    Todo esto genera una gran demora para el proceso
    productivo, ya que en vez de clasificar, organizar y procesar
    primero materia prima, para producir los diferentes tipos de
    productos terminados en orden, lo que sucede es que la
    clasificación de la materia prima obstruye la mayor parte
    del área de producción, generando el inconveniente
    con los productos terminados y como mencionamos anterior mente
    estos no tienen un espacio, almacén o anaquel para su
    organización (ver apéndices).

    También se evidenció otro problema,
    deterioro el techo del área de trabajo, ya que cuando
    llueve se filtra el agua, esto genera no solo un atraso en el
    proceso productivo, sino un deterioro para las máquinas de
    producción al igual que se nota el problema en la
    actividad de enrollado de tubos eléctricos de 2"
    específicamente; debido a que no tiene determinados los
    estándares de tiempo; los cuales son necesarios para tener
    el conocimiento del tiempo de ejecución de la
    operación, de igual manera también se desconocen
    las tolerancias que requieren los operarios en la jornada de
    trabajo. Asimismo resulta necesario el muestreo de trabajo ya que
    permite lograr eficacia y corregir los defectos y mejorar la
    tarea realizada.

    Esta situación evidentemente, da a demostrar que
    en la falta de un estudio de métodos.

    1.2
    OBJETIVOS

    1.2.1 OBJETIVO GENERAL

    Describir el proceso de producción de la
    INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A, realizando un análisis del
    proceso y la elaboración de diagramas, con el
    propósito de proporcionar una visión
    panorámica de lo que sucede y a la vez entender la
    relación de las operaciones ente sí, identificando
    los elementos valiosos y útiles del proceso de trabajo del
    operario, para proponer alternativas de mejoramiento y eficiencia
    del proceso, y así determinar el tiempo estándar en
    la actividad de enrollado de tubos eléctricos de
    2"especificamnete estableciendo patrones de referencia e
    introducir los correctivos necesarios.

    1.2.3 OBJETIVOS
    ESPECÍFICOS

    · Elaborar el diagrama de proceso que refleje la
    manipulación del material y las actividades que se
    realizan.

    · Presentar la distribución de la planta
    mediante un plano; representando en éste, el diagrama de
    Flujo/Recorrido.

    · Efectuar un Análisis Operacional de las
    actividades de producción de tubos eléctrico y
    mangueras para riego agrícola, empleando los Enfoques
    Primarios

    · Formular las Preguntas propuestas por la OIT,
    enfocadas al proceso de producción.

    · Aplicar la Técnica del Interrogatorio
    con el fin de indagar sobre el proceso productivo que
    desempeña la Industria.

    · Describir el nuevo método
    de trabajo para optimizar la situación actual de la
    INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A.

    · Elaborar el diagrama de proceso propuesto para
    plasmar los cambios producidos durante la realización de
    la investigación.

    · Elaborar el diagrama de flujo recorrido
    propuesto con las mejoras para el almacenamiento de los productos
    terminados y la materia prima.

    · Realizar un análisis basado en los
    diagramas propuestos con el fin de presentar las mejoras para el
    manejo del material en el proceso de producción en la
    INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A

    · Determinar el tiempo
    estándar y muestreo de la producción en la
    Industria.

    · Determinar la calificación
    de velocidad de la actividad realizada.

    · Establecer las tolerancias de la
    jornada de trabajo.

    · Determinar la jornada de trabajo a
    valorar.

    · Conocer la aplicación de
    muestreo de trabajo.

    · Utilizar el procedimiento conocido para la
    determinación del porcentaje de eficiencia del
    operario.

    1.3
    JUSTIFICACIÓN

    El estudio a realizar se hará en la empresa
    INDUSTRIAS SANTOS DUQUE C.A. con el objetivo de aportar e
    implantar una metodología experimental mejorada que
    permita alcanzar un mejor aprovechamiento del espacio.

    1.4
    LIMITACIONES

    Durante la realización de búsqueda de
    información para realizar este estudio no se presentaron
    ningún tipo de limitaciones, debido a que la
    administradora y los operarios que laboran en la INDUSTRIA SANTOS
    DUQUE C.A fueron muy amables y nos ayudaron con la los datos
    requeridos para la elaboración de este estudio.

    CAPITULO II

    GENERALIDADES DE
    LAPRESA

    En este capítulo se describe la INDUSTRIA SANTOS
    DUQUE C.A al igual que la delineación de su proceso
    productivo y los trabajadores que la conforman.

    2.1 Reseña histórica de la
    empresa:

    Con el fin de iniciarse en el mercado en Agosto del
    año 1998 empieza lo que hoy se conoce con el nombre de "
    INDUSTRIAS DUQUE C.A", que se dedicaba a la
    comercialización de mangueras y tubos eléctricos a
    empresas que se especializaban en lo mismo.

    Inicialmente importaban su mercancía desde el
    Estado Táchira, dedicándose a la
    distribución de mangueras y tubos la cual realizaban a
    consignación(a domicilio) hasta obtener una clientela
    favorable que le permitiera incrementar los pedidos.

    Luego decidieron iniciarse en el proceso de procesar
    materia prima para la realización de estos productos, es
    decir, empezaron a moler y triturar el material de reciclable
    (bolsas, envases de jugo, envases de cloro y todo lo que contenga
    polietileno).

    Al aumentar la demanda toman la iniciativa de comprar un
    triturador más grande con mayor capacidad (extruzadora),
    la cual realiza el proceso de paletizacion, es aquí que se
    introducen en el proceso de filtrado y producción de
    tubos, se trabajaba de la siguiente manera: una semana de
    filtrado y la otra de producción. Deciden comprar una
    maquina usada que repotencia y rectifica el eje
    principal.

    La empresa actualmente es la única en la zona que
    ofrece un servicio de venta al mayor y detal de este producto,
    por esto es que tiene una gran demanda.

    2.2 UBICACIÓN

    Industria Santos Duque CA, empresa especializada en
    tuberías y mangueras de plástico, se encuentra
    ubicada en la zona industrial Matanzas sur, UD 321, parcela 321
    – 08 – 02, Puerto Ordaz, estado Bolívar,
    Venezuela.

    2.3 CARACTERISTICAS

    La empresa Santos Duque presta un servicio a la
    comunidad de Ciudad Guayana en la venta al mayor y detal de
    productos realizados a base polietilenos a través de la
    venta de tubos eléctricos, tuberías de agua blancas
    y mangueras para riego agrícola. (Ver
    apéndices)

    Ø La empresa está conformada
    por las siguientes áreas:

    a) Área de la selección del
    material: ubicada en la posterior

    b) Área de producción: se
    encuentra en el área central del galpón

    c) Área de oficinas y ventas al
    detal: ubicada al lado del área de
    producción.

    d) Área del taller: ubicada
    detrás de las oficinas.

    Ø La empresa utiliza la siguiente
    materia prima:

    a) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: etileno
    elaborado a partir del etano, uno de los componentes del gas
    natural; se puede transformar por inyección, soplado,
    extrusión. Algunos de ellos pueden ser envases para
    detergentes, aceites automotores, shampoo, cajones para pescados,
    tambores, agua potable entre otros.

    b) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD:
    está elaborado de gas natural y otros materiales, se
    procesa de diversas formas como lo son por inyección,
    soplado, extrusión y rotomoldeo. Algunos de ellos
    pueden

    c) ser: bolsas de todo tipo como las de
    supermercado, congelados, industriales, etc.

    Este proceso se puede describir de la
    siguiente manera:

    1. Separación del
    material.

    2. Limpieza

    3. Paletizado

    4. Derretido

    5. Moldeado

    Ø La empresa ofrece los siguientes
    productos:

    a) Tubos eléctricos: Los ofrecen de
    1/2 pulgª, 3/4pulgª,1pulgª, 1

    1/2 pulgª, 2pulgª, 2 ½
    pulgª, 3 pulgª, 3 3/2 pulgª, 4pulgª, esta
    presentación viene de 3mts.de largo

    b) Tubos de aguas blancas: Los ofrecen de
    1/2 pulgª,

    3/4pulgª,1pulgª,1 1/2
    pulgª,2pulgª. Esta presentación viene de
    6mts.de largo

    c) Mangueras: Los ofrecen de 1/2 pulgª.,
    3/8pulgª, 1pulgª, 1 1/2 pulgª, 3/4pulgª
    ,2pulgª, ,2 ½ pulgª, 3 pulgª, 3 3/2
    pulgª,4pulgª esta presentación viene de
    100mts.de largo y su presión varia entre: 60lbs, 90lbs,
    120lbs, 150lbs. En presentación de
    100mts.

    La empresa realizaba el proceso de producción
    mediante un proceso continuo y en la actualidad por falta de
    materia prima no se puede cumplir este proceso. Cabe resaltar que
    esta empresa se basa en el proceso de reciclaje de
    polietileno.

    2.4 PROCESO PRODUCTIVO

    Lo primero que se hace en la Industria Santos Duque es
    recibir los componentes de la materia prima en su forma
    más primitiva(envases de jugos, aceites ,bolsas de
    plásticos. gaberas, entre otros),luego pasan a un proceso
    de preselección donde se clasifica el polietileno de alta
    y el de baja densidad, a su vez el polietileno de baja es
    clasificado donde se extrae todo el plástico termo-
    encogible que este sucio para sacarle los teipes, el
    cartón y todo aquello que contamine el material, este
    mismo pasa por un proceso de lavado, en una lavadora redonda,
    seguido de esto todo el material blanco (polietileno de baja pasa
    a la trituradora o grutinadora o cotufadora (ver anexo), cabe
    destacar que esta máquina trabaja a alta
    temperatura

    Por otra parte se procesa el polietileno de alta donde
    este pasa primero por una trituradora, para luego ser trasladado
    a un molino donde se obtienen partículas más
    pequeñas (ver anexo), que posteriormente son llevados a
    los tanques de lavado; esto se hace para que le material no tenga
    imperfecciones al ingresar a la peletizadora, después de
    ser lavados son llevados a secar, donde se extienden en la parte
    frontal del galpón para que se seque al sol, si es
    temporada de lluvia son secados en la cotufadora, luego se
    recogen y se almacenan cerca de la pre calentadora.

    Toda esta parte del proceso se realiza en la parte
    posterior del galpón, es decir, la selección,
    limpieza, triturado y grutinado (preparación de la materia
    prima).

    Una vez procesada la materia prima es llevada mediante
    las transpaletas a la parte delantera del galpón, donde
    entra a la maquina pre calentadora, donde se prepara la mezcla de
    acuerdo a lo que se vaya a procesar (se agrega polietileno de
    alta, de baja, mezcla X y colorante. Ver anexo) para iniciarse en
    la línea de arranque1 (ver anexo), donde se hace el
    proceso de filtrado y se extraen la partículas que
    contaminen la materia prima donde serán convertidos en
    tubos y mangueras. Posteriormente entra a la
    línea de arranque 2 donde se le da forma al
    material. (Ver anexo).Finalmente el producto terminado pasa
    a un proceso de embalaje, para luego ser almacenado y queda listo
    para ser vendido.

    2.5 MATERIALES Y EQUIPOS

    La empresa INDUSTRIA SANTOS DUQUE cuenta
    con 2 extrusoras, 2 molinos, 1 lavadora de plásticos, 1
    molino pequeño. ( Ver apéndices)

    1. EXTRUSORA: Es la que extruye en perfiles continuos de
    sección regular, esto se hace con máquinas que
    operan de modo semejante a las de fabricar embutidos. El material
    se coloca en una tolva, de la que pasa a un cilindro de
    calefacción y a través del cual pasa con la ayuda
    de un tornillo de alimentación. En el extremo opuesto del
    cilindro de calentamiento, se obliga al material (que se ha
    calentado y comprimido hasta formar una masa plástica) a
    pasar a través de una boquilla que da forma a la
    sección extruida.

    2. MOLINO: recibe el plástico por la parte
    superior, va cayendo poco a poco hasta llegar a su centro, el
    cual consta de un espacio de aproximadamente 10 dm3 con una pieza
    giratoria de acero –aleado con volframio, molibdeno y otros
    elementos de aleación, que le proporcionan mayor
    resistencia, dureza y durabilidad- que al girar
    rápidamente hace la función cuchilla la cual corta
    el plástico en pequeños pedazos listos para ser
    usados y procesados nuevamente.

    3. LAVADORA DE PLÁSTICOS: es
    aquella que se encarga en remover la suciedad de los materiales
    mediante un baño de detergente.

    2.6 EXTRUCTURA
    ORGANIZATIVA

    Esta empresa cuenta con: 1 presidente, 1
    vice-presidente, 1bogado, 1 contador y 7 obreros,
    los cuales se encuentra distribuidos de la siguiente manera.
    (Ver Figura1)

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