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Estudio de ingeniería de métodos para mejorar la distribución de planta y optimizar el proceso de carga de mercancía



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    INTRODUCCIÓN La ingeniería de métodos es una
    disciplina que somete cada actividad de una determinada tarea a
    un delicado y minucioso análisis tendiente a eliminar toda
    actividad innecesaria, y en aquellas que sean necesarias, hallar
    la mejor y más rápida manera de ejecutarlas.
    Estudio de Tempos: Calcula de un modo exacto, el tiempo que
    invierte un operador calificado que trabaja a un nivel normal en
    llevar a cabo una tarea determinada Análisis Operacional:
    Estudia todos los elementos productivos e improductivos de una
    operación. Estudio de Movimientos: Análisis
    cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el
    cuerpo humano al ejecutar un trabajo.

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    INTRODUCCIÓN En el presente trabajo se presenta la
    aplicación del estudio de métodos, junto con los
    distintos análisis que éste comprende, al proceso
    de carga de mercancía en el camión en la empresa
    RACHA, C.A. para su distribución, que es una empresa de
    servicio dedicada a la venta y distribución de aceites y
    grasas especiales, tanto en el área industrial como
    automotriz.

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    EL PROBLEMA Debido a la situación económica y
    política del país, y a la baja importación
    de aditivos para la fabricación de aceites y grasas
    especiales, el volumen de distribución de la empresa ha
    decaído con el transcurso de los años, trayendo
    consigo la reducción de personal y a su vez un
    re-direccionamiento de la atención de los socios que
    está ahora concentrada en mantener todos los documentos
    legales en regla para proceder a la importación de
    productos. ANTECEDENTES : La incorporación de nuevos
    productos como los cajetines nacionales a la línea de
    distribución, ha provocado una mala organización de
    toda la mercancía en el almacén, ya que estas cajas
    son colocadas en la parte delantera del local sin tomar en cuenta
    la baja demanda de las mismas. Las cajas no pueden colocarse en
    la parte posterior del local ya que en esta zona se presenta
    inundación por la lluvia que accede por las rejillas
    superiores del portón trasero, humedeciendo así
    productos, montacargas y demás equipos colindantes.

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    EL PROBLEMA ANTECEDENTES: Dentro del mismo marco de ideas, y como
    ya se mencionó, actualmente en la empresa la
    mercancía se encuentra mal distribuida, ocasionando
    así que el proceso de carga de la misma no se realice de
    manera óptima, por lo que se aplicarán las
    herramientas del análisis operacional que garantizaran una
    mayor eficiencia del proceso. Además la empresa RACHA,
    C.A. trabaja con una jornada de trabajo discontinua, realizando
    el proceso de carga de mercancía al camión los
    días jueves y viernes. Después de haber realizado
    una serie de visitas a la empresa, consultar con los socios y de
    conocer el proceso que se realiza, se pudo notar que ésta
    no tiene determinado los estándares de tiempo que debe
    emplear el operario para el proceso de carga antes de su
    distribución.

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    EL PROBLEMA PLANTEAMIENTO: Existe una mala distribución de
    la mercancía presente en el almacén, producto de
    una deficiente señalización y delimitación
    de las áreas del mismo. Esto trae como consecuencia que al
    realizar el proceso de carga de los productos en el camión
    se presente un incremento considerable de las distancias
    recorridas ocasionando así una mayor cantidad de tiempo a
    la hora de organizarlos. El proceso de carga de mercancía
    al camión es netamente manual por lo cual los tiempos de
    ejecución de las actividades realizadas por el operario no
    están estipulados. Además no se cuenta con un
    método estándar de trabajo. Esta medición es
    necesaria para conocer y pronosticar satisfactoriamente los
    tiempos de ejecución de las actividades que conforman el
    proceso, así como las tolerancias que requieren los
    operarios para la jornada de trabajo.

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    EL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL: Aplicar un estudio de
    Ingeniería de Métodos al proceso de carga de
    mercancía en la empresa RACHA, C.A. para determinar sus
    problemas y proponer un nuevo método de trabajo. OBJETIVOS
    ESPECÍFICOS: Describir el proceso actual y presentar los
    hechos e información en forma ordenada para su estudio y
    análisis. Elaborar el diagrama de procesos y
    flujo/recorrido. Aplicar el análisis operacional a RACHA,
    C.A. Calcular el tiempo estándar del proceso de carga de
    mercancía.

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    EL PROBLEMA DELIMITACIÓN: La presente investigación
    abarca la aplicación de un estudio de Ingeniería de
    Métodos al proceso de carga de mercancía en la
    empresa RACHA, C.A.; se llevó a cabo en el galpón
    principal de la empresa ubicado en la Calle El Pardillo,
    Galpón n° 4, Zona Industrial Matanzas – Puerto Ordaz,
    estado Bolívar, en un lapso de cuatro (4) meses; con el
    fin de determinar los problemas del proceso y proponer un nuevo
    método de trabajo.

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    EL PROBLEMA LIMITACIONES: Las limitaciones que se presentaron
    para la aplicación del estudio de Ingeniería de
    Métodos en la empresa RACHA, C.A. fueron la carencia de
    planos y distribución de planta de la empresa los cuales
    se tuvieron que tomar manualmente; además para la
    aplicación del análisis operacional, el tiempo que
    se tuvo que esperar, debido la falta de disposición del
    operario para contestar las preguntas ya que éste se
    encontraba ocupado al momento de realizar la entrevista.

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    GENERALIDADES DE LA EMPRESA UBICACIÓN La empresa RACHA,
    C.A, se encuentra funcionando en la dirección: Calle El
    Pardillo, Galpón n° 4, Zona Industrial Matanzas,
    Puerto Ordaz, Estado Bolívar. MISIÓN VISIÓN
    Apoyar el desarrollo integral de la zona, suministrando productos
    de excelente calidad así como el asesoramiento
    técnico en el campo de la lubricación industrial y
    automotriz. Incorporar más productos en el área
    tanto industrial como automotriz.

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    DESCRIPCIÓN DEL PROCESO La empresa RACHA, C.A, es una
    empresa de venta y distribución exclusiva de productos
    MOLY-VEN (lubricantes automotrices, grasas especiales, fluidos de
    frenos, antifriccionantes para motor, entre otros).

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    ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA RACHA , C.A Actualmente RACHA,
    C.A. consta de 4 empleados regulares y un grupo de empleados
    contratados o a destajo (contadores, técnico de
    computación y ayudante), distribuidos de la siguiente
    manera: Empleados regulares: Empleados a destajo:

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    DISEÑO METODOLÓGICO TIPO DE ESTUDIO

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    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y
    MUESTRA Población es la totalidad del fenómeno a
    estudiar, donde las unidades de población poseen una
    característica común, la que se estudia y da origen
    a los datos de la investigación. Cuando es imposible
    obtener datos de todo el universo (población) es
    conveniente extraer una muestra, subconjunto del universo, que
    sea representativa. La población viene dada por el proceso
    de carga de mercancía realizadas por el operario. En la
    investigación se determina que la población y
    muestra son las mismas, por lo tanto éstas
    coinciden.

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    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
    OBSERVACIÓN DIRECTA ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS
    CUESTIONARIO REVISIÓN DOCUMENTAL

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    RECURSOS FÍSICOS HUMANOS Operador de los equipos.
    Vice-Presidenta de la empresa RACHA, C.A., a la cual se le
    aplicó, conjuntamente con el operario, las preguntas de la
    OIT.

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    PROCEDIMIENTO Para realizar el estudio de movimientos se utilizo
    el siguiente procedimiento: Ejecución de varias
    entrevistas a los dueños y al operario en las visitas a la
    empresa RACHA, C.A donde se iban conociendo las diferentes
    áreas en las cuales se lleva a cabo el proceso de carga y
    descarga de mercancía. Inspección de la
    situación actual en la que se encuentran cada una de las
    áreas de la empresa, dicha investigación se realiza
    por observación directa. Descripción del
    método de trabajo empleado en el proceso de
    recepción y almacenamiento de los productos que distribuye
    la empresa. Elaboración del diagrama de procesos
    haciéndole seguimiento al operario. Determinación
    de las medidas de la empresa para realizar los planos de la
    misma, ya que no cuenta con éstos. Elaboración del
    diagrama de flujo/recorrido actual (desde la descarga hasta el
    almacenamiento del material).

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    PROCEDIMIENTO Para aplicar la técnica del análisis
    operacional se llevo a cabo el siguiente procedimiento: Se
    efectuó una serie de entrevistas a los dueños y al
    operario en las visitas a la empresa RACHA, C.A., donde se
    recopiló la información necesaria. Se aplicó
    la técnica del interrogatorio y las preguntas de la OIT
    para profundizar sobre los problemas existentes en la empresa
    RACHA, C.A. Se realizó un análisis exhaustivo
    tomando en cuenta la información dada por el operario de
    la empresa. Se planteó una nueva distribución del
    local a fin de disminuir los defectos. De igual manera se
    planteó un diagrama de procesos y de flujo/recorrido donde
    se observan las nuevas modificaciones. Se analizaron las mejoras
    de la empresa luego de proponer el nuevo método de
    trabajo.

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    PROCEDIMIENTO Para el estudio de tiempos se realizaron los
    siguientes pasos: Identificación de los elementos.
    Registro de las lecturas mediante el uso del cronómetro.
    Asignación del tamaño de la muestra, n =10 .
    Definir el coeficiente de confianza (c) Determinación de
    la distribución t de Student. Calcular la
    desviación estándar (S) Calcular el tiempo promedio
    seleccionado (TPS) de cada elemento Determinar el intervalo de
    confianza (I) Calcular el intervalo de la muestra ( Im)
    Comparación del intervalo de la muestra con el intervalo
    de confianza para verificar si el número de lecturas es
    suficiente. Determinar la calificación de la velocidad (
    Cv) del operario a través del método Westinghouse.
    Calcular el tiempo normal del ciclo (JET). Calcular la fatiga
    mediante el método sistemático Determinar la
    jornada efectiva de trabajo (JET) . Calcular la suma de las
    tolerancias y normalizarlas. Calcular el tiempo estándar
    del proceso (TE).

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    SITUACIÓN ACTUAL

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    PROBLEMAS EN LA EMPRESA

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    MÉTODO ACTUAL DE TRABAJO A groso modo se puede resumir el
    total de las 51 actividades que realiza el operario de la
    siguiente manera: REPITE

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    MÉTODO ACTUAL DE TRABAJO RESUMEN

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    MÉTODO ACTUAL DE TRABAJO DIAGRAMA FLUJO RECORRIDO

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    MÉTODO ACTUAL DE TRABAJO TÉCNICA DEL
    INTERROGATORIO

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    TÉCNICA DEL INTERROGATORIO PROPÓSITO
    ¿QUÉ SE HACE? Se verifica que no existan productos
    en mal estado y se procede a la carga de mercancía.
    ¿POR QUÉ SE HACE? Se hace porque es una tarea
    fundamental para lograr la venta de productos. ¿QUÉ
    OTRA COSA PODRÍA HACERSE? No podría hacerse otra
    cosa, la tarea es indispensable. ¿QUÉ
    DEBERÍA HACERSE? Ya se hace lo que se debería

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    LUGAR ¿DÓNDE SE HACE? El proceso se realiza en el
    galpón de la empresa. ¿POR QUÉ SE HACE
    ALLÍ? Se hace en el galpón debido a que es el sitio
    mas ideal por la ubicación de la mercancía,
    además es el lugar mas seguro. ¿EN QUÉ OTRO
    LUGAR PODRÍA HACERSE? No podría hacerse en otro
    sitio, el galpón es el lugar ideal, posee el espacio
    adecuado. ¿DÓNDE DEBERÍA HACERSE? El proceso
    se hace donde debería. TÉCNICA DEL
    INTERROGATORIO

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    SUCESIÓN ¿CUÁNDO SE HACE? La carga se
    realiza los días miércoles y jueves en la tarde,
    previo al proceso de distribución. ¿POR QUÉ
    SE HACE ESTOS DÍAS? Porque es necesario que la
    mercancía ya se encuentre en el camión para cumplir
    la ruta de venta los días Jueves y Viernes.
    ¿CUÁNDO PODRÍA HACERSE? Los días ya
    establecidos, es decir, miércoles y jueves.
    ¿CUÁNDO DEBERÍA HACERSE? Debería
    hacerse cuando está establecido. TÉCNICA DEL
    INTERROGATORIO

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    PERSONA ¿QUIÉN LO HACE? Lo hace el único
    operario que labora en la empresa en el área de
    almacén. ¿POR QUÉ LO HACE ESA PERSONA?
    Porque no hay mas trabajadores en la empresa en el área de
    almacén. ¿QUÉ OTRA PERSONA PODRÍA
    HACERLO? No existe otra persona en la empresa capaz, o en el
    deber, de realizar el proceso de cargad e mercancía del
    camión. ¿QUIÉN DEBERÍA HACERLO? El
    operario debería realizar el proceso ya que esta
    capacitado para cumplir con el objetivo. TÉCNICA DEL
    INTERROGATORIO

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    MEDIOS ¿CÓMO SE HACE? El proceso se realiza
    transportando los productos al camión empleando como
    utillaje guantes y carrucha en el proceso. ¿POR QUÉ
    SE HACE DE ESTE MODO? Porque es mas sencilla la
    realización del trabajo empleando las herramientas antes
    mencionadas. ¿DE QUÉ OTRO MODO PODRÍA
    HACERSE? No hay otra manera de movilizar las cajas, pailas y
    tambores. El herramental Utilizado es el necesario
    ¿CÓMO DEBERÍA HACERSE El proceso ya se hace
    como debería hacerse. TÉCNICA DEL
    INTERROGATORIO

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    MÉTODO ACTUAL DE TRABAJO ANÁLISIS GENERAL

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    ANÁLISIS GENERAL DIAGRAMAS A partir de los diagramas se
    puede evidenciar que: Es necesario que el operario organice los
    productos en el camión al inicio de cada proceso de carga
    al no poseer este separadores. Existe una mala
    distribución de la mercancía en el almacén,
    los productos mas solicitados están al fondo. El operario
    realiza traslados excesivos

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    ANÁLISIS GENERAL PREGUNTAS DE LA OIT Una ves realizadas
    las preguntas de la OIT se pudo concluir que: El ambiente de
    trabajo no es el mas favorable. El proceso de carga no se puede
    realizar de otra manera ya que es la operación principal
    para lograr la venta de productos. La sucesión de las
    operaciones no es la mas adecuada. La distribución de la
    planta no facilita la manipulación de los productos ya que
    estos no se encuentran en áreas delimitadas. No existe un
    lugar definido para el utillaje. No existe inspección que
    garantice el cumplimiento de las normas de higiene

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    ANÁLISIS GENERAL ENFOQUES PRIMARIOS Una vez aplicados los
    enfoques primarios se pudo concluir que: El proceso es netamente
    manual. La mercancía viene en distintas presentaciones. En
    caso de que productos se dañen durante transportes estos
    son llevados al área de productos defectuosos. Las
    herramientas se encuentras dispersas por todo el galpón,
    no cuentan con un área especifica. La carrucha utilizada
    por el operario no es la ideal, tiene poca capacidad de
    carga.

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    MÉTODO PROPUESTO DE TRABAJO A groso modo se puede resumir
    el total de las 28 actividades que realiza el operario de la
    siguiente manera: REPITE

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    MÉTODO ACTUAL DE TRABAJO RESUMEN

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    METODO DE TRABAJO PROPUESTO DIAGRAMA FLUJO RECORRIDO

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    ESTA PRESENTACIÓN CONTIENE MAS DIAPOSITIVAS DISPONIBLES EN
    LA VERSIÓN DE DESCARGA

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