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Propuestas para el almacenamiento de los productos en proceso y terminados en la planta de laminación de CVG Alcasa



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    INTRODUCCIÓN CVG Aluminio del Caroní, S.A. (CVG
    ALCASA) es una industria básica del estado venezolano,
    tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana, cuyo
    compromiso es, elaborar y comercializar, productos de aluminio
    que satisfagan los requisitos de sus clientes. Una de las
    áreas operativas importantes de ALCASA, es la planta de
    laminación, en esta planta se da la fabricación de
    distintos productos de aluminio y sus aleantes. Es en esta donde
    se reducen planchones de aluminio provenientes de
    Fundición en bobinas de diferentes espesores

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    INTRODUCCIÓN CVG ALCASA está compuesta por cuatro
    áreas principales: PLANTA CARBÓN PLANTA
    REDUCCIÓN PLANTA LAMINACIÓN PLANTA
    FUNDICIÓN

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    EL PROBLEMA La planta de laminación dispone de diversos
    equipos como el laminador en caliente, laminador en frio, hornos
    de recocido y acabado-empaque, estos realizan diferentes procesos
    en los cuales se necesita tiempos de enfriamiento y
    almacenamiento para las bobinas procesadas. ACTUALMENTE 3.000
    TONELADAS PROYECCIONES FUTURAS 9.333 TONELADAS Sin embargo el
    área de laminación no cuenta con un espacio
    físico suficiente para almacenamiento que se ajuste a las
    necesidades del proceso actual ni muchos menos al proyectado en
    donde la producción mensual será mayor, y por
    consiguiente se dificulta la ubicación de los productos en
    proceso y terminados.

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    EL PROBLEMA Esta situación a concebido la
    improvisación del sistema de almacenamiento actual, lo que
    ha generado a su vez un congestionamiento, obteniéndose
    como resultado paradas en la producción, perdidas de
    tiempo en cuanto a la localización de los productos a
    despachar, dificultad para la realización de inventarios,
    entre otros Por esto surgió la necesidad de realizar este
    trabajo de grado, con el propósito de lograr ubicar y
    retirar los productos de forma más eficiente, y con esto
    mejorar el proceso productivo.

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    OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Optimizar el almacenamiento de los
    productos en proceso y terminados para una producción
    proyectada de 9.333 toneladas mensuales en la planta de
    laminación de CVG ALCASA.

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    OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Diagnosticar el sistema
    actual de almacenamiento de bobinas en proceso y terminadas en la
    planta de laminación de CVG ALCASA. Cuantificar el
    área de almacenamiento actual para bobinas procesadas en
    la planta de laminación y establecer su capacidad
    instalada de acuerdo al flujo de metal. 3. Evaluar el sistema de
    almacenamiento y enfriamiento actual en cuanto a la entrega en
    oportunidad de bobinas al proceso siguiente y distribución
    de plantas. 4. Estimar el procedimiento de almacenamiento y
    enfriamiento adecuado para alcanzar una producción
    proyectada en la planta de laminación de CVG ALCASA.

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    OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5. Realizar una
    distribución de plantas enfocándose en las
    propuestas de almacenamiento realizadas para la planta de
    laminación de CVG ALCASA. 6. Elaborar un plan de mejora
    enfocado en optimizar las áreas de almacenamiento en la
    planta de laminación de CVG ALCASA.

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    DISEÑO METODOLÓGICO TIPO DE INVESTIGACIÓN
    INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA Ya que se encuentra en contacto
    directo con la problemática en estudio y se permite
    describir, detallar, analizar, interpretar y registrar el estado
    actual del sistema de almacenamiento de la planta de
    laminación de CVG ALCASA. INVESTIGACIÓN APLICADA Ya
    que se aplican conocimientos adquiridos de ingeniería
    industrial con el fin de mejorar la problemática
    planteada, a través de una propuesta de almacenamiento
    para productos en proceso y terminados.

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    DISEÑO METODOLÓGICO DISEÑO DE LA
    INVESTIGACIÓN DE CAMPO Ya que los datos necesarios para el
    estudio se recolecta de forma directa en el lugar donde se
    presento el problema NO EXPERIMENTAL Ya que se estudian los
    hechos tal y como se presentaran en su contexto natural
    DOCUMENTAL Ya que fue un proceso basado en la búsqueda,
    análisis e interpretación de datos obtenidos

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    DISEÑO METODOLÓGICO POBLACIÓN Y MUESTRA La
    población y muestra son coincidentes, ya que el estudio
    estará conformado por todo el conjunto de bobinas que son
    procesadas y almacenadas por diferentes etapas en la planta de
    laminación de CVG ALCASA.

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    DISEÑO METODOLÓGICO PROCEDIMIENTO DE LA
    INVESTIGACIÓN 1. Charlas de inducción, donde se
    diagnosticó el proceso productivo, los riesgos laborales
    existentes, las normas de seguridad y la política de
    calidad que tiene la empresa 2. Caracterizar cada detalle de la
    forma de almacenamiento actual de la planta de laminación
    de CVG ALCASA. 3. Revisar y cuantificar las áreas actuales
    de enfriamiento. 4. Evaluar el sistema de almacenamiento actual
    en cuanto a la entrega de bobina al proceso siguiente. 5.
    Realizar una distribución de plantas que se adecue a las
    bobinas proyectadas 6. Planificar las áreas de
    almacenamiento para las bobinas proyectadas por cada equipo de
    trabajo. 7. Presentar de un plan de mejora que permita maximizar
    los espacios de almacenamiento en la planta de laminación
    de CVG ALCASA.

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    SITUACIÓN ACTUAL La planta de laminación de la
    empresa CVG ALCASA presenta una problemática con respecto
    al sistema de almacenamiento de los productos, tanto en proceso
    como terminados, la cual debe ser resuelta, a objeto de maximizar
    la utilización del espacio físico y cumplir con
    proyectos de aumento de la producción. Las áreas de
    almacenamiento de material en proceso y terminados están
    conformadas por zonas imprevistas ubicadas a lo largo de la
    planta

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    SITUACIÓN ACTUAL A través del proceso de toda la
    planta de laminación la bobina recibe una
    transformación, cambiando tanto de peso como de
    dimensiones. Se nota una diferencia marcada en cuanto a medidas
    de la bobina del área caliente y la bobina del área
    de acabado.

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    SITUACIÓN ACTUAL Se refleja la situación actual de
    almacenamiento, donde se evidencia la cantidad de bobinas que se
    almacena por equipo y el espacio que esta área ocupa

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    SITUACIÓN ACTUAL Las áreas utilizadas por cada
    equipo en cuestiones de almacenamientos y que cantidad de bobinas
    se almacenan actualmente (Planta Lampo)

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    SITUACIÓN ACTUAL Las áreas utilizadas por cada
    equipo en cuestiones de almacenamientos y que cantidad de bobinas
    se almacenan actualmente. ( Laminación en frio y acabado-
    empaque)

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    SITUACIÓN ACTUAL En el sistema en frio no se dispone de
    áreas concretas para el almacenamiento, lo que produce mal
    ubicación del material, por esta razón este sistema
    requiere de adecuaciones, mejor distribución y
    organización con respecto al manejo del material. Equipos
    como el laminador en caliente Clesim Cosim, laminador en frio
    Davy Mckee, hornos de recocido y laminador United requieren de
    tiempos de enfriamiento, el mismo varia dependiendo del proceso y
    equipo del cual proviene. Se debe mencionar que para enfriar las
    bobinas se utilizan sistemas de ventiladores.

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    SITUACIÓN ACTUAL

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    SITUACIÓN ACTUAL En las condiciones actuales de
    operación, las bobinas se almacenan en ocasiones una
    encima de la otra (apiladas); prolongando el tiempo que requieren
    o tengan que permanecer en el área de enfriamiento y
    retrasando los periodos de producción establecidos para
    los laminadores En cuanto a la capacidad de producción es
    importante señalar que en estos tipos de procesos se
    presenta desviación en cuanto a la producción
    programada y la real, pudiendo de cierta manera deducir que no
    solo se necesitara zonas de almacenamiento para la
    producción a obtener sino también para aquellas
    desviaciones que se puedan presentar a lo largo del
    proceso.

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    SITUACIÓN ACTUAL ÍNDICES DE EFICIENCIA ESPACIO
    OCUPADO POR ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS   µ =
    área total ocupada por almacenaje q = área total de
    la distribución de producción OCUPACIÓN DE
    ÁREA DE PISO   El 4% del área total de
    producción esta siendo ocupada por el almacenaje de
    productos en proceso y terminados.   m = longitud del equipo
    n = anchura del equipo p = área del operador c = holgura q
    = área total de la distribución de
    producción r = área total del pasillo µ =
    área total ocupada por almacenaje El 45% del área
    total de producción se encuentra ocupada.

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    SITUACIÓN PROPUESTA La planta de laminación de la
    empresa CVG ALCASA, tiene proyectos de aumento de
    producción, esto genera un impacto directo sobre el
    sistema de almacenamiento, ya que al aumentar la
    producción se presentara un estado de colapso al no tener
    donde colocar los productos en proceso y terminados, pudiendo
    esto parar la producción, por este motivo se debe
    considerar la opción de optimizar el sistema de
    almacenamiento.

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    SITUACIÓN PROPUESTA REDUCIENDO ZONA DE
    ALMACENAMIENTO

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    SITUACIÓN PROPUESTA Mensualmente el departamento de P.C.P
    de la planta de laminación elabora un plan de
    producción que determina que cantidad de bobinas procesara
    cada equipo.

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    SITUACIÓN PROPUESTA PROPUESTA N° 1 El área
    utilizada para almacenar productos salientes del Clesim cumple
    con los requerimientos exigidos, tomando en cuenta el tiempo de
    enfriamiento que se requiere para el determinado producto Con el
    fin de realizar una propuesta de la manera más
    óptima se toma el mayor tiempo que se requiere para
    enfriar las bobinas salientes de este equipo (58 horas, lejanas
    al ventilador). Se tiene que tener en cuenta que estos tipos de
    procesos siempre se presentara desviación en cuanto a la
    producción, ya que el comportamiento de los equipos es
    impredecible Por esta razón siempre que sea posible se
    tiene que sobrepasar el limite de almacenamiento para de esta
    forma tener capacidad en caso de problemas con el equipo del
    proceso siguiente.

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    SITUACIÓN PROPUESTA Con las diversas observaciones que se
    fueron realizando en el área de trabajo se pudo notar que
    el pasillo contaba con espacio suficiente para colocar otra
    hilera de estibas de hierro y así sobrepasar el limite de
    almacenamiento y evitando de la misma forma el apilamiento.

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    SITUACIÓN PROPUESTA PROPUESTA N° 2
    Desincorporación del carro transferidor: Sin
    desincorporación del carro transferidor

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    SITUACIÓN PROPUESTA SIN DESINCORPORACIÓN CON
    DESINCORPORACIÓN

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    SITUACIÓN PROPUESTA PROPUESTA N° 3 Con la
    reubicación de la zona de almacenaje del laminador Davy
    Mckee y el nuevo laminador en frio, quedara un espacio disponible
    en donde es muy conveniente almacenar bobinas de los hornos de
    recocido Anteriormente no se tenía zonas de almacenaje
    disponible para los hornos de recocido, teniendo que colocar las
    bobinas destinadas a trabajar en este equipo mezcladas con los
    del Davy Mckee, ocasionando confusión al momento de
    identificar el material en proceso.

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    SITUACIÓN PROPUESTA PROPUESTA N° 4 En la planta LAMPO
    se cuenta con un espacio que se utiliza como almacén, este
    tiene un área de 360 m2, el mismo ocupa una zona valiosa
    para el almacenamiento de los productos en proceso. Este espacio
    se podría utilizar para almacenar bobinas provenientes del
    laminador en caliente en caso de paradas largas en algunos de los
    dos laminadores en frio, es decir cuando se necesite un espacio
    extra para almacenamiento, esta zona se tendría que
    acondicionar con ventiladores en caso que se necesite enfriar
    bobinas.

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    SITUACIÓN PROPUESTA Como resumen de todas las propuestas
    hechas anteriormente se obtendrá que en la planta LAMPO se
    presentara la siguiente situación:

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    SITUACIÓN PROPUESTA PROPUESTA N° 5 El laminador United
    luego de la desincorporación del laminador ROBERTSON
    dispone de un espacio suficiente para el almacenaje de las
    bobinas a procesar y procesadas, el problema radica en que la
    distribución y ordenamiento no se esta realizando de
    manera adecuada, y por motivo de las desorganización en el
    espacio disponible se están colocando tanto bobinas del
    United con bobinas ya empacadas.

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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    SITUACIÓN PROPUESTA PROPUESTA N° 6 En el área
    de acabado la bobina sigue diferentes recorridos yendo de un
    equipo a otro, esto va a depender de la ruta (dimensiones y uso
    final del producto por cliente) que tenga que cumplir la bobina.
    El almacenaje se tiene que efectuar de la manera que el recorrido
    sea lo menor posible. (Gp:)   NIVELADORA (Gp:) EMBOSADORA
    (Gp:) CORTADORA DE LARGOS (Gp:) LÍNEA DE EMPAQUE (Gp:)
    CORRUGADORA

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    SITUACIÓN PROPUESTA

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