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Estudio de ingeniería de métodos para mejorar la distribución de planta y optimizar el proceso de carga de mercancía



    RESUMEN

    La presente investigación tuvo como
    propósito principal la optimización del proceso de
    carga de mercancía en la empresa RACHA, C.A. –
    Puerto Ordaz, basado en la Ingeniería de Métodos.
    Es una investigación de tipo evaluativa, cuantitativa y
    cualitativa; y de diseño no experimental, de tipo
    transversal y de campo, ya que se basa en la descripción e
    interpretación del proceso, mediante informaciones
    obtenidas directamente de la realidad, recolectando de esa manera
    los datos necesarios, utilizando la observación
    científica y las entrevistas; sin controlar ni manipular
    ninguna variable. Posteriormente se procedió a la
    descripción de la situación actual del proceso de
    carga para determinar los elementos claves del mismo, se
    elaboró el diagrama de procesos, distribución de
    planta y flujo/recorrido, además de la aplicación
    de la técnica de interrogatorio, las preguntas de la OIT y
    los enfoques primarios con la finalidad de identificar los
    problemas y las oportunidades de mejora. Seguidamente, se
    procedió a la formulación de un nuevo método
    de trabajo; basado en una distribución más
    eficiente de la mercancía en el almacén, el uso de
    equipos con mayor capacidad, entre otros; además de la
    representación de éste por medio de la
    elaboración de nuevos diagramas de procesos,
    distribución de planta y flujo/recorrido. Por
    último se calculó el tiempo estándar del
    proceso, tomando en cuenta las concesiones otorgadas debido a las
    condiciones intrínsecas del trabajo. En general, se
    aplicó satisfactoriamente el estudio de métodos con
    el fin de mejorar la eficiencia del proceso.

    PALABRAS CLAVES: Estudio de métodos,
    distribución, diagramas, proceso, carga, mercancía,
    propuesta.

    INTRODUCCIÓN

    La ingeniería de métodos es una disciplina
    que somete cada actividad de una determinada tarea a un delicado
    y minucioso análisis tendiente a eliminar toda actividad
    innecesaria, y en aquellas que sean necesarias, hallar la mejor y
    más rápida manera de ejecutarlas. A su vez el
    estudio de métodos diseña, crea y selecciona los
    mejores métodos, procesos, herramientas, equipo y
    habilidades de manufactura para fabricar un producto basado en
    planos y especificaciones desarrollados en la sección de
    ingeniería del producto.

    La ingeniería de métodos abarca una serie
    de estudios fundamentales para cumplir de forma efectiva sus
    objetivos, estos son:

    El estudio de movimientos: es el análisis
    cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el
    cuerpo humano al ejecutar un trabajo. Su objetivo es eliminar o
    reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los
    eficientes. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se
    lleva a cabo con mayor facilidad y aumenta el índice de
    producción.

    El análisis operacional: se utiliza para estudiar
    todos los elementos productivos e improductivos de una
    operación, con el propósito de incrementar la
    efectividad del proceso y la eficiencia del tiempo en el cual se
    realizan las operaciones, reduciendo así los costos
    unitarios y manteniendo o mejorando la calidad.

    El estudio de tiempos: es una técnica que se
    utiliza para calcular de un modo exacto, el tiempo que invierte
    un operador calificado que trabaja a un nivel normal en llevar a
    cabo una tarea determinada de ejecución prestablecida y
    repetitiva, tomando como base un número específico
    de observaciones.

    Específicamente, en el presente trabajo se
    presenta la aplicación del estudio de métodos,
    junto con los distintos análisis que este comprende, al
    proceso de carga de mercancía en el camión en la
    empresa RACHA, C.A. para su distribución, que es una
    empresa de servicio dedicada a la venta y distribución de
    aceites y grasas especiales, tanto en el área industrial
    como automotriz.

    El desarrollo del presente informe se
    estructuró de la siguiente manera:

    · Capítulo I: El Problema. Donde se
    explica la problemática existente, se formulan los
    objetivos y la justificación de la
    investigación.

    · Capítulo II: Generalidades de la
    Empresa. El cual presenta la descripción y funcionalidades
    de la empresa en cuestión, así como del área
    de trabajo y del proceso realizado.

    · Capítulo III: Marco Teórico.
    Contiene los aspectos teóricos utilizados como herramienta
    y base del estudio realizado.

    · Capítulo IV: Marco Metodológico.
    Se describe la metodología detallando el tipo de
    investigación, diseño de la misma, población
    y muestra, y las técnicas e instrumentos de
    recolección de datos así como el procedimiento
    utilizado.

    · Capítulo V: Situación Actual.
    Incluye la descripción del método de trabajo actual
    utilizado por la empresa, evidenciada mediante la

    observación directa y representada
    por los diagrama de procesos y diagrama de
    flujo/recorrido.

    · Capítulo VI: Situación Propuesta.
    En la cual se describe el método de trabajo propuesto
    resultante de la aplicación del análisis
    operacional y su representación en los distintos
    diagramas.

    · Capítulo VII: Estudio de Tiempo. El cual
    presenta los cálculos del tamaño de la muestra,
    evaluación del operario, cálculo del tiempo normal,
    asignación de tolerancias y cálculo del tiempo
    estándar.

    · Conclusiones y
    Recomendaciones.

    CAPÍTULO I:

    EL
    PROBLEMA

    En este capítulo se
    describe y se delimita el problema observado en la empresa RACHA,
    C.A. en el transcurso de la investigación, así como
    los antecedentes que causan dicho problema, además se
    establecen los objetivos generales y específicos de este
    estudio.

    1.1. ANTECEDENTES
    DEL PROBLEMA

    RACHA, C.A., inicia como una pequeña
    organización familiar que operaba desde un espacio
    reducido en el hogar de los socios iníciales. Se
    encargó, desde un principio, de coordinar la
    distribución de grasas especiales con ruta San Antonio de
    los Altos – Puerto Ordaz (SIDOR), estas grasas especiales
    eran fabricadas en "El Pinoso Fabril", empresa que fue pionera en
    la incorporación del bisulfuro molibdeno en sus productos,
    esta formulación fue ampliamente reconocida en el campo de
    la maquinaria luego de que durante la segunda guerra mundial se
    comprobara de que, los aviones al ser bombardeados y al quedarse
    estos sin aceite ni combustible, lograban aterrizar de forma
    satisfactoria con la simple inyección del bisulfuro
    molibdeno, este hecho permitió salvar innumerables vidas y
    aeroplanos, y, provocó a su vez, el punto de partida en la
    fabricación de grasas especiales con bisulfuro molibdeno
    hace 40 años.

    Con el tiempo, RACHA, C.A. logró posicionarse
    como una de las principales distribuidoras de grasas para las
    empresas básicas, expandiendo así su gama de
    productos, incluyendo lubricantes en aceite provenientes de
    Inversiones Corpo-Moly C.A., empresa que nace como fruto de la
    compra de una planta de tecnología de punta por parte de
    socios de El Pinoso Fabril y socios externos. Estos productos una
    vez adquiridos por RACHA, C.A., eran distribuidos a los puntos de
    venta ubicados en la zona de Puerto Ordaz – San
    Félix. Para lograr esta expansión era
    necesario contar con espacio para almacenar los aceites, y fue
    este motivo el que incentivó a la empresa a adquirir el
    local, que consta de almacén y oficina, en el cual
    están ubicados hasta el día de hoy, en
    la zona de Matanzas, Puerto Ordaz.

    La empresa, ya establecida en el nuevo
    espacio comercial, contaba con:

    · Dos socios.

    · Una secretaria.

    · Un operador de rutas.

    · Un ayudante para el operador de
    rutas.

    · Chofer para buscar
    mercancía en El Pinoso Fabril.

    · Asesor técnico para
    contactos comerciales con Empresas Básicas.

    · Ingeniero encargado de contratos
    con las Empresas Básicas.

    Este equipo de trabajo, provocó una época
    de éxito, niveles de beneficios y calidad positiva para la
    compañía, de igual manera según las
    calificaciones realizadas por las empresas básicas que
    evaluaban el cumplimiento de los tiempos y el desempeño de
    sus proveedores, RACHA, C.A. contaba con excelentes ponderaciones
    estando siempre ubicada por encima del 80% de
    cumplimiento.

    Lamentablemente, debido a la situación
    económica y política del país, y a la baja
    importación de aditivos para la fabricación de
    aceites y grasas especiales, el volumen de
    distribución de la empresa ha decaído con el
    transcurso de los años, trayendo consigo la
    reducción de personal y a su vez un re-direccionamiento de
    la atención de los socios que está ahora
    concentrada en mantener todos los documentos legales en regla
    para proceder a la importación de productos.

    Justamente, la incorporación de nuevos productos
    como los cajetines nacionales a la línea de
    distribución, ha provocado una mala organización de
    toda la mercancía en el almacén, ya que estas cajas
    son colocadas en la parte delantera del local sin tomar en cuenta
    la baja demanda de las mismas. Las cajas no pueden colocarse en
    la parte posterior del local ya que en esta zona se presenta
    inundación por la lluvia que accede por las rejillas
    superiores del portón trasero, humedeciendo así
    productos, montacargas y demás equipos
    colindantes.

    Dentro del mismo marco de ideas, y como ya se
    mencionó, actualmente en la empresa la mercancía se
    encuentra mal distribuida, ocasionando así que el proceso
    de carga de la misma no se realice de manera óptima, por
    lo que se aplicarán las herramientas del análisis
    operacional que garantizaran una mayor eficiencia del
    proceso.

    Además la empresa RACHA, C.A. trabaja con una
    jornada de trabajo discontinua, realizando el proceso de carga de
    mercancía al camión los días jueves y
    viernes. Después de haber realizado una serie de visitas a
    la empresa, consultar con los socios y de conocer el proceso que
    se realiza, se pudo notar que ésta no tiene determinado
    los estándares de tiempo que debe emplear el operario para
    el proceso de carga antes de su distribución.

    La mala distribución dentro del almacén y
    el enfoque administrativo actual trae como consecuencia que
    dentro de la empresa no exista un modelo específico de
    trabajo, y, por ende, que jamás se haya realizado un
    estudio de tiempos con el cual se pueda definir la
    duración estándar de cada una de las
    operaciones. Es necesario determinar los estándares de
    tiempos para poder lograr una mayor eficiencia a lo largo de todo
    el proceso, lo cual permite el cálculo más preciso
    de la estructura de costos generando a su vez beneficios
    económicos para la empresa. Por todas estas razones se
    aplicarán las herramientas de un estudio de
    tiempo.

    1.2.
    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

    En la empresa RACHA, C.A., ubicada en la Calle El
    Pardillo, Galpón n° 4, Zona Industrial Matanzas –
    Puerto Ordaz, estado Bolívar; se realiza almacenaje,
    distribución y venta de aceites y grasas especiales tanto
    en el campo industrial como automotriz, en distintas zonas de
    Puerto Ordaz y San Félix.

    En ella se evidencia que existe una mala
    distribución de la mercancía presente en el
    almacén, producto de una deficiente
    señalización y delimitación de las
    áreas del mismo. Esto trae como consecuencia que al
    realizar el proceso de carga de los productos en el camión
    se presente un incremento considerable de las distancias
    recorridas ocasionando así una mayor cantidad de tiempo a
    la hora de organizarlos.

    El conocimiento de los antecedentes de la empresa,
    permitió identificar parte de las causas de este problema.
    La principal causa es la incorporación de nuevos productos
    como los cajetines nacionales a la línea de
    distribución, lo cual ha provocado una mala
    organización de toda la mercancía en el
    almacén, ya que estas cajas son colocadas en la parte
    delantera del local sin tomar en cuenta la baja demanda de las
    mismas. Además de que los cajetines, debido a su
    presentación, son susceptibles a daños en el caso
    de ser mojados, a diferencia de los aceites lubricantes y las
    grasas, no pueden colocarse en la parte posterior del local ya
    que en esta zona se presenta inundación por
    la lluvia que accede por las rejillas superiores del
    portón trasero del galpón.

    El proceso de carga de mercancía al camión
    es netamente manual por lo cual los tiempos de ejecución
    de las actividades realizadas por el operario no están
    estipulados. Además no se cuenta con un método
    estándar de trabajo. Esta medición es necesaria
    para conocer y pronosticar satisfactoriamente los tiempos de
    ejecución de las actividades que conforman el proceso,
    así como las tolerancias que requieren los operarios para
    la jornada de trabajo. Al conocer los estándares la
    empresa se puede mejorar la eficiencia del proceso.

    Por tal motivo, surge la necesidad de determinar los
    tiempos de ejecución de las actividades, así como
    también es necesario calificar al operario de una forma
    cualitativa y cuantitativa, dependiendo de su actuación.
    Estos estándares permiten lograr una justa
    evaluación del desempeño laboral y además de
    planificar los tiempos de producción.

    Otros problemas de menor escala de prioridad, pero que
    se deben tomar en cuenta son:

    · Falta de iluminación
    artificial.

    · No hay demarcación de las
    áreas.

    · El operario no cuenta con un
    formato que especifique la cantidad de productos que debe cargar
    al camión.

    · El área de desperdicio no
    se encuentra delimitada.

    · Deficiencia de higiene en el
    área donde se encuentran los productos
    defectuosos.

    · La falta de una zona
    específica del almacén, para que el operario guarde
    todas las herramientas y equipos.

    Estas distintas situaciones evidentes, dan a demostrar
    la falta de un análisis operacional en el proceso de carga
    que aplica la empresa.

    1.3.
    OBJETIVOS

    1.3.1. OBJETIVO GENERAL

    Aplicar un estudio de Ingeniería de
    Métodos al proceso de carga de mercancía en la
    empresa RACHA, C.A. para determinar sus problemas y proponer un
    nuevo método de trabajo.

    1.3.2. OBJETIVOS
    ESPECÍFICOS

    1. Definir y delimitar el proceso de carga
    de mercancía al camión en la empresa RACHA,
    C.A.

    2. Describir el proceso actual y presentar
    los hechos e información en forma ordenada para su estudio
    y análisis.

    3. Elaborar el diagrama de procesos
    actual.

    4. Representar mediante un Layout la
    distribución de planta actual de la empresa.

    5. Elaborar el diagrama de flujo/recorrido
    actual.

    6. Aplicar la técnica del
    interrogatorio al operario de la compañía
    RACHA, C.A.

    7. Responder las preguntas de la OIT con
    información de RACHA, C.A.

    8. Aplicar los enfoques primarios del
    análisis operacional al proceso de carga de
    mercancía en la empresa RACHA, C.A.

    9. Describir el método de trabajo
    propuesto para el proceso de carga de
    mercancía.

    10. Elaborar el diagrama de procesos para
    el método propuesto de carga de
    mercancía.

    11. Construir un plano con la
    distribución de planta y de las áreas
    propuestas.

    12. Representar por medio de un diagrama de
    flujo/recorrido el método propuesto de carga de
    mercancía en la empresa RACHA, C.A.

    13. Realizar un análisis
    jerarquizado de las mejoras propuestas para el proceso de carga
    en la empresa RACHA, C.A.

    14. Registrar el tiempo de duración
    de los elementos del ciclo mediante el uso del
    cronómetro.

    15. Aplicar el procedimiento
    estadístico para verificar si el tamaño de la
    muestra es aceptable.

    16. Calcular los tiempos promedios de las
    operaciones seleccionadas.

    17. Asignar la calificación de
    velocidad del operario a través del método
    Westinghouse.

    18. Calcular el tiempo por fatiga mediante
    el método sistemático jerarquizado.

    19. Determinar la jornada efectiva de
    trabajo del operario.

    20. Calcular el tiempo estándar del
    proceso de carga de mercancía.

    1.4.
    JUSTIFICACIÓN

    La presente investigación se justifica ya que
    permitirá analizar todos los elementos productivos y no
    productivos que se presentan en el proceso de carga de
    mercancía al camión de la empresa RACHA, C.A., con
    el propósito de mejorar el método de trabajo, las
    condiciones ambientales, disminuir los tiempos de duración
    del proceso, los traslados y la fatiga del operario.
    Además de medir el tiempo requerido para que el operario
    calificado y adiestrado lleve a cabo la operación; e
    investigar las proporciones del tiempo total de una actividad;
    con el propósito de determinar las tolerancias o
    márgenes aplicables al trabajo.

    1.5.
    DELIMITACIÓN

    La presente investigación abarca la
    aplicación de un estudio de Ingeniería de
    Métodos al proceso de carga de mercancía en la
    empresa RACHA, C.A.; se llevó a cabo en el galpón
    principal de la empresa ubicado en la Calle El Pardillo,
    Galpón n° 4, Zona Industrial Matanzas – Puerto Ordaz,
    estado Bolívar, en un lapso de cuatro (4) meses; con el
    fin de determinar los problemas del proceso y proponer un nuevo
    método de trabajo.

    1.6.
    LIMITACIONES

    Las limitaciones que se presentaron para la
    aplicación del estudio de Ingeniería de
    Métodos en la empresa RACHA, C.A. fueron la carencia de
    planos y distribución de planta de la empresa los cuales
    se tuvieron que tomar manualmente; además para la
    aplicación del análisis operacional, el tiempo que
    se tuvo que esperar, debido la falta de disposición del
    operario para contestar las preguntas ya que éste se
    encontraba ocupado al momento de realizar la
    entrevista. Pero en lo que respecta al estudio de tiempos, no se
    presentó limitación alguna puesto que todas las
    visitas ejecutadas por el grupo a la empresa para la
    recolección de datos fueron efectuadas
    satisfactoriamente.

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