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Aplicación del estudio de tiempo, empresa metalmecánica (página 2)



Partes: 1, 2

2.21. NORMALIZACIÓN DE TOLERANCIAS

Deducir de la jornada de trabajo los
tiempos por concepto de suplementos o márgenes fijos de
forma tal que se obtenga la jornada efectiva de trabajo, luego se
determina cual es el porcentaje que representan las tolerancias
por fatiga y necesidades personales del tiempo normal.

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CAPÍTULO III

DISEÑO
METODOLÓGICO

En este capítulo se describe el tipo
de estudio, la descripción, la población y muestra,
los diferentes recursos e instrumentos utilizados y el detalle
del procedimiento que se llevó a cabo para recolectar los
datos.

3.1. TIPO DE ESTUDIO

El estudio para la elaboración de
esta práctica está basado en el Estudio de Tiempos,
debido a que su implementación puede generar soluciones a
las condiciones actuales de la Metalmecánica TOMI,
C.A.

De acuerdo al nivel de conocimiento es
Evaluativa ya que permite Estudiar el Tiempo Estándar de
la Operación de Corte de Barras de Acero en el Proceso de
Fabricación de un Eje Escalonado.

El estudio Realizado es de Campo, debido a
que se obtuvo la información en la Metalmecánica
TOMI, C.A

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Para Estandarizar la Operación de
Corte de Barras de Acero en el Proceso de Fabricación de
un Eje Escalonado en la Metalmecánica TOMI, C.A. se
tomaron diez ciclos de tiempo, debido a que el Corte de Barras de
Acero es rápido y la variación en los tiempos de
realización de dicha actividad es mínima, esta
proporción se consideró aceptable para la
obtención de datos en la realización del Estudio
Requerido.

De esta forma la población y muestra
sería:

  • Población: Proceso de
    Fabricación de un Eje Escalonado en la
    Metalmecánica TOMI, C.A.

  • Muestra: Operación de
    Corte de Barras de Acero.

3.3. HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS

Los pasos utilizados para recolectar la
información referente a las condiciones actuales de la
Operación de Corte de Barras de Acero en el Proceso de
Fabricación de un Eje Escalonado en la
Metalmecánica TOMI, C.A. están basados en los datos
obtenidos por observación directa.

Los materiales utilizados para la
recolección de estos datos fueron los
siguientes:

  • Cronómetro para estudio de
    tiempo.

  • Formatos para estudio de tiempo que
    permitan registrar los tiempos tomados.

  • Formatos para concesiones por
    fatiga.

  • Tabla del método
    sistemático para asignar tolerancias por
    fatiga.

  • Tabla Westinghouse.

  • Calculadora.

  • Papel.

  • Lápiz.

3.4. RECURSOS

Para la recolección de datos se
utilizaron los siguientes instrumentos:

  • Entrevistas: Se realizaron
    entrevistas al Gerente de Control de Calidad, con la
    finalidad de recolectar e interpretar la información
    necesaria para la ejecución del Estudio de Tiempos, de
    este modo presentar los resultados a la Metalmecánica
    TOMI, C.A.

  • Observación Directa: Este
    recurso engloba a las Visitas de Campo, es decir, todas las
    veces que se utilizaron las instalaciones de la
    Metalmecánica TOMI C.A. para realizar las entrevistas
    y estudios necesarios, con el fin de obtener la
    información requerida para el Estudio a
    Realizar.

  • Bibliografías: Utilizadas
    para enfocar y definir el marco teórico del Estudio a
    Realizar. Entre ellos se puede mencionar las siguientes:
    textos, folletos, documentos, entre otros, para la
    obtención de información completa sobre el
    Estudio a realizar.

3.5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

A continuación se presentan los
pasos que se siguieron para Estandarizar la Operación de
Corte de Barras de Acero en el Proceso de Fabricación de
un Eje Escalonado en la Metalmecánica TOMI,
C.A.

  • 1. Toma de Tiempos en la
    Operación de corte de Barras de Acero.

  • 2. Registro de los Tiempos
    Obtenidos en el formato Elaborado.

  • 3. Determinación de la
    confiabilidad del tamaño de la muestra.

  • 4. Cálculo del Tiempo
    Promedio Seleccionado.

  • 5. Calificación del
    Operario Mediante el Método Westinghouse.

  • 6. Cálculo del Tiempo
    Normal.

  • 7. Asignación de
    Tolerancias por Fatiga por el Método
    Sistemático.

  • 8. Establecimiento de las
    Necesidades Personales.

  • 9. Cálculo del Tiempo
    Estándar.

CAPÍTULO IV

SITUACIÓN
ACTUAL

Presenta el análisis de la
operación que se va a estudiar basado en la
aplicación de las herramientas antes mencionadas en el
capítulo II.

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A
ESTUDIAR

Se seleccionó la Operación de
Corte de Barras de Acero para realizar los cálculos
necesarios antes descritos en el Capítulo II, dicha
Operación es Realizada en la Sierra Automática. La
Operación costa del Corte de Barras de Acero.

Esta Operación es la primera en
realizarse desde que el material (Barra de Acero) sale del
almacén para ser transformado, mediante la
realización de otras Operaciones en un Eje
Escalonado.

La Operación de Corte de una Barra
de Acero Realizada en una Sierra Automática en la
Metalmecánica TOMI C.A. se divide en los siguientes
elementos:

  • 1) Carga y Programación:
    Esta actividad radica en Sujetar y Ubicar la Barra de Acero
    Previamente Seleccionada en la ranura de Sujeción que
    Posee la Maquinaria. Abarcó Aproximadamente 26
    seg.

  • 2) Operación e
    Inspección: Es el Proceso mediante el cual se Modifica
    y Transforma la Materia Prima. Una vez Completada la
    Operación se procede a Revisar que las Modificaciones
    hechas Cumplen a cabalidad las Características y
    Especificaciones. Abarcó aproximadamente 45
    seg.

  • 3) Descarga: Consiste en Desmontar
    o Bajar la Pieza Transformada de la Máquina de Corte y
    Ubicarla en un Área de Almacenaje Temporal, para luego
    continuar con el Proceso de Fabricación del Eje
    Escalonado. Abarcó aproximadamente 7 seg.

Vale la pena Destacar que dicha
Operación no tiene Estándares de Tiempo
Determinados; los cuales son Necesarios para Tener el
Conocimiento del Tiempo de Ejecución de la
Operación.

De igual forma se desconocen las
Tolerancias que Requieren los Operarios en la Jornada de
Trabajo.

Fue necesario hacerle Seguimiento a esta
Operación, Debido a que la Fabricación del Eje
Escalonado es Contra Pedido, por esto no todos los días es
realiza dicha pieza.

CAPÍTULO V

CÁLCULO DEL
TIEMPO ESTÁNDAR

En este capítulo se
realizarán los cálculos necesarios para el estudio
de tiempo y muestreo, dichos cálculos servirán para
conocer con exactitud las fallas que presenta la
Metalmecánica TOMI C.A.

5.1. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO
ESTÁNDAR

Para calcular el tiempo estándar se
escogió la operación de Corte de Barras de Acero,
debido a la repetitividad de la misma y la importancia dentro del
proceso de la empresa. Cabe destacar que se subdivide en tres
elementos: carga y programación, operación e
inspección y descarga, cada una con distintos
tiempos.

5.2. CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR

Para calcular el tiempo estándar
seguimos una serie de pasos necesarios para tomar la
duración de cada operación que conforma todo el
proceso de trabajo del operario de la máquina, como lo son
la carga y programación, operación e
inspección y descarga. Para hacer esto se utilizó
un cronometro, empleando el método de vuelta cero, debido
a que así se obtiene directamente el tiempo empleado para
cada operación, así como también, se
comprueba la estabilidad o inestabilidad del operario en la
ejecución de la actividad realizada.

No obstante, se debe tomar en cuenta que
este método puede no ser tan preciso, ya que se pierde
algún tiempo por la reacción mental del analista
para el uso del cronómetro; asimismo, no se registran
posibles elementos extraños que pudieran influir en el
ciclo de trabajo.

Es necesario establecer la duración
de la jornada de trabajo, en la Metalmecánica TOMI C.A. es
discontinua, de ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes,
distribuidas de 8:00AM a 12:00PM y de 12:30PM a 4:30PM, y
sábados de 8:00AM a 12:00AM.; el tiempo de
preparación inicial es de veinte (20) minutos y el tiempo
de preparación final no existe, ya que por condiciones del
equipo se debe apagar inmediatamente luego de realizar el
trabajo, por calentamiento del mismo. De esta manera,
establecemos la jornada efectiva de trabajo (JET) con la
siguiente Fórmula:

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Cabe destacar que los tiempos obtenidos son
aplicados a la carga y programación, operación e
inspección y descarga de material previamente
seleccionado, proveniente de los almacenes de almacenamiento. Se
seleccionaron estas operaciones ya que en el momento de las
visitas eran las actividades ejecutadas de manera repetitiva y
continua.

5.3. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO

Este paso permite determinar el
número de observaciones que deben hacerse a la hora de la
recolección de datos, es decir, la cantidad de ciclos que
deben ser observados y registrados.

En primer lugar, antes de iniciar los
cálculos respectivos, es necesario destacar que para este
proyecto de investigación sólo se registraron 10
observaciones, sin tomar en cuenta la cantidad de lecturas
adicionales que arroje este procedimiento.

Previamente se estableció un
coeficiente de confianza de 0.95, lo que quiere decir que el 95%
de los datos registrados están dentro del intervalo de
confianza, y por consiguiente; se tiene una imprecisión de
un 5%. Dado que la muestra es de 10 ciclos, se tiene que los
grados de libertad son de 9.

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  • TABLA DE TIEMPOS OBTENIDOS

En la siguiente Tabla serán
mostrados los Tiempos Obtenidos en el Área de Corte en las
Instalaciones de la Metalmecánica TOMI C.A (ver
Apéndice 2).

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5.3.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA
MUESTRA

  • A. Paso 1: Cálculo del
    Tiempo Promedio Seleccionado ( TPS
    )

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  • B. Paso 2: Cálculo de la
    Desviación Estándar ( S
    )

Para realizar el siguiente cálculo
se tomaron los Tiempos Totales de la Operación de Corte de
Barras de Acero obtenidos para cada ciclo, fueron
extraídos de la tabla de registro de tiempos obtenidos
(ver Apéndice 2).

La siguiente Tabla Muestra los valores de
los Tiempos Totales Obtenidos en el Área de Corte en las
instalaciones de la Metalmecánica TOMI C.A (ver
Apéndice 4).

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Cálculo obtenido mediante la
calculadora

  • C. Paso 3: Definición del
    Intervalo de Confianza ( I )

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  • D. Paso 4: Determinación
    del Intervalo de la Muestra ( Im )

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Criterios de Decisión:

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5.3.3 CALIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD

Para este cálculo se utilizó
el sistema WESTINGHOUSE (Ver Anexo 5), será descrito el
proceso de obtención de resultados a
continuación:

  • A. Paso 1: Cálculo de la
    Calificación de Velocidad ( Cv
    )

  • Habilidad: Este factor se
    encuentra en un nivel excelente debido a que los operarios
    deben poseer habilidades apropiadas para la
    elaboración de cada detalle del plano, además
    de poseer destreza suficiente para poder terminarlo
    según el tiempo de demanda establecido por la
    obra.

  • Esfuerzo: El operario posee la
    rapidez adecuada, y gran habilidad.

  • Condiciones: Donde se realiza
    dicho proceso posee las condiciones ambientales necesarias
    para dicha labor.

  • Consistencia: el rendimiento del
    operario promedio es regular, debido a la labor que
    realiza.

Se determinó el factor de
calificación y la calificación de la velocidad, de
la siguiente manera:

La siguiente Tabla Muestra el Factor de
Calificación (c) Tomado en la Evaluación de
Factores según su Clase y % de la Operación de
Corte de Barras de Acero en el Área de Corte de las
instalaciones de la Metalmecánica TOMI C.A (ver
Apéndice 6).

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La calificación de Velocidad
Monografias.comindica que como
promedio el operario trabaja con un 19% de eficiencia por encima
del promedio.

  • B. Paso 2: establecimiento del
    Tiempo Normal de la actividad ( TN
    )

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5.3.4. CÁLCULO DE TOLERANCIAS

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8:00AM a 12:00PM / 1:00PM a
5:00PM.

El tiempo de preparación inicial
incluye acondicionar de la máquina, verificación
general de la misma. Mientras que el tiempo de preparación
final es nulo, ya que luego de realizada la actividad diaria solo
se apaga para evitar daños.

  • B. Paso 2: Cálculo de la
    Jornada de Trabajo ( JT )

El horario de trabajo es de 8:00AM a
12:00AM y de 12:30PM a 4:30 PM, lo que significa que la jornada
de trabajo es de Monografias.com

  • C. Paso 3: Cálculo de
    Tolerancias por Fatiga

A continuación, se presenta la
descripción del trabajo, realizando el enfoque hacia las
características que definen las tolerancias por fatiga. Es
importante resaltar, que se considera una sola actividad porque
el proceso que se lleva a cabo en la Fabricación es muy
largo.

  • Condiciones de
    trabajo

  • Temperatura

  • a) Ambientes con
    circulación de aire: 24 Monografias.comTemperatura Monografias.com

  • b) Ambientes con
    circulación normal de aire: Monografias.comGrado 2).

  • Condiciones Ambientales: Buena
    de (Grado 2).

  • Humedad: Humedad normal,
    ambiente fresco de (Grado 1).

  • Nivel de ruido: Se labora dentro
    de un ambiente poco ruidoso característico en oficina
    (Grado 1).

  • Iluminación: Luces sin
    resplandor iluminación buena para oficinas e
    inspección de (Grado 1).

  • Repetitividad

  • Duración del trabajo: La
    operación puede completarse en 1 hora o menos, debido
    a que todo el proceso es relativo (Grado 3).

  • Repetición del ciclo: El
    ritmo de trabajo es de ocurrencia regular. (Grado
    3).

  • Esfuerzo físico: El
    proceso se realiza manual aplicando entre el 40% y 70% del
    tiempo, para pesos entre 2.5 Kg. y 12.5 kg. (Grado
    1).

  • Esfuerzo mental o visual: Se Presenta
    una atención mental y visual frecuente por ser un
    proceso intermitente. (Grado 2).

  • Posición de Trabajo: La
    realización del trabajo está combinado el estar
    parado y el caminado, así como también
    agacharse y empinarse, se le permite al trabajador que se
    siente durante lapsos intermitentes de tiempo, según
    lo permita la labor (Grado 3).

  • D.  Paso 4: Determinación
    De Tolerancias Fijas

  • Almuerzo: 1 hora; está
    pautado de 12 a.m. a 1:00 p.m., por lo cual no se va a
    considerar en los cálculos debido a que la jornada de
    trabajo es discontinua.

  • Desayuno: 15 min.

  • Tiempo de preparación para
    iniciar operaciones (TPI):
    10 min; en este
    tiempo es preparada el área de trabajo, colocando las
    herramientas a utilizar en sus puestos
    correspondientes.

  • Tiempo de preparación al
    final ( TPF ):
    0 min.; Al finalizar el
    último trabajo de la jornada laborar se le indica a la
    máquina que limpie sus mecanismo y de manera
    autónoma realiza esta labor y posteriormente se
    apaga.

  • Necesidades personales: 25 min.,
    considerando que este valor es la suma de todos los tiempos
    empleados por el operario durante la jornada de trabajo, esto
    involucra el tiempo empleado para las necesidades personales
    de cada operario, los concede la empresa.

  • E. Paso 5: Determinación De
    La Jornada Efectiva De Trabajo ( JET
    )

Para determinar la jornada efectiva de
trabajo se aplica la siguiente fórmula:

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5.3.5. TABLA DE CONCESIONES

A continuación se presentan de
manera clara los grados y puntos asignados a cada factor mediante
la utilización de una hoja de concesiones (Ver
Apéndice 7).

5.3.6. CÁLCULO DE FATIGA

Para calcular la fatiga se emplea el
método sistemático. A través de estos datos
obtenidos se calcula la fatiga mediante la siguiente
fórmula:

Rango: 220 –
226

Clase: C1

% de Concesión: 11 %

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  • F. Paso 6: Normalización de
    Tolerancias

Se deben tomar en cuenta los 42 minutos de
tolerancias por fatiga y los 25 minutos dados por la empresa por
necesidades personales, estas son las tolerancias
variables.

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  • CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR

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CONCLUSIONES

Una vez concluida la investigación
relacionada con el proceso de elaboración de un eje
escalonado se obtuvieron las siguientes conclusiones:

  • 1. Después de realizado el
    estudio de Tiempos se Determinó que el Tamaño
    de la Muestra es el adecuado, por lo que el estudio tiene el
    nivel de confianza deseado.

  • 2. El cronometro es un dispositivo
    útil y preciso a la hora de Realizar Estudios de
    Tiempos.

  • 3. Se debe tener un Alto Nivel de
    Concentración al Realizar la Toma de Tiempos en c/u de
    los Elementos que conforman la Operación de Corte de
    Barras de Acero, todo esto para garantizar la lectura
    correcta de los mismos.

  • 4. Se Vaciaron los Tiempos
    Obtenidos con el Cronometro en el Formato de Registro de
    Tiempos para luego de esto Realizar los Cálculos
    Pertinentes.

  • 5. Se Determinó que el
    Tiempo Promedio Seleccionado (TPS) fue de 1,2841
    min.

  • 6. A través de la Tabla del
    Factor de Clasificación se Determinó la
    Calificación de Velocidad de Ejecución de la
    Operación de Corte de Barras de Acero, la cual tuvo un
    resultado de 1,19, este resultado indica que el operario
    trabaja a un 19% por encima del Promedio de
    Eficiencia.

  • 7. Las Tolerancias en la
    Ejecución de la Operación de Corte de Barras de
    Acero fueron de 14,6640 min.

  • 8. El Tiempo Estándar de la
    Operación de Corte de Barras de Acero en la
    metalmecánica TOMI C.A. fue de 98,9275 min, lo cual al
    ser comparado con el tiempo del ciclo demuestra que se
    está perdiendo tiempo en la realización de la
    Operación.

RECOMENDACIONES

Una vez concluida la investigación
relacionada con el proceso de elaboración de un eje
escalonado se recomienda:

  • 1. Trabajar con un tamaño
    de muestra adecuado, de esta forma obtener el nivel de
    confianza deseado.

  • 2. Leer las instrucciones del
    cronometro y realizar prácticas con anterioridad, con
    el fin de obtener resultados correctos y evitar
    errores.

  • 3. Al momento de realizar la toma
    de tiempos de la operación debe seleccionarse aquellos
    que sean aptos para los cálculos posteriores, todo
    esto con el fin de obtener resultados relevantes.

  • 4. Realizar un formato adecuado
    para registrar los tiempos obtenidos organizadamente, el cual
    refleje los cálculos que deban realizarse en la
    operación y contar con información que ayude a
    obtener y comprender fácilmente los datos
    registrados.

  • 5. Es importante hacer un estudio
    de tiempos con el fin de calcular el tiempo promedio de
    Selección, así evaluar el proceso y realizar
    todas las mejoras posibles.

  • 6. Tener conocimiento de la
    calificación de la velocidad con la que trabaja el
    operario nos muestra su porcentaje promedio de
    Eficiencia.

  • 7. La asignación de
    tolerancias justas en la ejecución de operaciones
    asegura que el operario tenga las comodidades esenciales para
    realizar eficazmente sus actividades sin generarle fatigas o
    pérdidas a la empresa.

  • 8. El Cálculo del tiempo
    estándar de una operación es fundamental para
    calcular la producción que presente el operario, ciclo
    o máquina. Debe realizarse frecuentemente para
    disminuirlo, con el fin de obtener el mismo resultado pero
    con menores costos de producción.

BIBLIOGRAFÍA

INFOGRAFÍA

  • definición de tiempo normal
    [monografía en línea] disponible en:

http://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-tiempos.shtml

  • Definición del Estudio de
    Tiempos por Iván Turmero [monografía en
    línea] disponible en:

http://www.monografias.com/trabajos91/tiempo-estandar-y-muestreo-del-trabajo-libreria-y-papeleria-latina/tiempo-estandar-y-muestreo-del-trabajo-libreria-y-papeleria-latina.shtml

  • definición de fatiga
    [artículo en línea] disponible en:

http://www.arthritis.org/espanol/salud-y-vida/cuerpo-fatiga/

  • definición de Elemento
    [artículo en línea] disponible en:

http://mt-ftc.blogspot.com/2012_02_01_archive.html

ANEXOS

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ANEXO 1

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Anexo 5: SISTEMA
WESTINGHOUSE

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Anexo 6: FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DEL
TRABAJO (TEMPERATURA Y CONDICIONES AMBIENTALES)

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Anexo 7: FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DEL
TRABAJO (HUMEDAD, NIVEL DE RUIDO E
ILUMINACIÓN)

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Anexo 8: FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DEL
TRABAJO (DURACIÓN DEL TRABAJO Y REPETICIÓN DEL
CICLO)

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Anexo 9: FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DEL
TRABAJO (ESFUERZO FÍSICO)

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Anexo 10: FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DEL
TRABAJOS (ESFUERZO MENTAL O VISUAL)

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Anexo 11: FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DEL
TRABAJOS (POSICIÓN DE TRABAJO)

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ANEXO 12: TABLA DE REGISTRO DE
CONCESIONES

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ANEXO 13: TABLA DE CONCESIONES POR
FATIGA

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APÉNDICES

APÉNDICE 1: TABLA FORMATO DE
REGISTRO DE TIEMPOS OBTENIDOS

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APÉNDICE 2: TABLA DE REGISTRO DE
TIEMPOS OBTENIDOS

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APÉNDICE 3: TABLA FORMATO DE
TIEMPOS TOTALES

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APÉNDICE 4: TABLA DE TIEMPOS
TOTALES

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APÉNDICE 5: TABLA FORMADO DE
CALIFICACIÓN DE VELOCIDAD

Monografias.com

APÉNDICE 6: TABLA DE
CALIFICACIÓN DE VELOCIDAD

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APÉNDICE 7: TABLA DE REGISTRO DE
CONCESIONES

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Autor:

Centeno Rosiel

Domínguez
Julián

Lezama Jesús

Muñoz Victoria

Pereira Alexis

Profesor: Msc. Ing. Turmero
Iván

República Bolivariana de
Venezuela.

Universidad Nacional Experimental
Politécnica

"Antonio José de Sucre"

Vice-Rectorado Puerto Ordaz.

Departamento de Ingeniería
Industrial.

Cátedra: Ingeniería de
Métodos.

Ciudad Guayana, Marzo De 2013

Partes: 1, 2
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