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Práctica de laboratorio 2: Análisis operacional y método de trabajo eficiente (página 2)



Partes: 1, 2

  • Se llevó a cabo un seguimiento al operario y
    a los métodos utilizados durante el proceso de
    fabricación de chemises escolar, color azul y talla
    12.

  • CAPÍTULO IV:

    4.1 PREGUNTAS DE LA OIT:

    • Operaciones

    • ¿Qué propósito tiene la
      operación?

    Confeccionar chemises escolar para ofrecer su
    venta.

    • ¿El propósito de la
      operación puede lograse de otra manera?

    No, porque el método que se aplica es el
    único utilizado para fabricar chemises, sin importar quien
    las fabrique. Es una serie de pasos que deben
    cumplirse.

    • ¿Podrían combinarse operaciones con
      operaciones anteriores o posteriores?

    Si, pudiera ser, pudiesen agruparse dependiendo de la
    máquina en que se trabaje y que una se realice
    después de la otra.

    • ¿La sucesión de operaciones es la
      mejor posible? ; ¿O mejoraría si se le
      modificara el orden?

    No se puede modificar el orden porque alteraría
    el producto final. Los pasos deben seguir los pasos
    establecidos.

    • Diseño de piezas y
      productos

    • ¿Puede modificarse el modelo para
      simplificar o eliminar operaciones?

    No, no se puede, se deben respetar estrictamente los
    patrones.

    • ¿Se podría reducir el número
      de piezas?

    No, las piezas implementadas son todas
    necesarias.

    • ¿Se podría reemplazar una pieza por
      otro material más barato?

    Si pudiese sustituirse la tela, cuellos o rif por unos
    más económicos pero la calidad sería menor,
    y lo que busca la empresa es ofrecer productos de excelente
    calidad.

    • Utilización de materiales

    • ¿El material que se utiliza es realmente
      adecuado?

    Si, y es el de mejor calidad.

    • ¿No podría reemplazarse por otro
      más barato que igualmente sirviera?

    Si, si pudiese sustituirse por unos más
    económicos pero la calidad sería menor, y lo que
    busca la empresa es ofrecer productos de excelente
    calidad.

    • ¿El material se compra ya acondicionado
      para el uso?

    Si, en el caso de la tela ya viene lista solo de cortar
    los patrones, igual los cuellos y rif, solo de coser a las
    piezas.

    • ¿Se saca el máximo partido posible
      del material al cortarlo?

    Si, se aprovecha al máximo la tela.

    • ¿Es razonable la proporción entre
      los costos de material y los de mano de obra?

    Si.

    • ¿No se podría hacer la pieza con
      sobrantes de material o retazos
      inaprovechables?

    No.

    • ¿Se podrían utilizar los sobrantes
      o retazos

    Cuando los retazos no son tan pequeños se pueden
    sacar mangas de los mismos.

    • ¿Se podrían clasificar los
      sobrantes o retazos para venderlos a mejor
      precio?

    Si, e inclusive hemos pensado en hacerlo.

    • ¿Se podría hacer la pieza de manera
      más económica con retazos de material de otra
      calidad?

    No, no se puede.

    • Disposición del lugar de
      trabajo

    • ¿Facilita la disposición de la
      fábrica la eficaz manipulación de los
      materiales?

    Necesitamos organizar mucho más el espacio y la
    disposición de los materiales.

    • ¿Facilita la disposición de la
      fábrica las relaciones sociales entre los
      trabajadores?

    Si, los operarios siempre estamos en la misma
    área. La relación es buena.

    • ¿Están los materiales bien situados
      en el lugar de trabajo?

    No, necesitamos organizarnos.

    • ¿Existen instalaciones para eliminar y
      almacenar desechos?

    No, no existen

    • ¿La luz existente corresponde a la tarea
      de que se trate?

    Sí, hay buena iluminación.

    • Manipulación de materiales

    • ¿Se invierte mucho tiempo en llevar y
      traer el material del puesto de trabajo en proporción
      con el tiempo invertido en manipularlo en dicho
      puesto?

    Se invierte algo de tiempo en llevar y traer el material
    pero no es proporcional al invertido en manipularlo. Sin embargo
    se considera que podría disminuirse el tiempo organizando
    un poco más el espacio.

    • ¿En qué lugar de la zona de trabajo
      deberían colocarse los materiales que llegan o que
      salen?

    Debería disponerse de un área de
    almacén para que no perturbe la fluidez del
    proceso.

    • ¿Puede idearse un recipiente que permita
      alcanzar el material más
      fácilmente?

    Si, pudiese ser como una especie de cesta donde se vayan
    colocando las piezas que se vayan trabajando

    • ¿Podrían combinarse operaciones en
      un solo puesto de trabajo para evitar la doble
      manipulación?

    Si, las que se hagan en una misma
    máquina.

    • ¿Se pueden comprar los materiales en
      tamaños más fáciles de
      manipular?

    Si, solo la tela, pero el costo por su
    adquisición sería mayor.

    • Condiciones de trabajo

    • ¿Se han tenido debidamente en cuenta los
      factores de seguridad?

    Si, el área es segura.

    • ¿El piso es seguro y liso, pero no
      resbaladizo?

    Si, es seguro.

    • ¿Da la fábrica en todo momento
      impresión de orden y pulcritud?

    Necesita un poco más de orden, pero siempre
    limpio.

    • ¿Con cuánta minucia se limpia el
      lugar de trabajo?

    Diariamente.

    • Enriquecimiento de la tarea de cada
      puesto

    • ¿Puede el operario efectuar el montaje de
      su propio equipo?

    Si, preparar la máquina, cambiar los hilos,
    llenar bobinas, cambiar agujas, y aceitar en caso que sea
    necesario.

    • ¿Puede el operario realizar la
      inspección de su propia máquina?

    Si, también.

    Solo aceitar, porque cuando alguna se descalibra (muy
    poco sucede) hay que llamar a un técnico que la
    calibre.

    • ¿Puede el operario hacer la pieza
      completa?

    Si, cualquiera de los dos tiene las capacidades y
    conocimientos para hacerlo.

    • ¿Es posible y deseable la rotación
      entre puestos de trabajos?

    Si es posible, precisamente porque los dos operarios
    conocen el proceso a plenitud, sin embargo, uno hace unas
    operaciones y el otro hace las restantes, sin ningún orden
    en específico.

    • ¿Es posible y deseable el horario
      flexible?

    Se cuenta con un horario flexible, 7:30-11:30 am y de
    2:00-5:00 pm

    4.2 Técnica del interrogatorio:

    Propósito:

    ¿Qué se hace?:

    El operario se dirige al almacén varias veces en
    búsqueda del material requerido para la fabricación
    de la chemise. Perdiéndose así tiempo y
    energía.

    ¿Por qué se
    hace?:

    Porque el operario no tiene al alcance los materiales
    secundarios.

    ¿Qué otra cosa podría
    hacerse?

    Disminuir la cantidad de veces que el operario se
    levanta.

    ¿Qué debería
    hacerse?

    Que el operario vaya por el material al almacén
    no más de dos veces.

    Lugar:

    ¿Dónde se hace?

    La operación involucra dos aéreas, el
    área donde se lleva a cabo el proceso y el almacén.

    ¿Por qué se hace
    allí?

    Porque en el almacén es donde se encuentra el
    material requerido.

    ¿En qué otro lugar podría
    hacerse?

    No se puede hacer en otro lugar, pues el almacén
    no debe estar inmerso en el área donde se lleva a cabo el
    proceso.

    ¿Dónde debería
    hacerse?

    En el mismo lugar en donde se está ejecutando la
    operación.

    Sucesión:

    ¿Cuándo se
    hace?

    Al iniciar y durante el proceso.

    ¿Por qué se hace
    entonces?

    Porque es cuando el material es requerido.

    ¿Cuándo podría
    hacerse?

    A mediados del proceso.

    ¿Cuándo debería
    hacerse?

    Antes de iniciar con el proceso se debería tener
    el material requerido a mano.

    Persona:

    ¿Quién lo hace?

    La actividad no está asignada a ningún
    operario en específico. Cualquiera de los dos operarios
    está en capacidad de hacer todas las actividades
    participantes en el proceso.

    ¿Por qué lo hace esa
    persona?

    Dependiendo del operario que esté realizando el
    trabajo, porque es el que requiere el material en determinado
    momento.

    ¿Qué otra persona podría
    hacerlo?

    El otro operario.

    ¿Quién debería
    hacerlo?

    La misma persona que está realizando la
    actividad.

    Medios:

    ¿Cómo se hace?

    El operador se desplaza caminando hasta el
    almacén, selecciona los materiales que se necesitan, luego
    se dirige a su puesto de trabajo.

    ¿Por qué se hace de ese
    modo?

    Porque la disposición del mobiliario en el
    espacio obliga al operador a levantarse de su puesto de trabajo.

    ¿De qué otro modo podría
    hacerse?

    De ningún otro modo, puesto que el desplazamiento
    del operario es inevitable, ya que el material no puede tenerlo
    en el área donde se

    ¿Cómo debería
    hacerse?

    Que el operario vaya por el material al almacén
    no más de dos veces.

    Analizando y comparando la primera y la última
    pregunta de la técnica del interrogatorio;
    ¿Qué se hace? Y ¿Cómo
    debería hacerse?,
    se puede evidenciar que, ambas
    respuestas son diferentes, es decir, no se está realizando
    la operación como debería hacerse.

    4.3 ENFOQUES PRIMARIOS DEL ANALISIS
    OPERACIONAL:

    • Propósito de la operación: El
      objetivo es fabricar franelas escolares para niños
      tipo chemise de talla 12, color azul y sin bordado, para
      ofrecer su posterior venta a colegios que demanden dicho
      producto. El proceso se lleva a cabo a partir del ensamblado
      de piezas de tela tipo pické previamente cortadas,
      aunadas a éstas, otras prefabricadas como el rif,
      mangas, tapetas y cuellos. Evaluar la posibilidad de
      reordenar la distribución del área de trabajo,
      para reducir el tiempo de confección por unidad de
      chemise, y así al final de la jornada diaria, contar
      con un número mayor de piezas elaboradas.

    • Diseño de la parte o pieza: Para la
      elaboración de la chemise se tienen establecidos pasos
      que no se pueden cambiar, pues esto alteraría las
      piezas, en su forma y acabado, es decir en su calidad. No se
      pueden reducir las operaciones, pues éstas se llevan a
      cabo mediante una secuencia lógica de pasos para el
      desarrollo del proceso. Se considera hacer la
      reducción del recorrido del operario al mínimo
      mediante la correcta ubicación de las maquinarias e
      implementos participantes en el proceso, debido a que en la
      actualidad, éstos no están correctamente
      ubicados, lo cual genera retraso en la
      fabricación.

    Los pasos mediante el cual se lleva a cabo el proceso de
    fabricación de chemise son los siguientes:

    • Disposición y corte de la tela (parte
      frontal, espalda, mangas y tapeta) de acuerdo a la talla
      requerida por el cliente, en este caso se tomó como
      referencia la talla 12)

    • Conformación de la tapeta o cartera de la
      chemise, el proceso se lleva a cabo manualmente

    • Repisado de la tapeta.

    • Ensamblado y repisado de los hombros de la
      chemise

    • Se anexa a la pieza en proceso las mangas,
      cosiéndolas a las partes laterales de la misma. A
      dichas mangas, se le cosen los rif. Ambos procesos se llevan
      a cabo en la misma máquina (máquina
      overlock)

    • Cierre de la chemise por los lados, uniendo la parte
      frontal y de espalda por medio de una costura recta. Proceso
      realizado en la máquina recta industrial.

    • Anexado a la pieza en cuestión, del cuello
      por medio de una costura recta. Proceso llevado a cabo en la
      maquina recta industrial.

    • Apertura de los ojales y pegado de los botones.
      Operación realizada en una máquina
      doméstica.

    • Costura del ruedo.

    • Doblado y embolsado de la chemise.

    Vale la pena destacar que no se puede alterar
    ningún paso de los anteriormente señalados pues
    afectaría de manera significativa y directa la calidad de
    la pieza.

    • Tolerancias y/o Especificaciones: El rango de
      variación de tolerancias en el proceso de
      elaboración de chemise tiende a cero (0), pues el
      margen entre la calidad lograda en la producción y la
      deseada es mínimo. Esto debido al pleno cumplimiento
      de los requerimientos necesarios para fabricar la pieza de
      una excelente calidad. Entre dichos requerimientos se puede
      mencionar, sin orden de importancia o acción, los
      siguientes:

    • Calibrado de las maquinarias industriales
      (Máquina de coser recta industrial Speedway modelo
      DOL12L-AW20U33, Máquina de coser industrial
      Collaretera marca YAMATA modelo NEEDLE GAUGE 364, y
      máquinas Overlock GN800-5)
      1vez por
      año

    • Aceitado de máquinas domésticas
      (SINGER 3102 y 2808-C) 1vez cada 6 meses

    • Mantenimiento correctivo (limpieza de residuos de
      tela e hilo) de todas las máquinas
      mensualmente.

    • Previamente al corte de la tela, revisión
      exhaustiva de la misma, verificación de uniformidad,
      sin huecos, manchas o desperfectos.

    • Previamente a cada costura, verificación de
      la/las agujas presentes en la máquina a trabajar, para
      garantizar buen acabado de la misma.

    • Posteriormente a cada costura, verificación
      de que la misma sea resistente y no presente
      debilidad.

    • Revisión de piezas prefabricadas utilizadas
      en el proceso (cuellos y rif) para verificar que no presenten
      desperfectos.

    Las dimensiones de las piezas necesarias para la
    fabricación de la chemise escolar, talla 12 son las
    siguientes:

    • Mangas:15.5 cm de largo, 18 cm de ancho.

    • Parte frontal: 62 cm de largo, 40 cm de
      ancho.

    • Parte trasera: 62 cm de largo, 40 cm de
      ancho

    • Tapetas: 12x7cm

    Las piezas prefabricadas tienes las siguientes
    dimensiones:

    • Rif: 18 cm

    • Cuello: talla 36 de longitudes 36x9cm

    • Botones: 1cm de diámetro.

    • Materiales: En el proceso, para la
      elaboración de las chemises, se emplea tela
      tubular para chemise de tipo pické color azul
      , de
      47m de largo, por 1,50 de ancho, que bien podría
      sustituirse por una más económica, pero si esto
      sucede, el acabado de la pieza será menor disminuyendo
      así la calidad y durabilidad de la misma.

    Al igual que la tela, se puede afirmar lo mismo de las
    partes prefabricadas, sucedería lo mismo si emplean unas
    de menor costo, y no es lo que se quiere, pues el objetivo es
    ofrecer productos con excelentes acabados.

    l rif y cuello está previamente fabricado, y el
    material del que está hecho es de hilo para cuellos,
    éste proceso lo llevan a cabo algunas empresas de la zona
    y se elaboran con dimensiones (dependiendo de la talla) y colores
    a petición del cliente.

    Los botones son de plástico transparentes de dos
    orificios.

    Al momento de proceder al corte de la tela para obtener
    las partes de la chemise que luego serán ensambladas, la
    misma se corta de tal manera que es aprovechada al máximo.
    El patrón abarca la totalidad del ancho de la
    tela.

    Por otro lado, el material que queda (retazos de tela),
    se desecha, pudiendo aprovecharse para otro fin, como por ejemplo
    venderse a particulares u otras empresas que trabajen con
    materiales reciclables y así obtener otro medio de
    ingreso, pues éstos materiales de desecho son de
    cantidades considerables.

    • Análisis del Proceso: No existe
      posibilidad alguna de cambiar las operaciones del proceso,
      pues éste ya está estandarizado y alguna
      alteración de la misma, modifica considerablemente el
      buen acabado de las piezas fabricadas. Sin embargo, se
      plantea la posibilidad de combinar las siguientes
      operaciones, agrupándolas por la máquina donde
      se realicen las mismas, es decir, la operación de
      cerrado de las piezas y costura del cuello podrían
      combinarse en una sola ya que ambas se llevan cabo en una
      misma máquina (Máquina de coser recta
      industrial Speedway modelo DOL12L-AW20U33), otras de las
      operaciones que podrían combinarse son la apertura de
      los ojales y pegado de los botones, ambos procesos se hacen
      en una máquina doméstica SINGER. Ambas
      combinaciones se sugieren, no solo por realizarse en una
      misma máquina, sino por la consecuencia de una con la
      otra, permitiendo así mejorar la fluidez del
      proceso.

    Se plantea la disminución de operaciones por
    operarios, aumentando la cantidad de los operarios y con esto la
    velocidad del proceso. Es necesario destacar que en la empresa
    "confecciones Juliana", se cuentan con dos (2) operarios que son
    los encargados de llevar a cabo todas las operaciones presentes
    en el proceso, lo cual genera demoras evitables.

    Entre las operaciones que conforman el proceso de
    confección de chemises, la operación
    específica de armar la tapeta, es netamente manual, y no
    hay posibilidad alguna de mecanizarla, ya que, no existe una
    máquina que realice dicha operación. Todas las
    demás operaciones excepto los almacenamientos, traslados
    de material o piezas, son mecanizadas, pues se llevan a cabo en
    las diferentes máquinas.

    • Preparación y Herramental: Para el
      corte de la tela, es recomendable preparar y organizar el
      espacio donde vaya a llevarse a cabo dicha operación,
      para así, reducir el tiempo de la misma y aumentar el
      volumen de piezas cortadas, para ello:

    • Se verifica y evalúan la disposición
      de los mesones de corte.

    • La colocación del lote de tela sobre la mesa
      es impráctica, pues resta espacio para llevar a cabo
      el corte.

    • Se verifican las condiciones en las que se encuentra
      la hojilla de corte de la máquina cortadora de tela,
      asegurarse de que posea un buen filo para así proceder
      al corte de la tela, de lo contrario éste no
      será uniforme.

    • Verificar que el volumen de tela a cortar se
      encuentre dentro del rango de capacidad de corte de la
      máquina cortadora. (máximo 8 piezas a la vez
      por corte)

    • Verificar condiciones de agujas, asegurarse que la
      máquina tenga implícito en ella los hilos de
      los colores requeridos, así como el pleno llenado de
      las bobinas.

    Se recomienda adjuntar a cada máquina un
    organizador, en el que estén incluidos los siguientes
    implementos:

    • Metro

    • Tijera

    • porta alfileres

    • Lápiz

    • Pinza para hilos

    Esto, para facilitar la fluidez de las operaciones por
    máquina, y evitar demoras atribuidas al manejo de
    herramental.

    • Condiciones de Trabajo: En el área de
      trabajo se cuenta con buena iluminación, sin embargo,
      es necesario optimizar la temperatura del ambiente en el que
      se trabaja, pues el espacio es cerrado y por ende no tiene
      ventilación, no se cuenta con servicio de
      acondicionador de aire, y como consecuencia, la
      realización de las actividades se tornan más
      incómodas.

    Se destaca el buen cuidado de las maquinarias presentes
    en el área de trabajo, sin embargo se puede considerar la
    reorganización del espacio de máquinas, implementos
    y estanterías que permitan un mejor desarrollo del proceso
    para obtener mayor eficiencia del mismo.

    En el área de trabajo no se cuentan con grandes
    ruidos ni vibraciones, así como tampoco se requiere un
    equipo de protección personal esto debido al tipo de
    proceso desarrollado.

    • Manejo de Materiales: Se considera evaluar y
      eliminar el congestionamiento de materiales que puedan
      producirse en los mesones donde se lleva a cabo el corte,
      implementando un sistema de estantería donde puedan
      disponerse las piezas cortadas mientras se van cortando
      otras.

    Debido al reducido espacio donde se lleva a cabo el
    proceso de elaboración de chemise, no existen largos
    trayectos de materiales ni transportes de carga
    pesada.

    Se recomienda disponer de estantes donde se almacenen
    las chemises previamente elaboradas para su posterior venta, pues
    actualmente luego de culminar el proceso, dichas piezas son
    embolsadas sin tener un lugar fijo en el que puedan ser
    almacenadas.

    Se sugiere la implementación de cestas que
    conecten una máquina de la otra, esto para ir colocando
    las piezas a medida que se vaya ejecutando cada operación
    y así, evitar el congestionamiento en las mesas de las
    máquinas de coser.

    Una de las acciones que podrían considerarse para
    ahorrar tiempo en el proceso, es; antes de empezar la rutina de
    trabajo asignar y dividir las operaciones que conforman el
    proceso entre los operarios, de esta manera cada uno de ellos,
    sabrá específicamente cual será la actividad
    que debe realizar. Recordando que los 2 operarios están en
    capacidad de realizar cualquiera de las operaciones que conforman
    el proceso.

    En la actualidad, se evidencia en el área de
    trabajo, desorganización de los materiales, e implementos
    de trabajo. Por ello, otra de las acciones que se proponen es
    disponer de una estantería donde se encuentren organizados
    los materiales y todos aquellos implementos que son necesarios
    para llevar a cabo el proceso de confección de chemise.
    Esto para evitar las pérdidas de tiempo al momento de
    necesitar alguno de ellos.

    • Distribución de la Planta y Equipo: Es
      necesario garantizar el espacio requerido para el movimiento
      del material, esto es, para que el proceso fluya con mayor
      efectividad, sin retrasos, ni demoras. Es por ello que se
      reorganizó la maquinaria dentro del espacio, para
      facilitar el movimiento del operador y por ende del material.
      Conjuntamente a esto se destinará como área de
      almacenamiento además del depósito, un estante
      para los materiales que son solicitados con mayor frecuencia
      durante la elaboración de la chemise. (Botones, hilos,
      rif, cuellos).

    Se recomienda aumentar el número de operadores
    para así reducir el número de actividades por
    operario, tomando en cuenta que al tomar esta medida el espacio
    para movilizarse se reduciría, por lo que se debe tener
    cuidado, pues un aumento exagerado provocaría cambios
    posteriores en la distribución de la planta. Por otra
    parte se sugiere separar el área de producto terminado con
    el área de producción, para aumentar el espacio
    disponible y facilitar los traslados.

    CAPITULO V:

    Actualmente la empresa presenta un problema de retardo
    en la realización del proceso general, el operario pierde
    tiempo y energía que puede aprovechar para hacer
    más productiva su jornada de trabajo.

    Esta situación se generó
    básicamente por:

    • La mala distribución del mobiliario en el
      espacio.

    • La secuencia de las operaciones realizadas en cada
      máquina no coincide con la secuencia de la
      ubicación de las máquinas.

    • El desorden que se tiene en el
      almacén.

    • La falta de señalizaciones que indiquen la
      ubicación exacta del material dentro del
      almacén, ya que localizar el material requerido es
      toda una tarea tediosa.

    • La ausencia de algún mobiliario que sirva de
      apoyo al operador al momento de trasladar el material al
      área de operaciones, ya que este toma lo que necesita
      y utiliza su cuerpo (brazos) como depósito para
      almacenar el material durante el traslado.

    • El espacio que se dispone para el funcionamiento de
      la empresa es muy reducido, esto impide realizar
      modificaciones de gran envergadura en la distribución
      de la planta como tal.

    Todos estos factores afectan la eficiencia del proceso,
    pues aumentan los traslados y recorridos de la materia prima que
    son hechos a su vez por los operarios, es decir, el método
    actual de trabajo, obliga al trabajador a realizar actividades
    extras que se representan en las distancias recorridas durante la
    ejecución del proceso; haciendo que el tiempo
    mínimo en que se puede realizar el proceso se
    prolongue.

    • Situación Propuesta:

    El proceso de fabricación de franelas tipo
    chemise de la empresa "CONFECCIONES JULIANA", se presentan fallas
    leves en la organización (distribución de las
    maquinas), mal uso del espacio y desorden al trabajar, teniendo
    como consecuencias trabajo extra en labores sencilla.

    Como propuesta para solucionar el problema expuesto,
    luego de haber realizado el análisis operacional, se
    utilizó como apoyo las deficiencias que se observaron en
    el proceso, específicamente en los traslados,
    organización del material en el almacén y la
    distribución de la maquinaria en el espacio. Se le
    proponen las siguientes alternativas en orden de
    importancia:

    • Reorganización de la distribución de
      las maquinas.

    • La adquisición de un carrito o cesta para
      transportar la materia prima al proceso de
      fabricación, se debe acotar que para llevar a cabo
      esta la incorporación del carrito al proceso, se debe
      hacer un estudio de costos y factibilidad.

    • Organizar los materiales o herramientas necesarias
      para cada fase en el proceso de fabricación es decir,
      mantener ordenados en un lugar o espacio visible los
      materiales y evitar su traslado a fases del proceso donde no
      cumplen ninguna función.

    • Organización del almacén, clasificar
      la materia prima (separar la tela, cuellos, rif y botones) en
      dispensadores distintos.

    • Reubicar un estante que este sin uso, para usarlo
      como depósito temporal de la materia prima.

    • Hacer un estudio de costos y factibilidad para la
      contratación de personal, ya que es evidente la falta
      de operadores.

    5.3 Método de Trabajo Propuesto

    En el proceso de fabricación de franelas tipo
    chemises color azul talla 12, escolares, color azul y sin
    bordado: La materia prima (hilos, telas, rif, cuellos y botones)
    se encuentra en el almacén. El proceso empieza con el
    traslado de materia prima en un carrito, esta operación
    tarda 5min para su llenado y luego es trasladado al área
    de corte que está a una distancia de 2 metros. Se procede
    al corte de la tela (parte frontal, espalda, mangas y tapeta) de
    acuerdo a la talla mencionada, el corte se realiza con una
    máquina de cortar tela y con unos patrones ya establecidos
    según las especificaciones. Se inicia la confección
    trabajando la parte frontal de la chemises, se elabora la tapeta
    manualmente, luego se anexa a la parte frontal, la tapeta se
    asegura con una máquina de coser overlock de tipo
    industrial que se encuentra a 3 metros. Posteriormente se pasa al
    proceso de ensamblado recorriendo una distancia de, 1,6 metros;
    donde se unen y se repisan los hombros de la chemise, por medio
    de una máquina de coser recta industrial. Luego se les
    cosen las mangas y a estas los rif; dicho proceso es llevado a
    cabo en la máquina overlock que se encuentra a 1,3 metros.
    Seguidamente se cierra la chemise por los lados uniendo la parte
    frontal y posterior en la máquina recta industrial.
    Después se le pega el cuello en la misma máquina.
    Una vez que se tiene armada la chemise se procede a abrir los
    ojales en las tapetas y pegar los respectivos botones, ambos
    procesos se llevan a cabo en una máquina doméstica
    que se encuentran a una distancia de 2 metros. Para finalizar la
    confección se cosen los ruedos en la máquina
    collaretera a 1,6 metros. La chemises llevada a la zona de
    empaquetado a una distancia de 2,8 metros; para luego ser llevada
    al almacén temporal que se encuentra a 7
    metros.

    5.4 Análisis del Resultado.

    Una vez que se realizan todos los ajustes en la empresa,
    sugeridos por el método de trabajo propuesto en el proceso
    de confección de chemise escolar color azul talla 12, se
    obtuvieron unos resultados los cuales fueron comparados con la
    situación actual de la empresa y reflejados en un cuadro
    comparativo (VER APENDICE N0 4).

    En los resultados obtenidos, se pudo observar como en el
    método actual se están recorriendo 11.9 metros de
    manera innecesaria comparándose con la situación
    propuesta. Esto es suponiendo que en el método actual se
    cuente con el carrito para transportar los materiales a usar.
    Sino la situación actual tendría un recorrido
    adicional por los traslados al almacén de:

    • 4,3mts por ir al almacén a buscar los rif
      desde la máquina overlock

    • 6,8mts por ir al almacén a buscar los cuellos
      desde la máquina recta industrial

    • 7,5mts por ir al almacén a buscar los botones
      desde la máquina doméstica.

    Entonces, la situación actual tendría un
    recorrido de 53 metros. Mientras que la situación
    propuesta mantiene 23 metros debido a la inclusión el
    vehículo. La secuencia de actividades que se desarrollan
    en el proceso de flujo recorrido propuesto, (VER APENDICE N0
    3
    ) disminuye las distancias a recorrer. Deberá
    hacerse un estudio de costo para la adquisición del
    vehículo, para garantizar que la obtención del
    mismo sea favorable a la empresa, no obstante la nueva
    distribución facilitara el proceso de fabricación
    en forma estructural, secuencial y organizada. Siempre y cuando
    los operarios cumplan las especificaciones expuestas.

    5.5Diagrama de Proceso Propuesto:

    VER APENDICE N0 2

    Al aplicar el análisis operacional en el proceso
    de elaboración de la chemise escolar, color azul talla 12
    en la empresa CONFECCIONES JULIANA se detectaron las fallas que
    hacían lento el proceso; se propuso un método
    eficiente de trabajo para mejorar el proceso de
    fabricación de chemises color azul talla 12 en la empresa
    "CONFECCIONES JULIANA", aumentando la velocidad en el proceso, se
    logró mediante la aplicación de herramientas de la
    ingeniería de métodos: Se evaluó: el proceso
    de fabricación, la ejecución del método de
    trabajo actual. Se detectaron las fallas que afectan al proceso
    de fabricación a través de la utilización de
    los siguientes instrumentos:

    • Aplicar el Método del
      Interrogatorio.

    • Aplicar las preguntas de la OIT a las
      operadoras.

    • Realizar el análisis operacional al
      almacenamiento.

    • Se elaboró el diagrama del proceso con las
      mejoras propuestas.

    • Se Realizó el diagrama de flujo y recorrido
      con las mejoras propuestas.

    • Se Realizó el correspondiente análisis
      general del proceso.

    Después de la aplicación de
    las herramientas ya mencionadas; se logró identificar los
    siguientes problemas:

    – El almacenamiento de la materia prima y
    la organización de la maquinaria es el problema más
    grave que presenta la empresa, pues estas
    áreas:

    • No se encuentran
      delimitadas.

    • El almacén no tiene
      identificación alguna en cuanto al material que se
      deposita en él.

    • No se cuenta con un área o
      mobiliario, destinado al almacenamiento temporal del producto
      terminado, para este caso la chemises escolares color azul
      talla 12.

    • No es correcta la distribución
      de la maquinaria y mobiliario en el espacio, no se
      tomó en cuenta la distancia de las máquinas al
      almacén y la secuencia de las operaciones

    Esta situación ha traído como
    consecuencia:

    • Un aumento al recorrido que realiza el
      operario al trasladar el material al área de
      operación.

    • Retraso en el momento en el que se deba
      buscar un material que no esté a simple vista o cuya
      ubicación no se conozca.

    • Al culminar un lote, se traslada al
      almacén principal, que es donde está la materia
      prima, generando más caos y confusión a la hora
      de buscar un material que se requiera en un determinado
      momento.

    • Se genera exceso de traslados, no
      permite simplificar el proceso agrupando o combinando
      operaciones, haciendo que el proceso no se lleve a cabo con
      fluidez.

    De acuerdo al análisis operacional se puede
    recomendar lo siguiente:

    • Mejorar la distribución de todo el mobiliario
      que se encuentra en la empresa (maquinaria, mesones,
      estantes, vitrina, etc), tomando en cuenta los recorridos de
      los operarios y el espacio disponible para desarrollar el
      proceso, esto con la propósito de facilitar el
      desplazamiento del operario en el espacio.

    • Destinar el almacenamiento temporal del producto
      terminado a un estante cuya función sea
      únicamente almacenar los lotes culminados.

    • La incorporación del carrito al mobiliario de
      la empresa para facilitar el transporte de la materia prima
      al área donde se realizan las operaciones, destacando
      nuevamente que para llevar a cabo esta acción se debe
      hacer un estudio previo de costos y factibilidad.

    • Antes de iniciar la jornada de trabajo deben
      distribuirse las tareas que se pretenden realizar durante la
      jornada de trabajo, se tiene como ventaja que ambos operarios
      manejan perfectamente las operaciones, esto ayudará a
      reducir el tiempo que no es aprovechado.

    • HODSON, K. William. (1996). Cuarta Edición.
      Manual del Ingeniero Industrial. Tomos II y III.

    • INGENIERÍA INDUSTRIAL, ESTUDIO DE TIEMPOS Y
      MOVIMIENTOS (Benjamín Niebel).

    • INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL TRABAJO (Manual
      de la O.I.T.)

    • INGENIERÍA DE MÉTODOS (Edward
      Krick)

    • MANUAL DE INGENIERÍA Y ORGANIZACIÓN
      INDUSTRIAL (M.H. Maynard)

    • MANUAL DE INGENERÍA INDUSTRIAL (Gabriel
      Salvendy).

    • ROJAS DE NARVÁEZ, Rosa. (1997).
      Orientaciones prácticas para la elaboración
      de informes de investigación.
      (2da Ed.). Ediciones
      UNEXPO.

    • Turmero I., (2012), Apuntes de clases de
      Ingeniería de métodos, Ingeniería
      Industrial. UNEXPO.

    • Niebel B, Ingeniería Industrial:
      Métodos, Estándares y Diseños del
      Trabajo, 10a Edición, Editorial: Alfaomega.

    VER ADJUNTOS

    APENDICE N01

    Monografias.com

    APENDICE N02

    Diagrama de proceso de fabricación de chemise de
    la empresa "CONFECCIONES JULIANA"

    Diagrama: Proceso

    Proceso: Fabricación de Chemise

    Inicio: Almacén

    Fin: Almacén Temporal

    Fecha: Enero de 2013

    Método: Propuesto

    Seguimiento: Operario

    Diagrama de Proceso para la
    Fabricación de Chemise en la Empresa "CONFECCIONES
    JULIANA"

    Monografias.com

    Monografias.com

    Monografias.com

    Monografias.com

    Monografias.com

    APENDICE N0 3

    Diagrama: Flujo Recorrido

    Proceso: Fabricación de
    Chemise

    Inicio: Almacén

    Fin: Almacén Temporal

    Método: Propuesto

    Seguimiento: Operario

    Fecha: Enero 2013

    Diagrama de Flujo Recorrido para la
    Fabricación de Chemise de la Empresa "CONFECCIONES
    JULIANA"

    Monografias.com

    Leyenda:

    P: Computadora

    E. Almacén Temporal
    (estante)

    V: Vitrina

    MO: Máquina de Coser
    Overlock

    MD: Máquina Domestica

    MB: Máquina Bordadora

    M: Mesón

    MRI: Máquina Recta de Coser
    Industrial

    MC: Máquina Collaretera

    APENDICE N0 4

    Situación Actual
    (metros)

    Situación Propuesta
    (metros)

    8,5

    2,3

    1,6

    3

    3

    1,6

    6

    9

    2

    3,5

    1,6

    1,3

    1,3

    2

    1,6

    2,8

    7

    Total = 35

    Total = 23,1

     

     

    Autor:

    Caldera Juandri

    Madriz María

    Gómez Andrea

    Quintana Fabiara

    Marcano Omar

    Flores Dehomar

    Enviado por:

    Profesor:

    Msc. Ing. Iván
    Turmero

    UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
    POLITÉCNICA

    "ANTONIO JOSE DE SUCRE"

    VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ

    DEPARTAMENTO DE ING. INDUSTRIAL

    CATEDRA: INGENIERIA DE
    METODOS

    Monografias.com

    CIUDAD GUAYANA, FEBRERO DE 2013

    Partes: 1, 2
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