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Estudio de ingeniería de métodos para mejorar la distribución de las áreas de trabajo y disminuir los traslados



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    Toda empresa que lleve a cabo un proceso productivo o preste un
    servicio, siempre está en la búsqueda de crecer y
    aumentar su rentabilidad y el camino ideal para lograrlo es a
    través del aumento de su productividad. La
    ingeniería de métodos es una herramienta muy
    importante que puede servir de aplicación para realizar
    estudios a fondo de los procesos que se llevan a cabo en las
    empresas, con la finalidad de identificar posibles causas que
    generen las fallas en los mismos y de esta manera proponer una
    mejor forma de realización del trabajo, incrementando su
    productividad y haciendo el mejor aprovechamiento de los recursos
    que posee. INTRODUCCIÓN

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    El estudio de tiempos es una técnica empleada para la
    medición del trabajo. Se registran los tiempos ritmos de
    trabajos correspondientes a los elementos de una tarea definida,
    permite determinar el tiempo de duración de una actividad
    que ejecuta el operador en condiciones normales, a una velocidad
    y ritmo de trabajo conforme con las características del
    individuo. De acuerdo con lo antes expuesto, se realizó el
    estudio de tiempo y muestreo en la empresa FRIGYCARS, analizando
    la situación actual con el propósito de mejorar el
    método de trabajo. Esta investigación, de acuerdo
    al tipo de estudio es de campo, aplicada y analítica. A su
    vez, en el presente trabajo se desarrollaran los siguientes
    puntos: el problema, objetivos, bases teóricas, tipo de
    investigación, población y muestra,
    aplicación del estudio de tiempos y aplicación del
    muestreo de trabajo.

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    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA poco espacio físico
    ANTECEDENTES Genera Modificaciones FRIGYCAR
    Aglomeración

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    JUSTIFICACIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Esta
    investigación permite identificar cuales son los aspectos
    improductivos que afectan a la empresa en cuanto el proceso de la
    instalación de los compresores, evaporadores,
    condensadores entre otros ya que algunas veces debido a las
    demoras en vez de trabajar en el día con diez
    vehículos o mas lo hacen con solo tres, es decir, hay una
    improductividad laboral y esto genera pérdida.
    Además con las observaciones obtenidas en el estudio se
    pretende plantear un nuevo o mejor método de trabajo para
    corregir las fallas y por último, establecer el impacto de
    las condiciones del ambiente de trabajo y su eventualidad en la
    eficiencia del trabajo a fin de mejorar el desempeño de
    los técnicos y por ende un mejor servicio y asistencia de
    refrigeración automotriz a los clientes.

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    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA LIMITACIONES:

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    Analizar y describir el proceso, de almacenamiento de
    recepción y atención al cliente, así como
    también las actividades productivas e improductivas de las
    operaciones aplicando las técnicas de ingeniería de
    métodos para así optimizar el proceso. del servicio
    en la empresa FRIGYCAR C.A. OBJETIVOS OBJETIVOS GENERAL Con este
    estudio de Ingeniera de Métodos se pretende lograrlos
    siguientes objetivos generales y específicos.

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    Visitar la empresa FRIGYCAR C.A, y evaluar el proceso a
    través de la observación directa. Describir el
    método de trabajo actual de las actividades del proceso.
    Identificar las actividades improductivas y productivas con el
    fin de simplificarlas, reducirlas, combinarlas y en el mejor de
    los casos eliminarlas. Elaborar los diagramas de proceso y de
    flujo o recorrido, según el proceso. Rediseñar
    diagramas de procesos y de flujo de recorrido de material que
    permitan obtener una eficiente distribución y manejo de
    materiales. Efectuar un estudio sistemático y minucioso a
    las actividades del proceso a través de la técnica
    del análisis operacional, la técnica del
    interrogatorio y las preguntas de la OIT. OBJETIVOS
    ESPECÍFICOS.

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    Definir la actividad en la empresa de refrigeración, a la
    cual se le realizara el estudio de tiempo estándar.
    Proponer un nuevo método eficiente para solucionar el
    problema que afecta mayormente el proceso. Determinar, a
    través del cronometraje, los tiempos promedios para la
    actividad seleccionada de estudio de tiempo. Establecer la
    calificación de velocidad y efectividad del operario para
    ajustarlos al tiempo requerido en la realización de la
    actividad a un ritmo normal. Estimar las formas cualitativas y
    cuantitativas de los factores de fatiga que afectan el
    rendimiento laboral del operario, Calculando el TN las
    tolerancias a ser asignadas al proceso. Formular y proponer las
    posibles soluciones a base de los resultados obtenidos
    anteriormente.

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    GENERALIDADES DE LA EMPRESA Se encuentra ubicada vía
    Caracas -Diagonal al Banco Mercantil cruce con Carrera Guasipati
    (castillito) Puerto Ordaz, Municipio Caroní, Estado
    Bolívar. NOMBRE: UBICACIÓN FRIGYCAR.C.A Opera bajo
    el RIF: J-30329176-7 Teléfono: (0286) 9240366 y (0424)
    912541

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    En esta empresa se realiza el siguiente proceso:La empresa se
    encarga todo lo referente a servicio especializado, venta
    reparación e instalación y mantenimiento de aires
    acondicionado automotriz. PROCESO DE Producción Servicio
    Especializado: La empresa inicia sus actividades con la finalidad
    de satisfacer la necesidad que posee la zona de contar con una
    compañía que se encarga de reparación e
    instalación de aires acondicionados automotriz, esta
    consiste en la inspección de los autos que les
    permitirá detectar fallas o irregularidades en el sistema
    de refrigeración automotriz.

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    En cuanto a los servicios prestados la empresa ofrece lo
    siguientes: Una vez detectada una fuga debido a unas fallas o
    averías en algunas de las piezas del sistema de
    refrigeración de algún auto, entre estas
    averías pueden presentarse las siguientes: La
    conexión entre condensador y manguera. Manguera
    dañada. Condensador averiado. Evaporador Los sellos del
    Compresor. Antes de comenzar a corregir alguna o cada una de
    estas fugas, previamente se debe realizar un vacío, para
    extraer la humedad que presente el sistema. Esta actividad dura
    aproximadamente 4 minutos.

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    ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA
    FRIGYCAR C.A.

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    DISEÑO METODOLÓGICO TIPO DE ESTUDIO La
    investigación se basa en un estudio no experimental y se
    considera de tipo: Descriptiva : Se deben describir cada uno de
    los procesos o entes que se encuentran inmersos en la
    recepción, clasificación y almacenamiento de la
    materia prima necesaria para el sistema de aires acondicionado
    automotriz a reparar

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    Evaluativa: Su objetivo es evaluar el método actual en
    forma detallada para así poder saber todos los problemas
    así como sus causas al fin de corregir las deficiencias
    presentadas e introducir las mejoras. Aplicada: Porque tiene como
    objetivo, establecer ideas que logren y garanticen mejoras en el
    proceso actual de la empresa Campo: Es una investigación
    de campo, ya que fue realizada directamente en la empresa
    DISEÑO METODOLÓGICO

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    Población: La población esta conformada por los
    equipos, piezas y el personal del área de trabajo de que
    labora en dicha empresa. Muestra: En el caso de la de
    investigación la muestra estará conformada
    únicamente por las más vendidas e instaladas en los
    vehículos son los condensadores y compresores
    POBLACIÓN Y MUESTRA

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    Se utilizaron los siguientes recursos: 1 Metro de 6m 1
    Cámara Digital Computadoras Portátiles Reglas
    Lápiz Hojas Cuestionario (preguntas de la OIT y
    técnicas de interrogatorio Cronómetro que se
    utilizaron para el estudio de tiempo Formato para concesiones por
    fatiga Tabla para concesiones por fatiga Tabla de Westinghouse
    rECURSOS

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    Para la realización del estudio de movimiento se
    realizó el siguiente procedimiento Se realizaron unas
    series de visitas a la empresa con el objetivo, de observar
    directamente el procedimiento de trabajo, el desempeño del
    operario, el manejo de las piezas y equipos. Se tomaron las
    medidas de área de trabajo, para la realización de
    los planos y así poder determinar las distancias de
    traslados que hace el operario con respecto a las piezas.
    PROCEDIMIENTO

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    Se procedió a la elaboración del diagrama
    detallando todas las actividades que se realizan en la
    reparación e instalación de piezas de
    refrigeración automotriz. Para aplicar la técnica
    del análisis operacional se llevaron a cabo los siguientes
    procedimientos: Visitas a la empresa FRIGYCAR, C.A con la
    finalidad de realizar una entrevista al personal que labora en
    dicha empresa Para profundizar más sobre la empresa y sus
    procedimientos, se procedió a aplicar las técnicas
    del interrogatorio y las preguntas sugeridas por la OIT. Se
    observó con más detalle la distribución de
    las piezas almacenadas y de ventas con el objetivo de buscar el
    mejoramiento del espacio físico de estas.
    PROCEDIMIENTO

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    Se tomaron nuevas medidas en el área de almacenamiento de
    las piezas parta restructurar la ubicación de las piezas y
    así evitar la mala distribución de la piezas
    almacenadas Para llevar a cabo el estudio de tiempo en la empresa
    FRIGYCAR, C.A. se realizó el siguiente procedimiento:
    Determinar el tamaño de la muestra que se tomará
    para la realización del estudio de tiempo
    Utilización del cronómetro para la toma de tiempo.
    Cálculo de los tiempos seleccionados de la
    operación del proceso, para luego ser vaciado en el
    formato Clasificación de la velocidad del operario a
    través del método WESTINGHOUSE. Determinar el
    tiempo normal. PROCEDIMIENTO

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    ANáLISIS DE RESULTADO Para llevar a cabo el proceso, se
    realizó el seguimiento al material, que en nuestro caso,
    corresponde a las piezas nuevas para sistemas de
    refrigeración de los autos, desde que reciben dichas
    piezas hasta que culmina con el proceso en la venta de las
    mismas. El recorrido que realiza las piezas durante el proceso no
    tiene una forma específica, ordenada y clara,
    además de ser un poco conveniente.

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    El proceso de servicio de la empresa FRIGYCAR, C.A., consiste en
    la asistencia, reparación o acondicionamiento de todo el
    sistema de refrigeración de automóviles
    según sean las especificaciones de los clientes o fallas e
    irregularidades que presente el vehículo. Dependiendo el
    caso, se realiza el servicio más adecuado y necesario. Los
    servicios de refrigeración permiten al sistema
    refrigerante de todo automóvil estar en óptimas
    condiciones para un eficiente funcionamiento y estabilidad del
    auto, además, de una mayor circulación de aire en
    el interior del vehículo creando un ambiente más
    refrescante. Hoy en día la empresa realiza todos sus
    procesos y respectivas operaciones y procedimientos sin
    estandarización alguna de los tiempos de ejecución
    que conforman las mismas. La empresa se encuentra desde sus
    inicios, laborando en un especio limitado, lo que conlleva a la
    mala distribución de los equipos, materiales y
    herramientas, y a la falta de áreas de almacenamiento para
    las piezas nuevas y desperdicios; situación que ocasiona
    que el operario haga traslados innecesarios, además, de
    desperdiciar tiempo en la búsqueda de material de trabajo.
    Además presenta condiciones ambientales poco agradables
    para la realización del proceso. Esta área no
    cuenta con la demarcación de las zonas de trabajo,
    así como las señalizaciones de seguridad (entrada y
    salidas, cargas y descargas). SITUACION ACTUAL

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    Método actual. Las piezas nuevas realizan traslados cortos
    pero poco convenientes, ya que en la mayoría de las
    ocasiones no pueden llegar al área final destinada, que
    corresponde al área de almacén y esto se debe
    principalmente, a la mala distribución de las
    áreas, la limitación de espacio físico y los
    desperdicios mal ubicados en toda la empresa. Éstos no
    cuentan con un espacio determinado para su más pronta
    colocación al momento de terminar con el proceso,
    impidiendo que se realice el mantenimiento adecuado al lugar de
    trabajo. Las piezas que se van a almacenar, llegan por pedido,
    éstas son descargadas y llevadas en carretilla a la
    oficina administrativa (14,99m), donde esperan para ser
    registradas (35min) (donde se trasladan algunas a un arrume de
    piezas (4,95m) quedándose estacionadas, aglomeradas y
    apiladas de forma temporal en su mayoría con inadecuada
    disposición y poca organización debido a que la
    empresa cuenta con un depósito con muy poco espacio,
    destinado para el almacenamiento de esas piezas y por ende ya no
    es suficiente. Otras piezas son llevadas a almacén.
    SITUACION ACTUAL

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    Estas piezas, son registradas en sistema, para tener una data de
    las mismas y conocer con que se cuenta en FRIGYCAR C.A., para
    luego algunas poder ser almacenadas en caso de que se cuente con
    suficiente espacio en el área de depósito. Cuando
    en el taller de refrigeración necesitan una pieza para
    algún trabajo (condensadores, evaporadores, mangueras,
    compresores, etc.), la misma es solicitada por alguno de los
    técnicos al encargado o al jefe de FRIGYCAR en su defecto,
    el cual se dirige al computador para verificar por sistema la
    existencia o no existencia de la pieza en el depósito. En
    caso de que se encuentre la pieza en el inventario de
    mercancía comprada, el encargado procede a buscarla, una
    vez encontrada la saca, traslada a oficina manualmente (2,60m si
    viene de depósito ó 0,35m si viene del arrume de
    piezas) y se la es descargada en la oficina, desembalada,
    verificada y entregada al técnico que la requiera para el
    avance en el trabajo. Finalmente, este la lleva al taller para
    seguidamente realizar el montaje de la pieza en el sistema de
    refrigeración del automóvil en cuestión
    (venta de pieza). SITUACION ACTUAL

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    Diagrama de proceso del almacenamiento de piezas para sistemas de
    refrigeración automotriz de la empresa FRIGYCAR, C.A.
    Diagrama: proceso. Proceso: recepción, traslado y
    almacenaje de piezas para sistemas de refrigeración
    automotriz. Inicio: recepción de piezas nuevas. Fin: Venta
    de piezas para Sistemas de Refrigeración Automotriz.
    Fecha: 30/05/12. Método: Actual. Seguimiento: Material.
    SITUACION ACTUAL

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    (Gp:) Piezas compradas (Gp:) Espera por carretilla (Gp:)
    Verificadas brevemente (Gp:) Verificadas (Gp:) Espera por
    registro en sistema (Gp:) Registradas en sistema (Gp:) 1 (Gp:) 1
    (Gp:) 3 (Gp:) 1 (Gp:) 2 (Gp:) Descargadas en oficina (Gp:) 2
    (Gp:) Cargadas en carretilla (Gp:) 2 (Gp:) 4 (Gp:) 1 (Gp:) 1
    (Gp:) Llevadas a oficina administrativa (Gp:) 14,99 m (Gp:)
    Descargadas de camión en carretilla. (Gp:) 2 min (Gp:)
    35min SITUACION ACTUAL

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    SITUACION ACTUAL

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    Tiempo Estándar: Para efecto del estudio de tiempo con
    respecto al tiempo estándar Se tomó una muestra de
    10 observaciones de un ciclo que consta de 4 elementos como lo es
    la recarga de gas refrigerante. Observación: debido a que
    nunca se pudo observar el desarrollo del proceso de
    almacenamiento de las piezas para sistemas de
    refrigeración automotriz, se procedió a tomar las
    lecturas de tiempo al operario para la actividad mencionada en
    líneas anteriores. Análisis de resultados

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    Análisis de resultados

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    Continuación:

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    Además de estos datos, se tiene que las jornadas de
    trabajo es de 7 horas de lunes a viernes de (08:00 am –
    12:00 pm) – (2:00 pm – 5:00pm) y de 4 horas los
    sábados (08:00 am – 12:00pm. La empresa no tiene
    definido un tiempo exacto para necesidades personales, se estima
    un aproximado de 17min. El tiempo de preparación inicial
    es de 15 min. Tiempo final es de 15 min., aproximadamente ya que
    estos tampoco están establecidos por la empresa y como
    demora inevitable 8 min, a causa de la detección de la
    fuga, ya que hay que buscarla con paciencia y atención.
    Análisis de resultados

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    Definir el coeficiente de confianza C = 95% Definir el intervalo
    de confianza Para determinar este intervalo se deben calcular
    previamente tc, X, S: Para el cálculo de la t de Student,
    se busca en la tabla : De la tabla se obtiene que Análisis
    de resultados

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    Cálculo de la desviación estándar: S =
    0,19095 Cálculo del tiempo promedio seleccionado (T.P.S):
    T.P.S = X = 12,588min Análisis de resultados

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    Cálculo del intervalo de confianza, Análisis de
    resultados

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    Con: Análisis de resultados

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    Cálculo del intervalo de muestra: Análisis de
    resultados

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    Cálculo del tiempo estándar: Pero: Ahora:
    Análisis de resultados

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    Dado que Im = IT, se aceptan las ocho observaciones realizadas
    por tanto no es necesario tomar muestras adicionales, ya que
    garantiza la confiabilidad de C. Cálculo de Velocidad del
    operario: De acuerdo con las observaciones realizadas al operario
    mientras desempeñaba sus labores y la utilización
    del método Westinghouse se obtuvieron los siguientes
    resultados en cuanto a: habilidad, esfuerzo, condiciones y
    consistencia (ver anexo 2) y a través de ello determinar
    la calificación de a velocidad con que trabaja el
    operarioBasándonos en la tabla de sistema Westinghouse, se
    estableció que: Análisis de resultados

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    Análisis de resultados c = – 0,03 Cv = 1 – 0,03 =
    0,97

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    Cálculo de la jornada efectiva de trabajo. JET = JT
    – S Tol. Fijas JET = 420 – (15 min. + 15 min.). JET =
    390 min. Normalizando: JET – FATIGA + NP NP +FATIGA TN X
    390 min. – (24 min. + 17 min.) (24 min. + 17 min.) 12,21036
    X = ? X = min. Tolerancia = 7,51977 min. Análisis de
    resultados

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    Sumando las calificaciones algebraicamente se obtuvo que: c = –
    0,03 Cv = 1 – 0,03 = 0,97 Este valor indica que el operario
    estudiado se encuentra trabajando con un 97% de eficiencia.
    Cálculo del tiempo estándar.

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    Cálculo de Tolerancias: Para la determinación de la
    fatiga se utiliza el método sistémico, el cual
    provee una tabla, donde se especifican las condiciones que
    alteran al operario durante la jornada de trabajo.
    Análisis de resultados

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    Luego: T.E = TN + STol T.E = 12,21036min. + 7,51977 min. T.E =
    19,73013 min. Calculo del tiempo estándar: Finalmente el
    tiempo estándar que emplea el operario para realizar la
    actividad de Recarga de gas para Refrigeración automotriz
    en el proceso, es de aproximadamente, 19,73013 min. Considerando
    las tolerancias que se presentan por concepto de fatiga. El
    tiempo estimado para tolerancias por concepto de necesidades
    personales no están estipuladas por la empresa, sin
    embargo, en la realidad éste tiene cierto grado de
    incidencia en los resultados del tiempo empleado para la recarga
    de gas, es por ello que se recomienda que la empresa tome estoen
    cuenta y lo establezca para que el resultado de estudio posible
    estudio posterior, tenga mayor precisión. Análisis
    de resultados

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    Así mismo, el tiempo estándar que tarda la
    actividad de Recarga de gas tampoco esta estandarizado por la
    empresa, lo cual dificulta realizar las comparaciones con los
    tiempos previos ya que estos no existen por lo explicado
    anteriormente, por tanto, se recomienda a los técnicos,
    medir con los instrumentos necesarios los tiempos de
    duración de cada actividad y realizar constantes
    monitoreos del cumplimiento de esos estándares
    Análisis de resultados

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    CONCLUSIONES Después del estudio realizado se pudo
    concluir que se han logrado el objetivo general, se
    realizó el estudio de tiempo del proceso de Asistencia
    técnica en Refrigeración Automotriz para mejorar el
    tiempo de realización del proceso de la Empresa FRIGYCAR,
    mediante la aplicación de herramientas de la
    ingeniería de métodos, se evaluó uno de sus
    procesos de servicio, la ejecución del método de
    trabajo actual. Se detectaron las fallas que afectan éste
    a través de la utilización de Estudio de Tiempo: 1)
    Se pudo verificar que en la actualidad la empresa no posee un
    procedimiento documentado para la realización de las
    actividades relacionadas a la reparación e instalaciones
    de los diferentes componentes que integran el sistema de aire
    acondicionado automotriz, por lo que no se cuenta con
    estándares de tiempo, ni con indicaciones para el adecuado
    manejo de los equipos. 2) Se realizó el estudio de tiempo
    con el fin de observar, el tiempo que tarda el operario que es de
    (2,49444min) en realizar uno de las operaciones que conforman la
    Recarga de Gas Refrigerante, tomando en cuenta que para ello se
    tomó una muestra de 8 observaciones la cual fue suficiente
    para determinar el tiempo de duración de la actividad que
    se realiza en el área de taller. 3) De acuerdo a la
    actuación del operario se pudo calificar su
    desempeño, en cuanto a la habilidad, esfuerzo,
    consistencia y condiciones de trabajo mediante el método
    de Westinghouse. 4) Según la tabla de concesiones por
    fatiga se puede determinar que el operario presenta 24 min por
    fatiga.

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    RECOMENDACIONES Una vez realizado el estudio de tiempo para la
    empresa FRIGYCAR, se dieron respuestas a los objetivos
    planteados, se establecen las siguientes recomendaciones para la
    optimización en el servicio de Recarga de gas
    refrigerante: 1) Realizar un estudio de tiempo más a fondo
    para establecer el tiempo promedio que tarda todas las
    actividades de reparación o servicio técnico y que
    pueda quedar como datos estándares para manuales de normas
    y procedimientos. 2) Realizar periódicamente si es posible
    un estudio de tiempo, de manera que le permita a la empresa
    mantener un control en las actualizaciones de sus procesos y
    eficiencias en la realización de sus operaciones. 3) Usar
    los implementos de seguridad adecuados durante la
    realización del proceso (braga, botas de seguridad,
    guantes, lentes). 4) Ejecutar inspecciones para verificar que los
    operarios cumplen con sus uniformes e implementos. Además
    inspeccionar que se cumpla con los manuales de procedimientos. 5)
    Diseñar manuales de normas, donde se registren los
    estándares de tiempo y métodos y procedimientos de
    trabajo. 6) Realizar mantenimiento al área de trabajo
    luego de realizar el proceso para que se le haga más
    fácil el desenvolvimiento en el lugar. 7) Mejorar las
    condiciones de trabajo en cuanto a iluminación y
    temperatura.

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