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Estudio de ingeniería de métodos para mejorar la distribución de las áreas de trabajo y disminuir los traslados



    RESUMEN

    La elaboración de este proyecto tuvo como
    objetivo principal la realización de un estudio
    métodos para el proceso de almacenamiento,
    recepción y atención al cliente en la empresa
    FRIGYCAR C.A- Puerto Ordaz, basándonos en las herramientas
    de la Ingeniería de Métodos. Este trabajo presenta
    un estudio de tipo no experimental y se apoya en una
    investigación de campo, ya que se plantea la
    obtención de un conocimiento general o aproximado de la
    realidad referente al proceso actual de la empresa de servicios,
    siendo evaluativo ya que tiene como fin dejar en forma clara,
    exacta y precisa las operaciones a fin de corregir e implementar
    nuevas alternativas que ayuden a contrarrestar las deficiencias e
    introducir nuevas mejoras al proceso. La recolección de
    los datos para la realización del proyecto se basó
    en la observación directa, la aplicación de
    entrevistas no estructuradas a todo el personal inherente,
    así como la consulta en diversas fuentes de
    información. Consecutivamente se realizaron los distintos
    estudios correspondientes para identificar las causas de los
    problemas en el proceso, utilizando el Diagrama de Proceso,
    Estudio de Tiempo, entre otros, para así, de acuerdo a lo
    obtenido, plantear las posibles soluciones con el fin de
    incrementar la eficiencia del proceso.

    PALABRAS CLAVES: FRIGYCAR, Servicios,
    Proceso.

    INTRODUCCIÓN

    La empresa de refrigeración automotriz FRIGYCAR
    C.A, esta ubicada en Castillito, Ciudad Guayana Estado
    Bolívar, fue fundada el 25 de julio de 1995 y la misma se
    encarga de la limpieza, reparación e instalación
    del sistema de refrigeración automotriz de toda clase de
    vehiculo así como lo son los compresores, condensadores,
    evaporadores, filtros y mangueras conformando los mismo el
    sistema automotriz. Esta empresa cuenta con diversas etapas las
    cuales son: La revisión exhaustiva del vehiculo al sistema
    de aire completo, el desmontaje de las piezas que se encuentren
    defectuosas en el sistema y la reparación o
    instalación de un nuevo sistema de refrigeración
    vehicular mas adecuado.

    En el presente proyecto de ingeniería de
    métodos se presentara un estudio real de análisis
    operacional de la empresa FRIGYCAR C.A, que permita estudiar las
    operaciones críticas del proceso de servicio
    técnico de refrigeración automotriz y proponer
    nuevas alternativas para el mejoramiento del espacio
    físico y traslado del material al taller. La importancia
    de esta práctica reside en que se presentan consejos para
    el mejoramiento de los traslados de materiales y equipos dentro
    del taller de la empresa que van en Pro del aprovechamiento de
    los recursos de una manera adecuada y la reducción de las
    demoras de trabajo al momento de prestar el servicio a los
    vehículos y el cliente.

    El procedimiento que se empleo en este proyecto para
    lograr los objetivos fueron las diferentes visitas realizadas a
    la empresa donde se hicieron varias entrevistas al personal de
    trabajo, y la evaluación del proceso que se realiza en la
    misma.

    El estudio de tiempos es una técnica empleada
    para la medición del trabajo. Se registran los tiempos
    ritmos de trabajos correspondientes a los elementos de una tarea
    definida, permite determinar el tiempo de duración de una
    actividad que ejecuta el operador en condiciones normales, a una
    velocidad y ritmo de trabajo conforme con las
    características del individual.

    De acuerdo con lo antes expuesto, se realizó el
    estudio de tiempo en la empresa FRIGYCAR, C.A analizando la
    situación actual con el propósito de mejorar el
    método de trabajo y optimizar los tiempos por
    operación que influirá significantemente en el
    desempeño de la empresa y costos asociados a sus
    procesos.

    Esta investigación, de acuerdo al tipo de estudio
    es de campo, aplicada y analítica. La información
    necesaria para lograr el propósito de este estudio, se va
    a obtener a través de visitas a la cooperativa con el
    propósito de tomar los datos necesarios para hacer los
    cálculos del estudio de tiempo, debido a que los tiempos
    de ejecución de las actividades realizadas por los
    operarios no están estipulados

    A continuación, en el presente proyecto se
    desarrollaran los siguientes puntos: generalidades de la empresa,
    el problema, marco teórico, marco metodológico,
    situación actual

    CAPÍTULO I

    EL
    PROBLEMA

    1.1 ANTECEDENTES.

    Actualmente la empresa cuenta con poco espacio
    físico para la distribución de sus áreas y
    equipos, debido a que ya estaban establecidas otras
    pequeñas empresas a sus alrededores que no le permitieron
    la expansión de sus espacios físicos tanto internos
    como externos; cabe destacar que a la misma no se le permiten
    hacer modificaciones ni construcciones, ya que es una empresa que
    paga por alquiler de local. Es por ello, que los traslado de los
    diferentes materiales como lo son condensadores, evaporadores,
    mangueras y compresores en las instalaciones de la empresa
    FRIGICAR siempre han resultado muy complicados, incómodos
    y pocos seguros, ya que no se puede llegar al depósito
    directamente, sino que primero se tiene que atravesar el
    área donde se encuentran ubicados los automóviles y
    seguidamente la oficina administrativa en el almacén de
    las piezas.

    Desde los inicios del establecimiento de la empresa,
    ésta nunca ha contado con diagramas de proceso donde se
    especifiquen la secuencia de las operaciones que realizan los
    operarios ni planos de distribución de las áreas de
    la empresa.

    En los actuales momentos esta empresa cuenta con solo un
    pequeño almacén el cual no es suficiente para
    almacenar los equipos y herramientas necesarias para la
    instalación y reparación de aires acondicionado
    automotriz es decir la materia prima es almacenada también
    en la oficina de administración; otro problema detectado
    en la empresa es que no cuenta con una adecuada higiene y
    seguridad; es decir en los alrededores del área en donde
    se realiza el chequeo de los vehículos presenta
    desperdicios de aceites y refrigerantes; a medida que se realiza
    la inspección del vehiculo y reparación presentan
    demoras con los equipos de trabajo debido a que estos equipo se
    encuentran en la oficina administrativa el cual retrasa el
    proceso de trabajo y representa un alto riesgo para
    los trabajadores ya que aumenta el numero fatigas en ellos y
    pueden llegar a tener accidentes debido a los desperdicios del
    suelo, cabe destacar que en dado caso que ocurra un accidente
    laboral con los empleados o trabajadores estos no cuentan con un
    motín o equipos de primeros auxilios.

    La empresa FRIGYCAR C.A surge de la
    improvisación, lo que quiere decir que esta no posee un
    estudio de métodos, la misma presta servicios de
    refrigeración automotriz la cual cuenta con un personal de
    trabajo para la realización de sus operaciones, resaltando
    como factor esencial la mano de obra directa, es decir los
    operarios que se encargan del mantenimiento correctivo y
    preventivo del sistema de refrigeración
    automotriz.

    El tiempo aplicado por cada operario puede variar
    dependiendo de la falla que presente el sistema de
    refrigeración (cambio de filtro, carga o recarga de gas,
    cambio de evaporador, etc.), como también depende del tipo
    de vehículo y sus dimensiones y mientras mayores sean
    estas requerirá mayor atención técnica y
    mayor porcentaje de tiempo.

    1.2 PLANTEAMIENTO
    DEL PROBLEMA.

    En los actuales momentos esta empresa cuenta con solo un
    pequeño almacén el cual no es suficiente para
    almacenar los equipos y herramientas necesarias para la
    instalación y reparación de aires acondicionado
    automotriz es decir la materia prima es almacenada también
    en la oficina de administración; otro problema detectado
    en la empresa es que no cuenta con una adecuada higiene y
    seguridad; es decir en los alrededores del área en donde
    se realiza el chequeo de los vehículos presenta
    desperdicios de aceites y refrigerantes; a medida que se realiza
    la inspección del vehiculo y reparación presentan
    demoras con los equipos de trabajo debido a que estos equipo se
    encuentran en la oficina administrativa el cual retrasa el
    proceso de trabajo y representa un alto riesgo para los
    trabajadores ya que aumenta el numero fatigas en
    ellos y pueden llegar a tener accidentes debido a los
    desperdicios del suelo, cabe destacar que en dado caso que ocurra
    un accidente laboral con los empleados o trabajadores estos no
    cuentan con un motín o equipos de primeros
    auxilios.

    A partir de las visitas realizadas a la empresa
    FRIGYCAR, se pudieron observar una serie de problemas que afectan
    el desarrollo de las actividades de trabajo los cuales se
    presentan en diferentes niveles de prioridad.

    El problema más grave y que por ende requiere
    mayor atención, es el del almacenamiento de los
    materiales, las herramientas y los desperdicios utilizados en el
    proceso.

    El conocimiento de los antecedentes de la empresa,
    permitió conocer parte de las causas de este
    problema.

    La principal causa del problema del almacenamiento, es
    que el terreno donde se encuentra situada la empresa,
    originalmente no fue comprado debido a que para ese tiempo no se
    contaba con la suficiente liquidez para adquirir un local, este
    fue alquilado, por tal razón el área con que cuenta
    la empresa no estaba concebida para una empresa que prestara
    servicios, por consiguiente esta fue adaptada al uso que
    actualmente se le da, por lo que la distribución y
    áreas de trabajo nacen de una improvisación mas que
    de un estudio hecho para adaptar y optimizar las condiciones del
    terreno para este tipo de servicios, además de que la
    empresa no tenia una visión de expandirse
    rápidamente, lo que trajo como consecuencia que las
    áreas de almacenamiento y otras áreas no fueran
    correctamente planificadas, además de que el terreno no es
    lo suficientemente amplio, para tener un almacenamiento de los
    materiales.

    El problema con el almacenamiento de las piezas, tiene
    otra causa histórica a tomar en cuenta. Esta
    compañía se caracteriza por prestar servicios
    (venta, instalación y reparación)de aire
    acondicionados para automóviles, al comienzo esta no
    contaba con muchos clientes y la fluidez de la compra era
    irrelevante, por lo hacia que no fuera necesario una gran
    capacidad para el almacenamiento del producto, pero con el pasar
    de los años debido a la calidad del servicio que prestan,
    se fueron incrementando los clientes lo que llevo a la empresa a
    adquirir mas piezas para su inventario, trayendo como
    consecuencia un almacenamiento inesperado en la oficina de piezas
    necesarias para el sistema de refrigeración , es decir el
    espacio con que anteriormente se contaba quedo pequeño, lo
    que ha obligado a la empresa a buscar una forma para organizar y
    para poder almacenarlas.

    El problema de almacenamiento de piezas, es en gran
    parte falta de espacio físico y por lo tanto un problema
    difícil de solventar, este trabajo se concentrara en una
    propuesta para la mejor optimización del área en
    cuanto almacenamiento de las piezas.

    Esta situación evidentemente, da a demostrar que
    en la falta de un estudio de métodos como el
    Análisis Operacional, afecta al proceso, pues la
    ejecución de este no fue planificada de manera que su
    resultado fuera el más optimo que se pudiera
    realizar.

    La empresa FRIGYCAR C.A, no se tienen determinados
    estándares de tiempo para realizar las operaciones
    necesarias en el proceso de la refrigeración automotriz.
    Esta medición es indispensable para que el gerente o
    encargado de la misma, puedan pronosticar satisfactoriamente los
    tiempos de ejecución de las operaciones que requieren
    todos los empleados; como las tolerancias que tienen todos los
    operarios en la jornada de trabajo. El desconocimiento de los
    tiempos estándares no permite el óptimo
    funcionamiento de la empresa.

    Cabe destacar que la empresa tiene jornada de trabajo
    discontinua, por lo tanto el operario debe de almorzar en un
    tiempo de dos horas, al contrario de la mayoría de las
    compañías automotrices que operan en un horario
    continuo.

    Debido a la carencia de estándares de tiempo,
    surgió la necesidad de determinar el tiempo de
    ejecución que emplea un operario promedio para realizar
    las tareas .En FRIGYCAR C.A, no se tienen determinados los
    porcentaje certeros de eficiencias de los empleados lo que ha
    traído como consecuencia el desconocimiento del verdadero
    porcentaje efectivo de los operarios en el desempeños de
    las tareas realizadas. Por tal motivo se detectó la
    necesidad de determinar la eficiencia de cada empleado que labora
    en la compañía automotriz a la hora de ejecutar su
    trabajo; utilizando las herramientas aprendidas durante el
    desarrollo de la asignatura. Este estudio es primordial, ya que
    para lograr ser eficaces hay que corregir las deficiencias en la
    realización de las diferentes operaciones para optimizar
    los procesos y mejorar las tareas que se realizan en toda
    compañia.

    A partir de las visitas realizadas, se pudieron observar
    la falta de los estándares de tiempo para los diferentes
    servicios de refrigeración que allí se ofrecen, por
    ello surgió la necesidad de realizar el estudio de
    tiempos, que para efecto de la práctica se escogió
    la recarga de gas considerando cuatro elementos esenciales de
    esta, tiempo de:

    · Detección del
    problema.

    · Detección de
    fuga.

    · Recarga de gas.

    · Desmontaje de equipos.

    y evaluar el tiempo que actualmente se
    invierte en la operación.

    Esta operación se realizan de manera manual,
    estos procedimientos se harían más factibles si la
    aplicara un estudio de movimiento y tiempos, para evitar,
    disminuir o eliminar movimientos innecesarios e improductivos
    para la empresa.

    La empresa no cuenta con toda esta información y
    no presento el debido interés y la atención para
    obtener la estandarización de sus tiempos por
    operación a través de estos estudios.

    1.3
    JUSTIFICACIÓN

    Esta investigación permite identificar cuales son
    los aspectos improductivos que afectan a la empresa en cuanto el
    proceso de la instalación de los compresores,
    evaporadores, condensadores entre otros ya que algunas veces
    debido a las demoras en vez de trabajar en el día con diez
    vehículos o mas lo hacen con solo tres, es decir, hay una
    improductividad laboral y esto genera pérdida.

    Además con las observaciones obtenidas en el
    estudio se pretende plantear un nuevo o mejor método de
    trabajo para corregir las fallas y por último, establecer
    el impacto de las condiciones del ambiente de trabajo y su
    eventualidad en la eficiencia del trabajo a fin de mejorar el
    desempeño de los técnicos y por ende un mejor
    servicio y asistencia de refrigeración automotriz a los
    clientes.

    Otros de los propósitos con que se realiza este
    trabajo es aplicar un estudio de métodos basado, en el
    estudio de tiempo de trabajo en la empresa FRIGYCAR C.A,
    obteniendo así la información requerida para
    solventar todos los problemas mencionados anteriormente,
    disminuir fallas, en fin optimizar el proceso en
    cuestión.

    1.4
    LIMITACIONES:

    Las limitaciones para la elaboración
    de este trabajo fueron las siguientes:

    · El limitado tiempo que disponen
    los operarios para poder conversar (mas no su
    disposición).

    · La carencia de planos de la empresa, lo cual
    afecta enormemente elaboración de este estudio.

    · La falta de manuales de descripción de
    los procesos que realiza la empresa.

    · Falta de información referente a la
    situación actual con respectos a los tiempos
    estándares que debería tener la empresa.

    · Falta de información de la
    eficiencia con el personal que labora.

    1.5
    OBJETIVOS

    Con este estudio de Ingeniera de Métodos se
    pretende lograrlos siguientes objetivos generales y
    específicos.

    1.5.1 OBJETIVOS GENERAL:

    Analizar y describir el proceso, de almacenamiento de
    recepción y atención al cliente, así como
    también las actividades productivas e improductivas de las
    operaciones aplicando las técnicas de ingeniería de
    métodos para así optimizar el proceso. del servicio
    en la empresa FRIGYCAR C.A.

    1.5.2 OBJETIVOS
    ESPECÍFICOS.

    · Visitar la empresa FRIGYCAR C.A, y evaluar el
    proceso a través de la observación
    directa.

    · Describir el método de
    trabajo actual de las actividades del proceso.

    · Identificar las actividades improductivas y
    productivas con el fin de simplificarlas, reducirlas, combinarlas
    y en el mejor de los casos eliminarlas.

    · Elaborar los diagramas de proceso y de flujo o
    recorrido, según el proceso.

    · Rediseñar diagramas de procesos y de
    flujo de recorrido de material que permitan obtener una eficiente
    distribución y manejo de materiales.

    · Efectuar un estudio sistemático y
    minucioso a las actividades del proceso a través de la
    técnica del análisis operacional, la técnica
    del interrogatorio y las preguntas de la OIT.

    · Definir la actividad en la empresa de
    refrigeración, a la cual se le realizara el estudio de
    tiempo estándar.

    · Proponer un nuevo método eficiente para
    solucionar el problema que afecta mayormente el
    proceso.

    · Determinar, a través del cronometraje,
    los tiempos promedios para la actividad seleccionada de estudio
    de tiempo.

    · Establecer la calificación de velocidad
    y efectividad del operario para ajustarlos al tiempo requerido en
    la realización de la actividad a un ritmo normal, logrando
    así eficiencia en el trabajo a través del
    método Westinghouse.

    · Estimar las formas cualitativas y cuantitativas
    de los factores de fatiga que afectan el rendimiento laboral del
    operario, Calculando el TN las tolerancias a ser asignadas al
    proceso.

    · Calcular el porcentaje de
    eficiencia del operario.

    · Establecer la exactitud y el nivel
    de confianza.

    · Precisar el número de observaciones a
    realizar para el estudio del muestreo y la cantidad de
    días que se requiere.

    · Formular y proponer las posibles soluciones a
    base de los resultados obtenidos anteriormente.

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