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Gestión de Procesos




Enviado por juanps



    1. Resumen
    2. Caracterización general
      del proceso de elaboración de la cubeta de 10
      litros
    3. Caracterización
      del entorno en la Planta CentroPlast
    4. Análisis del proceso de
      elaboración de la cubeta de 10
      litros
    5. Análisis de los
      problemas detectados en la fabricación de la cubeta de
      10 litros
    6. Diseño del sistema
      de trabajo en el proceso de fabricación de la
      cubeta
    7. Análisis de
      factibilidad de los cambios propuestos en el
      proceso
    8. Propuestas de
      mejoras
    9. Impacto de las
      mejoras
    10. Conclusiones
    11. Recomendaciones
    12. Bibliografía
    13. Anexos

    Resumen

    Esta investigación fue realizada en la empresa INPUD
    "1ro de Mayo" en la planta CentroPlast, donde se fabrican envases
    plásticos
    para la comercialización dentro del país, de
    los cuales la producción de cubetas plásticas de
    10 litros es punto de análisis. Con este trabajo se
    caracterizó el proceso de
    conformado de la cubeta, se describen las operaciones que
    se realizan en el mismo, se analizó la relación del
    proceso con el medio
    ambiente, además se describe el proceso de
    elaboración, la manipulación de la
    producción y los transportes internos, el análisis
    de las carga de los equipos con que se cuenta en la planta
    así como el aprovechamiento de los fondos de tiempo de los
    mismos y el equipo limitante en el proceso, las condiciones de
    trabajo en dicho puesto y la posibilidad de instalar una nueva
    máquina para ampliar la oferta del
    producto ya
    que se ve limitada por la capacidad del equipo instalado. Con
    dicha instalación se abarcará toda la demanda
    regional de las empresas
    lácteas y Cuba-Lubricante.

    Introducción

    La situación económica actual en nuestro
    país se relaciona con los cambios experimentados en la
    propiedad,
    así como las relaciones entre plan y mercado. Un papel
    importante ha jugado también el perfeccionamiento
    empresarial, siendo uno de los factores que más ha de
    llevar al desarrollo
    futuro del país. Los adelantos tecnológicos
    producidos en los últimos años han motivado el
    incremento de la importancia que se le concede al estudio del
    proceso de fabricación de los productos, y
    como elemento indispensable la eficacia y
    productividad
    en los métodos de
    estudios del trabajo utilizando coordinadamente los hombres,
    equipos, materiales,
    energía e información en conjunto con el medio
    ambiente.

    Debido a la creciente competencia en el
    mercado mundial las empresas cubanas se ven obligadas a
    incrementar la calidad y a
    realizar un amplio estudio en la preparación,
    ejecución y venta de la
    producción, con el objetivo de
    optimizar y aprovechar al máximo cada proceso, elaborando
    productos que sean capaces de competir al mas alto nivel en un
    mercado cada vez más globalizado.

    La presente investigación trabajo se realizó
    dentro de la empresa INPUD "1
    de MAYO" en la planta CentroPlast en el proceso de
    elaboración de la cubeta, esta empresa comenzó la
    producción de cubetas en el año 1993, desde esta
    fecha hasta el cierre del 2000 se han fabricado 1 600 000
    unidades, de diferentes tipos. La planta trabaja para un
    escenario tendencial en el cual la demanda en el mercado
    tendrá una vertiginosa expansión relacionada con el
    auge económico del país y el surgimiento y
    expansión de nuevos usos de los plásticos que
    desplazan a otros materiales más costosos y menos
    confortables y duraderos, conllevando a un aumento del
    número de clientes y
    proveedores,
    los primeros cada vez más exigentes y los segundos cada
    vez más confiables, teniendo lugar un incremento del
    número de competidores dado lo atractivo del sector y su
    fácil acceso de entrada. Además de cubetas la
    planta produce otros envases plásticos, jaulas de pollos,
    guacal de cerveza, paneles
    de luces, celdas de botellas y productos de alta demanda.

    Este trabajo tiene como objetivos:
    mostrar las relaciones entre el proceso de ejecución de la
    producción con el resto de los procesos que
    se realizan en la
    organización, describiendo el proceso a partir de su
    caracterización evaluando las variables
    económicas, técnico-organizativas y humana
    así como método de
    trabajo, para detectar y solucionar problemas
    existentes en el proceso, determinando oportunidades de mejoras
    para hacerlo más eficiente y productivo, así como
    evaluar el impacto de dichas mejoras.

    Para este estudio se utilizaron los siguientes métodos
    y técnicas:

    • Estudio de factibilidad
    • Diagrama de recorrido
    • Esquemas
    • Entrevistas
    • Cálculo de indicadores
    • Diagramas causa – efecto
    • OTIDA
    • Diagrama de Paretto
    • Métodos de modelación matemática (Programación Lineal)

    Desarrollo

    Caracterización
    general del proceso de elaboración de la cubeta de 10
    litros

    Misión:

    Producir variedades de envases, artículos y componentes
    plásticos según las normas de
    calidad, lo que permite garantizar las cooperaciones internas de
    la Empresa así como las exigencias del Mercado, para lo
    cual cuenta con un colectivo especializado y equipamiento
    tecnológico de avanzada, posibilitando incrementar los
    niveles de competitividad
    actual y la satisfacción de las necesidades crecientes de
    los trabajadores.

     Objetivos estratégicos:

    1. Producir variedades de envases, artículos y
    componentes plásticos según las normas de calidad,
    lo que permite garantizar las cooperaciones internas de la
    Empresa así como las exigencias del Mercado, para lo cual
    cuenta con un colectivo especializado y equipamiento
    tecnológico de avanzada, posibilitando incrementar los
    niveles de competitividad actual y la satisfacción de las
    necesidades crecientes de los trabajadores.

      Dado por la gran demanda de envases y componentes
    Plásticos y las capacidades disponibles, la experiencia
    del personal
    Técnico se trabaja en la introducción de Nuevos Productos.

    2. Acometer proceso inversionista con el objetivo de
    modernizar el equipamiento tecnológico y ampliar las
    capacidades disponibles.

    3. Implantar e ir perfeccionando el sistema de
    estímulo material y salarial con el objetivo de lograr
    estabilidad en el personal.

    4. Aprovechar la experiencia de los Técnicos
    así como la estabilidad de los suministros de Materia Prima,
    lograr bajos costos precios
    competitivos que nos permitan en el Mercado.

     La cubeta de 19 litros se fabrica utilizando como
    material polietileno de alta densidad
    inyección en estado virgen
    (PEADI.). El proceso de elaboración comienza cuando se
    transporta desde el almacén
    los sacos de plástico y
    de pigmento por medio de carretillas a la mezcladora, donde un
    operario realiza la operación de mezclado, luego el
    auxiliar de línea transporta la mezcla por medio de una
    carretilla y deposita la misma en la torva de la máquina
    de inyección TTI-500 encargada de la conformación
    de la cubeta, esta máquina de fabricación china es
    semiautomática y es operada por un obrero el que se
    encarga de extrae la cubeta de la máquina y eliminar la
    rebaba además de separar la producción de rechazo,
    representando esta el 1,12% del total de la producción
    según estudios estadísticos realizados, luego se
    transporta en carretillas por el auxiliar de línea toda la
    producción al almacén intermedio donde se espera
    que haya cierto número de cubetas para ser transportadas
    hacia la operaciones de flameado, serigrafiado y
    colocación del asa en los que laboran un operario por
    operación los cuales se autocontrolan la calidad del
    producto, en estos procesos la producción que sale con
    defecto se reprocesa por lo que no existe salida de defectuoso,
    el producto final pasa al almacén de productos terminados
    listos para salir al mercado. Este producto se vende unido a la
    tapa que es elaborada en otro proceso, Ver Anexo 1.

    Estructura organizativa y cumplimento de los principios de
    dirección:

    La entidad cuenta con un jefe de planta al cual se subordinan
    diferentes grupos de
    trabajo, grupo
    comercial, grupo de mantenimiento,
    el cual cuenta con un jefe de mantenimiento, tres especialistas
    en mecánica, eléctrica, gestión
    de mantenimiento y un jefe de brigada con tres brigadas, una
    eléctrica, una energética y una mecánica, grupo de producción
    integrado por un jefe de producción, un planificador, un
    distribuidor de materiales y cuatro brigadas cada una con un
    jefe, grupo técnico compuesto por un técnico de
    recursos
    humanos, un económico y un especialista en OTS como se
    muestra en el
    Anexo 2. La planta realiza un consejo de dirección semanal
    con la participación del jefe de planta, jefe de
    mantenimiento, comercial, económico y además jefe
    de almacén, planificador, distribuidor de materiales que
    subordinados al jefe de producción son invitados al
    consejo donde se toman decisiones y se escuchan todos los
    criterios; todos trabajan en un único objetivo, el
    cumplimiento del plan de venta. Existe implantado un sistema de
    estimulación que lleva a cabo un sistema de pago por
    cumplimiento del pan de ventas lo que
    a conllevado a la reducción de las pérdidas y la
    concientización del obrero con la calidad del producto, el
    trabajador tiene derecho a doce puntos mensuales para adquirir
    artículos en una tienda habilitada para estos fines en la
    propia INPUD siempre y cuando cumpla con requisitos como el
    ausentismo y ahorro de
    energía además existe una emulación entre
    todas las plantas de la
    INPUD en la que por ocupar uno de los tres primeros lugares se le
    otorga a la planta puntos adicionales. Los gastos son
    inferiores a los ingresos por lo
    que la planta es racional, es capaz por sí sola de
    costearse sus gastos teniendo un mercado no saturado y un trabajo
    profiláctico encaminado a minimizar dichos costos. En el
    país existe un auge innovador del cual no está
    exenta la Planta CentroPlast y este año presentó en
    los FORUM de la ANIR 17 ponencias y 34 soluciones
    técnicas, estando expuesta a una renovación
    tecnológica no quedando ausente del proceso
    científico técnico que existe en el mundo.

    Caracterización del entorno en la
    Planta
    CentroPlast

    A la INPUD ya le fue aprobado el expediente del
    perfeccionamiento empresarial por el grupo gubernamental y
    están en espera de la autorización del comienzo de
    la implantación. Específicamente en CentroPlast
    cuenta con una masa de trabajadores capacitados y en los cuales
    se trabaja para aumentar esta capacidad partiendo del enfoque que
    estos juegan un papel fundamental en el perfeccionamiento
    empresarial, además se le otorgará a la entidad una
    serie de funciones que
    actualmente controla la empresa como son:

    • Organizar la actividad de mercadotecnia
    • Operar cuentas
      bancarias, en correspondencia con el poder
      emitido por el director de la organización superior de la empresa.
    • Garantizar una eficiente gestión de cobros y pagos
      que permita lograr la liquidez necesaria, para cumplir sus
      obligaciones
      económicas.

    Estas funciones le brindarán a CentroPlast una mayor
    operatividad.

    En la planta laboran 117 trabajadores calificados como se
    muestra a continuación:

    No de trabajadores Ob. Tec. Administración Servicio
    Director

    137 106 12 1 9 3

    De ellos 15 vinculados en la elaboración de la cubeta
    los que son calificados antes de ingresar a trabajar mediante un
    curso de inyección de figestac que presta la planta. La
    organización planifica las ventas mediante; los pedidos y
    contratos
    firmados con los clientes, actualmente existe una gran demanda en
    el mercado unido a la aspiración de la empresa de dominar
    todo el mercado de plástico del país, siendo
    necesario aumentar la carga del proceso de producción y
    por ende la capacidad del mismo. La materia prima
    es importada y sus principales proveedores son México y
    España
    por medios de las
    firmas MotoInsac y SernaTrading que suministran el PEADI y el
    pigmento necesario para la elaboración del producto,
    además los moldes provienen de la planta de troqueles y
    para el mantenimiento de la tecnología compran
    aceites a CubaLub y piezas de repuesto provenientes de Planta
    Central lo que evidencia la cooperación entre plantas
    existentes ya que también CentroPlast suministra productos
    a entidades de la misma empresa como por ejemplo el aspa de los
    ventiladores a Trópicos, las cachas de las ollas y el cabo
    de la cafetera a Kupres. Los principales clientes son Cubalub y
    los lácteos de
    las provincias de Matanzas, Camaguey, Ciudad Habana y en menor
    medida Apizun, la entidad mantiene en cero las devoluciones por
    venta en la cubeta de 19lts y se encuentra en fase de cierre de
    no conformidades siendo puntera entre sus vecinas con solo nueve
    aspectos a mejorar para ingresar a la ISO 9000.

    Técnicamente las máquinas
    se encuentran en óptima forma si se tiene en cuenta que
    cuenta con una tecnología no de punta pero si moderna
    comparada con la media latinoamericana, existe implantado un
    sistema de mantenimiento alterno que incluye MPP, contra roturas,
    y por diagnóstico aunque este último no se
    efectúa por no contar con el equipamiento necesario para
    su realización. Los equipos trabajan un tiempo de 735
    horas al cabo de las cuales si no presentan ningún tipo de
    roturas se les realiza un MPP.

    La empresa tiene acumulada hasta el mes de Junio del 2001 un
    costo total de
    847 442.17$ a un promedio mensual de 169 488.43$ siendo el costo
    unitario de la cubeta de 19lts 2.18 USD y 0.62 MN, cada cubeta
    consume 0.9 Kg de materia prima (PEADI) mientras que de la de 10
    litros tiene un costo de 1.273 USD y 0.389 MN siendo su norma de
    consumo de
    0.639 Kg de materia prima (PEADI). El proceso no emite desechos
    al ambiente, todo el plástico desechado se muele y
    sé reprocesa en producciones de alto demanda: encases
    plásticos, cucharas, etc.

    Análisis del
    proceso de elaboración de la cubeta de 10
    litros

    Análisis de la variable económica:

    La entidad es una de las más rentables de la INPUD, a
    pesar de esto no cuenta con el dinero
    necesario para la compra de materia prima debido a que el
    financiamiento
    se hace por parte de la dirección central de la empresa y
    hay plantas que no son rentables, los costos de
    producción se muestran en la siguiente tabla y hasta
    el momento cumple con lo planificado.

    Costo de PM Hasta el mes Promedio mensual Este mes

    847 442.17 169 488.43 179 945.6

    Las razones
    financieras se comportan de la Siguiente forma:

    Liquidez instantánea = = $ 2,56

    Liquidez inmediata = = $ 5,15

    Rotación de Inv. Terminado = $ 6.15

    Rotación de Inv. de Materias primas =1,27 meses

    Rotación de cuentas por pagar = 76 días

    Rotación de cuentas por
    cobrar = 41 días

    Como se aprecia existe buena liquidez y la rotación de
    cuentas por cobrar y cuentas por pagar y la rotación de
    productos terminados está dentro de los parámetros
    establecidos pero la rotación de materias primas es muy
    pequeña, rota poco en el transcurso de un año y
    este problema es debido principalmente a que la empresa no tiene
    el financiamiento necesario para comprar la materia prima. Otros
    indicadores
    económicos se muestran en el Anexo 3.

    Análisis sobre las variables técnicos
    –organizativas:

    En el proceso de elaboración de la cubeta la
    operación fundamental es el conformado el cual lo realiza
    la máquina de inyección TTI- 500 operada por un
    obrero durante un turno de 8 horas, al puesto prestan servicios los
    auxiliares de línea encargados de trasladar tanto materia
    prima como producción en proceso, todos los transportes se
    realizan en carretillas de dos ruedas y la distancia a recorrer
    por los productos en la planta es mínima y sin retroceso,
    como muestra el Anexo 4.

    El proceso no presenta derroches de materia prima, esto se
    logró mediante la realización conjunta con el
    laboratorio
    central de dos estudios estadísticos. El primero con el
    objetivo de determinar la fracción no conforme con que
    puede trabajar el proceso utilizando el método
    gráfico de control por
    atributo. El segundo con el objetivo de hallar un rango de
    tolerancia
    para la masa de la cubeta aplicándose el método
    gráfico de control de valores
    individuales. Ambos estudios contribuyeron a un control absoluto
    de la calidad del proceso así como a reducir a cero el
    derroche de materiales.

    Análisis de la variable humana:

    Para analizar las condiciones de
    trabajo del operario se tuvieron en cuenta los aspectos de la
    encuesta
    realizada a 3 trabajadores de la máquina TTI- 500, estos
    laboran en turnos diferentes durante 8 horas de pie como lo exige
    la operación, el 67% de los obrero ven los objetos que le
    rodea incluyendo los dispositivos de control aunque no con la
    claridad suficiente, el 100% concordó en que la
    operación implica torcer el cuerpo en reiteradas
    ocasiones, que los instrumentos están a su alcance
    utilizando como única herramienta manual un
    cuchillo para el rebabeo de la pieza de tal forma que evita ser
    usada en posición incomoda y se evita el trabajo
    encorvado, que el trabajo no se organiza de tal manera que
    alterne estar de pie y sentado, que las pausas no son suficientes
    ni pudiéndose escoger las mismas, ni eligen la forma de
    realizar el trabajo y que existe poca ventilación, el 67%
    consideran que el tiempo asignado a la tarea es el adecuado y que
    es posible la
    comunicación con otros compañeros.

    El obrero está capacitado para esta actividad y no
    realiza otra en la planta al no ser por roturas en la
    máquina en que labora. Las relaciones con los demás
    trabajadores son las mejores y los jefes prestan atención a cualquier planteamiento o
    condición adversa que se presente en la jornada laboral.

    Análisis de los problemas detectados
    en la fabricación de la cubeta de 10 litros

    Determinación del cuello de botella:

    El proceso de elaboración de la cubeta cuenta con dos
    variedades la cubeta de 10lts y la cubeta de 19lts, siendo de una
    producción seriada y su representante tipo es la cubeta de
    19lts por contar con una mayor cantidad de operaciones, las
    capacidades unitarias de son las siguientes:

    Producto

    Volumen producción(unid)

    Operacio1

    (hora/cub)

    Operacio2

    (hora/cub)

    Operacio3

    (hora/cub)

    Operacio4

    (hora/cub)

    Total

    Cubeta de 19lts

    12000

    0.023

    0.007

    0.007

    0.006

    0.043

    Cubeta de 10lts

    9800

    0.023

    0.006

    0.029

    Factor de complejidad =

    Factor de complejidad =0.674

    Cb=22957cub/m

    12000 + 9900*0674 <= 22699

    18673 <= 22699

    Se determinó que el cuello de botella es la
    operación de conformado por inyección con una
    capacidad de producción de 22957cub/mes
    comprobándose que para el mes de Mayo donde la demanda de
    la cubeta de 10lts fue de 9900 cubetas y de 19lts fue de 12000
    cubetas siendo posible el cumplimiento del plan de
    producción.

    Aprovechamiento de los recursos:

    Mediante un Modelo de
    Programación Lineal se determinó la
    mejor combinación de producción de cubetas de 19 y
    10 lts con los recursos disponibles para el mes analizado, dando
    como resultado que dicha combinación sería producir
    13 156 cubetas de 19 lts y

    9 800 cubetas de 10 lts obteniéndose una ganancia de
    $3154.76 y utilizándose el fondo de tiempo del equipo
    TTI-500 al 99%, el de los puestos de flameado y serigrafiado al
    52.3 % y el de colocación del asa al 78.25%.

    En el Anexo 5 se muestra la formulación del modelo
    matemático de programación lineal para el caso
    descrito, así como, la solución obtenida para el
    mismo usando el software WINQSB.

    Análisis ergonómico de las condiciones de
    trabajo:

    En el taller la iluminación óptima requerida por
    estudios es de 150lux, las lámparas instaladas actualmente
    son de vapor de mercurioluz mezcla de
    tiro rápido las cuales presentan una intensidad de 5700
    lumen por lamparas y un tiempo de vida útil de 6000 horas,
    por lo que actualmente existe en el taller una intensidad de
    71.6lux como muestran los siguientes cálculos:

    E =

    E – intensidad luminosa

    n – número de lámparas

    ku- coeficiente de utilización

    fc – factor de mantenimiento

    E = =
    71.6

    Como resultado del estudio se demostró que la
    intensidad luminosa del taller es mucho menor que la requerida.
    El Anexo 8 muestra una propuesta de encuesta para evaluar las
    condiciones laborales en que se desenvuelve el proceso de
    fabricación en la planta.

    Restricciones del sistema:

    El sistema presenta restricciones con la compra de la materia
    prima debido a que la asignación en divisa libremente
    convertible por la empresa no es suficiente provocando
    incumplimiento en los pedidos que demandan sus clientes,
    además se enfrenta a un incremento acelerado de la demanda
    para lo cual deberán aumentar la capacidad del proceso
    productivo y lograr apoderarse del mercado nacional.

    Diseño del sistema de
    trabajo en el proceso de fabricación de la cubeta

    Teniendo en cuenta las aspiraciones de dominar el mercado de
    plástico del país ampliando la producción de
    dichos productos, se hace necesario reducir al mínimo las
    pérdidas de tiempo de la máquina TTI – 500,
    por lo que se realizó un estudio de las principales causas
    y duración de las mismas por las cuales la máquina
    estuvo inutilizada el mes pasado. Las causas fueron las
    siguientes:

    • Roturas de equipo 25,3 horas
    • Ausencia del operario 3,5 horas
    • Rotura de herramienta 8 horas
    • Falta de materia prima o piezas 4 horas

    Con estas causas se realizó un diagrama causa
    efecto y se aplicó una técnica de diagrama de
    Paretto para determinar cuales de estas causas representan el
    mayor tiempo por el que la máquina estuvo detenida siendo
    estas las primeras a resolver para los meses venideros, (Ver
    Anexo 7 y 8).

    El estudio demostró que el 80 % de las causas que
    provocan la perdida de tiempo de la máquina son la rotura
    del equipo y la rotura de herramientas.
    A estas se le deberán brindar mayor atención por
    parte de la entidad.

    La máquina actual aún laborando a más de
    un 84 % no abastecerá las exigencias del mercado de
    cubetas, para ellos se necesita de una ampliación de la
    capacidad de producción para lo cual se ha realizado un
    estudio de la posibilidad de invertir en una nueva máquina
    TTI- 550 de fabricación China sin remplazar la
    máquina existente, esta máquina de mayor tonelaje
    presenta mayores normas de rendimiento y moldes capaces de hacer
    una gran variedad de artículos.

    Los niveles de venta del año 2001 han estado
    restringidos sobre todo por la falta de materia prima(PEADI)
    proveniente del exterior (México), problema este que se
    deberá resolver con la implantación del
    perfeccionamiento empresarial ya que la planta podrá tener
    su propia cuenta bancaria independientemente a las demás
    plantas y podrá comprar sus suministros por sí
    sola, es decir será autofinanciable.

    Mejorando la iluminación no se aumentará la
    capacidad del proceso pero se hará el trabajo más
    confortable y más seguro por lo que
    se hace necesario una inversión en lámparas de sodio de
    250 W de un tiempo de vida útil de 20000 horas y una
    intensidad luminosa de 22000 lumen por lámpara, esta
    opción de mejoramiento trae un ahorro a la planta de $
    7580,6 anuales.

    Análisis de factibilidad de los cambios
    propuestos en el proceso

    La ampliación que la empresa hará con la compra
    de la máquina TTI-550 conlleva los siguientes gastos:

    TTI-550 $130300.00

    Centralina MOD SC-020WD,2200 frigorías /horas
    8500.00

    Air- eyection valve 120.00

    Dryer MODSHD-100, 100 kg 1900.00

    Loader MOD SAL-700 G, 380 kg/hora 1250.00

    Para una inversión neta de $142070 a pagar a crédito
    por los próximos tres años como se muestra a
    continuación:

    Año 1 34% 48303.8

    Año 2 33% 46883.1

    Año 3 33% 46883.1

    Utilidades al año ($)

    Años

    1

    2

    3

    Maquina nueva

    100000

    100000

    100000

     VAN = -142070+51696,2(0.962)+ 53116.9 (0.928) +
    53116(0.889)

    VAN = $ 4 015.8 >= 0

    El VAN calculado es mayor que cero, la planta
    obtendrá una suma por encima de lo invertido ascendente a
    $4 015.8 lo que es favorable.

    Razón Beneficio/ Costo =

    Razón Beneficio/ Costo = 1.10

    El beneficio por la inversión es mayor que su
    costo lo que es favorable.

    Plazo de recuperación descontado:

    PRD =

    PRD = 2,91 años

    La planta se recupera de la inversión antes de
    pagar el crédito lo que es favorable.

    Cálculo del TIR:

    VAN(0.04)= $ 4015.8

    VAN(0.20) = $ -31389.7

    TIR = 4.18 %

    El TIR es del 4.18% siendo mayor que la taza de interés
    que es del 4% siendo favorable.

    La inversión es factible como muestran las
    técnicas del presupuesto de
    capital
    empleadas. El VAN asciende a $4015.8, la razón costo
    beneficio es mayor que la unidad y la empresa se recupera de la
    inversión antes de terminar de pagar el
    crédito.

    Propuestas de mejoras

    • Que se habilite una cuenta bancaria a escala central
      solo para plantas rentables, diferenciando a estas de las que
      no aportan el efectivo necesario para sufragar los
      gastos.
    • Comprar lámparas de sodio para el taller de
      producción.
    • Disminuir las pérdidas de tiempo de la
      máquina TTI-500 trabajando sobre la base de las causas
      fundamentales: roturas de del equipo y roturas de
      herramientas.
    • Ampliación de la capacidad del proceso
      mediante la compra de una máquina de mayor tonelaje y
      posibilidades de producción.
    • Mejoramiento del ambiente laboral con la
      instalación de ventiladores en la máquina de
      moldeado.

    Impactos de las mejoras

    • La planta contará con el efectivo necesario
      para desenvolverse en un escenario cada vez más
      competitivo y exigente cumpliendo con los pedidos de sus
      clientes.
    • El trabajador estará más comprometido
      con la entidad aumentando su desempeño conllevando a una mayor
      productividad del trabajo.
    • Aumento de la capacidad del proceso en un mercado que
      demanda gran cantidad y variedad de productos para satisfacer
      sus necesidades.
    • Mejoramiento de las condiciones ambientales
      convirtiendo el puesto de trabajo en un lugar más seguro
      y confortable.

    Conclusiones

    1. La planta a pesar de ser rentable tiene poca
      operatividad, al no contar con el efectivo necesario para
      intercambiar con el medio lo que provoca escasez de
      materia prima(PEADI) y por consiguiente incumplimiento de los
      planes de ventas con sus clientes perdiendo prestigio y
      mercado.
    2. Existe un estricto control de los parámetros
      de calidad en el proceso de elaboración de la cubeta
      reduciendo a cero las pérdidas de materia prima unido a
      que todo los desechos son recuperados en la fabricación
      de productos de alta demanda.
    3. El taller de producción no cuenta con la
      intensidad luminosa requerida por lo que es necesario la compra
      de nuevas lámparas, mejorando la visibilidad del
      operario.
    4. El sistema de estímulo por resultado ha
      logrado que el obrero se preocupe no solo por su trabajo sino
      por el comportamiento en general de la
      planta.
    5. Se determinó la máxima ganancia posible
      a obtener con los recursos que dispone la planta para el mes
      analizado comprobándose el papel relevante que tiene la
      producción de cubetas de 19 litros en la entrada de
      ingresos a la planta.
    6. Debido al crecimiento de la demanda de los productos
      de envase en el mercado nacional se hace necesario una
      ampliación de la capacidad del proceso de
      elaboración de cubetas.
    7. Se realizó un estudio de la factibilidad de la
      ampliación de la capacidad del proceso mediante la
      aplicación de técnicas del presupuesto del
      capital siendo factible la inversión en la nueva
      máquina TTI-550.

    Recomendaciones

    1. Que se mejore la iluminación en el taller de
      producción.
    2. Buscar nuevos clientes ampliando sus ventas.
    3. Trabajar en la eliminación de las causas que
      provocan las pérdidas de tiempo de la maquina
      TTI-500.
    4. Agilizar la ampliación de la capacidad del proceso
      productivo.
    5. Tener en cuenta al momento de elaborar los planes de
      producción la disponibilidad de materia prima.
    6. Colocar de ventiladores en el puesto de inyección de
      la TTI-500.

    Bibliografía

    1. Carnota O. Curso de administración para trabajadores (Tomo
      I), pag. 40
    2. Colectivo de autores. El perfeccionamiento empresarial en
      cuba. Editorial Felix Várela, pag. 9-21, 1999 La Habana,
      Cuba.
    3. Elwood S. Buffa. Operation Management: Problems and Models,
      Edición Revolucionaria, pag.
      541-582,1970,La Habana, Cuba.
    4. Fundamentos de administración financiera Tomo I, pag.
      51-70, pag. 315-325 La Habana, Cuba.
    5. G. Hardley. Linear Programing, Edición
      Revolucionaria, pag. 1-23, 1968 La Habana, Cuba.
    6. Introducción al estudio del trabajo, tercera
      edición corregida, pag. 29-35, La Habana, Cuba.
    7. Marrero, F. et al (2001). Programación Lineal.
      Monografía. En http://www.monografias.com/trabajos6/proli/proli.
    8. Marrero, F.(2000). Herramientas para la toma de
      decisiones: La Programación Lineal. En
      http://www.cgrsoftware.com/manuales-general.htm.
    9. Marsán J. La organización del trabajo Tomo I,
      pag 198-209, 1999, La Habana, Cuba.
    10. Portuondo, F. (1990). Economía de
      empresas industriales, pp 83 – 109 Tomo I. Editorial Pueblo y
      Educación. Habana, Cuba.
    11. Riordan T. Planificación de procesos y operaciones,
      en Maynard, Manual de ingeniería y organización
      industrial(1992) Parte I, pp 81. Edición
      Fotorreproducida.
    12. Trognitz, W. Protección e higiene del
      trabajo. Traducción del texto
      Conformación del trabajo, Magdeburg RDA. 1987. pp 24
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    13. Viña S. Ergonomía. Editorial Pueblo y
      Educación, pag. 10-25, 1987, La Habana, Cuba.

    Anexo 1. Diagrama de flujo
    de la cubeta de 10 litros que se fabrica en la Planta CentroPlast
    de Santa Clara (Fuente: Elaboración propia)

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    Anexo 2. Organigrama
    de dirección de la Planta CentroPlast de Santa Clara
    (Fuente: Documentos
    archivados en la planta)

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    gráfico seleccione la opción "Descargar" del
    menú superior

    Anexo 3. Indicadores económicos de la Planta
    CentroPlast de Santa Clara (Fuente: Elaboración
    propia)

    Indicadores

    Plan

    Real

    Producción mercantil

    200 000

    211 000

    Ventas

    285 000

    353 000

    MLC.

    125 000

    70800

    Promedio de trabajadores

    138

    138

    Productividad

    1449

    1535

    Fondo de salario

    42800

    31100

    Salario medio

    256

    225

    Gasto * peso de producción
    mercantil

    0.18

    0.15

    Gasto * peso de ventas

    0.15

    0.09

    Ganancias

    107

    estímulo

    13800

    21900

    Anexo 4. Diagrama de recorridos en la Planta
    CentroPlast de Santa Clara (Fuente: Elaboración
    propia)

     Para ver el
    gráfico seleccione la opción "Descargar" del
    menú superior

    Anexo 5. Modelo de Programación Lineal para
    determinar el aprovechamiento de los recursos en la Planta
    CentroPlast de Santa Clara (Fuente: Elaboración
    propia)

    Para ver el gráfico seleccione la
    opción "Descargar" del menú superior

    Anexo 6. Propuesta de encuesta para evaluar las
    condiciones de trabajo en la Planta CentroPlast de Santa Clara
    (Fuente: Elaboración propia)

    Para ver el cuadro seleccione la
    opción "Descargar" del menú superior

    Anexo7. Diagrama causa – efecto
    de los problemas que se vinculan al incumplimiento del plan de
    producción
    en la Planta CentroPlast de
    Santa Clara (Fuente: Elaboración propia)

     Para ver el
    gráfico seleccione la opción "Descargar" del
    menú superior

    Anexo 8. Diagrama de Pareto con los problemas que se
    vinculan al incumplimiento del plan de
    producción
    en la Planta CentroPlast de
    Santa Clara (Fuente: Elaboración propia)

    Para ver el gráfico seleccione la
    opción "Descargar" del menú
    superior

    Datos de los autores

    Juan Antonio Plasencia Soler

    Categoría docente: Instructor, Título:
    Ingeniero Industrial, Profesor de la
    Universidad de la
    Ciencias
    Informáticas, Departamento de Ciencias
    Empresariales

    Yausel Martinez Herrera

    Título: Ingeniero Industrial

    Norge Saavedra Limonta

    Título: Ingeniero Industrial

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