Monografias.com > Ingeniería
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Plan de mejora continua para disminuir los encalles en la cortadora de bordes de la línea de decapado II (PowerPoint)



    Monografias.com
    INTRODUCCIÓN Índices de Productividad Sidor
    está ubicada sobre la margen derecha del río
    Orinoco en la región de Guayana, siendo ésta la
    empresa productora de acero más importante del país
    y una de las mejores productoras de acero del mundo. Para poder
    ser una empresa competitiva, SIDOR considera de gran importancia
    implementar planes de mejora que permitan mantener en alto los
    índices de productividad.

    Monografias.com
    INTRODUCCIÓN Área de Decapado II Proceso de
    limpieza del material Se hacen pasar por cuatro (4) tanques
    Ácido clorhídrico (HCl) Proceso de corte de bordes
    Según las especificaciones del cliente Eliminar la mayor
    cantidad de óxido

    Monografias.com
    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Por defectos en material provenientes
    del laminador. Por defectos en material decapado. Por problemas
    de equipos. Actualmente en la línea de Decapado II existen
    problemas con respecto a las demoras operativas atribuidas a los
    encalles en la cortadora de bordes, generados por: Motivo por el
    cual surge la necesidad de realizar: seguimientos continuos,
    registros y análisis de las causas que están
    ocasionando la problemática antes mencionada. Impactando:
    – Las demoras programadas – La productividad – Utilización
    neta

    Monografias.com
    OBJETIVO GENERAL Elaborar plan de mejora continua para disminuir
    los encalles generados en la cortadora de bordes de la
    Línea de Decapado II de Laminación en Caliente en
    la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”,
    SIDOR C.A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Cuantificar las demoras
    por encalles de la línea de Decapado I y II, para
    determinar cuál de las líneas ha sido más
    crítica en la productividad. 2. Diagnosticar la
    situación actual de la línea de Decapado II, para
    identificar las condiciones sub-estándar del proceso que
    generan encalles en la cortadora de bordes.  

    Monografias.com
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3. Analizar las causas que generan
    demoras por concepto de encalles, utilizando la
    caracterización y análisis detallado de Pareto ABC,
    recurriendo para esto al diagrama causa-efecto (Diagrama de
    Ishikawa).  4. Elaborar plan de mejora continua enfocado en
    las causas arrojadas en el análisis de Pareto, que
    permitan disminuir las demoras por encalles en la cortadora de
    bordes del Decapado II. 5. Analizar el impacto económico
    de las demoras generadas por encalles en la cortadora de bordes
    de la línea de Decapado II, tomando en cuenta la
    reducción esperada de las demoras por aplicación
    del plan de mejora continua.

    Monografias.com
    DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La Siderúrgica del
    Orinoco Alfredo Maneiro, Sidor es un complejo siderúrgico
    integrado que utiliza tecnologías de Reducción
    Directa y Hornos Eléctricos de Arco. Productos fabricados
    en SIDOR Los procesos de esta siderúrgica se inician con
    la fabricación de Pellas y culminan con la entrega de
    productos finales Largos (Barras y Alambrón) y planos
    (Láminas en Caliente, Láminas en Frío y
    Recubiertos).

    Monografias.com
    DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ÁREA DE PRODUCTOS PLANOS
    (Laminación en Caliente): Los productos laminados en
    caliente se obtienen de la reducción del espesor de los
    planchones. DECAPADO II ZONA DE SALIDA ZONA DE PROCESO ZONA DE
    ENTRADA

    Monografias.com
    DISEÑO METODOLÓGICO Tipo de Investigación.
    Descriptiva: La información recopilada se utilizó
    para elaborar un plan de mejoras, con el fin de disminuir los
    encalles en la cortadora de bordes. Aplicada: El objetivo
    principal es disminuir las demoras y cumplir con la
    producción programada. Diseño de
    Investigación. De campo: No solo se basa en observar, sino
    recolectar los datos directamente de la realidad del objeto de
    estudio. Población: Todas las causas que generan encalles
    en la cortadora de bordes . Muestra: fue el período a
    evaluar en la investigación, tomando en cuenta para el
    análisis las causas que generen más demoras.

    Monografias.com
    DISEÑO METODOLÓGICO Técnicas e instrumentos
    de recolección de datos Se emplearon una serie de
    instrumentos y técnicas para la recolección de
    información, orientada de manera esencial a alcanzar los
    fines propuestos. Observación directa: Visualizar de forma
    general las tres (3) zonas del Decapado, donde se están
    generando los defectos en el material procesado. Entrevistas no
    estructuradas: Realizar entrevistas al personal de
    ingeniería y a los operadores de la línea, con la
    finalidad de recolectar información para llevar a cabo la
    investigación. Revisión documental: revisar las
    fuentes bibliográficas tales como libros, enciclopedias,
    tesis, entre otros que guardan relación con los encalles
    en el área de Decapado, con el fin de sustentar
    teórica y objetivamente el estudio.

    Monografias.com
    DISEÑO METODOLÓGICO Procedimiento
    Metodológico. 1. Recopilación y revisión de
    información sobre las actividades y el proceso que se
    realiza en el área de decapado. 2. Recorrido por el
    área de decapado, para observar de forma directa el
    proceso y así diagnosticar la situación actual de
    la zona. 3. Búsqueda de información sobre la
    cortadora de bordes por la intranet de la empresa. 4. Entrevistas
    con operadores de la línea de entrada para aclarar dudas
    sobre los defectos provenientes del laminador. 5. Tomar notas de
    los encalles generados en la cortadora de bordes, con sus
    respectivas causas. 6. Descargar de la intranet la
    producción de las líneas de Decapado.

    Monografias.com
    DISEÑO METODOLÓGICO Procedimiento
    Metodológico. 7. Entrevista no estructurada con el
    personal operadores de la cortadora de bordes. 8. Actualizar
    registro de demoras por encalles, para llevar la secuencia de las
    interrupciones. 9. Entrevistas con los operadores de las cuatro
    (4) cuadrillas de la cortadora de bordes para elaborar una
    tormenta de ideas sobre las posibles causas que generaron
    encalles y de esta manera realizar el plan de mejoras. 10.
    Determinar la productividad de la línea, para analizar el
    impacto económico que generan las demoras por defecto de
    encalles. 11. Organización de la información
    recolectada. 12. Procesamiento de la información
    utilizando el programa de excel, para de dar cumplimiento a los
    objetivos específicos para la presentación de los
    resultados.

    Monografias.com
    SITUACIÓN ACTUAL Hoy en día los encalles
    representan una de las principales causas de demoras para la
    línea de Decapado II, puesto que el porcentaje de
    disponibilidad no programado para este tipo de eventos supera al
    programado, generando así impacto negativo en la
    producción. En el gráfico anterior se observa el
    porcentaje (%) de disponibilidad de las actividades tanto
    operativas como no operativas de la línea de Decapado
    II.

    Monografias.com
    SITUACIÓN ACTUAL Diseño del área de los
    Decapados (vista de planta). En el gráfico anterior se
    muestra el diseño desde la vista de planta (vista
    superior), donde se puede observar la distribución de la
    planta de Decapado, permitiendo de esta manera entender
    cuál es la dirección del proceso.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS 1. Cuantificar las demoras por
    encalles de los Decapados I y II, para determinar cuál de
    las líneas ha estado más crítica en la
    producción. Problemas en los equipos (desgastes en
    cabezales, desalineación en guía N° 6). Ciertos
    defectos en material generados en la línea de Decapado I
    (ondulaciones, bordes agrietados, bordes doblados y soldadura
    descuadrada). Un 63% aproximadamente del total de demoras por
    encalles generadas en el año correspondiente fueron por
    defectos en material provenientes del Laminador. (Punta de sable,
    ondulaciones y variación o falso ancho.)

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS Una vez determinada la línea
    más afectada por demoras generadas por encalles, se
    procedió a analizar el impacto de las mismas en la
    producción.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS  

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS En los años 2010 y 2012, el
    programa de producción para el Decapado I fue mayor que la
    del Decapado II, siendo este el factor por el cual el Decapado I
    reflejó más pérdida de
    producción.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS 2. Diagnosticar la situación
    actual de la línea de Decapado II, para identificar las
    condiciones sub-estándar del proceso que generan encalles
    en la cortadora de bordes. Para el siguiente diagnóstico
    se determinaron por zonas, los equipos de la línea de
    Decapado II, que presentan problemas y que pudieran estar
    generando defectos al material procesado, tales como: niveladora
    II, máquina soldadora, carros acumuladores y tronzadora de
    chatarra. Niveladora II : su función es corregir ciertas
    ondulaciones que trae la banda del laminador en caliente. Los
    rodillos de la niveladora II del Decapado II no han sido
    sustituidos desde hace 4 años aproximadamente, por falta
    de repuestos.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS Máquina soldadora (Miebach):
    cuya función es unir punta y cola de las bobinas para
    darle continuidad al proceso.   Cabe destacar, que durante
    el período de estudio (mayo 2013) el centrador Nº 4
    de la máquina soldadora presentó problemas con el
    cilindro relativo que centra la banda. 2 carros acumuladores-
    Entrada 1 carro acumulador- Salida. Diferencia de ángulos
    de 0 a -10 entre chumaceras Brazos Sostenedores de banda: total
    de 84 pares de brazos. Nota: La vía de rodillos posee un
    total de 42 pares de horquillas, 42 pares de rodillos verticales
    y 42 pares de rodillos horizontales.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS Los tronzadores de chatarra
    están conformados por: cuchillas, cuñas y un
    cabezal. Las cuchillas tienen un tiempo de vida útil de
    trabajo de 3 mil toneladas, establecidas en la práctica
    operativa de la línea, sin embargo, en ocasiones se
    incumple con esta norma y se continúa trabajando con las
    mismas, porque se considera que todavía pueden continuar
    con su proceso de corte. Instrumento de calibración
    (Especímetro) Fleje mordido por cuchillas.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS 3. Analizar las causas que generan
    demoras por concepto de encalles, utilizando la
    caracterización y análisis detallado de Pareto ABC,
    recurriendo para esto al diagrama causa-efecto (Diagrama de
    Ishikawa).

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS Una vez analizado los factores que
    influyen en los encalles, se procedió a realizar
    gráficos donde se muestra el porcentaje de encalles
    observados, así como también el porcentaje de los
    no observados.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS 4. Elaborar plan de mejora continua
    enfocado en las causas arrojadas en el análisis de Pareto,
    que permitan disminuir las demoras por encalles en la cortadora
    de bordes del Decapado II. Se procedió a determinar el
    nivel de ocurrencia de cada una de las causas, incluyendo los
    encalles que no aparecen en el sistema, ya que no generaron
    demoras, pero si afectaron la productividad de la línea.
    El porcentaje de ocurrencia de cada evento se determinó
    por medio de los 70 eventos registrados durante el seguimiento
    realizado en la cortadora de bordes.

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS 40 % Haciendo una
    representación gráfica de los eventos principales
    que ocasionaron encalles y que son propios de la línea, se
    elaboró un diagrama de Pareto ABC, donde se muestra lo
    siguiente: 25 % 20% 15 %

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS 5. Analizar el impacto
    económico de las demoras generadas por encalles en la
    cortadora de bordes de la línea de Decapado II, tomando en
    cuenta la reducción esperada de las demoras por
    aplicación del plan de mejora continua. El total de
    demoras al mes fueron de: Demoras al mes (hrs.)= 335,99 Demoras
    por encalles al mes (hrs.)= 13,17 Reducción demoras 50 %
    Para el cálculo de los ingresos adicionales es necesario
    conocer las siguientes variables:    

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS          
             

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS          
     

    Monografias.com
    ANÁLISIS Y RESULTADOS

    Monografias.com
    CONCLUSIONES En base al estudio realizado y a los resultados
    obtenidos en el desarrollo del trabajo, se concluye lo siguiente:
      Por medio de un análisis estadístico
    realizado, se determinó que la línea que ha estado
    más crítica con respecto a las demoras por
    encalles, es el Decapado II, ya que en esta se han generando
    mayor índice de eventos, afectando de manera directa en la
    producción programada. 2. Los rodillos de la niveladora II
    del Decapado II se encuentran actualmente desgastados, no han
    podido ser sustituidos por falta de repuesto. Los operadores
    presentan deficiencia en la realización de las actividades
    que les competen. Iluminación deficiente en la
    máquina soldadora. Este equipo solo cuenta con una
    lámpara, y dificulta a los operadores centrar la banda
    antes de realizar el proceso de soldadura.  

    Monografias.com
    CONCLUSIONES 5. Los carros acumuladores tanto de la entrada como
    los de la salida del Decapado se encuentran limitados, ya que no
    hay recursos para la adquisición de repuestos.   6.
    Falta de comunicación entre el operador de la cortadora de
    bordes y el operador del púlpito principal.   Existe
    una cuadrilla de trabajadores que en la mayoría de los
    casos, no registran las observaciones al momento de generarse
    algún evento en la línea, por lo tanto, hay
    incertidumbre con la información registrada en el sistema.
    8. Las causas principales que generaron encalles con más
    frecuencia durante el estudio realizado, fueron las siguientes:
      – Soldadura descuadrada. – Por reventarse fleje. – Bordes
    golpeados.  

    Monografias.com
    CONCLUSIONES 9. No se cumple rigurosamente con un plan de
    mantenimiento de los equipos, y en los períodos
    establecidos por los mismos, por falta de recursos.   10. En
    ocasiones, los operadores de la línea no cumplen con lo
    establecido en las prácticas operativas.   11. El
    plan de mejoras permitirá disminuir las demoras por
    encalles en el Decapado II, además permitirá
    aumentar la producción y los ingresos adicionales, el
    estimado de esto será:   Incremento de
    producción (Tn/mes): 655 Incremento de producción
    (Tn/año): 7860 Ingresos adicionales($/Tn): 2358000

    Monografias.com
    RECOMENDACIONES En función de los resultados y las
    conclusiones obtenidas se recomiendan las siguientes acciones:
      1. Garantizar que el método de descarte de material
    en la entrada, sea el mismo en todos los turnos de trabajo.
      2. Velar por el mantenimiento correctivo de los equipos
    que componen la línea.   3. Capacitar al personal de
    operaciones, a través de cursos y charlas.   4.
    Asegurarse de que los operadores registren las observaciones por
    turno y al momento en que se generen encalles, para llevar un
    control eficiente en el sistema de interrupciones.   5.
    Realizar recorridos continuos por el área, para detectar
    las fallas que pudieran generar eventos durante el proceso. 6.
    Sustituir los rodillos de la niveladora II, para garantizar la
    disminución de las ondulaciones que presenta el material
    proveniente del laminador en caliente.

    Monografias.com
    RECOMENDACIONES  7. Asegurarse de que los cuatro (4)
    centradores de canto estén operativos, para la correcta
    cuadratura (90 º) de la soldadura.   8. Asignar un
    ayudante al operador de la cortadora de bordes, para agilizar
    más rápido el trabajo al momento de generarse
    encalles y así evitar que se prolongue las demoras.  
    9. Mantener a disposición de la línea repuestos
    (cabezales, rodillos, válvulas, etc.), a fin de que al
    requerir cambios de los mismos se pueda hacer de forma inmediata.
      10. Instalar cámara (lado motor) de la cortadora de
    bordes, para que el operador del púlpito principal pueda
    visualizar los encalles que se generen en esa zona.

    Monografias.com
    RECOMENDACIONES 11. Verificar alineación y ajuste de los
    brazos sostenedores de bandas según práctica y
    planos.   12. Calibrar los cabezales de acuerdo al espesor
    que se este procesando, empleando un especímetro.  
    13. Llevar un control detallado de las causas que generan
    encalles en la cortadora de bordes, donde especifique la cantidad
    exacta de cada subcausa, con el fin de facilitar la
    aplicación de métodos de mejora.   14. Aplicar
    la propuesta del plan de mejora, para disminuir los eventos que
    pudieran presentarse durante el proceso.

    Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

    Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

    Categorias
    Newsletter